馮 亮
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)大斗溝煤業(yè)有限公司,山西 大同 037031)
煤礦井下采掘施工過程中會產(chǎn)生大量的粉塵以及有害氣體,主要通過通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行排除,同時通風(fēng)系統(tǒng)可為井下作業(yè)人員提供新鮮風(fēng)流。通風(fēng)機(jī)是通風(fēng)系統(tǒng)中重要通風(fēng)設(shè)施之一,一旦煤礦井下通風(fēng)機(jī)出現(xiàn)故障,嚴(yán)重威脅著煤礦安全生產(chǎn)。傳統(tǒng)煤礦通風(fēng)機(jī)主要通過人工方式進(jìn)行檢修維護(hù),即人工定期巡檢、人工定期檢修維護(hù),但是該方式自動化水平低、勞動作業(yè)強(qiáng)度大,而且對通風(fēng)機(jī)故障檢修效率差,無法滿足煤礦穩(wěn)定通風(fēng)需求。
本文重點(diǎn)介紹了一種以PLC技術(shù)的風(fēng)機(jī)自動監(jiān)控系統(tǒng),該系統(tǒng)可實(shí)時對煤礦通風(fēng)機(jī)運(yùn)行工況進(jìn)行監(jiān)控,對各類機(jī)械、過熱故障進(jìn)行報(bào)警,從而有效實(shí)現(xiàn)了地面對井下通風(fēng)機(jī)遠(yuǎn)程檢修,提高了煤礦井下通風(fēng)系統(tǒng)可靠性及穩(wěn)定性。
1)風(fēng)機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)主要由采集裝置、控制中心、擴(kuò)展模塊、變頻器、通信系統(tǒng)、轉(zhuǎn)換模塊、中繼器以及斷路器等部分組成;其中采集裝置主要由空氣壓力變送器、瓦斯傳感器、風(fēng)機(jī)軸承溫度傳感器等部分組成;控制中心主要由PLC控制器、遠(yuǎn)程上位機(jī)等部分組成;擴(kuò)展模塊分為EM231擴(kuò)展模塊和EM235擴(kuò)展模塊[1-2]。
2)信息采集裝置將風(fēng)機(jī)運(yùn)行過程中的風(fēng)壓、軸承溫度以及周圍環(huán)境瓦斯?jié)舛冗M(jìn)行實(shí)時采集,然后發(fā)送至PLC控制器內(nèi)進(jìn)行處理,通過PLC控制器分析處理后,判斷風(fēng)機(jī)故障類型,同時將收集的數(shù)據(jù)通過現(xiàn)場總線傳送到遠(yuǎn)程監(jiān)控上位機(jī),上位機(jī)通過專用的組態(tài)軟件對風(fēng)機(jī)運(yùn)行工況進(jìn)行直觀顯示;其中PLC控制器結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 PLC控制器控制示意圖
1)PLC控制器主要由CPU、存儲模塊、輸入與輸出接口以及供電電源等部分組成,通風(fēng)機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)中PLC控制器選擇時必須考慮成本費(fèi)用、數(shù)據(jù)采集類型、容量以及使用的I/O點(diǎn)數(shù)等;大斗溝礦對進(jìn)行通風(fēng)機(jī)安裝的遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)中PLC控制器型號為西門子S7-2550型,該類型的PLC控制器主要具有升級簡單、便于編程、安全性能強(qiáng)、抗干擾能力強(qiáng)度等優(yōu)點(diǎn),在各個領(lǐng)域中被廣泛應(yīng)用[3]。
2)系統(tǒng)初始化后按照先后順序?qū)Ω黝惸K進(jìn)行掃描,將采集的各類信息進(jìn)行分析處理,然后利用溫度判斷可能存在電機(jī)磨損、軸承變形等故障情況,利用供電參數(shù)判斷電纜破損、電機(jī)過載缺相等故障。
3)最后PLC控制器將判別結(jié)果上傳至上位機(jī)并通過界面進(jìn)行顯示,并進(jìn)行自動保護(hù),防止風(fēng)機(jī)發(fā)生重大事故,通過系統(tǒng)程序設(shè)置中斷程序接口,實(shí)現(xiàn)快速反風(fēng)的目的[4]。
轉(zhuǎn)換模塊是系統(tǒng)中不可缺少的一部分,主要對各種數(shù)字以及模擬信號進(jìn)行轉(zhuǎn)換,同時各類傳感器采集的溫度、壓力等模擬量同樣通過轉(zhuǎn)換模塊進(jìn)行轉(zhuǎn)換,并以數(shù)字形式存儲到PLC控制器內(nèi),監(jiān)控系統(tǒng)中主要采用EM231模擬量輸入輸出模塊對溫度傳感器采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,采用EM235模擬量輸入輸出模塊對瓦斯?jié)舛纫约皦毫Φ葦?shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,系統(tǒng)主要利用溫度變送器進(jìn)行溫度采集。
風(fēng)機(jī)自動監(jiān)控系統(tǒng)中利用電機(jī)與變頻器相互配合實(shí)現(xiàn)對風(fēng)機(jī)在運(yùn)行過程中的節(jié)能增效,同時對風(fēng)機(jī)進(jìn)行變頻調(diào)速,變頻器投入使用后有效解決了傳統(tǒng)串電阻調(diào)速時出現(xiàn)沖擊力大、能耗大等技術(shù)難題,該風(fēng)機(jī)自動監(jiān)控系統(tǒng)采用的變頻器型號為MicroMaster440,額定電流為75 A,該變頻器具有矢量控制性能高、過載保護(hù)功能強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),過載承受強(qiáng)度達(dá)2倍以上[5]。
PLC控制器控制軟件主要采用STEP7-Micro/WIN編程設(shè)計(jì)的,控制軟件可對系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)以下功能:手動控制功能、自動控制功能、溫度自動監(jiān)控功能、壓力自動監(jiān)測功能、瓦斯?jié)舛茸詣颖O(jiān)測功能以及風(fēng)機(jī)故障自動監(jiān)測功能,具體控制流程如圖2所示。
圖2 PLC控制軟件控制流程示意圖
主機(jī)系統(tǒng)軟件主要實(shí)現(xiàn)對煤礦井下通風(fēng)機(jī)井下遠(yuǎn)程監(jiān)控,并與PLC控制器進(jìn)行實(shí)時通信,主機(jī)系統(tǒng)軟件采用的是西門子公司與微軟合作開發(fā)的WinCC組態(tài)軟件,該軟件可將井下各類傳感器收集的數(shù)據(jù)以動畫模擬的方式進(jìn)行直觀顯示,從而便于操作人員直觀控制,并利用圖像編輯器高效快捷模擬處井下通風(fēng)機(jī)運(yùn)行畫面;通風(fēng)機(jī)自動監(jiān)控系統(tǒng)通過主機(jī)系統(tǒng)控制,實(shí)現(xiàn)了井上下通信以及設(shè)備自動遠(yuǎn)程控制,實(shí)現(xiàn)了通風(fēng)機(jī)無人值守的目的。
主機(jī)系統(tǒng)通過組態(tài)軟件實(shí)現(xiàn)顯示井下風(fēng)機(jī)工況畫面,操作界面簡潔,內(nèi)容齊全,操作人員可遠(yuǎn)程對井下通風(fēng)機(jī)各類參數(shù)井下觀察和監(jiān)測,并可實(shí)時查看通風(fēng)機(jī)供風(fēng)風(fēng)量、供風(fēng)風(fēng)速、供風(fēng)壓、風(fēng)機(jī)電機(jī)參數(shù)、電機(jī)軸承穩(wěn)定以及風(fēng)機(jī)周圍環(huán)境有害氣體濃度等;同時主機(jī)系統(tǒng)可對風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)以報(bào)表的形式進(jìn)行儲存、打印,從而便于操作人員查閱。
通風(fēng)機(jī)自動監(jiān)控系統(tǒng)中采用的通信系統(tǒng)主要采用Modbus通信協(xié)議,設(shè)置的波特率為4 600 bit/s,通信系統(tǒng)主要包括外界溫度巡檢子程序和采集供配電開關(guān)參數(shù)子程序,通信系統(tǒng)及時將各類傳感器收集的數(shù)據(jù)信號進(jìn)行風(fēng)類、填充,并采用通信收發(fā)程序塊將數(shù)據(jù)信號進(jìn)行傳輸;同時通信系統(tǒng)可利用CP343以太網(wǎng)通信模塊,與網(wǎng)路監(jiān)控分站實(shí)時連接,從而實(shí)現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸以及多系統(tǒng)集中控制等。
2021年2月大斗溝煤礦對5201巷道局部通風(fēng)機(jī)各安裝了一套通風(fēng)機(jī)自動監(jiān)控系統(tǒng),截至2021年8月通過6個月實(shí)際應(yīng)用效果來看,局部通風(fēng)機(jī)安裝自動監(jiān)控系統(tǒng)后,共計(jì)檢測到風(fēng)機(jī)故障6起,且及時報(bào)警井下處理,局部通風(fēng)機(jī)故障率由原來的11%降低至5%以下,提高了風(fēng)機(jī)安全性能;同時風(fēng)機(jī)安裝該系統(tǒng)后風(fēng)機(jī)檢修維護(hù)人員由原來的3人減少為1人即可,大大降低了勞動作業(yè)強(qiáng)度。