王 沈
(山西西山礦業(yè)管理有限公司,山西 太原 030053)
礦井提升機(jī)作為我國(guó)重要的煤礦提升設(shè)備,其工作性能在一定程度上影響著礦井正常開采。礦井提升機(jī)負(fù)責(zé)井下人員及材料的運(yùn)輸,據(jù)統(tǒng)計(jì),提升機(jī)在整個(gè)礦井電量消耗中占據(jù)了超過(guò)4成的比重[1-4]。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,礦井提升機(jī)的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)已經(jīng)取得飛速發(fā)展,但在生產(chǎn)過(guò)程中,由于礦井環(huán)境較為惡劣,同時(shí)提升載荷的不同,使得提升機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中極易發(fā)生超速和過(guò)卷的問(wèn)題,因此對(duì)提升機(jī)的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)是十分重要的,此前惠楠通過(guò)對(duì)礦井調(diào)速系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,有效降低了電網(wǎng)的諧波干擾,并對(duì)變頻驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)的軟、硬件及故障保護(hù)系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì),提高了提升機(jī)的安全穩(wěn)定性。李超娜為了解決電網(wǎng)阻抗大,嚴(yán)重威脅到提升機(jī)的穩(wěn)定性的問(wèn)題,引入了基于權(quán)重前饋的控制方案,有效提高了弱電網(wǎng)下提升機(jī)的穩(wěn)定域。本文對(duì)提升機(jī)變頻驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),為礦井安全高效生產(chǎn)提供一定的借鑒。
對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行硬件設(shè)計(jì),在進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)需要先對(duì)主電路、驅(qū)動(dòng)電路、基于DSP控制芯片等外電路進(jìn)行設(shè)計(jì),本文選定控制核心為TMS320F2812專用電機(jī)芯片,其重要目的是對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集分析,同時(shí)連接上位機(jī)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制的特點(diǎn),系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。
圖1 系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)示意圖
對(duì)主電路進(jìn)行設(shè)計(jì),主電路結(jié)構(gòu)分為兩個(gè)部分,分別為整流電路和三電平逆變電路,整流電路采用整流橋,逆變電路采用三電平逆變結(jié)構(gòu),同時(shí)使用12個(gè)開關(guān),本文選用IGBT的型號(hào)為FZ1500R33HL3,額定電壓為3 300 V,同時(shí)在主電路內(nèi)加入濾波器,利用濾波器進(jìn)行交流電濾波,將濾波后的交流電輸送至三相異步電機(jī)。對(duì)IGBT驅(qū)動(dòng)電路進(jìn)行設(shè)計(jì),首先需要選定隔離芯片,本文選定隔離芯片的型號(hào)為6N137,其將DSP傳輸?shù)腜WM信號(hào)進(jìn)行隔離,避免信號(hào)受到干擾。因?yàn)樘嵘龣C(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的電壓大、所以將原有系統(tǒng)的TLP250驅(qū)動(dòng)模塊進(jìn)行替換,選定2SD315A集成驅(qū)動(dòng)模塊,2SD315A集成驅(qū)動(dòng)模塊具有很強(qiáng)的自檢及狀態(tài)反饋性能,內(nèi)部有電氣隔離、接口單元、驅(qū)動(dòng)單元等部件。2SD315A集成驅(qū)動(dòng)模塊的工作模式可分為半橋模式和直接模式。
對(duì)控制回路的硬件進(jìn)行設(shè)計(jì),控制芯片選定TMS320F2812,芯片基于MARS速度識(shí)別、SVPWM等算法對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算,通過(guò)DSP的脈沖發(fā)生器對(duì)逆變電路中的12個(gè)IGBT進(jìn)行脈沖信號(hào)的發(fā)送。DSP核心控制部分原理圖如圖2所示。
圖2 DSP核心控制部分原理圖
如上頁(yè)圖2所示,電流電壓檢測(cè)單元對(duì)系統(tǒng)的電流電壓信號(hào)進(jìn)行采集,通過(guò)AD轉(zhuǎn)化將采集到的電流電壓信號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)化并傳輸至TMS320F2812控制芯片,TMS320F2812控制芯片對(duì)接收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,從而做出處理。當(dāng)系統(tǒng)過(guò)流時(shí),系統(tǒng)會(huì)做出緊急處理,對(duì)異常進(jìn)行報(bào)警,同時(shí)系統(tǒng)存在手動(dòng)模式,可以隨時(shí)切換操作模式。TMS320F2812控制芯片通過(guò)RS485總線與中央控制器相連。電流電壓檢測(cè)單元分別選定HNC-200US電流傳感器和LV200-AW/2/6400電壓傳感器,兩種傳感器均具備精度大、穩(wěn)定性高的特點(diǎn)。
對(duì)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的保護(hù)電路進(jìn)行設(shè)計(jì),主要為過(guò)電流過(guò)電壓保護(hù),過(guò)電壓是對(duì)直流母線的電壓波動(dòng)進(jìn)行及時(shí)的控制,當(dāng)直流母線的電壓波動(dòng)超過(guò)其均值的10%以上,此時(shí)系統(tǒng)及時(shí)發(fā)出過(guò)壓信號(hào),經(jīng)過(guò)運(yùn)放處理將輸出端的電壓進(jìn)行降低,輸出低電平。過(guò)流保護(hù)時(shí)為了解決IGBT超流造成的器件損壞,當(dāng)三電平逆變器中任何一路的電流高于均流的10%以上,此時(shí)電流信號(hào)會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷盒盘?hào)并通過(guò)OC段輸出低電壓,從而實(shí)現(xiàn)過(guò)流保護(hù)。
對(duì)系統(tǒng)的軟件進(jìn)行設(shè)計(jì),選定CCS軟件為軟件開發(fā)平臺(tái),對(duì)主程序、串口通達(dá)中斷程序、PWM中斷控制程序等進(jìn)行設(shè)計(jì),首先對(duì)主程序和中斷程序進(jìn)行設(shè)計(jì),主程序和中斷程序流程圖如圖3所示。
如圖3所示,主程序啟動(dòng)后對(duì)時(shí)鐘進(jìn)行初始化,完成初始化后延遲啟動(dòng)主電路的繼電器,繼電器啟動(dòng)后對(duì)串口及事件進(jìn)行初始化,完成上述操作后系統(tǒng)與上位機(jī)進(jìn)行聯(lián)通,對(duì)系統(tǒng)變量、I/O、中斷單元等進(jìn)行初始化,后對(duì)寄存器進(jìn)行循環(huán),完成主程序的啟動(dòng)。中斷服務(wù)程序保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),當(dāng)電機(jī)開始運(yùn)行后,發(fā)現(xiàn)故障立即停止,當(dāng)無(wú)故障啟動(dòng)后對(duì)電流電壓數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,對(duì)電機(jī)的運(yùn)行速度進(jìn)行計(jì)算,當(dāng)速度出現(xiàn)超速的情況時(shí)通過(guò)MRAS速度識(shí)別及滑膜速度調(diào)節(jié)程序進(jìn)行速度的調(diào)節(jié),從而對(duì)磁鏈、轉(zhuǎn)矩進(jìn)行控制,實(shí)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的控制。
圖3 主程序和中斷程序流程圖
對(duì)MRAS子程序和滑模速度控制程序進(jìn)行設(shè)計(jì),MRAS子程序和滑模速度控制程序流程圖如圖4所示。
圖4 MRAS子程序和滑模速度控制程序流程圖
由圖4MRAS子程序流程圖可以看出,當(dāng)程序開始運(yùn)行時(shí),系統(tǒng)會(huì)對(duì)電壓電流的采集數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)范化處理,轉(zhuǎn)變?yōu)楸阌诤罄m(xù)分析,通過(guò)CLARK對(duì)電壓電流進(jìn)行轉(zhuǎn)化,對(duì)轉(zhuǎn)化后的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,得出電壓轉(zhuǎn)子磁鏈和電流轉(zhuǎn)子磁鏈,對(duì)電壓轉(zhuǎn)子磁鏈和電流轉(zhuǎn)子磁鏈與計(jì)劃值進(jìn)行
對(duì)比計(jì)算出與實(shí)際的偏差,后輸出偏差調(diào)節(jié)命令,對(duì)磁鏈進(jìn)行PI調(diào)節(jié),結(jié)束MRAS調(diào)節(jié)?;K俣瓤刂瞥绦蚴菍?duì)提升機(jī)的速度數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,并對(duì)采集的速度與基準(zhǔn)速度進(jìn)行對(duì)比,計(jì)算出速度偏差,對(duì)速度偏差進(jìn)行微分處理,并將誤差轉(zhuǎn)化為函數(shù),得出需要提升的電壓值、電流值及功率值,對(duì)速度進(jìn)行調(diào)整。
完成礦井提升機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)后,對(duì)系統(tǒng)的可行性進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐,設(shè)計(jì)后的礦井變頻驅(qū)動(dòng)提升機(jī)投入使用后,系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)、保護(hù)安全可靠、故障診斷能力強(qiáng)、振動(dòng)小、電網(wǎng)諧波低,各項(xiàng)參數(shù)都達(dá)到了目標(biāo)預(yù)期。按照提升機(jī)每天工作21 h,提升20鉤原煤,對(duì)比原有的提升機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)優(yōu)化后的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)每年可節(jié)省出約120萬(wàn)元的維修成本支出,同時(shí)優(yōu)化后的提升機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)能夠消除無(wú)功沖擊,且?guī)缀醪淮嬖谠到y(tǒng)諧波污染等問(wèn)題,提升了礦井提升機(jī)智能化水平,為數(shù)字礦山的實(shí)現(xiàn)打下一定的基礎(chǔ)。
本文對(duì)礦井提升機(jī)變頻驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化分析,在原有驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,對(duì)主電路、驅(qū)動(dòng)模塊電路等進(jìn)行了設(shè)計(jì),并對(duì)控制系統(tǒng)回路的硬件設(shè)備選型進(jìn)行分析,確定了以TMS320F2812為控制核心的電路硬件外圍電路設(shè)計(jì),對(duì)外圍電路的保護(hù)電路、采樣電路等進(jìn)行了簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì),最后給出了系統(tǒng)軟件程序、中斷程序、MRAS子程序、滑模速度控制程序等流程及計(jì)算原理。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐發(fā)現(xiàn)優(yōu)化后的變頻驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)能夠有效提升工作效率,降低故障發(fā)生概率,為提升機(jī)變頻驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)優(yōu)化作出一定的貢獻(xiàn)。