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        反硝化脫氮在污水深度處理的運行控制要點

        2022-09-23 09:31:40趙衛(wèi)芳北京藍(lán)源恒基環(huán)??萍加邢薰?/span>
        節(jié)能與環(huán)保 2022年8期
        關(guān)鍵詞:工藝

        文_趙衛(wèi)芳 北京藍(lán)源恒基環(huán)??萍加邢薰?/p>

        為了緩解和控制水體的富營養(yǎng)化,部分省市制定了越來越嚴(yán)格的地方排放標(biāo)準(zhǔn),有些地區(qū)要求城鎮(zhèn)污水處理廠出水執(zhí)行地表水準(zhǔn)Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn),即總氮小于10mg/L,工程實踐表明,大部分污水處理廠均不能達(dá)到這一要求。因此,實現(xiàn)出水總氮達(dá)標(biāo)成為城鎮(zhèn)污水處理廠亟待解決的難題。

        1 脫氮技術(shù)原理簡介

        生物脫氮包括氨化反應(yīng)、硝化反應(yīng)、反硝化反應(yīng)三個過程,經(jīng)過了氨化和硝化反應(yīng),可實現(xiàn)氨氮的去除,根據(jù)硝化菌對環(huán)境變化敏感、世代周期長(硝化菌增殖速率很小,最大比生長速率為0.3~0.5d-1)的特點,要保證硝化反應(yīng)的進(jìn)行必須滿足硝化菌所需的環(huán)境條件(DO≥2mg/L、pH8.0~8.4、總堿度>70mg/L、BOD<20mg/L、溫度20~30℃、污泥齡10~20d)。對于不含高濃度重金屬、高濃度NH4+-N、高濃度有機(jī)物以及絡(luò)合陽離子等對硝化反應(yīng)產(chǎn)生抑制作用物質(zhì)的污水來講,硝化反應(yīng)條件的控制比較容易,因此保證城鎮(zhèn)污水處理廠出水氨氮達(dá)標(biāo)并不困難。事實證明,污水處理廠出水總氮超標(biāo)的原因在于硝酸鹽氮濃度過高,反硝化反應(yīng)未充分進(jìn)行。

        生物反硝化是硝酸鹽氮(NO3--N)和亞硝酸鹽氮(NO2--N)在反硝化菌的作用下,被還原成氣態(tài)氮(N2)排出水體的過程,這一過程主要進(jìn)行異化反硝化反應(yīng),有機(jī)物作為電子供體,硝酸鹽氮作為電子受體被還原,氮由正五價(或正三價)轉(zhuǎn)化成零價(氣態(tài)氮)。反硝化菌屬于異養(yǎng)型兼性厭氧菌,增殖速度比硝化菌快得多,控制反硝化反應(yīng)進(jìn)行應(yīng)滿足的環(huán)境條件包括:BOD/TN>4,pH=6.5~7.5,DO<0.5mg/L,T=20~40℃。

        2 前置反硝化與硝化-反硝化的選擇及優(yōu)缺點

        將反硝化反應(yīng)池置于硝化反應(yīng)池之前(又稱“ANO工藝”),稱為前置反硝化,是目前采用比較廣泛的脫氮工藝,該工藝組合設(shè)置的優(yōu)點有:

        ①充分利用來水中的有機(jī)物給反硝化反應(yīng)提供電子供體,減少甚至避免了碳源的補充。

        ②前端反硝化消耗了一部分有機(jī)物,減少了后續(xù)硝化池的有機(jī)負(fù)荷,有利于硝化菌在污水中成為優(yōu)勢菌種,為硝化反應(yīng)創(chuàng)造了有利條件。

        ③反硝化反應(yīng)產(chǎn)生堿度,而硝化反應(yīng)需要堿度(反硝化產(chǎn)生的堿度可補充硝化反應(yīng)消耗的一半左右),反硝化后的污水堿度提高,進(jìn)入好氧池后,促進(jìn)了硝化反應(yīng)的進(jìn)行。

        然而該系統(tǒng)設(shè)置也存在一定的弊端,主要體現(xiàn)在:

        ①ANO工藝的出水為硝化反應(yīng)出水,出水中仍含有部分硝酸鹽,到最后出水總氮不會降到很低的水平。

        ②系統(tǒng)需要設(shè)置內(nèi)回流(即硝化液回流)系統(tǒng),增加了動力消耗,從而導(dǎo)致運行成本增加?;亓髦练聪趸氐南趸簛碜院醚醭兀鋽y帶的溶解氧會破壞反硝化池的缺氧環(huán)境,對反硝化反產(chǎn)生不利影響。

        ③由于參與硝化與反硝化反應(yīng)的生物菌群特性不同,其對環(huán)境要求(有機(jī)物濃度、堿度、溶解氧、污泥齡)呈現(xiàn)出相反的狀態(tài),前置反硝化工藝的設(shè)置,利用這兩大菌群的特點解決了部分矛盾,但仍存在部分缺陷。

        ④對于脫氮系統(tǒng)的設(shè)計,前置反硝化并不適用于所有污水,生活污水處理大多采用該方式。在工業(yè)廢水深度處理脫氮的實踐中,還需分析進(jìn)水水質(zhì)的特點確定是否采用該工藝。

        綜上,對于含高氨氮、低BOD的廢水來講,前置反硝化已變得無意義,該情況適合將反硝化池后置。

        3 碳源的選擇及投加量計算

        3.1 碳源的選擇

        經(jīng)二級處理后的污水C/N低,成為反硝化進(jìn)行的主要限制因素,這使得外加碳源變得十分必要。目前應(yīng)用較多的外加碳源有:甲醇、乙酸鈉、乙酸、葡萄糖等。

        甲醇作為碳源的優(yōu)勢在于,它被分解后的產(chǎn)物為CO2和H2O,不產(chǎn)生任何難降解的中間產(chǎn)物,且反硝化反應(yīng)速率高,具有投加效率高、二次污染少的特點。但由于其屬于易燃、易爆物質(zhì)(閃點11℃、沸點64.7℃),火災(zāi)危險性為甲類,導(dǎo)致甲醇投加間建筑物消防設(shè)計及驗收較為嚴(yán)格,其儲存也需報當(dāng)?shù)毓膊块T備案審批,手續(xù)繁雜。同時,甲醇對人體有劇毒作用,運行安全性較差。

        乙酸的熔點為16.6℃(289.6K),閃點39℃,屬于乙類危險物品,由于乙酸熔點高,在低于熔點時會凍結(jié)成冰狀晶體,因此不適合在北方地區(qū)使用。

        葡萄糖具有對人體毒害性低、安全性高、易于取得等優(yōu)點,在污水處理廠調(diào)試運行階段作為微生物馴化培養(yǎng)的營養(yǎng)物質(zhì)被廣泛采用。但由于工業(yè)葡萄糖雜質(zhì)含量高,使得其投加準(zhǔn)確性差、污泥產(chǎn)量大,導(dǎo)致勞動強度較大,不適用于大中型污水處理廠。

        乙酸鈉屬于小分子有機(jī)酸鹽,易于被微生物利用,脫氮效果較好,對人體無毒害作用,安全性高。乙酸鈉作為碳源材料取得方便,如果運輸距離較短,可采用溶解后的乙酸鈉溶液(含量多為20%、25%、30%);如果污水處理廠距離原料供應(yīng)地較遠(yuǎn),可采購固體乙酸鈉,一般為25kg袋裝三水醋酸鈉(含量58%~60%),乙酸鈉易溶于水(20℃時溶解度172g/L),可根據(jù)現(xiàn)場溶藥箱、加藥泵選型及投加量要求配置成所需濃度。

        經(jīng)過上述比較可知,乙酸鈉應(yīng)作為污水處理站反硝化脫氮碳源的首選。

        3.2 碳源投加量的計算

        根據(jù)反硝化反應(yīng)進(jìn)行的理論方程式,可以得出下表數(shù)據(jù)。

        表1 不同碳源對應(yīng)的有機(jī)物含量

        乙酸鈉 0.78 0.52 5.0:1(無水)6.8:1(三水)葡萄糖 1.06 0.8

        4 硝化液回流比的控制

        內(nèi)回流比與總氮去除率的關(guān)系為R=ηTN/(1-ηTN),(R代表硝化液回流比,ηTN代表總氮去除率),硝化液回流比不但影響脫氮效果,也會影響系統(tǒng)的動力消耗。城鎮(zhèn)污水一般設(shè)置硝化液回流比為100%~400%,工程實踐表明,當(dāng)回流比高于200%后,脫氮率會提高較慢,因此,最終脫氮率很難達(dá)到90%。另外,硝化液回流量越大,對進(jìn)水的稀釋程度也越大,會造成C/N比的降低,因此,在回流比增加的同時,要保證脫氮效果,也需對應(yīng)提高碳源的投加量。

        在工藝設(shè)計過程中,系統(tǒng)進(jìn)水和碳源投加點的設(shè)置需重點考慮,尤其是系統(tǒng)分組較多(≥4組)時,采用總進(jìn)水管(渠)進(jìn)水,閘門或管道分開進(jìn)入各組池體時,要確保碳源和硝化液充分混合,并均勻進(jìn)入各反應(yīng)池內(nèi),避免發(fā)生短路和分配不均、碳源和回流硝化液不能有效混合的情況。

        5 結(jié)語

        反硝化脫氮系統(tǒng)運行控制需根據(jù)硝化菌、反硝化菌的生長特性保證適合其生長的環(huán)境條件,主要包括溫度、pH/堿度、DO、有機(jī)物濃度等。

        在管道設(shè)計過程中需要重點考慮ANO工藝中進(jìn)水補充碳源和回流硝化液的有效混合,避免斷流和進(jìn)入各組池體的水量分布不均。

        反硝化前置工藝適用于城鎮(zhèn)生活污水的深度脫氮處理,但對于一些高氨氮低有機(jī)物的工業(yè)水回用并不適用,實踐中需分析實際進(jìn)水水質(zhì)選擇合適的工藝。

        但是,并不是硝化液回流比設(shè)置越高總氮去除率越高,高于200%的回流比對總氮去除率的提高并不明顯,一方面增加了水廠的運行電耗,另一方面也對反硝化池的缺氧環(huán)境沖擊較大。

        補充碳源投加的藥劑消耗成本在污水處理系統(tǒng)總運行成本中占比較大,選擇合適的碳源并較準(zhǔn)確地計算投加量可節(jié)約水廠的一大部分運行成本。

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