王 靜,郭 陽,馮蕾博
(陜西延長石油(集團)延安煉油廠,陜西 延安 727406)
延安煉油廠260 萬t/a 常壓蒸餾裝置建于1998 年,原設計加工能力為150 萬t/a,后經(jīng)過擴能改造加工量到260 萬t/a。為節(jié)約能源,該裝置加熱爐余熱回收系統(tǒng)采用熱管式空氣預熱器,空氣在進入爐膛前通過預熱器與爐膛內燃燒產(chǎn)生的高溫煙氣進行換熱,從而達到提高空氣溫度,節(jié)約燃料的目的。
該裝置在實際運行過程中,隨著運行時間的增加,逐漸出現(xiàn)空氣預熱器了換熱效果降低、熱量損失大的問題,經(jīng)過熱器的加熱的空氣溫度為150 ℃,而排煙溫度為177 ℃,引起加熱爐熱效率下降,燃料消耗量增加、能耗增大。伴隨著我國能源行業(yè)的發(fā)展需求以及“雙碳”政策的管控,原空氣預熱器效率已不能滿足生產(chǎn)需求。為有效解決該問題,就需要對熱管式空氣預熱器的優(yōu)缺點以及工作原理進行分析。
雖然熱管式空氣預熱器傳熱效率高,熱管的冷、熱側均可根據(jù)需要采用纏繞翅片來增加傳熱面積,但受其結構上局限,在我國西北地區(qū),尤其對于使用燃料油或燃料含硫量大的加熱爐,近些年不能滿足長周期、高效率運行的要求,主要存在以下不足:
1)受溫度影響較大:熱管式空氣預熱器采用鋼質熱管,煙氣溫度一旦超過300 ℃時,會使管內壓力增高,容易發(fā)生爆管事故,造成部分熱管失效。
2)換熱面積不足:裝置經(jīng)過擴能改造后,空氣使用量和煙氣排放量增加,在換熱面積不變的基礎上,出現(xiàn)了空氣進爐溫度降低、排煙溫度升高,造成熱效率損失較大。
3)阻力較大:擴能改造之后空氣使用量增加,為滿足工藝需求,鼓風機與引風機長時間處于滿負荷狀態(tài),為裝置長周期運行造成安全隱患。
4)易結灰積垢:為了提高熱管式空氣預熱器的提高傳熱系數(shù),在換熱管上設有間距為2 mm~3 mm 的翅片,這樣就導致?lián)Q熱管上容易積灰。同時煙氣在經(jīng)過空氣預熱器換熱溫度降低容易冷凝,使得煙灰粘在換熱管上而且不容易被吹灰器吹掉,導致?lián)Q熱管的傳熱系數(shù)降低,造成加熱爐效率降低[1]。
5)檢修費用高:熱管式空氣預熱器在每三年一次檢修期間都需要對熱管進行更換,以確保下個生產(chǎn)周期平穩(wěn)運行。
2019 年與洛陽森德石化工程有限公司溝通討論之后,根據(jù)260 萬t/a 常壓裝置現(xiàn)場布局及工藝參數(shù)組織相關專家進行空氣預熱器進行重新選型,參考我國相關行業(yè)常壓加熱爐余熱回收系統(tǒng)最終決定采用板式空氣預熱器,同時于2020 年5 月進行項目改造實施。
板式空氣預熱器具有換熱面積大及熱效率高等優(yōu)點。目前,大型熱交換器為方便運輸和零件更換多采用模塊設計和分模塊制造[2]。同時,板式空氣預熱器可以根據(jù)煙氣流動特性實現(xiàn)錯流和逆流的單流程和多流程組合安裝,并且根據(jù)煙氣溫度選擇合適的材料,實現(xiàn)高溫預熱和低溫預熱的多組合布置。
板式空氣預熱器在設計制造過程中多采用鋼板作為傳熱元件,與熱管式空氣預熱器比起來更容易兩側氣流的傳熱系數(shù),而且不需要像熱管式空氣預熱器那樣借助中間工質進行傳熱。板式空氣預熱器之間通常設有加強筋,這樣既起到了加固板面的作用同時又可以強化兩側氣流的傳熱系數(shù)。因為在加強筋的作用下,兩側氣流可以在低速狀態(tài)下達到湍流,由于湍動程度提高,因此傳熱系數(shù)增加。西安交通大學曾對板式空氣預熱器進行傳熱系數(shù)測試[3]。試驗結果表明,當氣流速度和Re相同時,板式空氣預熱器和熱管束式空氣預熱器的傳熱系數(shù)分別為27.5 W/(m2·K)、22.3 W/(m2·K)。
試驗結果表明,板式空氣預熱器傳熱系數(shù)通常為管束式空氣預熱器傳熱系數(shù)的1.2 倍~1.5 倍[1]。
當氣流流動面積相同時,圓形通道面積占比最小,由于結構限制,熱管式空氣預熱器換熱管不可能緊密排列,因此大部分空間都不能被利用起來。同時與板式空氣預熱器相比,熱管式空氣預熱器單位體積下提供的換熱面積較小,而且制造成本相對較高。
例如,單位體積的空氣預熱器:采用熱管式空氣預熱器:Φ30 mm 的管子,管心距60 mm,排心距60 mm,每排可放16 根管子,共16 排,全部換熱面積為:16×16×0.03×π×1=24.12 m2。采用板式空氣預熱器:1×1 m 的鋼板,20 mm 的板間距,可排鋼板50 張,換熱面積50 m2,是管式空氣預熱器的2.07 倍。
由于設計結構不同,氣流在板式空氣預熱器流動時幾乎暢通無阻,因此與熱管式空氣預熱器相比,氣流在板式空氣預熱器中壓降要小很多。同時,熱管式空預器中管內氣體在經(jīng)過換熱管進口時流通面積變化較大,使得局部阻力損失較大。板式空氣預熱器氣流通道進出口截面變化率較小,而且可以使氣流呈線性狀態(tài),這樣就極大地降低了局部阻力損失。熱管式空氣預熱器管外側氣體在經(jīng)過換熱管時由于翅片存在容易產(chǎn)生邊界脫體現(xiàn)象,因此產(chǎn)生阻力也相對較大。板式空氣預熱器由于是直板通道,因此不存在這種邊界層脫體現(xiàn)象,所以阻力損失也就相對較小[4]。
綜上所述,氣流在經(jīng)過板式空氣預熱器時阻力較小,這樣就可以減少對風機的動能消耗,降低風機負荷。
由于煙氣在板式空氣預熱器內部流動擾動較大,因此污垢不容易沉積,同時在板材材質選用時靈活性更高,可以根據(jù)介質腐蝕強度選用不同材質。
由于板式空氣預熱器不存在煙氣真空度下降問題,因此不存在熱管失效或者爆管現(xiàn)象,同時即使兩側介質互竄對裝置影響也比較小。
2020 年5 月完成設備改造,截至2021 年12 月,260 萬t/a 常壓裝置已平穩(wěn)運行20 個月,在此期間,新型板式空氣預熱的使用取得了良好的效果。改造前后的加熱爐運行參數(shù)如表1 所示。
表1 加熱爐余熱回收系統(tǒng)改造前后參數(shù)對比
1)由于板式空氣預熱器阻力小,使得鼓風機和引風機負荷降低,降低設備操作費用。
2)由于進加熱爐的空氣溫度升高,這樣就使得燃料燃燒更加充分,而且煙氣中的氧含量也明顯降低,這樣加熱爐效率就會提高,同時煙氣中的CO 和NOx含量降低,更加有利于環(huán)保。
從2020 年5 月開工對加熱爐余熱回收系統(tǒng)觀察發(fā)現(xiàn),這次改造基本達到了預期設想,并且對提高加熱爐熱效率有直接意義。
經(jīng)標定常壓裝置在年加工量255 萬t 時,可節(jié)省燃料氣299.166 萬m3,按燃料氣1.202 元/m3,每年可節(jié)省費用359 萬元。
通過長期使用證明,板式空氣預熱器更加適用于260 萬t/a 常壓裝置,相對于熱管式空氣預熱器,能顯著降低常壓加熱爐排煙溫度,提高加熱爐熱效率,經(jīng)濟效益明顯提升,確保裝置安全運行。與此同時,為防止空氣預熱器在運行過程中壓差過大,專門設置水沖洗口,最大化地提高加熱爐效率。