張 凱
(中鐵十四局集團(tuán)大盾構(gòu)工程有限公司, 江蘇南京 210008)
隨著國(guó)家城市化步伐的加快及高速鐵路突飛猛進(jìn)的發(fā)展,城市隧道盾構(gòu)施工在我國(guó)得到廣泛應(yīng)用,下穿地下建構(gòu)筑物及既有軌道線路將不可避免[1-3]。張哲[4]對(duì)超大直徑盾構(gòu)隧道下穿棚戶區(qū)沉降控制技術(shù)進(jìn)行了研究,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)確定最佳水灰配比為0.8∶1,將沉降值控制在15 mm以內(nèi);張飛[5]以石家莊地鐵4號(hào)線盾構(gòu)隧道區(qū)間下穿京石高速鐵路路基段為工程依托,總結(jié)了U型槽沉降特點(diǎn)及合理施工參數(shù),得出了U型槽沉降控制標(biāo)準(zhǔn)值為5.2 mm的結(jié)論;楊艷玲等[6]通過數(shù)值模擬及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)相結(jié)合方法,對(duì)盾構(gòu)下穿施工擾動(dòng)下頂管隧道最大允許沉降值進(jìn)行了分析,取27 mm為標(biāo)準(zhǔn)值;楊傳坡[7]對(duì)大直徑盾構(gòu)下穿密集管井群的施工參數(shù)進(jìn)行了研究,提出此類工程條件下應(yīng)當(dāng)對(duì)掘進(jìn)參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格控制,并建議使用克泥效技術(shù)和高質(zhì)量泥漿;仇文革等[8]以成都地鐵5號(hào)線下穿寶成鐵路咽喉區(qū)為工程背景,使用雙層大管棚結(jié)合地層跟蹤注漿的工法對(duì)地層進(jìn)行加固,保證了施工過程中地表最大沉降在2 mm以內(nèi)。
上述學(xué)者對(duì)隧道盾構(gòu)施工下穿既有建筑物沉降控制進(jìn)行了較為詳細(xì)的說明,在此基礎(chǔ)上,本文依托望京隧道出口段試驗(yàn)段工程,引入具有止水充填作用的環(huán)保材料克泥效,總結(jié)歸納出城市隧道盾構(gòu)施工順利下穿地下車站結(jié)構(gòu)的盾構(gòu)施工參數(shù),得出一套類似工況下施工參數(shù)控制定額,為日后盾構(gòu)隧道下穿無法拆除或不能及時(shí)拆除的地下建構(gòu)筑物或軌道線路的沉降控制提供依據(jù)。
新建北京至沈陽鐵路專線望京隧道出口段采用大直徑泥水平衡盾構(gòu)施工,出口段起訖里程DK22+710.7~DK26+550,全長(zhǎng)3 840 m,設(shè)計(jì)為雙單線,如圖1所示,區(qū)段內(nèi)將以近似正交角度穿過北京地鐵15號(hào)線馬泉營(yíng)站。馬泉營(yíng)車站底板埋深約17.2 m,擬建望京隧道設(shè)計(jì)軌面埋深約35 m,其頂部距離馬泉營(yíng)車站底板約9.9 m,距離車站圍護(hù)樁底約3.98 m,距離車站降水井距離不足0.9 m。擬建望京隧道穿越地層主要有細(xì)砂、粉質(zhì)黏土、黏土,拱頂?shù)貙訛榧?xì)砂,盾構(gòu)掘進(jìn)斷面黏土占比30%,粉細(xì)砂占比70%。
圖1 擬建望京隧道下穿馬泉營(yíng)車站示意
在下穿馬泉營(yíng)車站區(qū)段內(nèi)每50 m劃分一個(gè)試驗(yàn)段,本文對(duì)左、右線兩個(gè)試驗(yàn)段進(jìn)行對(duì)比分析,左線試驗(yàn)段一為DK23+220-DK23+170,右線試驗(yàn)段二為右DK23+150-右DK23+100,通過設(shè)置多個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)及監(jiān)測(cè)斷面,對(duì)比分析試驗(yàn)參數(shù)。
試驗(yàn)段監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置兩種方式:深層沉降監(jiān)測(cè)點(diǎn)和地表沉降監(jiān)測(cè)點(diǎn)。深層沉降監(jiān)測(cè)能夠模擬地下車站、出入口、風(fēng)亭底板深度處的沉降變化,地表沉降監(jiān)測(cè)能夠模擬下穿隧道盾構(gòu)施工對(duì)地表沉降的影響范圍及大小。
2.2.1 地表監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置
在一個(gè)試驗(yàn)段落內(nèi)每10 m布置一個(gè)斷面,共5個(gè)監(jiān)測(cè)斷面,如圖2所示,以隧道中心往兩側(cè)分別布設(shè)地表沉降監(jiān)測(cè)點(diǎn),間距分為3 m、3 m、5 m、5 m、10 m、15 m,雙線隧道上方每個(gè)監(jiān)測(cè)斷面布設(shè)19個(gè)地表沉降觀測(cè)點(diǎn)。
圖2 擬建望京隧道上方地表監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置(單位:mm)
2.2.2 深孔監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置
在每個(gè)試驗(yàn)段落的地層深部縱向設(shè)置3個(gè)深層沉降監(jiān)測(cè)斷面,3個(gè)斷面分別模擬地下車站底板(深16.7 m)、出入口底板(深9.6 m)、風(fēng)亭底板(深5.8 m)的沉降值,以隧道中心往兩側(cè)分別布置地層深層沉降監(jiān)測(cè)點(diǎn),間距分別為11.15 m、15 m,雙線隧道上方每個(gè)監(jiān)測(cè)斷面布設(shè)為5個(gè)地層深層沉降觀測(cè)點(diǎn)(圖3)。
試驗(yàn)段一起止里程為DK23+220~DK23+170,試驗(yàn)參數(shù)與實(shí)際施工接近一致,如表1所示。試驗(yàn)掘進(jìn)后,試驗(yàn)段一軸線測(cè)點(diǎn)各階段沉降數(shù)據(jù)如表2所示。
圖3 擬建望京隧道深孔監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置(單位:mm)
通過對(duì)試驗(yàn)段一各監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),同一監(jiān)測(cè)斷面上位于盾構(gòu)隧道軸線正上方的監(jiān)測(cè)點(diǎn)沉降最大,地層深層沉降觀測(cè)點(diǎn)距離盾構(gòu)隧道越近沉降越大,分析所述:
(1)初始沉降占比13.3%,判斷為泥漿指標(biāo)較低,切口水壓偏低,使泥漿在砂層中未能形成較好的滲透帶和泥膜,地下水滲入開挖倉。為更好的控制沉降應(yīng)提高切口水壓,將泥漿指標(biāo)調(diào)整為相對(duì)密度1.20~1.22,粘度22 Pa·s。
表1 試驗(yàn)段一參數(shù)設(shè)置
表2 試驗(yàn)段一軸線測(cè)點(diǎn)各階段沉降數(shù)據(jù) 單位:mm
(2)脫出盾尾前沉降占比43.79%,判斷為切口水壓偏低,再次驗(yàn)證初始階段中需要提高 切口水壓的論證,同時(shí)盾體通過時(shí),開挖輪廓面與盾體外殼存在一定錐度空間,盾構(gòu)姿態(tài)過大糾偏等一定程度增加盾殼與地層間的摩擦力與剪切作用,從而導(dǎo)致地表沉降。為更好的控制沉降,將切口水壓增加0.02 MPa,刀盤轉(zhuǎn)速降低0.1 r/min。同時(shí),注入克泥效3.75 m3,及時(shí)填充開挖直徑和盾體間的空隙。
(3)脫出盾尾10 m沉降占比25.72%,判斷為管片脫出盾尾時(shí),砂漿注入不及時(shí),與掘進(jìn)速度不匹配,產(chǎn)生的建筑空隙引起較大的地層損失。為及時(shí)注入足量砂漿,將砂漿注入百分比調(diào)整為150%,注漿壓力提高0.02 MPa。在確保盾構(gòu)機(jī)同步注漿的同時(shí),勻速穩(wěn)定控制掘進(jìn)速度為20~25 mm/min。
(4)脫出盾尾30 m沉降占比14.88%,判斷為砂漿和易性不達(dá)標(biāo),漿液太稀,初凝時(shí)間過長(zhǎng),收縮率過高,會(huì)造成二次沉降。為提高砂漿的和易性,將砂漿稠度適量提高,減少砂漿的初凝時(shí)間。
(5)后期沉降占比2.31%,判斷為盾構(gòu)施工擾動(dòng)土體造成固結(jié)沉降,二次注漿滯后導(dǎo)致地層沉降。為減少沉降,管片脫出盾尾后及時(shí)跟進(jìn)背后二次注漿,適當(dāng)提高注漿壓力、注漿方量及注漿頻次。
試驗(yàn)段二起止里程為右DK23+150-右DK23+100,經(jīng)過試驗(yàn)段一參數(shù)優(yōu)化后,試驗(yàn)段二參數(shù)如表3所示。試驗(yàn)掘進(jìn)后,試驗(yàn)段二軸線測(cè)點(diǎn)各階段沉降數(shù)據(jù)如表4所示。
表3 試驗(yàn)段二參數(shù)設(shè)置
表4 試驗(yàn)段二軸線測(cè)點(diǎn)各階段沉降數(shù)據(jù) 單位:mm
與試驗(yàn)段一相比,試驗(yàn)段二沉降值均變小,軸線累計(jì)沉降為3.21 mm,較試驗(yàn)段一減少6.1 mm,降幅65.5%。地層深層沉降監(jiān)測(cè)點(diǎn)的累計(jì)沉降分別為4.29 mm(深5.8 m)、6.16 mm(深9.6 m)、7.79 mm(深16.7 m),較試驗(yàn)段一分別減少7.6 mm、8.05 mm、8.86 mm,降幅均超過了50%,證明對(duì)盾構(gòu)施工參數(shù)的調(diào)整是正確有效的,分析所述:
(1)初始沉降占比13.9%,地表微隆,判斷泥漿指標(biāo)符合要求,切口水壓適中,形成的泥膜較好,滲透帶及泥膜隔離層較好。
(2)脫出盾尾前沉降占比29.67%,沉降量小,判斷為切口水壓取計(jì)算上限值適中,克泥效對(duì)盾體錐度空間封堵具有很好的效果,為了減小掘進(jìn)過程中的沉降占比,更好的控制沉降,可將克泥效注入量微調(diào),提高到3.8 m3。
(3)脫出盾尾10 m沉降占比25.16%,注漿量百分比為150%,注漿壓力正常,沉降量小,判斷為漿液和易性符合要求。
(4)脫出盾尾30 m沉降占比25.15%,沉降量小,判斷為砂漿初凝時(shí)間短,且收縮率低,對(duì)地層沉降影響小。
(5)后期沉降占比5.49%,沉降量小,判斷為及時(shí)對(duì)脫出臺(tái)車的管片嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)補(bǔ)漿,對(duì)控制地層沉降效果明顯。
本文通過對(duì)望京隧道下穿馬泉營(yíng)地鐵站試驗(yàn)段掘進(jìn)施工的研究,采用對(duì)比試驗(yàn)法優(yōu)化掘進(jìn)參數(shù),得到了良好的效果,能為類似工程提供借鑒。
(1)大直徑泥水平衡盾構(gòu)下穿既有地鐵,盾構(gòu)隧道軸線正上方的沉降最大,地層深層距離盾構(gòu)隧道越近沉降越大。
(2)泥漿指標(biāo)和切口水壓的調(diào)整能形成適合掘進(jìn)的泥膜,滲透帶及泥膜隔離層均較好。
(3)管片脫出盾尾時(shí),注漿量百分比為150%,掘進(jìn)速度20~25 mm/min時(shí)使得注漿在沉降加速累積之前及時(shí)發(fā)揮作用。
(4)注入克泥效新工藝對(duì)盾體錐度空間封堵具有良好效果,其止水充填作用能及時(shí)控制地層內(nèi)部沉降發(fā)展,本工程建議注入量為3.8 m3。
(5)經(jīng)過本文掘進(jìn)參數(shù)優(yōu)化,軸線累計(jì)沉降為3.21 mm。下一步研究建議繼續(xù)優(yōu)化參數(shù),以期將軸線累計(jì)沉降控制在2 mm之內(nèi)。