崔小超 鄒金龍 李香華
(深圳崇達多層線路板有限公司,廣東 深圳 518132)
隨著信息化產(chǎn)業(yè)的不斷推動,數(shù)字信號傳輸?shù)乃俣仍絹碓娇?,頻率越來越高,以及大功率功放器的運用,傳統(tǒng)設(shè)計的PCB板已經(jīng)不能滿足這種高頻電路的需求。一些技術(shù)領(lǐng)先的交換機生產(chǎn)企業(yè)越來越重視對于信號的完整性傳輸研究,且已證明PTH(鍍通孔)無用孔銅部分有著重大影響,背板產(chǎn)品根據(jù)需求產(chǎn)生,使用背鉆技術(shù)去除這部分孔可以降低成本滿足高頻、高速的性能。但過電性質(zhì)的背鉆孔長期暴露在空氣中易氧化,在封裝過程中可能流入錫膏影響信號傳輸,于是客戶就提出了對背鉆孔樹脂塞孔的要求。
背鉆產(chǎn)品為我公司今年重點研發(fā)產(chǎn)品,客戶要求背鉆孔使用樹脂塞孔工藝,我公司在研發(fā)背板產(chǎn)品在樹脂塞孔流程時,背鉆孔塞樹脂經(jīng)高溫后出現(xiàn)孔口爆孔問題,導致背鉆孔孔口樹脂凹陷。文章研究重點為針對背鉆孔孔口爆孔現(xiàn)象,對影響背鉆孔孔口爆孔的各種因素進行分析驗證,找出了影響背鉆孔樹脂塞孔孔口爆孔的主要原因,通過驗證后最終解決了背鉆孔塞樹脂后孔口爆孔問題。
外觀對比:如圖1(a)所示,對爆孔缺陷板從外觀分析爆孔位置周圍呈明顯的發(fā)白,有明顯的凹陷;對氣泡缺陷板從外觀分析氣泡位置平滑。
切片對比:如圖1(b)所示,爆孔位置從背鉆與通孔交界位置開始形成爆孔,爆孔位置大且不規(guī)則,并在通孔位置未出現(xiàn)氣泡問題;氣泡位置不在背鉆與通孔交界位置,氣泡小且規(guī)則,在通孔位置未見氣泡。
針對產(chǎn)品缺陷對絲印機、塞孔面向、印刷方式進行對比驗證。其中在制板塞孔前均不烘烤,印刷后固化參數(shù)均為75 ℃×30 min+100 ℃×30 min+150 ℃×30 min,驗證結(jié)果見表1所示。通過對絲印機、塞孔面向、印刷方式進行對比都存在氣泡和爆孔問題,證明背鉆孔孔口爆孔與此三項影響因素都沒有直接的關(guān)系。
表1 不同絲印機、塞孔面向、絲印方式對比試驗結(jié)果表
進一步對缺陷板分析和查找原因,發(fā)現(xiàn)所有爆孔位置有明顯的應(yīng)力痕跡,懷疑背鉆孔有水或者其他物質(zhì),在樹脂塞孔高溫固化過程中對樹脂油墨形成沖擊導致爆孔問題的產(chǎn)生。因此考慮塞孔前高溫烘烤溫度、塞孔前高溫時間、塞孔油墨凝固溫度前低溫時間,對幾個因子進行組合試驗。
根據(jù)背鉆板樹脂塞孔流程、樹脂塞孔油墨特性,定下了如下影響因素:
(1)塞孔前高溫烘烤溫度:考慮孔內(nèi)氣體、板材氣體釋放問題。由于板材Tg為150 ℃,因此高溫時溫度按Tg+0、Tg+10 ℃、Tg+20 ℃進行設(shè)計;
(2)塞孔前高溫時間:考慮氣體揮發(fā)的時效性,烤板時間按照2 h、4 h進行設(shè)計;
(3)樹脂固化時間:我公司現(xiàn)在使用樹脂產(chǎn)品為三榮樹脂PHP 900 IR-6P,樹脂凝固溫度為100 ℃,考慮氣泡在塞孔過程中的釋放過程,采用延長低溫時間、直接高溫固化進行試驗設(shè)計。
具體試驗設(shè)計影響因素如表2所示。本試驗過程中使用的是三榮專用樹脂塞孔油墨PHP 900 IR-6P。
表2 背鉆孔樹脂塞孔爆孔影響因素表
根據(jù)上述影響因素,設(shè)計3因子3水平的試驗,全因子試驗組合為27組,根據(jù)田口試驗,將試驗優(yōu)化到9組試驗,具體見表3所示。
表3 背鉆孔樹脂塞孔爆孔試驗設(shè)計表
每種試驗方案設(shè)計10 PNL產(chǎn)品,共計90 PNL產(chǎn)品。試驗采用評分原則對本次試驗組合進行評比,采用良率的方式進行對比,良率越高,試驗效果越好(本試驗為望大特性)。
根據(jù)上述試驗設(shè)計,背鉆孔樹脂塞孔測試結(jié)果如表4所示。表中A代表塞孔前烤板溫度、B代表塞孔前烤板時間、C代表高溫固化參數(shù)。
表4 背鉆孔樹脂塞孔爆孔試驗結(jié)果表
綜合上述試驗結(jié)果可以得出以下結(jié)論。
(1)試驗六、試驗八兩個組合試驗的合格率為100%,滿足測試要求。
(2)通過試驗計算可以看出,樹脂塞孔前高溫烤板和樹脂塞孔固化參數(shù)影響波動較大,溫度每變化10 ℃都會有顯著變化,樹脂塞孔前溫度時間達到2 h后的變化開始變?。ㄈ鐖D2所示)。
(3)通過試驗計算,得到的最優(yōu)組合是塞孔前高溫170 ℃×4 h、塞孔后直接按照高溫固化150 ℃×30 min為最佳條件。但考慮到試驗組合八中,高溫時間2 h就可以滿足要求,后續(xù)直接選用試驗八組合開始小批量制作,小批量制作的產(chǎn)品均未發(fā)現(xiàn)孔口氣泡和爆孔問題,品質(zhì)合格。
通過以上試驗表明,在樹脂塞孔前高溫烤板170 ℃×2 h可以有效地解決爆孔問題,說明在樹脂凝膠過程中孔內(nèi)有氣體釋放,導致出現(xiàn)爆孔問題。造成此問題的主要原因有以下兩點:
(1)板材本身在高溫固化過程中釋放氣體,由于背鉆位置的銅被蝕掉,板材內(nèi)的氣體從背鉆位置開始釋放,導致爆孔現(xiàn)象發(fā)生;
(2)由于背鉆工藝中有退錫流程,有藥水殘留,導致在高溫過程中發(fā)生分解產(chǎn)生氣體,導致爆孔現(xiàn)象發(fā)生。
隨著樹脂塞孔工藝的不斷發(fā)展,越來越多的產(chǎn)品會用到樹脂塞孔工藝,出現(xiàn)的問題也越來越多,只有從實際的問題缺陷進行分析,通過不斷摸索提升,才能找到適合自己公司的工藝條件,提升樹脂塞孔的工藝能力。文章難免有不足或謬誤之處,望同行給予批評指正,為行業(yè)發(fā)展共同努力。