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        次氯酸鈉裝置節(jié)能改造

        2022-09-20 03:52:24胡健豪周文斌
        中國氯堿 2022年8期
        關(guān)鍵詞:生產(chǎn)

        胡健豪,周文斌

        (浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司,浙江 寧波 315204)

        次氯酸鈉是一種高效氧化劑和含氯消毒劑,它能與水以任何比例互混,廣泛用于自來水、中水、循環(huán)水、泳池水、醫(yī)院污水等水體的消毒。在2000年前,自來水行業(yè)普遍采用液氯消毒,但液氯屬劇毒?;罚鋬\和使用均有較高風(fēng)險,中國很多水廠地處居民區(qū),作為消毒劑的液氯一旦發(fā)生泄漏,勢必造成嚴(yán)重后果,采用更為穩(wěn)定和安全的消毒產(chǎn)品替代勢在必行,其中次氯酸鈉就是一種很好的替代品。次氯酸鈉作為自來水處理消毒工藝重要的原輔材料,其產(chǎn)品質(zhì)量直接關(guān)系到人類的生命與健康。2020年初,新冠疫情發(fā)生,以次氯酸鈉為主要成分的84消毒液在新冠病毒疫情防控工作中發(fā)揮了巨大作用。其消毒原理主要是次氯酸鈉先水解成次氯酸,次氯酸在殺菌、殺病毒過程中,不僅可用于細(xì)胞壁、病毒外殼,還能滲透入菌(病毒)體內(nèi),與菌(病毒)體蛋白、核酸和酶等有機(jī)高分子發(fā)生氧化反應(yīng),從而殺死病原微生物。次氯酸鈉還可以進(jìn)一步分解形成新生態(tài)氧[O],新生態(tài)氧具有極強(qiáng)氧化性,可使菌體和病毒上的蛋白質(zhì)等物質(zhì)變性,從而殺死病原微生物。另外,次氯酸鈉產(chǎn)出的氯離子還能顯著改變細(xì)菌和病原體的滲透壓,使細(xì)胞喪失活性而死亡,因此成為各企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)及日常性防疫的必備物資。此外,次氯酸鈉還能用于含氰廢水和一些工業(yè)重度污染廢水的高級氧化,也可用于紡織及紙漿的漂白等。

        次氯酸鈉生產(chǎn)以氯堿化工企業(yè)居多,由于主要原料氯氣和燒堿均為氯堿企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品,因而氯堿企業(yè)一般都有次氯酸鈉生產(chǎn)線,區(qū)別在于不同企業(yè)采用的工藝流程略有差異,目前主流的生產(chǎn)工藝有單級填料塔循環(huán)工藝、多級填料塔循環(huán)工藝、降膜吸收器吸收工藝及降膜吸收器串聯(lián)填料塔吸收工藝等。浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司原先采用的工藝流程為間歇式操作,其主要生產(chǎn)設(shè)備為填料反應(yīng)塔和次氯酸鈉循環(huán)槽,生產(chǎn)模式為雙次氯酸鈉循環(huán)槽切換間歇式生產(chǎn)。此工藝存在以下缺點:人員操作強(qiáng)度大、生產(chǎn)效率低;產(chǎn)量、品質(zhì)不穩(wěn)定,難以適應(yīng)市場變化;循環(huán)泵流量、揚程大,長時間循環(huán)浪費能源;反應(yīng)終點依靠人工取樣分析,通氯量無法精確控制,存在安全隱患等問題。部分企業(yè)采用的連續(xù)生產(chǎn)工藝主要生產(chǎn)設(shè)備為一級吸收塔、二級吸收塔、尾氣吸收塔及其配套的循環(huán)槽和泵,這類工藝要優(yōu)于單填料吸收塔運行工藝,能保證氯氣吸收完全,減輕除害系統(tǒng)負(fù)擔(dān),缺點在于裝置占地較大、連續(xù)生產(chǎn)過程控制較難等問題。

        1 次氯酸鈉裝置節(jié)能改造

        針對原有次氯酸鈉生產(chǎn)裝置采用間歇操作生產(chǎn)工藝存在的缺點,通過實施次氯酸鈉節(jié)能技改項目,即采用降膜吸收器連續(xù)生產(chǎn)工藝,通過將原先的填料塔、循環(huán)槽取消,以降膜吸收器取而代之,通過液堿吸收氯氣成膜反應(yīng)生產(chǎn)次氯酸鈉,改變原有的間歇性生產(chǎn)模式,實現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn),并通過增加自動儀表實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,能靈活控制通氯量來調(diào)整裝置產(chǎn)量。

        降膜吸收器工作原理:經(jīng)過稀釋后的燒堿從降膜吸收器頂部的分配頭入口進(jìn)入,通過分布器均勻地分布在吸收器上部,吸收器上部布滿幾百個特制的降膜頭,堿液通過降膜頭底部縫隙進(jìn)入鈦管,而氯氣則從降膜吸收器頂部的另一個入口進(jìn)入,從降膜頭頂部進(jìn)入鈦管,氣液兩相在鈦管進(jìn)行反應(yīng)。反應(yīng)過程中,次氯酸鈉液體在鈦管表面由上而下形成2.0~3.0 mm厚的液膜,氯氣與液膜進(jìn)行充分接觸并反應(yīng)。反應(yīng)熱由降膜吸收器殼程冷凍水帶走。

        改造方案制定之初,也曾考慮用降膜塔串聯(lián)填料塔的工藝流程,具體流程為:來自電解工序的32%的燒堿與純化水在稀堿槽調(diào)整成質(zhì)量分?jǐn)?shù)為13%~15%的稀堿,用稀堿泵輸送至填料塔吸收氯氣生成有效氯5%左右的半成品次氯酸鈉,然后用半成品泵輸送至降膜吸收器繼續(xù)進(jìn)行吸收反應(yīng),生成成品次氯酸鈉,流入成品槽。該工藝在國內(nèi)也有廠家采用,但此為半間歇式操作,每次成品次氯酸鈉生產(chǎn)的前5 min左右,均通過次氯酸鈉出口管道上安裝的ORP及pH計在線分析,用儀表調(diào)節(jié)閥控制進(jìn)入降膜吸收器的半成品次氯酸鈉和氯氣流量達(dá)到最佳比例,使進(jìn)入降膜吸收器的半成品次氯酸鈉經(jīng)吸收反應(yīng)后生成合格次氯酸鈉。反應(yīng)中釋放的熱量通過降膜吸收器殼程的冷凍水帶走。此方案對次氯酸鈉品質(zhì)控制較好,但流程設(shè)備數(shù)量較多,不適合在相對局促的廠房內(nèi)改造。

        根據(jù)廠區(qū)實際情況,最后決定采用單降膜反應(yīng)器的形式,降膜器的結(jié)構(gòu)、分布器等均采用國內(nèi)先進(jìn)設(shè)計,確保反應(yīng)完全,反應(yīng)尾氣有專門管道送至除害系統(tǒng),保留ORP在線分析,實現(xiàn)完全連續(xù)化生產(chǎn)。

        1.1 主要生產(chǎn)設(shè)備

        次氯酸鈉裝置節(jié)能改造生產(chǎn)裝置主要依托公司現(xiàn)有氯處理工段,新增設(shè)備為降膜反應(yīng)器、次氯酸鈉中間槽、氯氣加濕器、部分自動儀表,換熱器和次氯酸鈉輸送泵利舊。

        (1)降膜反應(yīng)器1臺,材質(zhì)TA2;

        (2)氯氣加濕器(氯氣水封)1臺,材質(zhì)PVC/FRP;

        (3)次氯酸鈉中間罐1臺,設(shè)備材質(zhì)PVC/FRP;

        (4)換熱器新增1臺、供堿泵新增1臺;

        (5)ORP檢測儀1套、氣動切斷閥1臺、調(diào)節(jié)閥3套,流量計、現(xiàn)場儀表等若干。

        1.2 工藝流程

        來自電槽的堿液經(jīng)稀釋后送到堿液配制循環(huán)槽,稀釋后的堿液用冷凍水冷卻至20℃左右后通過供堿泵進(jìn)入降膜反應(yīng)器與來自氯氣分配臺的氯氣進(jìn)行反應(yīng),生成產(chǎn)品次氯酸鈉。由于氯氣和氫氧化鈉反應(yīng)過程放熱,降膜反應(yīng)器的管程用冷凍水控制出口次氯酸鈉溫度在35℃以下,反應(yīng)盡量控制在較低溫度下進(jìn)行,避免次氯酸鈉生產(chǎn)過程中溫度過高分解而獲得較高的收率。

        降膜反應(yīng)器出口設(shè)置ORP檢測旁路,通過顯示的電位差反映次氯酸鈉水溶液的有效氯含量,并與進(jìn)口原氯調(diào)節(jié)閥實現(xiàn)串級調(diào)控。合格的次氯酸鈉水溶液自流到次氯酸鈉中間槽,中間槽內(nèi)的成品次氯酸鈉溶液通過次氯酸鈉泵經(jīng)冷凍水冷卻后一路回至降膜反應(yīng)器進(jìn)口確保反應(yīng)完全以及反應(yīng)成膜良好,另一路則送至無機(jī)罐區(qū)的成品儲槽。

        降膜反應(yīng)器底部、次氯酸鈉中間槽頂部設(shè)有反應(yīng)尾氣抽空管,抽去的尾氣進(jìn)入全廠除害系統(tǒng)。

        1.3 自動控制系統(tǒng)

        項目采用DCS自動化控制,增加氯氣切斷閥、氯氣流量調(diào)節(jié)閥、進(jìn)堿調(diào)節(jié)閥及降膜反應(yīng)器冷凍水調(diào)節(jié)閥,并增加了1套ORP在線檢測儀監(jiān)測產(chǎn)品的有效氯含量,設(shè)置了降膜反應(yīng)器最小流量聯(lián)鎖切斷氯氣的裝置聯(lián)鎖。

        2 改造前后工藝的對比

        原有生產(chǎn)工藝為間歇式,涉及設(shè)備為堿液高位槽、填料吸收塔、循環(huán)泵和次氯酸鈉循環(huán)槽。

        主要流程:高位槽配濃度20%左右的堿自流至指定循環(huán)槽至一定液位后關(guān)閉進(jìn)堿閥門,用循環(huán)泵將堿液打至填料塔頂部與通入填料塔氯氣進(jìn)行反應(yīng),吸收氯氣后的堿液通過循環(huán)泵在填料塔與次氯酸鈉循環(huán)槽之間打循環(huán),在循環(huán)過程中崗位分析工需不時檢測次氯酸鈉的有效氯濃度,直到次氯酸鈉循環(huán)槽里面的次氯酸鈉合格后用泵打至無機(jī)罐區(qū)用以發(fā)貨,然后切換下一槽重新配置。該過程中,循環(huán)泵必須不停運轉(zhuǎn),且產(chǎn)品合格率較低,一般需通過三四個班次的循環(huán)才能做出一槽合格的次氯酸鈉產(chǎn)品。

        該工藝除配置過程中需人工高頻率分析濃度外,還需精準(zhǔn)把控通氯量,進(jìn)氯量太少則產(chǎn)品有效氯難以合格;進(jìn)氯量太大,填料塔內(nèi)反應(yīng)劇烈、放熱較多易引起次氯酸鈉分解,導(dǎo)致跑氯風(fēng)險,同時增加全廠除害系統(tǒng)負(fù)擔(dān),存在安全隱患。改造前次氯酸鈉生產(chǎn)裝置流程圖見圖1。

        圖1 改造前次氯酸鈉生產(chǎn)裝置流程示意圖

        本項目采用的次氯酸鈉生產(chǎn)裝置是降膜吸收器連續(xù)生產(chǎn)工藝,產(chǎn)品次氯酸鈉有效氯是通過ORP在線檢測儀在線監(jiān)測,不需崗位分析工在現(xiàn)場實時分析,氯氣流量根據(jù)降膜反應(yīng)器出口ORP值自動調(diào)節(jié),大大降低了員工的操作強(qiáng)度,同時提高了生產(chǎn)效率,產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量都有較大提升。改造后次氯酸鈉生產(chǎn)裝置流程圖見圖2。

        圖2 改造后次氯酸鈉生產(chǎn)裝置流程示意圖

        安全方面:采用了專利技術(shù)的降膜反應(yīng)器,設(shè)備內(nèi)成膜效果較好,反應(yīng)完全,反應(yīng)尾氣及儲罐呼吸尾氣量較少,對除害系統(tǒng)堿濃度影響變小。進(jìn)口氯氣切斷閥設(shè)置為故障關(guān),遇到故障或堿流量低聯(lián)鎖時,能及時切斷氯氣,保證除害系統(tǒng),確保氯堿系統(tǒng)的安全運行。

        采用了進(jìn)氯量與ORP電位值串級控制,能對進(jìn)氯量進(jìn)行精確控制,只需對ORP儀進(jìn)行定期維護(hù)校準(zhǔn),可杜絕反應(yīng)過氯情況,確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。

        產(chǎn)品質(zhì)量控制方面:成品次氯酸鈉在高于70℃或含堿量較小(<0.1%)時會發(fā)生分解,有效氯含量下降。由于原先工藝采用的填料塔加循環(huán)堿槽的形式,在填料塔堿液與氯氣反應(yīng)時產(chǎn)生的反應(yīng)熱無法及時移走,造成填料塔局部溫度偏高,達(dá)到次氯酸鈉的分解溫度,導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格。改造后,使用降膜反應(yīng)器,反應(yīng)在降膜反應(yīng)器中進(jìn)行,而降膜殼程主要通過冷凍水(7~12℃)對反應(yīng)溫度進(jìn)行控制,正常情況下一般將反應(yīng)溫度控制在35℃以下,能保證次氯酸鈉產(chǎn)品不因溫度高而分解,保證了產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定。

        產(chǎn)品的過堿量則以O(shè)RP檢測儀電位值作為參考,定期手動檢測的形式進(jìn)行,相比原先連續(xù)測堿濃度,減少了人工測試的次數(shù),提高了工作效率。

        工藝變更后,不再使用填料塔,原先主流程有填料塔時,因次氯酸鈉長期運行容易在填料段、管道進(jìn)出口結(jié)鹽,必須定期停裝置清洗填料塔,影響裝置連續(xù)生產(chǎn),進(jìn)而影響產(chǎn)量。改為單降膜吸收器反應(yīng)流程后,清洗次數(shù)大大減少,每年全廠大修期間沖洗一次即可。減少了因清洗而停裝置的次數(shù),提高了產(chǎn)量。

        3 項目改造存在的問題及解決方案

        項目實施后,雖然比原先工藝在各方面都有較大提升,但也存在一些問題。

        (1)降膜反應(yīng)器下液不暢。設(shè)計院設(shè)計降膜反應(yīng)器下液管時設(shè)置了閥門和在線檢測儀表,因為閥門阻力較大,實際生產(chǎn)過程中因為下液不暢導(dǎo)致降膜反應(yīng)器氣相堵塞,氣相管震動大。

        解決方案:取消降膜反應(yīng)器下液管的閥門,在線檢測儀表ORP移位。

        (2)次氯酸鈉中間槽憋壓。由于次氯酸鈉中間槽沒有設(shè)計放空口,只有一個尾氣管連除害系統(tǒng),實際生產(chǎn)中有部分次氯酸鈉會分解放出氯氣,造成中間槽憋壓。

        解決方案:給次氯酸鈉中間槽增加正負(fù)壓水封,對槽內(nèi)壓力進(jìn)行動態(tài)補(bǔ)償。

        (3)次氯酸鈉生產(chǎn)過程中會生成氯化鈉,氯化鈉容易結(jié)晶堵塞降膜管和填料。

        解決方案:增加水沖洗口,要求崗位定期沖洗。

        (4)干氯氣會損壞鈦制降膜反應(yīng)器。

        解決方案:干氯氣進(jìn)降膜反應(yīng)器前增加一個氯氣加濕槽,預(yù)先潤濕氯氣,防止設(shè)備損壞。

        (5)原先用工業(yè)水配堿,管道結(jié)垢嚴(yán)重。

        解決方案:使用自來水或者純化水配置燒堿,結(jié)垢情況改善明顯。

        4 項目節(jié)能分析

        次氯酸鈉反應(yīng)過程中水先與氯氣反應(yīng)生產(chǎn)次氯酸和鹽酸,反應(yīng)為可逆反應(yīng);次氯酸、鹽酸再與氫氧化鈉反應(yīng)生成氯化鈉和次氯酸鈉,同時促進(jìn)水與氯氣反應(yīng)的正向進(jìn)行[5]。

        H2O+Cl2→HClO+HCl

        NaOH+HCl→NaCl+H2O

        NaOH+HClO→NaClO+H2O

        上述方程合并后為:

        2NaOH+Cl2→NaClO+NaCl+H2O

        次氯酸鈉反應(yīng)熱為106.7 kJ/mol,水比熱容為4.2 kJ/(kg·℃),次氯酸鈉溶液中有效氯按11%計算,則生產(chǎn)每噸合格次氯酸鈉產(chǎn)品反應(yīng)放熱:

        11%/71×106.7×106=0.165×106(kJ)

        假設(shè)冷凍水升溫按13℃計算,則生產(chǎn)每噸次氯酸鈉需要冷凍水量:

        0.165×106/4.2/13×10-3=3.02(t)

        按照冷水機(jī)制冷量和電機(jī)計算(制冷量1150 kW,電機(jī)240 kW),則生產(chǎn)每噸次氯酸鈉產(chǎn)品所需冷水機(jī)組運行消耗動力電9.56 kW·h(冷水機(jī)組循環(huán)水用電未計)。

        冷凍水泵能力:P=37 kW,Q=200 m3/h,則每生產(chǎn)1 t合格產(chǎn)品冷凍水泵運行消耗動力電0.56 kW·h。

        3)診斷任務(wù)創(chuàng)建與運行:根據(jù)診斷對象及其評估指標(biāo),建立診斷任務(wù)并啟動任務(wù)。此后,診斷任務(wù)會根據(jù)調(diào)度配置要求定時運行,給出安全形勢的評估預(yù)測結(jié)果和可預(yù)見的安全問題,對于安全問題可以從專家知識庫中推理檢索相應(yīng)的解決方案。

        所以,每生產(chǎn)1 t次氯酸鈉溶液需冷凍水量折算成電耗為10.12 kW·h。

        改造后,次氯酸鈉裝置實現(xiàn)連續(xù)化生產(chǎn),產(chǎn)能由原先間歇性生產(chǎn)的2.5萬t/a提升至10萬t/a。

        次氯酸鈉裝置的運行費用主要是泵的運行費用和冷凍水運行費用。

        (1)改造前

        P506堿液循環(huán)泵(Q=150 m3/h,H=25 m,P=37 kW)為連續(xù)運行,P507次氯酸鈉泵(Q=12 m3/h,H=25 m,P=4 kW)為間歇運行,按裝置年運行時間8 000 h計,機(jī)泵年耗動力電30.4萬kW·h。

        冷凍水用量:

        25 000/8 000×3.02=9.44(t/h)。

        9.44×8 000×10.12=76.43(萬kW·h)。

        (2)改造后

        P506堿液循環(huán)泵取消,P101供堿泵(Q=12 m3/h,H=25 m,P=4 kW)為連續(xù)運行,P507次氯酸鈉泵(Q=12 m3/h,H=25 m,P=4 kW)為連續(xù)運行,按裝置年運行時間8 000 h計,機(jī)泵年耗動力電6.4萬kW·h。

        冷凍水用量:

        100 000/8 000×3.02=37.75(t/h)。

        冷凍水年運行耗動力電:

        37.75×8 000×10.12=305.62(萬kW·h)。

        (3)數(shù)據(jù)對比

        改造前后,次氯酸鈉裝置年耗動力電分別為106.83萬kW·h和312.02萬kW·h,裝置等價值綜合能耗(電力按等價值折算系數(shù)2.85計)分別為304.47 tce和889.26 tce。

        因裝置產(chǎn)能發(fā)生了變化,從改造前2.5萬t/a提升至10萬t/a,因而平均每萬噸次氯酸鈉產(chǎn)品的等價值綜合能耗,改造前后分別為121.79 tce和88.93 tce,降低約27.0%,單位產(chǎn)品消耗能源顯著降低。

        5 節(jié)能改造小結(jié)

        (1)節(jié)能改造后次氯酸鈉裝置產(chǎn)能提升,為公司新增營收的同時,也對現(xiàn)有裝置進(jìn)行了有效挖潛,使公司固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度持續(xù)提升。

        (2)新工藝的次氯酸鈉溶液單位產(chǎn)品能源消耗降低約27.0%。

        (3)新工藝采用降膜反應(yīng)器連續(xù)反應(yīng),相比原先間歇法生產(chǎn)工藝,極大提高了生產(chǎn)效率,自動化程度提高,有效減輕崗位的工作量。

        (4)增強(qiáng)了公司自身氯堿平衡能力。

        (5)提升了次氯酸鈉生產(chǎn)裝置的安全性,通氯量得到有效控制,杜絕了反應(yīng)過氯現(xiàn)象,減輕了除害系統(tǒng)負(fù)擔(dān),保證了全廠氯堿系統(tǒng)的生產(chǎn)安全。

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