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        礦井通風(fēng)智能化管控系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        2022-09-16 07:26:10李作泉張應(yīng)芳馬瑞峰郭武奎曹仕學(xué)
        煤礦安全 2022年9期
        關(guān)鍵詞:風(fēng)門風(fēng)量礦井

        李作泉,張應(yīng)芳,馬瑞峰,郭武奎,曹仕學(xué)

        (1.甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司 大水頭煤礦,甘肅 白銀 730913;2.湖南平安電氣股份有限公司,湖南 湘潭 411100)

        隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展,為了提高煤礦生產(chǎn)的效率及生產(chǎn)過程的安全,煤礦行業(yè)對智能化生產(chǎn)系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備進(jìn)行了升級改造[1-4]。礦井通風(fēng)系統(tǒng)作為煤礦的“肺”,其智能化建設(shè)是智能礦山建設(shè)的核心。目前,對于礦井通風(fēng)系統(tǒng)的研究主要集中在通風(fēng)自動化、少人化,智能分析與決策和遠(yuǎn)程控制方面[5-7]。

        于保才等[8]為解決礦井主要通風(fēng)機(jī)在切換過程中需要停機(jī)才可完成所引起的井下風(fēng)量波動及瓦斯積聚等安全問題,設(shè)計(jì)了1 種基于智能控制的主要通風(fēng)機(jī)不停風(fēng)切換系統(tǒng);胡永立[9]對礦井主要通風(fēng)機(jī)進(jìn)行自動化、智能化的改造,設(shè)定了配備自動化在線監(jiān)測、系統(tǒng)預(yù)警報(bào)警、合理電氣保護(hù)設(shè)置的主要通風(fēng)機(jī)監(jiān)測系統(tǒng);閆向彤等[10]、顧士成等[11]、余躍等[12]對于局部通風(fēng)機(jī)需風(fēng)量預(yù)測、智能化控制等進(jìn)行了研究;徐圣等[13]設(shè)計(jì)了基于身份融合算法的嵌入式風(fēng)門操作系統(tǒng),其能夠合理控制風(fēng)門打開的時(shí)長;蔣成龍等[14]、楊正松等[15]研究了礦井三維可視化模型。

        目前,對于礦井通風(fēng)系統(tǒng)智能化技術(shù)的研究多基于單個(gè)系統(tǒng),如:主要通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)、局部通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)等,但對于礦井通風(fēng)系統(tǒng)整體智能化系統(tǒng)的研究相對較少。為此,設(shè)計(jì)了1 套集主要通風(fēng)機(jī)智能化管控系統(tǒng)、局部通風(fēng)機(jī)智能化管控系統(tǒng)、自動化風(fēng)門風(fēng)窗智能化管控系統(tǒng)、精準(zhǔn)測風(fēng)系統(tǒng)、密閉監(jiān)測系統(tǒng)于一體的三維可視化礦井通風(fēng)智能化管控系統(tǒng)[16-19]。

        1 礦井智能通風(fēng)原理與關(guān)鍵技術(shù)

        1.1 通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)量調(diào)節(jié)原理

        礦井智能通風(fēng)是通過計(jì)算機(jī)智能控制實(shí)現(xiàn)井下通風(fēng)系統(tǒng)按需供風(fēng),安全、穩(wěn)定地向煤礦井下輸送新鮮空氣,供井下作業(yè)人員正常呼吸,并排除井下有毒有害的氣體與粉塵[20]。

        對于1 個(gè)礦井通風(fēng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)而言,若其通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)中各分支所需求的通風(fēng)量與所分配的通風(fēng)量不同時(shí),則如式(1):

        此時(shí),則可采取調(diào)節(jié)相應(yīng)獨(dú)立回路分支的風(fēng)壓△H 方式使式(1)等號成立,如式(2)、式(3)所示:

        式中:Rj為分支風(fēng)阻值,(N·s2)/m8;Qj為分支風(fēng)量值,m3/s;Hfi為閉合回路中風(fēng)機(jī)風(fēng)壓值,Pa;Hpi為閉合回路中自然風(fēng)壓值,Pa;m 為風(fēng)網(wǎng)中回路數(shù);n為風(fēng)網(wǎng)中分支數(shù);aij為向量函數(shù)值;△Hi為獨(dú)立回路i 中的阻力調(diào)節(jié)量。

        當(dāng)aij=0 時(shí),表示支路不在回路上;當(dāng)aij=1 時(shí),表示支路在回路上,且風(fēng)向相同;當(dāng)aij=-1 時(shí),表示支路在回路上,且風(fēng)向相反。當(dāng)△H>0 時(shí),表示支路中需要經(jīng)調(diào)節(jié)來增大風(fēng)阻;當(dāng)△H<0 時(shí),表示支路需要經(jīng)調(diào)節(jié)來減小風(fēng)阻。

        1.2 風(fēng)機(jī)變頻調(diào)節(jié)

        風(fēng)機(jī)調(diào)速是采用調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)工作頻率的方式來改變風(fēng)機(jī)的供風(fēng)量。他的主要特點(diǎn)是在調(diào)節(jié)時(shí)不需要暫停風(fēng)機(jī)工作,即在變頻風(fēng)機(jī)運(yùn)行的狀態(tài)下通過改變風(fēng)機(jī)工作頻率來控制其轉(zhuǎn)速,從而改變通風(fēng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)中的風(fēng)量,使得所研究的通風(fēng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)中的風(fēng)量滿足實(shí)際要求。同時(shí),若所研究的礦井為單風(fēng)機(jī)礦井,采取風(fēng)機(jī)風(fēng)速調(diào)節(jié)方法時(shí),不會改變通風(fēng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)中分支的風(fēng)流方向,因此也不會造成其通風(fēng)紊亂[21]。變頻風(fēng)機(jī)的變速調(diào)節(jié)風(fēng)量的原理圖如圖1。

        圖1 風(fēng)機(jī)變頻調(diào)節(jié)原理圖Fig.1 Principle diagram of fan frequency conversion regulation

        通過對變頻風(fēng)機(jī)的頻率調(diào)節(jié)使其轉(zhuǎn)速為N1,風(fēng)機(jī)工作特性曲線如圖1 中N1曲線,該頻率下的風(fēng)機(jī)工況點(diǎn)為b(Qb,Hb);當(dāng)?shù)V井根據(jù)實(shí)際需求需要增大供風(fēng)量時(shí),調(diào)整風(fēng)機(jī)的工作轉(zhuǎn)速到N2,此時(shí)風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)的特性曲線如圖1 中N2曲線,此時(shí)風(fēng)機(jī)工況點(diǎn)為a(Qa,Ha),此時(shí)礦井內(nèi)的通風(fēng)量也會相應(yīng)地增大;當(dāng)?shù)V井根據(jù)實(shí)際需求需要減少供風(fēng)量時(shí),調(diào)整風(fēng)機(jī)的工作轉(zhuǎn)速到N3,此時(shí)風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)的特性曲線如圖1 中N3曲線,此時(shí)風(fēng)機(jī)工況點(diǎn)為c(Qc,Hc),此時(shí)礦井內(nèi)的通風(fēng)量也會相應(yīng)地減少。

        若當(dāng)?shù)V井通風(fēng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)中的風(fēng)阻由R0增大到R1時(shí),此時(shí)工況點(diǎn)b(Qb,Hb)將變?yōu)锽(QB,HB),由圖1 可知,礦井通風(fēng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)中的風(fēng)量將減少,這可能導(dǎo)致礦井內(nèi)需風(fēng)處的風(fēng)量達(dá)不到要求。此時(shí),可以通過調(diào)節(jié)變頻器使得風(fēng)機(jī)的工作轉(zhuǎn)速由N1變成N2,風(fēng)機(jī)的工況點(diǎn)也相應(yīng)地由B(QB,HB)變成A(QA,HA),這時(shí)礦井的通風(fēng)量將增加,從而滿足通風(fēng)系統(tǒng)的需求。

        通過圖1 可以看出:在調(diào)節(jié)變頻器改變風(fēng)量時(shí),不僅可以調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速為N2、N3對應(yīng)的頻率,還可以調(diào)節(jié)成在N1和N2、N1和N3之間的頻率,實(shí)現(xiàn)無極調(diào)頻,使得通風(fēng)系統(tǒng)中的風(fēng)量可以連續(xù)調(diào)節(jié)。同時(shí),通過變頻調(diào)節(jié)調(diào)風(fēng)時(shí),不必停止風(fēng)機(jī)運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)的實(shí)時(shí)調(diào)風(fēng),這也是智能化通風(fēng)系統(tǒng)中所采取的調(diào)風(fēng)方式。

        1.3 礦井智能通風(fēng)關(guān)鍵技術(shù)

        礦井通風(fēng)智能化管控系統(tǒng)主要包含智能感知、智能決策和應(yīng)急調(diào)控技術(shù),智能感知技術(shù)主要是實(shí)時(shí)監(jiān)測煤礦井下甲烷濃度等環(huán)境參數(shù)與相關(guān)設(shè)備的運(yùn)行參數(shù);智能決策技術(shù)是基于智能感知技術(shù)監(jiān)測的數(shù)據(jù)分析,而后做出相應(yīng)的決策;應(yīng)急調(diào)控技術(shù)是當(dāng)煤礦井下發(fā)生災(zāi)害時(shí),做出相應(yīng)的預(yù)警及預(yù)案。

        1)智能感知技術(shù)。智能感知技術(shù)是指通過計(jì)算機(jī)編程技術(shù)借助傳感器實(shí)時(shí)感知井下相關(guān)參數(shù),如:瓦斯?jié)舛?、一氧化碳濃度、粉塵濃度、氧氣濃度、環(huán)境溫濕度及通風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)等。傳感器與礦井通風(fēng)智能化管控系統(tǒng)的通信方式主要有4~20 mA 模擬量、RS485 通訊、開關(guān)量信號等。其感知路徑為傳感器通過通信接入系統(tǒng)控制器,系統(tǒng)控制器通過光纖接入井下環(huán)網(wǎng)交換機(jī),最后上傳至地面的終端機(jī)。

        2)智能決策技術(shù)?;谥悄芨兄夹g(shù)采集的相關(guān)數(shù)據(jù),最終匯總在礦井通風(fēng)智能化管控系統(tǒng)地面管控平臺,基于計(jì)算機(jī)編程技術(shù),分析處理所收集的數(shù)據(jù),并給出相對應(yīng)的決策及動作。以局部通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)中的風(fēng)筒風(fēng)量傳感器為例,當(dāng)系統(tǒng)采集到風(fēng)筒風(fēng)量傳感器的數(shù)據(jù)時(shí),將其與系統(tǒng)設(shè)定值比較,若其值大于設(shè)定值時(shí),系統(tǒng)將給予局部通風(fēng)機(jī)降低頻率的指令,從而降低風(fēng)筒風(fēng)量傳感器的采集值;反之,則系統(tǒng)給予局部通風(fēng)變頻增風(fēng)的指令。

        3)應(yīng)急調(diào)控技術(shù)。應(yīng)急調(diào)控技術(shù)是指當(dāng)系統(tǒng)感知到煤礦井下發(fā)生災(zāi)害時(shí),此時(shí)系統(tǒng)將做出相應(yīng)的預(yù)警與預(yù)案,為礦方處理災(zāi)害和控制災(zāi)害提供一定的指導(dǎo)。

        2 礦井通風(fēng)智能化管控系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

        2.1 系統(tǒng)需求

        通過現(xiàn)場調(diào)研以及國家相關(guān)文件的閱讀與分析可知,礦井通風(fēng)智能化管控系統(tǒng)有如下需求:①系統(tǒng)可三維動態(tài)顯示煤礦通風(fēng)系統(tǒng);②系統(tǒng)應(yīng)具有完善的通風(fēng)參數(shù)監(jiān)測裝置和完善的通風(fēng)參數(shù)分析系統(tǒng),并對通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行故障診斷與預(yù)測、預(yù)警;③主要通風(fēng)機(jī)可實(shí)現(xiàn)一鍵啟停、一鍵倒機(jī)、一鍵反風(fēng)功能;④局部通風(fēng)機(jī)可實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)測巷道參數(shù)及風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù),并具備瓦斯電閉鎖、風(fēng)電閉鎖、一鍵啟停、一鍵倒機(jī)和變頻調(diào)風(fēng)功能;⑤主要行人、行車風(fēng)門實(shí)現(xiàn)自動開關(guān),并配備視頻傳感器與聲光報(bào)警器;⑥關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的風(fēng)窗應(yīng)具備遠(yuǎn)程調(diào)節(jié)功能。

        2.2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        本研究所設(shè)計(jì)的礦井通風(fēng)智能化管控系統(tǒng)運(yùn)行所需要的環(huán)境配置如下:系統(tǒng)操作平臺為Windows Server,采用64 位CPU,所配備的系統(tǒng)內(nèi)存不小于4G,數(shù)據(jù)庫平臺采用SQL Server 2012 數(shù)據(jù)庫,Web服務(wù)器采用Tomcat 8.5 服務(wù)器;運(yùn)行環(huán)境為Java Development Kit 1.8。

        2.2.1 礦井通風(fēng)三維決策輔助系統(tǒng)

        設(shè)計(jì)的礦井通風(fēng)智能化管控系統(tǒng)融合了澳大利亞開發(fā)的礦井三維通風(fēng)軟件Ventsim,以實(shí)現(xiàn)三維動態(tài)顯示礦井通風(fēng)系統(tǒng)。Ventsim 可以通過鼠標(biāo)手繪或?qū)牖诿旱V通風(fēng)系統(tǒng)繪制的CAD 文件構(gòu)建通風(fēng)模型,該軟件具有如下功能:礦井通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)量模擬、污染物模擬、熱模擬、火災(zāi)情景模擬、多種氣體模擬及最短路徑分析等。

        2.2.2 主要通風(fēng)機(jī)智能化管控系統(tǒng)

        主要通風(fēng)機(jī)智能化管控系統(tǒng)架構(gòu)圖如圖2。主要通風(fēng)機(jī)智能化管控系統(tǒng)是由控制器、分線裝置、聲光報(bào)警器及相關(guān)傳感器組成。

        圖2 主要通風(fēng)機(jī)智能化管控系統(tǒng)架構(gòu)圖Fig.2 Architecture diagram of intelligent control system of main fans

        控制器通過A、B 2 個(gè)分線裝置,感知主要通風(fēng)機(jī)的相關(guān)參數(shù),系統(tǒng)通過感知的數(shù)據(jù)做出決策,而后通過控制器下發(fā)到相應(yīng)的設(shè)備,使其做出相應(yīng)的動作。系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)如下功能:①一鍵開啟或關(guān)閉主要通風(fēng)機(jī);②主要通風(fēng)機(jī)的主備風(fēng)機(jī)一鍵切換;③結(jié)合防爆蓋設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)一鍵反風(fēng);④實(shí)時(shí)監(jiān)測主要通風(fēng)機(jī)周圍的環(huán)境參數(shù)與風(fēng)機(jī)的運(yùn)行參數(shù)。

        2.2.3 局部通風(fēng)機(jī)智能化管控系統(tǒng)

        局部通風(fēng)機(jī)智能化管控系統(tǒng)架構(gòu)圖如圖3。局部通風(fēng)機(jī)智能化管控系統(tǒng)是由局部通風(fēng)機(jī)成套設(shè)備、控制器、分線裝置、礦用本安型攝像儀、聲光報(bào)警器及相關(guān)傳感器組成。

        圖3 局部通風(fēng)機(jī)智能化管控系統(tǒng)架構(gòu)圖Fig.3 Architecture diagram of intelligent control system of local fans

        控制器通過A、B 2 個(gè)分線裝置,感知局部通風(fēng)機(jī)的相關(guān)參數(shù),系統(tǒng)通過感知的數(shù)據(jù)做出決策,而后通過控制器下發(fā)到相應(yīng)的設(shè)備,使其做出相應(yīng)的動作。該系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)如下功能:①一鍵開啟或關(guān)閉局部通風(fēng)機(jī);②局部通風(fēng)機(jī)的主備風(fēng)機(jī)一鍵切換;③具備瓦斯電閉鎖、風(fēng)電閉鎖功能;④實(shí)時(shí)監(jiān)測局部通風(fēng)機(jī)周圍的環(huán)境參數(shù)與風(fēng)機(jī)的運(yùn)行參數(shù);⑤結(jié)合甲烷傳感器,實(shí)現(xiàn)智能排瓦斯功能;⑥結(jié)合風(fēng)量傳感器,實(shí)現(xiàn)智能調(diào)風(fēng)功能。

        2.2.4 自動化風(fēng)門風(fēng)窗智能化管控系統(tǒng)

        自動化風(fēng)門智能化管控系統(tǒng)架構(gòu)圖如圖4。自動化風(fēng)門智能化管控系統(tǒng)主要包括:自動化風(fēng)門主體、驅(qū)動裝置、漏風(fēng)傳感器、位置傳感器、礦用本安型傳感器及聲光報(bào)警器等。

        圖4 自動化風(fēng)門智能化管控系統(tǒng)架構(gòu)圖Fig.4 Architecture diagram of intelligent control system of automatic air door

        控制器通過A 分線裝置,感知自動化風(fēng)門的相關(guān)參數(shù),系統(tǒng)通過感知的數(shù)據(jù)做出決策,而后通過控制器下發(fā)到相應(yīng)的設(shè)備,使其做出相應(yīng)的動作。該系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)如下功能:①實(shí)現(xiàn)就地自動開啟與關(guān)閉功能;②可實(shí)時(shí)監(jiān)測風(fēng)門的漏風(fēng)量;③可實(shí)現(xiàn)人車識別功能;④可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制風(fēng)門的開啟和關(guān)閉;⑤具備閉鎖功能,正常情況下,僅能開啟一扇風(fēng)門,災(zāi)害時(shí),可解除閉鎖。

        由于風(fēng)窗智能化管控系統(tǒng)與自動化風(fēng)門智能化管控系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)與功能類似,故本文不在單獨(dú)論述。

        2.2.5 精準(zhǔn)測風(fēng)系統(tǒng)

        精準(zhǔn)測風(fēng)系統(tǒng)改變了以點(diǎn)帶面的測風(fēng)方式,以大距離超聲測風(fēng)技術(shù)測量巷道中線風(fēng)速來代表整個(gè)巷道的平均風(fēng)速,極大地提高了巷道風(fēng)速測量的準(zhǔn)確性和實(shí)時(shí)性。

        超聲波測風(fēng)示意圖如圖5。超聲波風(fēng)速儀采用時(shí)差超聲測速原理,利用聲波在流體中順流、逆流傳播相同距離時(shí)存在時(shí)間差,而傳播時(shí)間的差異與被測流體的流動速度有關(guān)系,由此測出時(shí)間的差異而得出流體的流速。傳感器通過2 個(gè)超聲波探頭對風(fēng)速進(jìn)行信號采集,再經(jīng)過主控板分析處理及計(jì)算,得出具體風(fēng)速。

        圖5 超聲波測風(fēng)示意圖Fig.5 Schematic diagram of ultrasonic wind measurement

        風(fēng)速V 計(jì)算如式(4):

        式中:L 為超聲波的路徑,m;α 為超風(fēng)波方向與風(fēng)流方向的夾角,(°);tab為超聲波從探頭A 到探頭B 的時(shí)間,s;tba為超聲波從探頭B 到探頭A 的時(shí)間,s。

        精準(zhǔn)測風(fēng)系統(tǒng)架構(gòu)圖如圖6。精準(zhǔn)測風(fēng)系統(tǒng)的組成包括:超聲波傳感器、控制器、分線裝置、聲光報(bào)警器和LED 顯示屏等。

        圖6 精準(zhǔn)測風(fēng)系統(tǒng)架構(gòu)圖Fig.6 Architecture diagram of precision wind measurement system

        精準(zhǔn)測風(fēng)系統(tǒng)解決了如下問題:①井下不同測風(fēng)站或測風(fēng)點(diǎn)的測風(fēng)不同時(shí)問題,避免了系統(tǒng)風(fēng)量不收斂問題;②避免不同測風(fēng)人員由于測風(fēng)技術(shù)水平而造成的測量誤差問題。

        2.2.6 專家?guī)煜到y(tǒng)

        專家?guī)煜到y(tǒng)是系統(tǒng)應(yīng)急調(diào)控技術(shù)的體現(xiàn)。專家?guī)齑鎯α嗣旱V井下常見的災(zāi)害類型及對應(yīng)應(yīng)急預(yù)案,當(dāng)井下發(fā)生災(zāi)害時(shí),系統(tǒng)將根據(jù)相關(guān)參數(shù)判定災(zāi)害類型,而后系統(tǒng)從專家?guī)熘谐槿?yīng)的應(yīng)急預(yù)案展示在系統(tǒng)主界面。

        2.3 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)

        礦井通風(fēng)智能化管控系統(tǒng)主界面如圖7。本研究所設(shè)計(jì)的礦井通風(fēng)智能化管控系統(tǒng)在甘肅省大水頭煤礦進(jìn)行了現(xiàn)場應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了礦井通風(fēng)系統(tǒng)智能化管控和專人巡檢運(yùn)行,提高了礦井通風(fēng)的安全性、可靠性和風(fēng)量調(diào)控的精準(zhǔn)性,降低了通風(fēng)能耗,減少了通風(fēng)管理人員工作量。

        圖7 礦井通風(fēng)智能化管控系統(tǒng)主界面Fig.7 The main interface of mine ventilation intelligent control system

        大水頭煤礦依據(jù)系統(tǒng)建設(shè)方案建設(shè)了礦井通風(fēng)智能化管控系統(tǒng),主要包括主要通風(fēng)機(jī)智能化管控系統(tǒng)、局部通風(fēng)機(jī)智能化管控系統(tǒng)、自動風(fēng)門與調(diào)節(jié)風(fēng)窗智能化系統(tǒng)及精準(zhǔn)測風(fēng)智能化系統(tǒng)等。

        1)從人員數(shù)量來看。大水頭煤礦在建設(shè)礦井通風(fēng)智能化管控系統(tǒng)后節(jié)約了大量的人員。以1 套局部通風(fēng)機(jī)為例,系統(tǒng)前需要服務(wù)人員5 人左右,而系統(tǒng)建設(shè)后僅需2 人巡檢。綜合整個(gè)礦井通風(fēng)智能化系統(tǒng)來看,可以為大水頭煤礦節(jié)省約一半的通風(fēng)系統(tǒng)管理人員。

        2)從能源消耗來看。大水頭煤礦在建設(shè)礦井通風(fēng)智能化管控系統(tǒng)后節(jié)約了大量的能耗。以局部通風(fēng)機(jī)為例,在未實(shí)現(xiàn)智能化系統(tǒng)之前,局部通風(fēng)機(jī)多以最大工頻長時(shí)間運(yùn)行,導(dǎo)致浪費(fèi)了大量的電能,經(jīng)過測算,1 個(gè)工作面局部通風(fēng)機(jī)在實(shí)現(xiàn)智能化后可節(jié)約電能約15 000 kW·h。若全礦均實(shí)現(xiàn)智能化后,一年至少可節(jié)約電能100 000 kW·h 以上。

        3)從礦井通風(fēng)系統(tǒng)日常管理來看。大水頭煤礦在建設(shè)礦井通風(fēng)智能化系統(tǒng)之前,報(bào)表多采用人工測量與填寫,系統(tǒng)建設(shè)后,可依據(jù)需要進(jìn)行相應(yīng)的選擇,最后一鍵生成所需要的報(bào)表,省時(shí)省力。

        4)從災(zāi)害防治與預(yù)案方面來看。礦井通風(fēng)智能化系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測井下通風(fēng)系統(tǒng)的狀態(tài),及時(shí)發(fā)現(xiàn)通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)中的故障進(jìn)行預(yù)警,可把災(zāi)害遏制在萌芽之中,大大增加了通風(fēng)系統(tǒng)的安全性。若災(zāi)害發(fā)生,系統(tǒng)可依據(jù)專家?guī)煜到y(tǒng)及時(shí)做出最有效的措施,把災(zāi)害控制在最小損失范圍內(nèi)。

        3 結(jié) 語

        1)開發(fā)了礦井通風(fēng)智能化管控系統(tǒng),該系統(tǒng)主要有6 大功能,可以實(shí)現(xiàn)礦井各需風(fēng)點(diǎn)的需風(fēng)量預(yù)測,便于通風(fēng)機(jī)完成自動調(diào)速,實(shí)現(xiàn)按需供風(fēng),降低通風(fēng)機(jī)能耗。

        2)采用C 語言編程技術(shù)和變頻技術(shù)對局部通風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)智能調(diào)風(fēng)功能,提高了局部通風(fēng)機(jī)的工作穩(wěn)定性、可靠性與工作效率。局部通風(fēng)機(jī)智能化管控系統(tǒng)在大水頭煤礦得到了成功應(yīng)用,經(jīng)過現(xiàn)場運(yùn)行測算應(yīng)用該系統(tǒng)1 個(gè)工作面1 年可節(jié)約電能約70 000 kW·h。

        3)自動化風(fēng)門系統(tǒng)的應(yīng)用方便了大水頭煤礦的行人行車,也增大了風(fēng)門使用的安全性,防夾功能的增加,避免了夾人夾車事故的發(fā)生。

        4)調(diào)節(jié)風(fēng)窗系統(tǒng)的應(yīng)用方便了礦井通風(fēng)系統(tǒng)管理人員的調(diào)風(fēng)工作,節(jié)約了大量人工成本。

        5)精準(zhǔn)測風(fēng)系統(tǒng)為礦井通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)量調(diào)節(jié)提供了數(shù)據(jù)參考,使得礦井風(fēng)量調(diào)節(jié)更加準(zhǔn)確;同時(shí)還便于礦井通風(fēng)系統(tǒng)管理人員出具數(shù)字報(bào)表,可一鍵生成打印。

        6)在災(zāi)害發(fā)生時(shí),系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)一鍵反風(fēng)、智能調(diào)風(fēng)等操作,把災(zāi)害控制在最小損失范圍內(nèi)。

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