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        協(xié)作機器人在發(fā)動機裝配線的應(yīng)用

        2022-09-15 03:13:16吳連偉李文博欒建偉王平代志勇宋永正
        中國設(shè)備工程 2022年17期
        關(guān)鍵詞:底殼機型協(xié)作

        吳連偉,李文博,欒建偉,王平,代志勇,宋永正

        (濰柴動力股份有限公司一號工廠,山東 濰坊 261061)

        1 前言

        協(xié)作機器人是繼桁架機械手、關(guān)節(jié)機器人之后一種全新的機器人種類,在中、輕重量零件的制造加工、裝配方面優(yōu)勢突出,并且能真正參與到復(fù)雜的人機交互、人機協(xié)同作業(yè)中,也是未來的發(fā)展趨勢,助力智能制造的發(fā)展。WZY生產(chǎn)線油底殼自動擰緊工序主要生產(chǎn)H機型、WP10、WD12三大系列,WP10、WD12油底殼擰緊螺栓數(shù)量為12個,H機型油底殼螺栓擰緊數(shù)量為16個,螺栓頭部大小為M13,支撐塊M13,扭力要求為:29~49N·m。

        本論文主要論述了協(xié)作機器人在發(fā)動機油底殼螺栓智能擰緊過程中的應(yīng)用,采用倒掛式的應(yīng)用模式,借助視覺引導(dǎo)技術(shù),創(chuàng)新性的開發(fā)研究空間三維反力抵消和重力平衡機構(gòu),并基于RFID實現(xiàn)多機型程序的自動調(diào)用,建立數(shù)據(jù)庫通訊,自動匹配發(fā)動機螺栓擰緊程序,實現(xiàn)全機型自動擰緊工藝要求。

        2 發(fā)動機油底殼作用及協(xié)作機器人介紹

        2.1 油底殼作用

        油底殼是發(fā)動機的重要組成部分,是發(fā)動機儲存機油的容器,同時收集和儲存流回的機油,散熱并防止機油氧化,同時油底殼底部帶有放油螺塞,保養(yǎng)時從油底殼放油螺塞處放出氧化的機油。

        2.2 協(xié)作機器人介紹

        1995年美國西北大學(xué)愛德華和邁科爾博士提出合作機器人(Collaborative Robot,Cobot)。2009年優(yōu)傲公司推出首款產(chǎn)品UR5(圖1),2015年沈陽新松機器人公司推出七軸柔性協(xié)作機器人,而協(xié)作機器人被廣泛地應(yīng)用在各個領(lǐng)域,成為中國智能制造2025的一個重要標志。具備以下特點。

        圖1 UR3,UR5,UR10等協(xié)作機器人

        (1)輕量化。使機器人更易于控制,提高安全性。

        (2)友好性。保證機器人的表面和關(guān)節(jié)是光滑且平整的,無尖銳的轉(zhuǎn)角或者易夾傷操作人員的縫隙。

        (3)感知能力。感知周圍的環(huán)境,并根據(jù)環(huán)境的變化改變自身的動作行為。

        (4)人機協(xié)作。具有敏感的力反饋特性,當(dāng)達到已設(shè)定的力時會立即停止,在風(fēng)險評估后可不需要安裝保護欄,使人和機器人能協(xié)同工作。

        (5)編程方便。對于一些普通操作者和非技術(shù)背景的人員來說,都非常容易進行編程與調(diào)試。

        3 設(shè)計開發(fā)應(yīng)用思路

        借助協(xié)作機器人,運用視覺引導(dǎo)技術(shù)、RFID技術(shù)、數(shù)據(jù)庫等技術(shù),設(shè)計開發(fā)基于視覺引導(dǎo)的協(xié)作機器人油底殼螺栓智能擰緊裝置(圖2),主要由視覺引導(dǎo)機構(gòu)、擰緊機構(gòu)、空間三維反力抵消機構(gòu)、RFID、工件定位機構(gòu)、數(shù)據(jù)庫及電氣控制部分組成,具備防錯功能且與線體聯(lián)動,實現(xiàn)技術(shù)新突破。由于空間局限,采用協(xié)作機器人倒掛方案,借助RFID識別機型,應(yīng)用視覺引導(dǎo)機器人準確擰緊,保證裝配的一致性。

        3.1 硬件結(jié)構(gòu)

        (1)工件定位機構(gòu)。根據(jù)現(xiàn)場位置,專項設(shè)計開發(fā)自適應(yīng)定位機構(gòu)用于發(fā)動機準確預(yù)定位。

        (2)空間三維反力抵消機構(gòu)。通過三維仿真模擬,設(shè)計空間三維反力抵消機構(gòu),用于抵消擰緊軸擰緊時的反抗力,保證協(xié)作機器人不出現(xiàn)受力報警。

        3.2 電氣系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        (1)RFID機構(gòu)。用于機型識別,判斷機型,讀取MES信息。

        (2)數(shù)據(jù)庫及電氣控制部分。自主開發(fā)數(shù)據(jù)庫,通過讀取MES信息,根據(jù)不同機型實現(xiàn)油底殼螺栓自動擰緊,擰緊數(shù)據(jù)自動保存、上傳。

        3.3 視覺引導(dǎo)結(jié)構(gòu)

        發(fā)動機經(jīng)過預(yù)定位后,通過視覺相機拍照,自動計算偏移尺寸及角度,實現(xiàn)準確定位(圖2)。

        圖2 協(xié)作機器人油底殼螺栓智能擰緊裝置整體結(jié)構(gòu)示意圖

        4 整體結(jié)構(gòu)及機械部分功能

        通過三維軟件模擬仿真,其中機械部分主要由空間三維反力抵消機構(gòu)、重力平衡機構(gòu)、定位機構(gòu)、擰緊機構(gòu)四部分組成,主體結(jié)構(gòu)采用龍門框架可調(diào)結(jié)構(gòu),便于后期精度調(diào)整,托盤定位采用帶阻尼停止器,減少托盤撞擊帶來的精度偏移(圖3)。

        圖3 整體機構(gòu)三維仿真圖

        4.1 空間三維反力抵消機構(gòu)

        由于協(xié)作機器人負載較小,擰緊軸在擰緊過程中會產(chǎn)生反力,直接反饋給協(xié)作機器人,導(dǎo)致機器人報警,為解決擰緊軸反力問題提出并設(shè)計空間三維反力抵消機構(gòu)(圖4),三軸都可獨立運動,Z軸采用平衡氣缸抵消重力,擰緊軸反力會傳遞給三軸反力抵消機構(gòu),協(xié)作機器人只需要走坐標即可完成擰緊過程。

        圖4 擰緊軸反力抵消裝置組件

        4.2 重力平衡機構(gòu)

        由于機器人采用吊裝式安裝,在機器人工作時,極易導(dǎo)致機器人移動過程中報警,因此通過計算擰緊機構(gòu)的負載,設(shè)計制作重力平衡機構(gòu)(圖5)。

        圖5 重力平衡機構(gòu)

        利用機構(gòu)的支撐力來抵消機器人及擰緊機構(gòu)的重力,當(dāng)機器人下探擰緊時,使其壓力增大,給機構(gòu)一個向上反作用力,多余的壓力從減壓閥處排除,向上移動則反之,這樣就能夠使機器人在移動時達到一個平衡狀態(tài)。

        4.3 三位一體精確定位機構(gòu)

        一般在發(fā)動機裝配線上,普遍采用插銷定位或者舉升定位的方式實現(xiàn)托盤二次定位,從而滿足各類定位功能需求,但此種方式只對托盤的定盤起到精確定位的作用,動盤還會存在間隙,因此設(shè)計三位一體發(fā)動機精確定位機構(gòu)(圖6)。

        圖6 定位機構(gòu)

        當(dāng)托盤進入工位前止檔氣缸升起,對發(fā)動機托盤進行預(yù)定位。托盤底部帶有定位銷孔,當(dāng)發(fā)動機到位后,對托盤進行定位插銷,同時側(cè)面動盤定位機構(gòu)伸出,對動盤進行精確定位,保證視覺拍照時發(fā)動機螺栓孔位置準確。

        4.4 擰緊機構(gòu)原理

        用來擰緊螺栓的執(zhí)行件是擰緊軸,其擰緊扭矩T(N?m)需克服螺紋間的摩擦力矩和支撐面間的摩擦力矩,從而產(chǎn)生預(yù)緊力F(N):

        T=K·d·F×10-3

        式中,d是螺紋公稱直徑(mm),擰緊扭矩系數(shù)K一般取0.2,綜合計算得出,擰緊軸需輸出扭矩30N·m,伸縮軸伸縮量50mm?;跀Q緊原理設(shè)計出擰緊機構(gòu),如圖7。

        圖7 擰緊機構(gòu)

        5 視覺引導(dǎo)及電氣通信

        5.1 視覺引導(dǎo)技術(shù)

        視覺技術(shù),類似如人的一雙“眼睛”,所謂機器視覺技術(shù),就是給機器設(shè)備配置上“眼睛”,通過邏輯計算使得機器設(shè)備具備人的視覺功能:能識別物體和定位物體。

        利用視覺相機進行拍照定位,將協(xié)作機器人與相機標定在同一坐標系,工件到位后,協(xié)作機器人根據(jù)RFID反饋數(shù)值移動到拍照位,相機1、2分別進行拍照,相機計算工件偏移量及偏移角度反饋給PLC,PLC根據(jù)數(shù)值計算引導(dǎo)協(xié)作機器人進行位置補償位置,完成擰緊任務(wù)(如圖8)。

        圖8 視覺引導(dǎo)系統(tǒng)

        5.2 RFID機構(gòu)

        通過RFID電子標簽自主識別不同機型的發(fā)動機,對比調(diào)用不同擰緊參數(shù),能對多種機型實現(xiàn)差異化自動擰緊。

        RFID中間件采用B/S架構(gòu),開發(fā)語言為C#,數(shù)據(jù)庫為SQL,控制方式采用博途TIA-Portal-V16編程軟件控制程序自主開發(fā),信息流的傳遞方式(圖9)。

        圖9 RFID電氣通信及控制方式

        發(fā)動機信息存入托盤RFID標簽,當(dāng)發(fā)動機進入工位,讀寫器將讀取的信息,寫入MES與交換機,通過交換機傳入PLC及數(shù)據(jù)庫進行數(shù)據(jù)綁定,信息綁定成功后進行反饋信號,通過超五類屏蔽線連接到交換機,每個工位通過雙鏈路接入網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)冗余和高可用。

        上位機按通訊協(xié)議校驗,從而保證主機與PLC的通信準確無誤,且主機可向PLC寫數(shù)據(jù),實現(xiàn)單點強近置位和復(fù)位的功能。

        5.3 電氣通信及控制方式

        采用BlandC編寫主機與PLC的通信程序,機器人通訊主要與PLC互通,當(dāng)PC接收到應(yīng)答字符ACK后,數(shù)據(jù)通信連通,實現(xiàn)三者PLC-機器人-上位機的數(shù)據(jù)通訊。

        PC可對PLC內(nèi)各軟設(shè)備進行讀、寫和強制ON/OFF操作。除開PLC的計時器和計數(shù)器的設(shè)定值采用常數(shù)時,文件寄存器內(nèi)的數(shù)據(jù),F(xiàn)X2N系列PLC的所有開關(guān)量輸入、輸出以及各軟件設(shè)備對PC都是透明的。

        根據(jù)發(fā)動機的信息設(shè)定數(shù)據(jù)傳輸?shù)钠鹗嫉刂泛蛿?shù)據(jù)長度,保證發(fā)動機信息能夠完整、準確的傳送到設(shè)備PLC中。通過通訊代碼及指令控制機械臂沿XYZ軸直線運動,隨臂視覺系統(tǒng)對螺栓進行自動識別,并通過I/O對機械臂完成位置反饋。

        6 應(yīng)用效果

        基于視覺引導(dǎo)的協(xié)作機器人油底殼螺栓智能擰緊裝置已在裝配線上成功實施(圖10),實現(xiàn)全系列發(fā)動機油底殼螺栓智能擰緊,節(jié)省人力,保證產(chǎn)品質(zhì)量,并提高生產(chǎn)效率。

        圖10 整體效果圖

        (1)兩臺協(xié)作機器人聯(lián)合運用,效率提升15.3%。

        (2)擰緊數(shù)據(jù)智能匹配,自動上傳,實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。

        (3)全自動裝配,避免人工擰緊穩(wěn)定性較差等因素造成的擰緊扭矩不到位問題,降低裝配返工率。

        7 結(jié)語

        隨著機器人產(chǎn)業(yè)與人工智能技術(shù)融合,協(xié)作機器人毋庸置疑的成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型和新技術(shù)應(yīng)用的絕佳平臺,這是實現(xiàn)“中國制造2025”的重要舉措之一。

        本文闡述了協(xié)作機器人在發(fā)動機油底殼螺栓智能擰緊過程中的應(yīng)用。采用倒掛式的應(yīng)用模式,借助視覺引導(dǎo)技術(shù),創(chuàng)新性的開發(fā)研究空間三維反力抵消和重力平衡機構(gòu),并基于RFID實現(xiàn)多機型程序的自動調(diào)用,建立數(shù)據(jù)庫通訊,自動匹配發(fā)動機螺栓擰緊程序,實現(xiàn)全機型自動擰緊工藝要求,進而提高生產(chǎn)效率和保證產(chǎn)品質(zhì)量。

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