方賢思
(貴州烏江水電開發(fā)有限責任公司構(gòu)皮灘發(fā)電廠,貴州 遵義 564408)
構(gòu)皮灘水電站位于貴州省余慶縣構(gòu)皮灘鎮(zhèn),是烏江流域上開發(fā)的第七個梯級水電站,工程以發(fā)電為主,兼顧航運、防洪等綜合利用。電站總裝機容量5×600MW,是國家“十五”計劃重點工程、是貴州省實施“西電東送”戰(zhàn)略的標志性工程,是貴州省、中國華電集團公司已建成最大的水電站。構(gòu)皮灘發(fā)電廠在推進下位機自主可控PLC改造調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)溫度模塊采集定子繞組、主變油溫這種離大電流環(huán)境近的測溫電阻信號,測值受到的強磁場干擾出現(xiàn)頻繁跳變現(xiàn)象。溫度信號采集精準可靠對發(fā)電機組安全運行具有極大影響,提高自主可控PLC溫度采集模塊采集精度和抗干擾能力,不僅對安全生產(chǎn)尤為重要,而且對進一步推廣自主可控項目具有重要意義。
在工業(yè)生產(chǎn)中熱電阻一般應用于中低溫區(qū)的溫度測量,不同材質(zhì)的熱電阻對應不同的測溫范圍:Pt100測溫范圍是-200~850℃,對應的阻值范圍是18.52~390.48Ω?,F(xiàn)場采用的溫度采集模塊采用三線制Pt100測溫電阻信號。構(gòu)皮灘發(fā)電廠首臺自主可控下位機PLC改造機組,容量為600MW,額定電流為21394A,改造調(diào)試過程中對溫度模塊進行卡件測試,數(shù)據(jù)準確未見異常,后經(jīng)空載運行,溫度采集也正常。當機組并網(wǎng)運行接近最大發(fā)電功率時,發(fā)現(xiàn)機組多處定子繞組、主變油溫測點開始出現(xiàn)無規(guī)律跳變,跳變測點通道分別出現(xiàn)在不同盤柜的不同測溫模塊,并且隨著機組負荷增大,跳變幅度和頻率也跟著升高,機組解列后跳變現(xiàn)象消失。因溫度模塊經(jīng)卡件測試正常,基本排除PLC硬件問題,檢查測溫電阻線纜接地良好。調(diào)試人員在機組開機并網(wǎng)狀態(tài)下采用示波器對跳變比較嚴重的測點通道和未跳變的通道進行采樣(如圖1、2)。通過波形分析對比,跳變比較嚴重的通道,其數(shù)據(jù)波形上疊加了比較嚴重的干擾波形。并且對比仍采用國外PLC機組的測點情況,通道上存在同樣干擾,但測值未出現(xiàn)跳變。
圖1 機組定子繞組測溫未跳變通道外接線波形圖
圖2 機組定子繞組測溫跳變通道外接線波形圖
從未跳變通道和跳變通道的外部接線波形圖來看,測溫通道外部接線均有大小不一的干擾存在:
(1)未跳變通道外接線上存在干擾,基礎噪聲不規(guī)律且伴隨著偶然的脈沖干擾,波形圖上看到干擾波形的峰峰值達到2.76V。
(2)跳變通道外接線上存在干擾,在未跳變通道的干擾類型的基礎上還疊加正弦波干擾,波形圖上看到干擾波形的峰峰值達到3.12V,波動性與幅值都比未跳變通道的干擾更大。
結(jié)合現(xiàn)場試驗結(jié)果分析,溫度跳變原因還是因為溫度模塊采集信號過程中抗干擾能力較弱,特別是采集大電流回路中電阻信號時,受工頻干擾影響明顯,需針對性的提升模塊抗高頻干擾能力?;趯囟饶K軟、硬件工作原理的研究,電廠從硬件回路和軟件算法兩個方面展開模塊抗干擾能力優(yōu)化研究。
(1)硬件優(yōu)化。硬件優(yōu)化措施:磁珠的功能主要是消除存在于傳輸線結(jié)構(gòu)(電路)中的RF噪聲,RF能量是疊加在直流傳輸電平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信號。要消除這些不需要的信號能量,使用片式磁珠扮演高頻電阻的角色(衰減器)。通過硬件優(yōu)化,溫度采集信號在并網(wǎng)狀態(tài)進行采集記錄,從采集數(shù)據(jù)分析,硬件優(yōu)化后對抗干擾能力有一定的效果,但效果不是很明顯。
(2)軟件濾波。濾波原理:針對現(xiàn)場溫度值的跳變,軟件采取的措施有以下三點:一是提高溫度采集頻率,縮短模塊軟件采集和處理周期,單位時間內(nèi)獲取更多溫度數(shù)據(jù);二是加強去極值平均濾波方法,疊加濾除正弦干擾波形的濾波算法,去除不合理的跳變溫度值和正弦波干擾。三是對現(xiàn)場特定的干擾,增加相應的濾波算法。
圖3 軟件濾波算法原理
熱電阻模塊的RTD信號輸入后,濾波算法利用電阻溫度探測器采集溫度信號A,基于高斯低通濾波器設計濾波器,并結(jié)合切比雪夫函數(shù)優(yōu)化濾波器,利用優(yōu)化后的濾波器去除溫度信號中的正弦波干擾,獲得溫度信號B,通過F-P濾波器對溫度信號B中的低頻信號進行濾波處理。設計濾波器包括,采用巴特沃斯低通濾波器作為所述濾波器,基于所述低通濾波器設定濾波器的技術(shù)指標,指標包括帶寬、低端阻帶處的抑制高度和帶內(nèi)回波損耗,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,帶寬設為800MHz,低端阻帶處的抑制高度設為30dB,帶內(nèi)回波損耗設為30dB。進一步的,選取切比雪夫函數(shù)作為濾波器的逼近函數(shù),根據(jù)逼近函數(shù)確定諧振腔的數(shù)目,完成濾波器的優(yōu)化。利用優(yōu)化后的濾波器去除溫度信號中的正弦波干擾,獲得溫度信號B。濾波器需要比較長的建立時間,濾波器的輸出對于輸入信號的響應需要至少5個采樣周期,圖4演示了濾波器的響應過程。
圖4 濾波算法示意
圖中,T為濾波器采樣周期,采樣周期的計算公式為:
式中,F(xiàn)s為軟件設置的數(shù)據(jù)輸出頻率,當Fs=1時,T1=61,當Fs>1時,T1=95,fclk為濾波器時鐘信號的頻率。
通過試驗,F(xiàn)-P濾波器對于50Hz(±1Hz)的工頻干擾信號具有很好的抑制效果,對于50Hz的工頻干擾,濾波器的衰減可達120dB。
實驗數(shù)據(jù)及模擬測試結(jié)果:采用新的軟件濾波后,經(jīng)過測試,通道采集精度正常,抗干擾能力得到提升。在實驗室模擬實驗結(jié)果如圖5。
圖5 軟件濾波算法溫度階躍模擬測試結(jié)果
根據(jù)在電廠測量到的干擾波形,在實驗室采用同周期的三角波進行模擬,測試濾波軟件對于電廠干擾的濾除效果如圖6。
圖6 軟件濾波效果(縱坐標單位0.1℃)
為進一步保證測溫模塊軟件濾波算法優(yōu)化,不影響現(xiàn)場元件的真實測值,能準確反應元件采集信號,在電廠現(xiàn)場展開測試,為保證試驗真實性和可靠性,電廠分別采用電阻箱阻值調(diào)整和實際電阻加熱試驗兩種方式對溫度模塊展開測試。
(1)用校驗合格的電阻箱接入測溫模塊,在PLC觸摸屏上記錄數(shù)值。
表1 靜態(tài)測試
(2)同類長線新RTD傳感器并接入測溫模塊,分別在室溫和用干式校驗爐加熱情況下進行讀值。
表2 動態(tài)測試
經(jīng)靜態(tài)測試正常后,將模塊更換至機組進行動態(tài)測試,通過更換前后對比,測點穩(wěn)定性有了明顯改善,并且通過數(shù)據(jù)比對,采集精度滿足運行要求。
(1)無論是干擾小的還是干擾大的測點,溫度采集曲線都已經(jīng)明顯平穩(wěn),濾波效果顯著。
(2)從曲線圖上,采用新的濾波算法后,溫度跳動在±0.7℃范圍內(nèi)。
本文重點研究了自主可控PLC溫度模塊抗干擾能力提升方法,并完成工程運用??垢蓴_能力提升后的自主可控測溫模塊具有測量范圍寬、實用性強、精度高、可靠性高等優(yōu)點,具有良好的推廣價值。