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        臭氧氧化+AO-MBR+催化氧化工藝深度處理制藥廢水的工程應用

        2022-09-15 03:13:58項緒文賈新強
        綠色科技 2022年16期
        關鍵詞:深度工藝

        趙 偉,項緒文,劉 娟,沈 軍,賈新強

        (山東省環(huán)境保護科學研究設計院有限公司,山東 濟南 250011)

        1 引言

        醫(yī)藥與人類的健康密切相關,故醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展一直備受社會各界所關注。近年來,制藥行業(yè)取得了很大的發(fā)展,生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴大,產(chǎn)量也在逐年提高,隨之而來產(chǎn)生了大量制藥化工廢水,這也成為主要的難處理工業(yè)廢水之一。由于藥物種類的不同,生產(chǎn)工藝也不相同,導致廢水的成分復雜,組分差異大,而且還具有毒性大、可生化性差、鹽分高等特點,屬于難處理工業(yè)廢水,所以制藥廢水的處理成為當今環(huán)保行業(yè)的一大難題[1~3]。山東省某制藥集團制藥廢水經(jīng)過兩級生化處理后,可生化性差,水質(zhì)成分復雜,總氮和懸浮物濃度高,采用臭氧氧化+AO-MBR+催化氧化聯(lián)用工藝進行深度處理,工程運行效果表明,該工藝具有良好的處理效果,抗沖擊能力強,在進水CODCr為319.0~361.0 mg/L,總氮為45.0~60.0 mg/L,懸浮物為400.0~500.0 mg/L;出水CODCr穩(wěn)定在32.0~45.0 mg/L;總氮穩(wěn)定在8.6~14.0 mg/L;SS≤10.0 mg/L,出水指標優(yōu)于《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準,為此類廢水提供參考。

        2 工程概況

        山東省某制藥集團主要從事培南類,頭孢類等無菌制劑、原料藥及中間體的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。企業(yè)規(guī)模較大,排放廢水具有連續(xù)性,廢水經(jīng)調(diào)節(jié)池后水量水質(zhì)較穩(wěn)定。但此類制藥廢水具有成分復雜,毒性大,含鹽量高,可生化性差等特點。經(jīng)過兩級生化處理后出水CODCr、氨氮和懸浮物濃度依然很高,當企業(yè)廢水直接外排,會對周圍水體造成嚴重的污染。當?shù)丨h(huán)保部門要求,出水指標必須符合《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準,該企業(yè)積極響應地方政策,對污水處理廠進行升級改造。受企業(yè)委托,山東省環(huán)境保護科學研究設計院有限公司經(jīng)過實驗研究并結(jié)合其他類似工程經(jīng)驗,最終確定適合此類廢水的深度處理工藝,并在實際工程應用中取得很好的處理效果,實現(xiàn)了廢水穩(wěn)定達標外排。本深度處理系統(tǒng)的設計處理規(guī)模為6000 m3/d,即250 m3/h。制藥化工廢水深度處理工程設計進水水質(zhì)和出水水質(zhì)指標如表1所示。

        表1 深度處理工程進出水水質(zhì)

        3 工藝介紹

        3.1 工藝流程

        該制藥廢水為經(jīng)過兩級生化后出水,具有可生化性差,水質(zhì)成分復雜,總氮濃度較高,懸浮物濃度高等特點,針對此類廢水特點,在實驗室小試試驗、中試

        試驗的基礎上,根據(jù)制藥廢水相關工程經(jīng)驗,確定出該制藥廢水的深度處理工藝,即臭氧氧化+AO-MBR+催化氧化聯(lián)用工藝,對提高廢水的可生化性,脫氮除磷和截留懸浮固體具有顯著效果。工藝流程見圖1。

        3.2 主體工藝說明

        工藝流程主要包括臭氧氧化處理單元、AO-MBR處理單元、催化氧化處理單元。

        3.2.1 臭氧氧化處理單元

        臭氧氧化是水處理中一種重要的高級氧化方法,是目前處理高濃度、難降解有機廢水的公認先進技術(shù)。臭氧是一種強氧化劑,電勢為2.07 V,與有機物反應時速度快并且可就地生產(chǎn),原料易得,使用方便,不產(chǎn)生二次污染[4,5]。臭氧能與水中各種形態(tài)存在的污染物質(zhì)(溶解、懸浮、膠體物質(zhì)及微生物等)起反應,將復雜的有機物轉(zhuǎn)化成為簡單有機物,使污染物的極性、生物降解性和毒性等發(fā)生改變,提高廢水的可生化性,O3可自行分解為O2[6~8]。反應無須在高溫、高壓下進行,在通常條件下即可達到反應要求,獲得很高的氧化處理效率。該技術(shù)可應用于各種難降解污水的預氧化、深度處理與回用、反滲透濃水處理等。

        3.2.2 AO-MBR處理單元

        以膜組件取代傳統(tǒng)生物處理技術(shù)末端的二沉池,微生物可以完全截流在生物反應器內(nèi),從而避免了水質(zhì)不理想情況下活性污泥的流失問題,保持了較高的活性污泥濃度,以保留世代周期較長的微生物,可實現(xiàn)對廢水的深度凈化,同時硝化細菌在系統(tǒng)內(nèi)得到充分繁殖,其硝化效果更優(yōu)。反應器在高容積負荷、低污泥負荷、長泥齡條件下運行,剩余污泥產(chǎn)量極低,由于泥齡可無限長,所以理論上可實現(xiàn)零污泥排放[9~11]。

        3.2.3 催化氧化處理單元

        MBR膜池出水進入催化聚合反應區(qū),根據(jù)廢水中生化處理后殘存有機物的分子特點,通過對廢水反應條件的精確控制(包括反應pH值、ORP、時間、加藥種類、加藥量和加藥次序等),模擬過氧化氫酶的降解作用,控制生成的羥基自由基“適度氧化”廢水中的難降解有機污染物分子,使其分子羧基化,羧基化的有機污染物分子與催化反應后產(chǎn)生的鐵離子等發(fā)生絡合反應,最終生成分子量較大的羧酸鐵絡合物,其水溶性降低,繼而通過固液分離手段,實現(xiàn)廢水凈化[12~15]。

        本工藝本質(zhì)是將溶解性有機污染物轉(zhuǎn)化成不溶性物質(zhì)(即污泥),是一個污染物從液相轉(zhuǎn)移到固相的過程;常規(guī)Fenton氧化技術(shù)是將溶解性有機污染物的C-C鍵打斷,并將其轉(zhuǎn)化為CO2,是一個污染物從液相轉(zhuǎn)移至氣相的過程。這兩種不同的污染物轉(zhuǎn)化途徑,使其反應過程中消耗的過氧化氫具有較大差別,降低了藥劑投加量。

        3.3 主要構(gòu)筑物及設計參數(shù)

        主要構(gòu)筑物及設計參數(shù)見表2。

        表2 主要構(gòu)筑物及其參數(shù)

        4 各單元運行效果

        經(jīng)過一段時間的調(diào)試后,該深度處理系統(tǒng),穩(wěn)定運行,各處理單元進出水指標波動較小,隨機選取其中一個月檢測數(shù)據(jù)進行分析。

        4.1 臭氧氧化處理單元

        由于本深度處理來水連續(xù)穩(wěn)定,故系統(tǒng)進水不設調(diào)節(jié)池,廢水直接由集水池,通過提升泵提升至膜格柵,之后自流至臭氧接觸氧化池,在接觸氧化池內(nèi)廢水跟臭氧充分混合,以降解有機污染物,提供廢水的可生化性。

        深度處理系統(tǒng)進水CODCr為319.0~361.0 mg/L,BOD5為9.0~32.0 mg/L,臭氧的投加濃度為20.0 mg/L,反應后出水CODCr降到310.0~348.0 mg/L,BOD5升到27.0~35.0 mg/L,總氮和SS基本保持不變,此指標不再展示。臭氧氧化前后BOD5和CODCr濃度變化見圖2,B/C比值的變化見圖3。

        由圖2可以看出,進出水CODCr和BOD5基本穩(wěn)定,CODCr的去除率約為4.51%,BOD5濃度略有升高。由圖3可以看出,該廢水BOD5與CODCr的比值極低,多數(shù)維持在0.1以內(nèi),經(jīng)過臭氧氧化之后比值由原來的0.067升高到0.136,可生化性有所提高。原因在于臭氧將復雜的有機物轉(zhuǎn)化成為簡單有機物,使污染物的極性、生物降解性和毒性等發(fā)生改變,為后續(xù)的生化單元提供了良好的條件。

        圖2 臭氧單元前后CODCr和BOD5的變化

        4.2 AO-MBR處理單元

        廢水經(jīng)臭氧氧化后自留至生化處理單元,其中生化處理單元為傳統(tǒng)AO與MBR聯(lián)合工藝,構(gòu)筑物一座分兩組建設,工藝運行為兩組并聯(lián)運行。本工藝的設計特點為:①容積負荷高,占地面積小,工藝流程

        圖3 臭氧單元前后BOD5與CODCr比值的變化

        短,運行控制靈活穩(wěn)定。由于膜的高效分離作用,不必單獨設立沉淀、過濾等固液分離池,較傳統(tǒng)工藝節(jié)約占地30%;②污泥齡長,污泥排放少,二次污染小。膜生物反應器內(nèi)生物污泥在運行中可以達到動態(tài)平衡,剩余污泥排放很少,只有傳統(tǒng)工藝的30%,污泥處理費用低;③對水質(zhì)的變化適應力強,系統(tǒng)抗沖擊性強。防止各種微生物菌群的流失,有利于生長速度緩慢的細菌(硝化細菌等)的生長,使一些大分子難降解有機物的停留時間變長,有利于它們的分解,從而使系統(tǒng)中各種代謝過程順利進行;④自動化程度高,管理簡單;⑤生物脫氮效果好;⑥模塊化設計,便于根據(jù)水量情況自由組合。

        利用當?shù)厥姓勰嗪椭扑帍U水綜合生化池內(nèi)污泥進行聯(lián)合培養(yǎng)和馴化,采用階梯式進水方案,進水流量從1500 m3/d提升至3000 m3/d,再提升至4500 m3/d,最后提升至滿負荷6000 m3/d,每個提升周期為10~15 d,系統(tǒng)調(diào)試穩(wěn)定后,選取30 d進行連續(xù)取樣檢測,數(shù)據(jù)整理如圖4所示,其中經(jīng)過MBR膜處理之后的懸浮物濃度基本檢測不出,故不再展示。

        圖4 生化單元前后CODCr和總氮濃度的變化

        由圖4可以看出,生化池進水CODCr為310.0~348.0 mg/L,經(jīng)過生化反應后CODCr降到50.0~68.0 mg/L,CODCr降解明顯,也說明了前面臭氧氧化單元有效的提高了廢水的可生化性。在馴化污泥的過程中投加了適量的硝化細菌,達到迅速提高系統(tǒng)脫氮能力的目的,經(jīng)過30 d的檢測,總氮從45.0~60.0 mg/L下降到14.0 mg/L以內(nèi),系統(tǒng)脫氮效果顯著。經(jīng)過MBR膜池處理后,懸浮固體濃度接小于10.0 mg/L,色度約為40倍。

        4.3 磁化催化氧化處理單元

        經(jīng)過臭氧氧化和生化處理之后,總氮、懸浮固體濃度已經(jīng)達標,CODCr為50.0~68.0 mg/L,色度40倍,還達不到出水指標,廢水中所含大分子難降解有機物通過生化方法已經(jīng)不能去除,對其進行催化氧化處理,進一步降解大分子難降解有機物。

        生化單元出水通過膜出水提升泵提升至加藥混合池,廢水在加藥混合池內(nèi)與加入的藥劑(含氯化亞鐵的廢鹽酸)充分混合,通過提升泵提升至磁化混合反應器,在磁化混合反應器內(nèi)實現(xiàn)廢水磁化和加入藥劑(過氧化氫)的混合,磁化混合反應器出水進入催化反應池,廢水中的污染物在形成的特定反應條件下發(fā)生反應,從而由溶解態(tài)轉(zhuǎn)化為不溶態(tài),在反應池內(nèi)加入藥劑(石灰乳、硫酸鋁、PAM),催化反應池出水進入終沉池,通過沉淀分離實現(xiàn)水質(zhì)凈化,終沉池出水達標排放。

        經(jīng)過催化氧化處理單元后,CODCr變化趨勢如圖5所示??梢钥闯觯?jīng)過一個月的連續(xù)檢測,CODCr指標滿足出水要求,基本維持在32.0~45.0 mg/L左右。隨著大分子難降解有機物的氧化和沉淀,出水色度也有了大大改善,出水色度基本維持在30倍以內(nèi)。該廢水經(jīng)過深度處理系統(tǒng)后出水穩(wěn)定達標,出水情況見圖6。

        圖5 磁化催化氧化單元前后CODCr濃度的變化

        5 結(jié)論

        對制藥廢水采用臭氧氧化+AO-MBR+催化氧化聯(lián)用工藝進行深度處理,工程運行效果表明,該工藝具有良好的處理效果,抗沖擊能力強,在進水CODCr為319.0~361.0 mg/L,總氮為45.0~60.0 mg/L,

        圖6 深度處理工程出水

        懸浮物為400.0~500.0 mg/L;出水CODCr穩(wěn)定在32.0~45.0 mg/L;總氮穩(wěn)定在8.6~14.0 mg/L;SS≤10.0 mg/L,出水指標優(yōu)于《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準,本工藝設計具有良好的工業(yè)應用前景,可為此類廢水處理提供參考。

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