溫千峰
(山西焦煤集團有限責任公司 官地煤礦, 山西 太原 030022)
煤炭開采過程中,井下大巷受回采影響,大巷圍巖塑性區(qū)和破碎區(qū)不斷增大,造成大巷圍巖承載能力不斷降低,需要向大巷圍巖裂隙中進行注漿使?jié){液膠結(jié)硬化,提高破碎巖體內(nèi)聚力,降低軟化系數(shù),從而縮小大巷圍巖破碎區(qū)范圍,提高大巷圍巖自身強度及其穩(wěn)定性。同時,還能加強錨桿與圍巖的接觸與錨固,充分發(fā)揮錨桿的錨固作用,進一步提高大巷圍巖穩(wěn)定性。
端氏煤礦位于山西省晉城市,礦井目前正開采3號煤層,煤層埋深約650 m,厚度約5.15 m,采用一次采全高開采,大巷位于3號煤層以下8~10 m,在原支護方案下,軌道大巷受工作面回采影響變形破壞嚴重,頂板變形約870 mm,底板變形約520 mm,幫部變形約610 mm. 為保障大巷圍巖的穩(wěn)定性,提出并設計注漿加固和補打錨索的方案。
通過收集資料,對化學漿液、普通單液水泥漿、水泥-水玻璃雙液漿和高水速凝材料的優(yōu)缺點進行分析,選擇高水速凝材料作為大巷破碎圍巖注漿材料,并根據(jù)端氏煤礦大巷圍巖變形破壞情況設計注漿壓力為1 MPa,利用經(jīng)驗公式計算大巷圍巖徑向裂隙的范圍r和注漿孔深度L[1]:
r=(0.78+2.13γH/Rc)a
(1)
L=r-a
(2)
式中:
γ—巖石容重,kN/m3,取25;
H—大巷埋深,m,取650;
Rc—底板和兩幫單軸抗壓強度,MPa,取44.1;
a—大巷半徑,取軌道大巷外接圓半徑,m,取3.37.
計算得:r=5.27 m,L=1.90 m.
注漿半徑是影響大巷圍巖注漿的一個重要參數(shù),直接影響破裂巖體的固結(jié)效果。根據(jù)達西定律[2]:
q=kgiA
(3)
Q=qt
(4)
(5)
(6)
(7)
A=πra
(8)
式中:
q—單位時間的注漿量,cm3/s;
r1—漿液擴散半徑,cm;
a—柱狀注漿長度,cm;
k—巖層的滲透系數(shù),cm/s;
Q—漿液流量,cm3/s;
kg—漿液在地層中的滲透系數(shù),cm/s;
β—漿液黏度與水的黏度比;
A—滲透面積,cm2/s;
h—注漿孔深,m;
t—注漿時間,h;
n—巖層的孔隙率。
將式(3)—式(7)聯(lián)合可得:
(9)
將式(9)和式(8)聯(lián)立可得:
(10)
當r=r0,h=H時;r=r1,h=h0時為邊界條件,則由式(10)可推出:
(11)
式中:
h0—注漿點的地下水壓力水頭,cm;
r0—注漿管半徑,mm;
H—地下水水頭和注漿壓力水頭距離,cm.
通過對式(11)積分和化解可得到注漿滲透半徑r:
(12)
因為地下水水頭和注漿壓力水頭距離H與注漿點的地下水壓力水頭h0之差為注漿孔深h,即:
H-h0=h
(13)
將式(13)代入式(12)得:
(14)
參照端氏煤礦地質(zhì)條件資料,判斷巖層的孔隙率n為0.3,巖層的滲透系數(shù)為0.035 m/s,注漿孔深為2.0 m,注漿時間為1 h,漿液黏度與水的黏度比為3,注漿管半徑為0.02 m,代入式(14)計算得出漿液滲透半徑為1.53 m. 同時,在考慮上述注漿滲透半徑及一般情況下注漿孔布置情況,設計大巷注漿孔排距為2 m,全斷面一共布置5個注漿孔。
1) 備齊施工時所需的工器具,形成施工地點所需要的風、水管路、充填使用的攪拌桶和充填泵、開關、電纜等。
2) 充填設備。充填選用一臺2或3個注漿缸的充填泵,制漿采用兩臺攪拌桶,配套高壓管。
3) 將速凝注漿加固材料提前運送至施工地點合適位置碼放整齊,并做好防潮保護措施以防結(jié)塊失效。
速凝注漿加固材料的兩種組份(先分別按水灰比0.3∶1、0.35∶1拌漿)以1∶1的比例,經(jīng)過雙回路泵和軟管輸送到使用地點。
1) 使用前先按要求分別連接好泵的兩組份進料管、循環(huán)管、出料管、混合槍及出料延長管和泵的進氣管、攪拌桶的進氣管等。
2) 檢查泵的進氣壓力及氣源輸出量是否達到要求:壓縮空氣壓力為(0.5~0.7) MPa,氣源輸出量約為3 m3/min.
3) 在倒入注漿材料前,檢查攪拌桶內(nèi)是否干凈、攪拌是否正常,確認完好后,用水試泵,檢查泵的兩組份混合桶的循環(huán)系統(tǒng)、管道及混合器和槍是否通暢,并測試比例是否正常。
4) 一切正常后,開啟混合槍上兩組份的進料閥,開啟泵上兩組份的出料閥,關閉循環(huán)閥,開始正式施工。
以破壞較為嚴重的軌道大巷補打錨索為例,軌道大巷掘進寬為5.5 m,掘進高4.15 m,原支護方案采用錨噴支護,錨噴厚為150 mm,錨桿直徑為20 mm,錨桿長2.4 m,錨索直徑為21.8 mm,長6.2 m,頂錨桿(索)間距1 500 mm,排距1 000 mm,幫錨桿間距900 mm,排距1 000 mm. 根據(jù)煤礦地質(zhì)條件及相關工程經(jīng)驗,提出大巷補打錨索加固方案:每兩排錨桿頂板補打兩個錨索,兩幫分別補打兩根錨索,錨索排距為2 m. 結(jié)合注漿加固技術,在原軌道大巷支護基礎上對大巷進行加固,其加固示意圖見圖1.
圖1 軌道大巷加固示意圖
錨注加固后,對大巷進行監(jiān)測點布置和為期150天的大巷圍巖變形觀測,其礦壓觀測結(jié)果見圖2.
圖2 錨注加固段大巷圍巖表面位移監(jiān)測曲線圖
由圖2可知,在錨注加固60~80天后,軌道大巷圍巖變形都達到穩(wěn)定值,頂?shù)装搴蛶筒孔冃瘟糠謩e為104 mm、122 mm和174 mm. 總的來說,錨注加固后,隨著時間的延長,巷道圍巖變形不斷增大,但一定時間后,圍巖變形達到穩(wěn)定值,說明注漿加固后,大巷整體上承載能力有所提高,安全程度有所改善,能夠滿足大巷圍巖穩(wěn)定性的要求。
根據(jù)端氏煤礦地質(zhì)條件及相關工程經(jīng)驗,對已變形大巷提出錨注加固+補打錨索加固的方案?,F(xiàn)場工業(yè)性試驗結(jié)果顯示,采用注漿和補打錨索聯(lián)合加固60~80天后,巷道變形基本達到穩(wěn)定,頂?shù)装搴蛶筒孔冃畏謩e減少約766 mm、398 mm、436 mm,大巷整體承載能力得到了提高,安全程度得到了改善,能夠滿足大巷圍巖穩(wěn)定性的要求。