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        盾構(gòu)工程泥漿脫水篩的優(yōu)化設(shè)計與分析

        2022-09-14 02:31:02肖桂華向代剛
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2022年11期
        關(guān)鍵詞:篩機側(cè)板進(jìn)料

        甘 虎 肖桂華 向代剛

        (三川德青工程機械有限公司,湖北 宜昌 443000)

        0 引言

        泥水盾構(gòu)掘進(jìn)是地鐵及隧道工程中的一種先進(jìn)并普遍采用的施工方式。在泥水盾構(gòu)施工過程中,安裝于地面的泥水處理系統(tǒng)是泥水盾構(gòu)的一個重要子系統(tǒng),而泥漿脫水篩則是該類泥水處理系統(tǒng)的核心設(shè)備。

        盾構(gòu)工程用泥漿脫水篩區(qū)別于其他篩機如礦篩或石油篩的地方在于以下2點:1)來料不斷變化。盾構(gòu)機在掘進(jìn)過程中,地質(zhì)條件多為復(fù)合地層,泥漿脫水篩是將泥漿中的物料進(jìn)行渣漿分離,要求篩分出來的固相顆粒越多越好。2)篩面形式不同。在盾構(gòu)工程泥漿處理中,脫水篩面多為向上爬坡,由于產(chǎn)率及物料特性的原因,因此篩上物料對篩機的力學(xué)影響更明顯。

        該公司自主開發(fā)了ZXT-2型脫水篩機用于盾構(gòu)掘進(jìn)的泥水處理,存在3個問題。1)篩體穩(wěn)態(tài)振動時出現(xiàn)彈性變形。篩機在穩(wěn)態(tài)工作時,出現(xiàn)中間振幅小、兩端振幅大的類似扁擔(dān)樣彈性變形,且噪聲也較大。2)篩機進(jìn)料口處出現(xiàn)泥漿分布不均或堆積。3)篩機整體隔振彈簧剛度過大。

        在啟動-停車過程中,出現(xiàn)篩機脫離彈簧并撞擊外圍護(hù)架現(xiàn)象且傳遞給基礎(chǔ)載荷明顯較大。

        1 ZXT-2脫水篩的運動學(xué)和動力學(xué)參數(shù)測試分析

        通過對ZXT-2泥漿脫水篩進(jìn)行運動學(xué)參數(shù)、動力學(xué)參數(shù)、同步穩(wěn)定性能參數(shù)、幾何尺寸和工藝參數(shù)、噪聲參數(shù)以及剛度、強度等的測試分析,得出篩體穩(wěn)態(tài)振動時出現(xiàn)彈性變形是由于篩機側(cè)板較薄,從而導(dǎo)致篩機整體剛度、強度不足。篩機進(jìn)料口處出現(xiàn)泥漿分布不均或堆積的情況是由于旋流器底流沒有經(jīng)過任何過度或緩沖裝置而直接卸在篩面上。篩機整體隔振彈簧剛度過大其原因主要是篩機彈簧剛度設(shè)計過大。

        1.1 ZXT-2脫水篩的運動學(xué)分析

        測試儀器采用東方所振動測試采集分析儀(INV3060),通過變頻器控制振動感應(yīng)電機的供電頻率,從而改變了電機的轉(zhuǎn)速,測試了50 Hz供電頻率下不同進(jìn)料泥漿密度條件下篩機的動態(tài)特性。篩機共有4個彈簧座,每個座置有2根螺旋彈簧。

        本次測試共計7個測點,測點位置及應(yīng)變片方向如圖1所示。

        如圖1所示,在ZXT-2型1.8m改進(jìn)泥漿篩、、、、、六點處布置了加速度傳感器。點、點為篩機出料口兩端側(cè)板的測點位置;點、點為篩機進(jìn)料口兩端側(cè)板的測點位置;點為篩機質(zhì)心處測點位置;點為篩機激振器大梁方向測點位置。

        圖1 加速度測點位置及加速度傳感器方向示意圖

        在測試過程中,、、、四點處布置了三向加速度傳感器,分別檢測、、三個方向的加速度(振動方向角設(shè)定,方向與方向垂直;方向與篩機主振動方向一致;方向與平面垂直,即方向為篩機橫向加速度),點布置了2個單向加速度傳感器,分別檢測、兩個方向的加速度情況。點布置了一個單向的加速度傳感器,用于檢測方向的加速度。

        篩機上具體的加速度傳感器測點位置如圖2所示,他們分別置于排料口兩端、入料口兩端、篩機質(zhì)心處以及電機底座處。

        圖2 泥漿振動篩上加速度傳感器具體布點位置

        1.1.2.1 進(jìn)料泥漿密度1.17下方向、、、、、測點振幅-相位比較

        對進(jìn)料泥漿密度1.17條件下篩機穩(wěn)態(tài)運轉(zhuǎn)時、、、、、六測點方向的振幅-相位進(jìn)行比較,觀察各時間段各測點的振幅-相位是否一致,以此判斷振動機體在主振動方向上是否產(chǎn)生彈性變形。

        25 s~25.14 s各測點的相位比較如圖3所示。

        30 s~30.14 s各測點的相位比較如圖4所示。

        圖4 30 s~30.14 s各測點相位比較

        35 s~35.14 s各測點的相位比較如圖5所示。

        由圖3~圖5可知,篩機y方向各測點相位關(guān)系并非完全一致,在振動幅值上也出現(xiàn)微小差異,說明篩機出現(xiàn)彈性形變。其原因主要為篩機整體剛度不夠,特別是側(cè)板處。

        圖3 25 s~25.14 s各測點相位比較

        圖5 35 s~35.14 s各測點相位比較

        進(jìn)料泥漿密度1.24條件下方向、、、、、測點振幅-相位比較。

        分別對進(jìn)料泥漿密度1.24下篩機穩(wěn)態(tài)運轉(zhuǎn)階段、、、、、六測點方向的振幅-相位進(jìn)行比較,觀察各時間段各測點的振幅-相位是否一致,從而判斷振動機體在主要振動方向上是否產(chǎn)生彈性變形。

        25s~25.14s各測點的相位比較如圖6所示。30 s~30.14 s各測點的相位比較如圖7所示。35 s~35.14 s各測點的相位比較如圖8所示。由圖6~圖8可知,篩機y方向各測點相位關(guān)系并非完全一致,在幅值上也出現(xiàn)了微小的差異,說明篩機出現(xiàn)彈性形變。其原因主要為篩機整體剛度不夠,特別是側(cè)板處。

        圖6 25 s~25.14 s各測點相位比較

        圖7 30 s~30.14 s各測點相位比較

        圖8 35 s~35.14 s各測點相位比較

        表1分別為進(jìn)料泥漿密度1.17及1.24條件下篩機方向的振幅對比。

        表1 不同進(jìn)料泥漿密度條件下篩機x方向雙振幅對比

        由表1的數(shù)據(jù)對比分析可知:測點與測點在兩種進(jìn)料泥漿密度條件下的方向振幅不一致,其主要原因是因為、兩端的彈簧剛度不一致及出現(xiàn)了篩體彈性變形,且進(jìn)料泥漿密度越大,變形也就越大。

        進(jìn)料泥漿密度1.17及1.24條件下篩機方向的振幅對比。

        表2分別為進(jìn)料泥漿密度1.17及1.24條件下篩機方向的振幅對比。

        表2 不同進(jìn)料泥漿密度條件下篩機y方向雙振幅對比

        由表2的數(shù)據(jù)可得如下3個結(jié)論:1)進(jìn)料泥漿密度1.17和1.24條件下,篩機進(jìn)料口兩端振幅基本一致,符合振動機械運行要求。2)進(jìn)料泥漿密度1.17條件下,篩機出料口兩端振幅基本一致,符合振動機械運行要求。3)在兩種進(jìn)料泥漿密度條件下,都有一個共同現(xiàn)象:質(zhì)心處比進(jìn)料口和出料口處振幅小,即篩機出現(xiàn)中間小、兩端大的類似扁擔(dān)樣彈性變形,該現(xiàn)象不符合泥漿篩運行規(guī)范。

        其原因主要為篩機四角彈簧剛度及彈簧自由壓縮量不一致,且篩機側(cè)板剛度和強度不夠等原因引起。

        進(jìn)料泥漿密度1.17及1.24條件下篩機方向的振幅對比。

        表3分別為進(jìn)料泥漿密度1.17及1.24條件下篩機方向的振幅對比。

        表3 不同進(jìn)料泥漿密度條件下篩機z方向雙振幅對比

        由表3可知,篩機在橫向上出現(xiàn)了不應(yīng)該出現(xiàn)的振幅,其不符合泥漿篩運行規(guī)范。其原因主要是篩機四角彈簧剛度及彈簧自由壓縮量不一致,且篩機整體剛度,包括側(cè)板剛度和強度不夠。

        2 整機系統(tǒng)彈簧剛度及其自由壓縮量等的測試

        2.1 實測數(shù)據(jù)

        設(shè)測點處彈簧自由壓縮量用Δ表示,=,,,,則篩機空載時所測四角彈簧的自由高度和自由壓縮量如下(所測篩機共4個彈簧座,每個座放置兩根螺旋彈簧)。

        彈簧自由高度(mm):=325;彈簧自由壓縮量(mm):Δ=37, Δ=44, Δ=54, Δ=42。

        由所測彈簧自由壓縮量結(jié)果可知,四角彈簧只有壓縮量不一致,且相差較多,從而會導(dǎo)致篩機四角振幅不一致。

        系統(tǒng)彈簧自由壓縮量取上述所測各彈簧的平均壓縮量為 Δ=44 mm。

        可根據(jù)式(1)來反推篩機方向彈簧剛度。

        式中:—空載參振質(zhì)量;Δ—彈簧平均壓縮量;K—篩機y方向彈簧剛度。

        2.2 根據(jù)篩機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)參數(shù)所得的理論計算數(shù)據(jù)

        理論計算系統(tǒng)方向彈簧剛度應(yīng)用如公式(2)所示。

        式中: k為方向的彈簧剛度,N/m;為剪切彈性模量,Pa;為彈簧有效圈數(shù);為彈簧中徑,m。

        根據(jù)篩機螺旋彈簧圖紙所計算彈簧方向的剛度如式(3)。

        理論計算彈簧自由壓縮量如式(4)。

        綜上所述,通過篩機彈簧剛度的實測與理論計算的對比,可知實測結(jié)果與理論計算結(jié)果有一定差距,說明彈簧安裝前并沒有進(jìn)行嚴(yán)格的剛度測試檢驗。此外,由各彈簧自由壓縮量不一致可知,各個彈簧的實際剛度并不一致,建議彈簧安裝前,進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗和剛度測試,如將同一自由高度和同一靜壓縮量的彈簧編為一組,以保證篩機穩(wěn)定工作。

        3 優(yōu)化措施

        3.1 篩機側(cè)板由原來的厚8 mm改為厚12 mm

        空載及有載測試結(jié)果顯示,在篩機穩(wěn)態(tài)振動時出現(xiàn)扁擔(dān)樣彈性變形,是篩機整體剛度不夠?qū)е碌模虼?,將篩機側(cè)板由原來的厚8 mm改為厚12 mm,側(cè)板材料采用厚度12mm的G20(原有篩機設(shè)計采用的Q235),并沿側(cè)板邊緣采用不等邊角鋼加固,提高篩機整體剛度強度,同時降噪且降低加工制造工藝難度。

        3.2 篩機進(jìn)料口處每層篩網(wǎng)上方增設(shè)布料裝置

        篩機進(jìn)口處增加布料裝置,且布料裝置參振,從而使進(jìn)料口處泥漿經(jīng)由布料裝置的導(dǎo)流而快速均布于篩面上,以加強篩面利用,防止篩機泥漿進(jìn)口處篩面上出現(xiàn)堆積現(xiàn)象,提高篩機脫水效率和處理量。

        3.3 重新設(shè)計隔振彈簧且保證合理的自由壓縮量及頻率比

        原有篩機隔振彈簧剛度設(shè)計過大(即每個彈簧座放置4根螺旋彈簧),以致傳遞給地基載荷過大,且啟動-停車過程中導(dǎo)致篩機脫離彈簧并撞擊外圍護(hù)架?,F(xiàn)重新設(shè)計隔振彈簧參數(shù),將每座4根彈簧改為每座3根彈簧,在保證合理的彈簧自由壓縮量(50 mm)和頻率比的同時,又進(jìn)一步降低了篩機傳遞給基礎(chǔ)的載荷。

        4 優(yōu)化效果對比分析

        以京張高鐵清華園隧道為例,盾構(gòu)直徑φ12.64 m,左線隧道長2000 m,右線隧道長1750 m,粉質(zhì)黏土、粉土、圓礫及卵石土地層。其中全斷面粉質(zhì)黏土、粉土地層長約750 m,斷面頂部/底部含粉質(zhì)黏土、粉土復(fù)合地層長約1200 m(粉質(zhì)黏土及粉土占比約30%~35%;其余主要為卵石土地層)。掘進(jìn)設(shè)備采用2套德國海瑞克公司的泥水平衡式盾構(gòu)機,泥漿循環(huán)量為2500 m/h,掘進(jìn)速度6 cm/min,在左線更換一臺優(yōu)化后泥漿脫水篩做對比試驗,如圖9所示。

        圖9 現(xiàn)場出渣情況對比

        根據(jù)流量法計算振動篩的生產(chǎn)率如公式(5)所示。

        式中:v為物料運行的實際平均速度,m/s;為篩面寬度,m;為物料松散密度,t/m;取值1.54;為料層厚度,m。

        表4 盾構(gòu)機正常掘進(jìn)時的泥漿脫水篩參數(shù)對比表

        在保證單因素變化的前提下,通過實測數(shù)據(jù)計算后,可以得出優(yōu)化型脫水篩的產(chǎn)量較原篩機平均產(chǎn)量提高了46.5%左右。

        截至京張高鐵清華園隧道泥水盾構(gòu)項目順利貫通,歷經(jīng)兩年半的實踐檢驗,該泥漿脫水篩優(yōu)化改良后的振動篩作業(yè)事故率降低超過30%,振動篩使用壽命增加50%,實踐效果良好。

        5 結(jié)語

        泥漿脫水篩是地下空間建設(shè)盾構(gòu)環(huán)流系統(tǒng)中泥水分離設(shè)備的核心部件,應(yīng)加強地層變化對其運行作業(yè)中各類問題的分析研究,總結(jié)相適宜的優(yōu)化措施,在確保盾構(gòu)機順利掘進(jìn)的同時提高泥漿脫水篩的篩分效率、增強其對地層的適應(yīng)性、延長設(shè)備使用周期,降低故障發(fā)生頻率等,從而為整個隧道順利施工提供必要條件,這是泥漿脫水篩研究的必然方向。

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