郝公正
(上海江南長興造船有限責任公司,上海 201913)
隨著人們越來越關注環(huán)境保護,船舶在運輸過程中對環(huán)境的破壞越來越受到重視。根據(jù)海事組織對于柴油機廢氣排放的規(guī)定,對二零一六年一月一日及之后所建造的運營船舶,在排放限制區(qū)域內航行時,柴油機廢氣排放中氮氧化物的排放量的限定值應按Tier Ⅲ排放標準執(zhí)行:當柴油機轉速不超過130 r/min時,氮氧化物排放限值為3.4 g/kWh;當轉速在130 r/min~2 000 r/min 時,限值為9*Ng/kWh,當轉速超過2 000 r/min 時,限值為2.0 g/kWh,Tier Ⅲ要求的氮氧化物排放量的限值約為Tier Ⅰ標準的20%。
目前Tier Ⅲ所要求的的排放標準,只要求在相應的排放限制區(qū)域內(英吉利海峽、英國北海、波羅的海等)實施,但世界上主要的工業(yè)大國和航運大國為了保護本地的海洋環(huán)境及改善大氣質量,都在努力爭取將本國或本地區(qū)的海域設為排放限制區(qū)。因此,為了確保所屬船舶能夠在排放受限區(qū)域內航行,必須采取一定的技術措施降低柴油機廢氣排放中氮氧化物的指標,使其符合Tier Ⅲ的排放要求。
目前降低柴油機廢氣中NOx 含量的措施,主要有以下幾種(見圖1):
(1)改進船舶動力系統(tǒng)的排放技術,主要是改進柴油機的工作過程(如:優(yōu)化進、排氣過程及供油燃燒過程或結構參數(shù)的優(yōu)化);
(2)采用廢氣再循環(huán)(EGR)技術,或聯(lián)合使用進氣加濕法等多種技術;
(3)對排放的廢氣進行處理,如采用具有選擇性催化轉化信息技術(SCR);
(4)采用污染較少的燃料代替?zhèn)鹘y(tǒng)的污染高的燃料,如使用液化天然氣作為燃料;
(5)采用乳化油(FWE);
(6)采用進氣加濕(HAM)。
從圖1 中可以看到:采用SCR 系統(tǒng)及新型燃料天然氣,可以把廢氣中NOx的含量降低80%甚至更多;如果利用天然氣做燃料,則需要改造船用柴油機,增加燃氣系統(tǒng)及儲存燃氣的儲氣罐,資金投入及工作量大、時間長;而如果僅是增加SCR 系統(tǒng)的話,則不需要投入那么多的資金及改造時間,所以對舊船來說,采用SCR 系統(tǒng)是達到Tier Ⅲ排放要求的比較合適的選擇。
圖1 NOx 排放的技術措施對比
目前我司建造的某型系列船上,主機、發(fā)電機均通過采用SCR 來降低廢氣中的NOx 的排放,該技術已得到廣泛應用。
選擇性催化轉化法(簡稱為SCR),是一種廢氣再處理方法,采用此種方法能夠有效降低廢氣中氮氧化物的含量。利用SCR 來處理排出的煙氣,是目前有效的、比較成熟的技術,能夠滿足Tier Ⅲ的排放要求。
在SCR 中進行的化學物質反應過程如下:
在SCR 系統(tǒng)中發(fā)生的化學和物理反應有:尿素的水解和熱解氣相化學反應,尿素溶液的噴射、霧化、蒸發(fā)、以及廢氣中的氮氧化物在反應器中催化劑表面與NH3 發(fā)生的催化表面化學反應。在合適的溫度下(通常為300 ℃~400 ℃的溫度下),以氨氣或尿素作為還原劑,將排放的煙氣中的氮氧化物還原為無毒的氮氣和水,以達到減少廢氣中氮氧化物排放的目的。
SCR 系統(tǒng)組成:反應器、AIG、混合加藥裝置、吹灰裝置、鼓風機、燃燒單元、分解單元、NOx 分析儀。圖2 為系統(tǒng)組成圖。
圖2 SCR 系統(tǒng)組成圖
(1)反應器
是SCR 系統(tǒng)的主要部件,氮氧化物的主要化學反應都是在反應器內發(fā)生。反應器主要由外部殼體和內部的催化劑模塊組成;
(2)氨氣噴射格柵(AIG)
尿素溶液通過AIG 噴出后呈細水霧狀,與廢氣結合后蒸發(fā),并經(jīng)靜態(tài)混合器充分混合后進入反應器進行化學反應;
(3)混合加藥裝置
混合加藥裝置是多功能單元,它可以為尿素提供預加熱,通過AIG 把尿素溶液霧化成細水霧噴入到廢氣中,尿素溶液在混合管內通過蒸得到氨氣;靜態(tài)混合器起到了使還原劑與煙氣充分混合的作用,從而使還原劑均勻的流向催化器;
(4)吹灰裝置
設備使用久了大量的煙氣顆粒和灰塵會沉積在催化劑模塊上,影響系統(tǒng)的反應效果,需要使用壓縮空氣等吹除沉積在催化劑模塊上的顆粒狀雜質及灰塵,以利于SCR 系統(tǒng)能夠有效、持續(xù)的工作,防止催化模塊被堵塞造成排氣背壓增大,降低系統(tǒng)催化的效率;
(5)鼓風機、燃燒單元
船舶在靠港或離港時,主機負荷及排出溫度較低,為改善SCR 的工作效率,需將排出的較低溫度的廢氣加熱到適宜的溫度,鼓風機的作用就是將主機排出的廢氣通過旁通運輸?shù)饺紵龁卧?,?jīng)燃燒單元加熱使其達到反應所需的最佳溫度;
(6)分解單元
在分解單元中,溶液狀的尿素被加熱、分解成氨氣,經(jīng)AIG 被噴入反應器;
(7)NOx 分析儀
可以對排放的煙氣進行檢測,分為固定式和移動式。
(1)主機排出的廢氣經(jīng)鼓風機后進入燃燒單元加熱至400 ℃左右,之后進入分解單元。根據(jù)主機負荷的變化,適量的尿素經(jīng)尿素泵輸送至分解單元,在分解單元中,溶液狀的尿素經(jīng)加熱后分解成氨氣,經(jīng)增壓至10 bar 左右,與加熱后的主機廢氣一起輸送至分解單元的噴嘴處,經(jīng)AIG 后與主機廢氣噴到靜態(tài)混合器進行充分的混合后進入反應器進行化學反應,生成氮氣、水等無污染物質。
(2)在使用過程中,特別要注意廢氣的溫度,不同的廢氣溫度會使反應效率有很大的區(qū)別:對于大多數(shù)SCR 催化劑,最佳溫度范圍為250 ℃~425 ℃,NOx的脫除率會隨著溫度上升到370 ℃~-400℃達到最大值;當溫度高于400 ℃時,還原劑有可能會被燒掉而不能與一氧化氮、二氧化氮反應;如果溫度太低,則反應速度會降低,并且會使其中的硫酸銨凝結造成催化劑被損壞;隨著煙氣溫度接近最佳值時,反應速率上升,較少催化劑體積就可以達到相同的NOx 脫除率。當煙氣溫度從320 ℃上升到最佳反應溫度370 ℃~400℃時會使需要的催化劑體積下降約40%,催化劑體積的下降也導致催化劑系統(tǒng)投資成本的大幅下降。
(3)在整個SCR 系統(tǒng)工作中,需要關注催化劑和尿素的質量,這兩者關系著反應的最終效果。若催化劑選型不當或者尿素質量不符合要求,則處理后的煙氣中的NOx 等含量將達不到要求。下面介紹催化劑和尿素的選型及保養(yǎng)要求:
① 目前廣泛使用的催化劑型式,主要有波紋板式、板式、蜂窩式,如圖3 所示。
圖3 催化劑的樣式
② 各種催化劑因其結構不同,適用范圍也不相同。表1 為三種不同類型的催化劑的特點及應用范圍。
表1 三種催化劑的特點及適用范圍
因為蜂窩式催化劑具有體積小、活性高以及表面積大等優(yōu)點,目前船上主機、發(fā)電機所使用的催化劑均為蜂窩式。
在使用過程中要特別注意催化劑的失活現(xiàn)象(活性下降),表現(xiàn)在如下幾個方面:
① 中毒
排放的廢氣中有一些成分會對催化劑產(chǎn)生中毒作用,催化劑失活的主要原因是催化劑中毒所造成的;導致催化劑中毒的成分有Pb、Mg、Na、K、As、Hg 和Ca 等物質及其氧化物以及HCl、HF 等。這些成分會滲透到催化劑模塊小孔的活性位上,并與其發(fā)生不可逆的結合,從而導致催化劑活性下降;
② 熱燒結
SCR 系統(tǒng)工作時,反應器內持續(xù)的高溫環(huán)境會減少催化劑模塊的使用壽命,產(chǎn)生燒結現(xiàn)象。燒結的產(chǎn)生,是由于反應器內持續(xù)的高溫使得催化劑上存在的孔的結構發(fā)生永久改變,從而使得催化劑活性發(fā)生不可逆的降低的現(xiàn)象;催化劑模塊的熱燒結的程度,取決于催化劑的結構與組成。使用的催化劑的載體材料越合理,則催化劑模塊可以更耐熱燒結,從而使催化劑的壽命得以延長;
③ 表面掩蔽、阻塞及粘污
排放的廢氣中的硫酸銨鹽、飛灰及其他的顆粒物會堵塞、遮蔽催化劑的表面和加劇催化劑的不正常磨損。若催化劑的表面和空洞被灰塵或其他顆粒物堆積,則會導致氮氧化物還原反應的活性位的數(shù)量下降,使催化劑的壓降上升;
④ 磨損
排放的廢氣中的通常伴隨有顆粒物,顆粒物在較大的內部氣流的沖擊下會加速催化劑的磨損,因此在制造催化劑時,若在催化劑上使用比較堅硬導流角或者增加催化劑強度,則可以使得催化劑更耐磨損,延長其使用壽命;
⑤ 老化
催化劑的化學及物理特性會隨著時間的推移而發(fā)生變化,活性降低;
⑥ 尿素溶液的有效性
防止尿素溶液的失效造成SCR 系統(tǒng)的無效工作。不同含量的尿素在不同的環(huán)境溫度下,其保存周期是不同的。
以某型船上安裝的SCR 系統(tǒng)實際試驗過程為例,對比采用SCR 前后廢氣中的NOx 的含量的處理效果:
(1)試驗程序按照柴油機100%、75%、50%、25%四擋負荷,每檔負荷工況穩(wěn)定運行10 分鐘后,分別測量SCR 運行前NOx 的含量,檢查SCR 對于煙氣中的NOx 的含量的不同來驗證其處理效果。此次試驗使用移動式NOx 分析儀對煙氣中的NOx 含量進行分析。柴油機排氣管上預留了分析儀的接口,試驗時按各檔負載接入分析儀,讀取數(shù)據(jù)并進行記錄。
(2)測試記錄數(shù)據(jù)可以看出:柴油機在運行SCR前,四擋負荷下測得的煙氣中的NOx 濃度分別為734 ppm、727 ppm、800 ppm、675 ppm。根據(jù)排放要求,Tier Ⅲ的氮氧化物排放量的限量值約為Tier Ⅰ標準的20%,即排放的NOX 濃度降低到原來濃度的80%即符合要求;從測試數(shù)據(jù)中得知,運行SCR 后NOx 的含量分別下降至145 ppm、128 ppm、149 ppm、135 ppm,與原數(shù)值相比約減少了80%左右。
本文根據(jù)某型船實際應用的SCR 系統(tǒng),簡單介紹了系統(tǒng)的組成及各組分的大致功能,并通過在建船舶上的設備實際試驗進行驗證,SCR 對柴油機廢氣中NOx 含量排放的減小,證明了SCR 的工作的有效性,滿足Tier Ⅲ的排放要求。