呂小平
(常州英科環(huán)境科技有限公司,江蘇 常州 213000)
隨著我國經(jīng)濟建設(shè)的迅速發(fā)展以及城市人口的迅猛增加,在發(fā)展期缺乏必要的污水收集管網(wǎng)和污水處理市政設(shè)施的問題日益突顯。部分工廠前期規(guī)劃及環(huán)保投入不到位,工業(yè)環(huán)保處理設(shè)施老舊,已無法滿足廣大群眾對生活品質(zhì)的需求。隨著自然水體環(huán)境容量的壓縮,大多數(shù)的水環(huán)境污染日益嚴(yán)重,自然生態(tài)及生活環(huán)境日益惡化,水污染現(xiàn)已成為環(huán)境綜合治理的難點和廣大群眾關(guān)注的焦點。隨著我國城鎮(zhèn)污水處理規(guī)模日益提升,污泥產(chǎn)量也相應(yīng)增加,各地區(qū)由于污泥處理能力不足,又反過來給污水處理廠的正常運行帶來了諸多影響。對污泥進(jìn)行有效的處理處置,已經(jīng)成為各地區(qū)目前亟待解決的問題。從污泥處理的可靠性和保障性來看,為實現(xiàn)污泥的減量化、穩(wěn)定化、資源化、無害化處置,獨立的污泥干化焚燒工藝正被越來越多的城市所選用。
目前,我國城鎮(zhèn)污水處理規(guī)模達(dá)到2.2億噸/天,每年產(chǎn)生的80%含水率的濕污泥超過6000萬噸,隨著污水收集率和處理率的進(jìn)一步提升以及排水管道清淤所產(chǎn)生的污泥,預(yù)計到2025年,我國污泥年產(chǎn)量將突破1億噸。污泥處理處置已成為城鎮(zhèn)污水處理領(lǐng)域的短板。因此,有效治理黑臭水體、改善居民生活環(huán)境,加快污、廢水處理管網(wǎng)和設(shè)施建設(shè),在重視水處理的同時,加強污泥的處理迫在眉睫。
目前主流污泥處理工藝有:板框脫水、堆肥、厭氧消化、熱解碳化、干化焚燒等。
(1)板框脫水利用高壓板框設(shè)備對調(diào)理過的污泥進(jìn)行脫水,產(chǎn)物含水率約為60%。脫水產(chǎn)物一般進(jìn)行填埋或制磚、制陶粒,但成本較高,且存在一定的環(huán)境風(fēng)險。(2)污泥的好氧堆肥是通過添加輔料,調(diào)節(jié)污泥的碳氮比、含水率等,在好氧條件下使微生物繁殖并降解有機質(zhì),從而產(chǎn)生高溫,殺死病原菌和雜草種子,使污泥達(dá)到無害化。好氧堆肥周期較長,占地面積較大,工藝參數(shù)難以控制。(3)厭氧消化是將含水率96%的污泥直接進(jìn)入?yún)捬跸到y(tǒng),通過水解決酸化和甲烷化,污泥中的有機物被轉(zhuǎn)化為沼氣,從而實現(xiàn)污泥的減量化。這種方式運行成本較低,產(chǎn)生的沼氣可進(jìn)行發(fā)電。但厭氧消化工藝復(fù)雜,配套設(shè)施多,投資費用高,污泥中含重金屬和難降解的有機物,不能實現(xiàn)污泥環(huán)境風(fēng)險的有效控制。(4)污泥的炭化是通過絕氧條件下給污泥“加溫和加壓”,使污泥中裂解,將其中的水分釋放出來。經(jīng)過高溫處理后,病原體被殺滅、有害有機物被分解,有機質(zhì)轉(zhuǎn)化為相對穩(wěn)定的固定碳,形成的污泥炭化產(chǎn)物,一般可用作園林營養(yǎng)土。(5)焚燒可分為協(xié)同焚燒和自持焚燒等。協(xié)同焚燒采用不同含水率污泥,調(diào)整摻燒比例以達(dá)到焚燒的目的,目前我國多采用火電協(xié)同焚燒、水泥窯及垃圾協(xié)同焚燒;自持焚燒污泥含水率要達(dá)到30%以下,熱干化是必不可少的程序[1]。從實現(xiàn)污泥最大程度的 “減量化、穩(wěn)定化、無害化、資源化”目標(biāo)來看,污泥的干化焚燒仍然是今后發(fā)展的主流工藝[2]。
江蘇某污泥處置項目日處理污泥400噸/天(含水率80%),項目配套的廢水處理設(shè)施,主要處理 脫硫塔排水、另外少量的除臭系統(tǒng)排水以及在廠員工的生活污水,設(shè)計進(jìn)水水量為150 m3/d。采用“兩級AO+沉淀池”的處理工藝。其中,預(yù)處理系統(tǒng)設(shè)計運行時間為24 h,即5 m3/h。
廢水主要由煙氣脫硫產(chǎn)生。鈉法脫硫廢水中的雜質(zhì)主要來源于煙氣和脫硫劑,其中含有大量懸浮物,硫的含氧化合物等。由于污泥中含有包括重金屬在內(nèi)的多種元素,如F、Cl、Cd、Hg、Pb、Ni、As和Mn等,這些元素在燃燒過程中生成多種不同的化合物?;衔镆徊糠蛛S爐渣排出爐膛,另外一部分隨煙氣進(jìn)入脫硫裝置吸收塔,溶解于吸收漿液中,成為鈉法脫硫廢水中污染物的組成部分。項目設(shè)計進(jìn)出水水質(zhì)見表1、表2。
表1 污水處理系統(tǒng)設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)(mg/L)
表2 污水處理系統(tǒng)設(shè)計出水水質(zhì)(mg/L)
脫硫塔排水進(jìn)入脫硫廢水收集池,生活污水經(jīng)格柵進(jìn)入生活污水收集池,再經(jīng)過提升泵與除臭系統(tǒng)排水一并在廢水調(diào)節(jié)池內(nèi)混合,均質(zhì)均量后,出水自流入A/O系統(tǒng)。A/O分兩級,在A/O池通過缺氧、好氧的組合工藝,培養(yǎng)不同的微生物菌群,依靠微生物降解污水中大部分的COD、N、P等污染物質(zhì),泥水在沉淀池分離,污泥部分排至污泥脫水系統(tǒng),部分回流至A/O池前端。項目污水處理的現(xiàn)場工藝流程見圖1。
圖1 項目污水處理現(xiàn)場工藝流程圖
實際運行一年的各項進(jìn)、出水平均水質(zhì)指標(biāo)見表3。
表3 各項進(jìn)、出水平均水質(zhì)指標(biāo)
實際處理水量平均在每天120噸左右,進(jìn)水指標(biāo)中的總氮、氨氮偏高。對氮的組分分析,其中有機氮的含量占到60%左右,在污水好氧處理過程中,這部分有機氮轉(zhuǎn)化為氨氮,氨氮轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮排放。
系統(tǒng)進(jìn)水實際流量約為:5.5 m3/h;第一級AO內(nèi)回流流量為:30~33 m3/h;第二級AO內(nèi)回流流量約為:10 m3/h;沉淀池外回流到第一級A段流量約為:11 m3/h。第一級好氧段水池泡沫較多;沉淀池上漂浮大量黑色懸浮物,有污泥中毒現(xiàn)象;污泥沉降性能較差,污泥沉降比幾乎為1;通過沉淀池情況可知,由于泥水分離性能較差,目前無法及時排泥,進(jìn)而導(dǎo)致污泥上冒。
現(xiàn)場進(jìn)行水溫、DO測量,并取樣送檢。其中在第一級好氧段(O段)前、中、后三處進(jìn)行取樣,在第二級好氧段(O段)前后兩處進(jìn)行取樣,共計取得9處水樣。對水樣進(jìn)行檢測獲得的相關(guān)數(shù)據(jù)見表4。
表4 水樣檢測數(shù)據(jù)
整體看來,針對該取樣水樣,現(xiàn)有工藝出水水質(zhì)基本可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
針對污泥狀況較差的問題,結(jié)合對各單元活性污泥進(jìn)行了污泥鏡檢,同時對調(diào)節(jié)池的原水中重金屬含量進(jìn)行了二次取樣和檢測。
鏡檢發(fā)現(xiàn)污泥絮體崩潰嚴(yán)重,污泥粒徑細(xì)小,絲狀菌過度繁殖,污泥活性度不夠高。
另外,原水中10種重金屬含量較高,相關(guān)數(shù)據(jù)見表5:
表5 原水中10種重金屬含量
結(jié)果分析:通過對污泥狀態(tài)及進(jìn)水的重金屬情況的分析,可以推斷廢水中的高鹽度以及高重金屬含量是導(dǎo)致污泥狀態(tài)變差的主要原因。高鹽度刺激會導(dǎo)致污泥絮體框架崩潰,同時刺激微生物產(chǎn)生大量粘性代謝產(chǎn)物,進(jìn)而使得污泥破碎以及污泥粘度的升高,因此污泥的脫水性能變差,泥水分離效果惡化,最終導(dǎo)致沉淀池?zé)o法正常排泥、出水。另外,大量的重金屬鹽會引起污泥中毒,進(jìn)而使得污泥活性變差,使系統(tǒng)耐負(fù)荷沖擊能力減弱,導(dǎo)致系統(tǒng)運行穩(wěn)定性下降。
為了從源頭上解決污泥狀態(tài)惡化的問題,本實驗擬利用誘導(dǎo)結(jié)晶的方式對廢水進(jìn)行脫鹽處理實驗,獲得了較為理想的脫鹽效果,取脫硫塔所排濃水(這部分廢水每天量在50~60噸左右)做實驗,具體結(jié)果如下所示:通過脫鹽處理,廢水中TDS(總?cè)芙庑怨腆w物質(zhì))從16 600 mg/L降低到3 160 mg/L,脫鹽率達(dá)到 80.9%。具體數(shù)據(jù)見表6:
表6 廢水中TDS含量變化情況表
(1)污泥結(jié)構(gòu)狀態(tài)較差,泥水分離效果差,排泥效率低,現(xiàn)有沉淀設(shè)施過于簡單,難以維持穩(wěn)定的出水和排泥。(2)進(jìn)水含鹽量、重金屬較高:高鹽度引起污泥結(jié)構(gòu)惡化,污泥絮體框架崩潰,同時刺激微生物產(chǎn)生大量粘性代謝產(chǎn)物,進(jìn)而使得污泥破碎以及污泥粘度升高,因此污泥的脫水性能變差,泥水分離效果惡化,最終導(dǎo)致沉淀池?zé)o法正常排泥、出水。重金屬引起污泥中毒,微生物活性降低,是系統(tǒng)難以實現(xiàn)穩(wěn)定運行的根本原因。(3)經(jīng)對系統(tǒng)運行以來的歷史數(shù)據(jù)匯總研究發(fā)現(xiàn),進(jìn)水指標(biāo)等主要包括TDS、氨氮和總氮等波動較大;現(xiàn)有系統(tǒng)在高鹽度抑制的環(huán)境下,微生物系統(tǒng)耐負(fù)荷沖擊的壓力較大。(4)現(xiàn)場碳源選用的是食品級葡萄糖,具備加堿系統(tǒng),無加酸系統(tǒng)。沉淀池未設(shè)置PAM加藥系統(tǒng),PAM投放位置設(shè)置在排污泥管道處。
(1)在兩級AO系統(tǒng)前增加脫鹽系統(tǒng),去除大部分TDS和部分重金屬離子,減輕高鹽度的抑制作用,避免污泥中毒,從根本上解決污泥狀態(tài)惡化的問題;另外,鹽度的降低和污泥狀態(tài)的改善也有利于后續(xù)MBR的穩(wěn)定運行,避免了高鹽環(huán)境下污泥粘度增大而引起MBR膜污染的加劇。(2)將二級AO系統(tǒng)中的O段改造為好氧MBR系統(tǒng),提升系統(tǒng)泥水分離效率,同時可以降低系統(tǒng)污泥產(chǎn)量,提高系統(tǒng)耐負(fù)荷沖擊能力。(3)將食品級葡萄糖更換為復(fù)合型碳源,提高碳源供能效率,以及系統(tǒng)的耐負(fù)荷沖擊能力[3]。(4)向現(xiàn)有系統(tǒng)中添加新鮮的活性污泥,并根據(jù)水質(zhì)及時調(diào)整回流比,若無明顯效果,則建議及時更換菌種。
具體的改造如圖2所示:
圖2 脫硫廢水處理技術(shù)的改造
綜上可以得出如下結(jié)論:污泥焚燒濕法脫硫廢水處理因含鹽量、部分重金屬含量較高,建議設(shè)置預(yù)處理脫鹽裝置,改善后續(xù)生化系統(tǒng)對活性污泥的影響,提高生化處理的效率;二級AO系統(tǒng)脫氮的效果會更好,對氨氮的去除率達(dá)到90%以上,對總氮的去除率達(dá)到85%以上;選擇合適的碳源,提高系統(tǒng)的供能效率,增加污染物的去除;結(jié)合膜系統(tǒng)的選用,進(jìn)一步提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和抗負(fù)荷沖擊能力。
廢水處理是污泥干化焚燒項目運行成本的重要組成部分,如何提高處理效率,降低運行成本是污泥干化焚燒項目的重要課題。