孔延坤,宋國(guó)星
[特瑞堡輪胎工業(yè)(河北)有限公司,河北 邢臺(tái) 054019]
在叉車(chē)裝配市場(chǎng),快裝式無(wú)鎖圈(LOC)輪輞因裝卸便捷、省時(shí)省力越來(lái)越受到客戶(hù)青睞,其輪胎生產(chǎn)規(guī)模也不斷擴(kuò)大[1-3]。目前有客戶(hù)反映叉車(chē)用充氣式實(shí)心橡膠LOC輪胎(簡(jiǎn)稱(chēng)LOC輪胎)胎圈部位有裂口問(wèn)題,直接影響產(chǎn)品質(zhì)量。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研,為解決LOC輪胎胎圈部位裂口問(wèn)題,對(duì)模具鋼圈進(jìn)行了重新設(shè)計(jì),解決了上述質(zhì)量問(wèn)題?,F(xiàn)將優(yōu)化設(shè)計(jì)情況介紹如下。
LOC輪胎與輪輞裝配情況如圖1所示。
從圖1可以看出,LOC輪胎左右胎踵不對(duì)稱(chēng),且輪胎是一體裝配到LOC輪輞上的。目前我國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中無(wú)鎖圈輪輞的LOC結(jié)構(gòu)曲線,因此LOC輪胎胎圈部位設(shè)計(jì)可根據(jù)ETRTO標(biāo)準(zhǔn)中的LOC輪輞進(jìn)行設(shè)計(jì)。
從圖1還可以看出,LOC輪輞結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,輪輞凹型槽部位輪胎膠料外露,有利于輪胎行駛過(guò)程中的散熱。LOC輪胎與輪輞配合部位曲線明顯不同,可根據(jù)輪胎受力特點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。
LOC輪胎胎圈裂口情況見(jiàn)圖2。
從圖2可以看出,LOC輪胎胎圈部位的裂口都發(fā)生在右側(cè)胎踵處,因?yàn)檩喬ヅc輪輞是過(guò)盈緊密配合,發(fā)生裂口處修補(bǔ)后無(wú)法承擔(dān)輪輞的作用力,造成輪胎直接報(bào)廢,如果是輕微裂口檢查時(shí)很難發(fā)現(xiàn),流通到市場(chǎng)上對(duì)公司產(chǎn)品信譽(yù)造成極壞影響,因此必須采取技術(shù)措施解決。對(duì)胎圈裂口原因分析如下。
(1)LOC輪胎右側(cè)胎踵處膠料較多,特殊結(jié)構(gòu)易造成出模時(shí)此部位受力過(guò)大而產(chǎn)生裂口。實(shí)心輪胎本身出模操作難度就較大,因?yàn)閷?shí)心輪胎質(zhì)量較大,同規(guī)格實(shí)心輪胎質(zhì)量約為充氣輪胎的2.5倍[4-5];同時(shí)由于實(shí)心輪胎無(wú)操作的抓著支點(diǎn),出模時(shí)由硫化機(jī)自動(dòng)出模裝置提供動(dòng)力,設(shè)備根據(jù)輸入的硫化程序自動(dòng)操作,不會(huì)因?yàn)檩喬ヌトτ覀?cè)胎踵處膠料較多而減小用力,也不會(huì)放慢速度。而且LOC輪胎胎圈部位左右不對(duì)稱(chēng),受力不均勻,極易產(chǎn)生裂口。
(2)LOC輪胎胎圈部位膠料硬度很大,邵爾A型硬度為(75±5)度,特殊規(guī)格能達(dá)到(85±5)度,膠料配方使用高補(bǔ)強(qiáng)炭黑和填料較多,以達(dá)到膠料變形小、強(qiáng)度高、拉斷伸長(zhǎng)率低的要求。在生產(chǎn)中實(shí)心輪胎硫化出模時(shí)溫度較高,在120 ℃左右,由于胎圈部位膠料脆性大,實(shí)心輪胎剛性較大,變形較小,加上出模困難,因此易在右側(cè)胎踵處產(chǎn)生裂口。
根據(jù)裂口原因分析,要改善LOC輪胎硫化出模時(shí)輪胎胎圈部位的受力、消除裂口質(zhì)量問(wèn)題,必須對(duì)輪胎模具鋼圈進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。原模具鋼圈結(jié)構(gòu)如圖3所示。
從圖3可見(jiàn),通過(guò)模具裝配槽和下模將輪胎固定在硫化機(jī)臺(tái)上,通過(guò)模具啟胎定位槽與硫化機(jī)臺(tái)中心機(jī)構(gòu)定中心的作用,出模時(shí)上模和上鋼圈同時(shí)隨著機(jī)臺(tái)熱板上升,留出施工規(guī)定的出??臻g,使用專(zhuān)用鎖模裝置裝配到啟胎鎖模凹型槽鎖死下鋼圈,通過(guò)液壓活塞軸上下移動(dòng)取出輪胎。可見(jiàn)在現(xiàn)用模具鋼圈結(jié)構(gòu)下,輪胎出模時(shí)右側(cè)胎踵受力過(guò)大。
優(yōu)化設(shè)計(jì)的LOC輪胎模具鋼圈結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖4。
由圖4可以看出,模具鋼圈結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,右側(cè)胎踵處由下模改到上模,避免其在下模鋼圈中時(shí)胎坯膠料因重力作用而堆積過(guò)多,也避免了胎坯裝模后右側(cè)胎踵處膠料提前受熱時(shí)間過(guò)長(zhǎng),同時(shí)裝模更便于觀察和操作,發(fā)現(xiàn)右側(cè)胎踵處膠料產(chǎn)生變形可及時(shí)處理。最重要的是優(yōu)化結(jié)構(gòu)徹底消除了LOC輪胎硫化出模時(shí)右側(cè)胎踵受力,從而消除胎圈部位裂口。
優(yōu)化模具鋼圈中的環(huán)形凹槽在上鋼圈與下鋼圈接觸面有0.2 mm的間隙,右側(cè)胎踵處膠料過(guò)多時(shí),可以通過(guò)環(huán)形凹槽消除應(yīng)力,避免應(yīng)力集中。此外環(huán)形凹槽還可以接收胎坯右側(cè)胎踵處多余的膠料,避免出現(xiàn)大邊、硬邊和明疤。右側(cè)胎踵處膠料流動(dòng)性較大,可以通過(guò)環(huán)形凹槽排除氣體,避免出現(xiàn)缺膠或氣泡。
從圖4還可以看出,下鋼圈高度遠(yuǎn)大于上鋼圈,使得下鋼圈與輪胎的摩擦力遠(yuǎn)大于上鋼圈與輪胎的摩擦力,可以保證輪胎在出模時(shí)固定于下模,發(fā)揮硫化機(jī)液壓自動(dòng)出模機(jī)構(gòu)的作用。因上鋼圈與輪胎幾乎沒(méi)有摩擦力,右側(cè)胎踵處沒(méi)有受到作用力,從而解決了LOC輪胎硫化出模時(shí)右側(cè)胎踵受力裂口的發(fā)生。
針對(duì)叉車(chē)用LOC輪胎胎圈裂口問(wèn)題優(yōu)化設(shè)計(jì)的模具鋼圈結(jié)構(gòu)取得了以下效果。
(1)消除了LOC輪胎硫化出模時(shí)胎圈部位右側(cè)胎踵受力,解決了胎圈裂口問(wèn)題。
(2)保證右側(cè)胎踵膠料迅速流動(dòng)并充滿模腔,避免了缺膠、大邊、氣泡問(wèn)題的發(fā)生。
(3)保證了輪胎硫化出模時(shí)固定于下模,避免輪胎粘上模。
(4)便于工人操作和觀察,上模開(kāi)啟后有利于及時(shí)清除模具鋼圈余膠。
通過(guò)多次設(shè)計(jì)方案試驗(yàn)得到的最終優(yōu)化方案有效解決了LOC輪胎胎圈裂口問(wèn)題,并據(jù)此先后對(duì)公司M2系列18個(gè)規(guī)格40副模具、ORCA系列16個(gè)規(guī)格38副模具和WP系列18個(gè)規(guī)格50副模具進(jìn)行了改造,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。此項(xiàng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)得到公司高度認(rèn)可,并在國(guó)外工廠使用,解決了實(shí)心輪胎生產(chǎn)中的該類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題。