何芳嬌, 吳漢陽, 查昊燃, 徐鵬, 李偉成
(1.中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司, 北京 100013; 2.江西博鑫精陶環(huán)保科技有限公司, 江西 萍鄉(xiāng) 337200)
食品行業(yè)是我國經(jīng)濟的重要行業(yè)之一, 各種食品在洗滌、 浸泡、 燙煮等加工工序和設(shè)備清洗中會排放出大量的高濃度有機廢水[1]。 這些廢水雖然可生化性好, 但是成分復(fù)雜, 含有大量的懸浮物、 油脂類、 蛋白質(zhì)、 磷等[1-2]。 采用傳統(tǒng)的生化聯(lián)合物化的方法達不到排放和回用標準要求。 目前國內(nèi)有文獻報道, 在實際工程中采用末端增加有機膜MBR 的方法作為提標改造的核心工藝[2-3]。 與傳統(tǒng)的有機膜(PVDF)相比, 陶瓷膜具有膜通量高、 抗污染能力強、 機械強度高、 耐各種侵蝕等顯著特點[4-6]。 同時, 陶瓷膜還具有使用壽命長, 運行費用少, 自動化程度高等優(yōu)點[5]。 本項目采用以溶氣氣浮為主的預(yù)處理, 后續(xù)以上流式厭氧復(fù)合床(UBF)-缺氧-移動床生物膜反應(yīng)器(MBBR)作為二級處理, 最后采用新型氧化釔納米涂層的荷正電平板陶瓷膜浸沒式MBR 工藝, 處理后出水不僅能達到更嚴格的排放要求, 同時也能滿足回用要求, 減少廠區(qū)的用水消耗。
江蘇某食品廠主要從事果汁生產(chǎn)和調(diào)理包加工業(yè)務(wù)。 廢水處理站設(shè)計規(guī)模為180 m3/d, 進水包括果汁廢水(含有檸檬酸、 果酸、 葉綠素、 糖類等固形物較多), 調(diào)理包廢水(含有動植物油脂, 脂肪酸, 有機酸等)和設(shè)備清洗廢水(包括各種界面活性劑和含磷清潔劑)。 混合后的水質(zhì)雖然有一定的可生化性, 但是懸浮物濃度和色度高, 同時有機污染物、 氮和磷濃度高。 處理后的水質(zhì)目前需達到GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》中的一級B 標準, 同時達到GB/T 18920—2002《城市污水再生利用 城市雜用水水質(zhì)》中沖廁、 道路清掃、 城市綠化和建筑施工的要求, 兼顧回用(主要是廠區(qū)綠化使用)。 設(shè)計進出水水質(zhì)如表1 所示。
表1 設(shè)計進出水水質(zhì)Tab. 1 Design influent and effluent water quality
對于食品廢水的處理, 目前廣泛采用的是傳統(tǒng)生化工藝(厭氧-缺氧-好氧)來去除高濃度的有機污染物、 氮和磷, 出水只能滿足排入城市管網(wǎng)的要求。 對于本項目, 前端預(yù)處理聯(lián)合生化工藝再結(jié)合穩(wěn)定的深度處理才能滿足較高的排放或者回用要求。 本項目采用溶氣氣浮-兩級UBF-A/O(MBBR)-陶瓷膜MBR 組合工藝, 氣浮單元投加硅藻土和MBR 池投加三氯化鐵, 強化水中磷的去除, 采用兩級UBF 去除大部分有機污染物, 降低后續(xù)A/O工藝的進水負荷, 同時好氧采用MBBR 工藝, 進一步增強抗負荷沖擊能力及節(jié)省池容, 最后利用陶瓷膜的精細過濾攔截生化出水中的微生物和膠體,以滿足高的水質(zhì)標準。
廢水處理工藝流程如圖1 所示。 首先通過粗格柵和轉(zhuǎn)鼓式過濾機攔截懸浮顆粒物。 為了混凝達到最佳的處理效果, 加氫氧化鈉至調(diào)節(jié)池將原水pH值從5.5 升高至7.0 ~8.0。 氣浮處理中混凝劑采用硅藻土。 硅藻土(二氧化硅為主要化學(xué)成分)來源廣泛, 價格低廉, 吸附速度快, 吸附能力強, 能高效去除色度、 溶解態(tài)的磷和重金屬等污染物[7]。 在進一步的厭氧處理中, 采用UBF 來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的UASB。 利用填料的截留作用來避免接種的絮狀污泥大量流失, 同時培養(yǎng)兼氧細菌, 利用兼氧細菌的水解和產(chǎn)酸作用, 在提高廢水可生化性的同時大幅去除COD。 好氧階段采用MBBR, 延長了污泥齡,同時使好氧池負載更多的微生物量。 好氧階段產(chǎn)生的硝化液從好氧池末端循環(huán)至缺氧池進行反硝化脫氮。 在隨后的MBR 工藝中, 利用陶瓷膜的高效截留能力, 出水濁度小于0.1 NTU, COD 濃度達到回用標準。
圖1 廢水處理工藝流程Fig. 1 Process flow of wastewater treatment
本項目采用氧化釔納米涂層的荷正電平板陶瓷膜, 相比于傳統(tǒng)的單一組分Al2O3制成的陶瓷膜,它除擁有物理篩分來隔離污染物組分外, 還可利用靜電吸附作用分離粒徑較小且?guī)喾措姾傻奈⒘?,如細菌?病毒和有機小分子等[8]。 在中間水池中投加低濃度的次氯酸鈉來氧化剩余的氨氮, 同時起到降低色度和消毒的作用。
(1) 考慮到本項目3 股排水懸浮物均較多, 廢水處理站前端預(yù)處理采用格柵+轉(zhuǎn)鼓式過濾機, 可有效去除懸浮物, 保證后續(xù)處理系統(tǒng)的高效運行。
(2) 考慮到原水有機物濃度較高, 采用二級厭氧處理工藝, 去除大部分COD, 為后續(xù)好氧單元減輕負荷; 厭氧反應(yīng)器采用UBF 設(shè)計, 該反應(yīng)器成熟穩(wěn)定, 應(yīng)用案例較多, 能大幅減少污泥流失,有助于顆粒污泥的形成。
(3) 廢水處理站A/O 處理采用MBBR 工藝,對COD、 BOD5、 NH3-N 和TN 都有較高的去除率,該工藝在工程上被廣泛應(yīng)用, 填料價格低廉, 運行費用低。
(4) 深度處理采用陶瓷膜MBR 工藝作為把關(guān)措施, 納米級陶瓷膜能高效截留微生物和膠體, 確保出水水質(zhì)達到回用要求。 該工藝具有過濾精度高, 使用壽命長, 耐污堵, 清洗簡單, 運行自動化程度高等優(yōu)點。
(1) 粗格柵和轉(zhuǎn)鼓式過濾機。 格柵渠道尺寸為2 475 mm×450 mm×1 500 mm, 柵前水深設(shè)為1.0 m。 格柵寬度為300 mm, 柵條間隙為30 mm, 排渣高度為700 mm, N=0.37 kW。 安裝轉(zhuǎn)鼓式過濾機1 臺, 型號FYT-NJS6120, 過濾精度為2 mm, 尺寸為2 400 mm×910 mm×1 700 mm, N=1.1 kW。
(2) 調(diào)節(jié)池。 1 座, 半地上鋼砼結(jié)構(gòu), 尺寸為10.0 m×5.0 m×4.5 m, 有效水深為4.0 m, HRT 為26 h。 調(diào)節(jié)池內(nèi)安裝潛水?dāng)嚢铏C1 臺, 型號QJB0.85/8-260/3-740, N=0.85 kW。 氫氧化鈉投加裝置包括500 L 的加藥罐(PE), 加藥泵1 臺(型號DJ-D 650/0.7, N=1.1 kW), 攪拌機1 臺(轉(zhuǎn)速為1 440 r/min, N=0.75 kW)。
(3) 溶氣氣浮機。 1 臺, 型號YPL-10, Q=10 m3/h, N=3.3 kW。 硅藻土和PAM 投加裝置各包括3 000 L 的 加 藥 罐(PE), 1 臺 加 藥 泵(型 號GBS2800/0.3, 功率為1.5 kW)和配套攪拌機。
(4) 厭氧進水池。 半地下鋼砼結(jié)構(gòu), 尺寸為5.0 m×4.0 m×4.5 m。 每個厭氧進水池安裝無堵塞自吸進水泵, 1 用1 備, 型號ZW-25-8-15, Q=8 m3/h, H=15 m, N=2.2 kW, 自吸高度為5.5 m。為保證厭氧出水堿度在1 800 mg/L 左右(以CaCO3計), 一級和二級厭氧進水池各配有堿度(氫氧化鈉)投加裝置, 包括500 L 的加藥罐(PE), 加藥泵1 臺(型號DJ-D 650/0.7, N = 1.1 kW), 攪拌機1臺(轉(zhuǎn)速為1 440 r/min, N=0.75 kW)。 考慮到當(dāng)?shù)卦?2 月至次年2 月期間氣溫較低, 為保證厭氧處理效果, 在一級厭氧進水池設(shè)有蒸汽加熱管道。
(5) UBF。 因為接種的是絮狀污泥, 按上升流速不超過0.2 m/h 設(shè)計。 一級UBF 和二級UBF 均為地上式碳鋼結(jié)構(gòu)(φ7.0 m×12.0 m, 有效容積為323 m3), HRT 均為1.8 d, 一級UBF 按COD 容積負荷最大達9.0 kg[COD]/(m3·d)設(shè)計, 二級UBF 按COD容積負荷最大達5.0 kg[COD]/(m3·d)設(shè)計。 UBF 復(fù)合床高3 m, 采用聚丙烯軟性彈性填料, 每支彈性填料間隔400 mm。 UBF 罐體內(nèi)部用環(huán)氧乙烷樹脂防腐, 罐體外保溫材料采用厚度50 mm 的巖棉,最外層鋪設(shè)彩鋼板。 每個UBF 主要配套裝置包括母支管式進水配水器、 三相分離器、 氣液分離器、水封罐、 螺旋爬梯。 每個反應(yīng)器內(nèi)循環(huán)泵為立式管道離心泵, 1 用1 備, 回流比最大為400%, 型號50-125(I), Q=32.5 m3/h, H=18 m, N=2.2 kW。
(6) 缺氧池和MBBR 池。 均為半地下鋼砼結(jié)構(gòu), A 池尺寸為10.0 m×5.0 m×4.5 m, 有效水深為4.0 m, HRT 為1.1 d。 A 池底部開孔, 連接O 池,O 池 按 照F/M 為0.18 設(shè) 計, 尺 寸 設(shè) 為20.0 m ×10.0 m×4.5 m, 有效水深為4.0 m, HRT 為4.4 d。O 池安裝有羅茨鼓風(fēng)機, 1 用1 備, 型號GRB-100, QS= 13.43 m3/min, P = 50.0 kPa, N = 14.71 kW。 O 池末端安裝反硝化液回流泵, 回流比最大設(shè) 為400%, 無 堵 塞 自 吸 泵, 1 用1 備, 型 號ZW65-30-18, Q=30 m3/h, H=18 m, P=4 kW,自吸高度為5.5 m。 為形成MBBR 工藝, O 池內(nèi)放入有效池容1/3 的HGB-10 填料(聚丙烯材料, 孔隙率大于8 5%, 比表面積大于800 m2/m3), 尺寸為φ10 mm×7 mm。 為防止運行時填料堵塞進水口和反硝化泵, 在進水口和泵口安裝不銹鋼攔截篩網(wǎng), 篩網(wǎng)下設(shè)有反吹管。
(7) MBR 膜池。 尺寸為6.0 m×2.0 m×4.0 m,為全地下鋼砼結(jié)構(gòu), 共放置4 個膜組, 每個膜組安裝100 個平板陶瓷膜膜片(氧化釔納米涂層的荷正電Al2O3陶瓷), 每個膜片有效面積為0.5 m2, 孔徑為0.1 μm, 設(shè)計平均膜通量為50 L/(m2·h), 每個膜架尺寸為1 740 mm×790 mm×1 600 mm, 配套給水管和快接頭等。 每個膜組下面安裝有穿孔曝氣管, 采用底部曝氣吹掃來防止膜表面污染物堆積。 膜池安裝有羅茨鼓風(fēng)機, 1 用1 備, 型號GRB-80, QS=5.83 m3/min, P=40.0 kPa, N=5.48 kW。 整個系統(tǒng)運行采用PLC 控制。 膜抽吸泵采用自吸泵, 1 用1 備, 型號40ZX10-40, Q=10 m3/h,H=40 m, 吸程為6.5 m, N=6.7 kW。 反洗泵采用管道離心泵, 1 用1 備, 型號40SG18-65, Q = 18 m3/h, H=40 m, N=7.5 kW。 運行時當(dāng)抽吸跨膜壓差達到0.06 MPa, MBR 膜啟動維護性清洗。 加藥采用在線加藥方式, 次氯酸鈉、 檸檬酸和無水三氯化鐵投加裝置均包括3 000 L 加藥罐(PE), 加藥泵1 臺(型號GB-S2800/0.3, N=1.5 kW)和配套攪拌機。 膜池內(nèi)設(shè)有排泥泵, 采用潛污泵, 型號25QW8-22-1.1, Q = 8 m3/h, N = 1.1 kW, H = 22 m。 污泥部分回流至缺氧池, 回流比為50%。 中間水池設(shè)有外排泵, 采用清水自吸泵, 型號40ZX10-40, Q=10 m3/h, N=4 kW, H=40 m。
(8) 污泥濃縮池和疊螺式污泥脫水機。 污泥濃縮池尺寸為13.0 m×8.0 m×4.5 m。 配置疊螺式污泥脫水機1 臺, 型號為HDL-131, 處理能力為14 kg[絕干泥]/h, N=0.3 kW, 總尺寸為2 250 mm×700 mm×1 200 mm; 配套污泥螺桿泵2 臺, 型號G25-1, Q=2 m3/h, N=2.5 KW。
該工程于2020 年3 月開始生化調(diào)試, 2 個月后生化出水穩(wěn)定, 進入陶瓷膜MBR 進行深度處理。氣浮單元采用硅藻土效果明顯, COD 和磷的去除率分別穩(wěn)定在19.7% 和47.5%。 一級UBF 的COD去除率約為60%, 二級UBF 的COD 去除率約為50%; UBF 反應(yīng)器內(nèi)MLSS 濃度為23.4 g/L。 厭氧出水NH3-N 含量有所增加, 表明水中存在的有機氮在厭氧反應(yīng)器中發(fā)生了氨化作用。 進水中少量的硝態(tài)氮在厭氧出水中沒有檢測到, 表明厭氧過程中同步產(chǎn)甲烷反硝化反應(yīng)完全。 MBBR 工藝對NH3-N的平均去除率穩(wěn)定在91% 左右, 這是因為填料的截留作用導(dǎo)致該系統(tǒng)泥齡較長, 適于世代時間較長的硝化菌的生長繁殖; 對COD 平均去除率穩(wěn)定在93% 左右; MBBR 池內(nèi)MLSS 濃度為4 800 mg/L。在MBR 單元中, 膜過濾方式為進水9 min, 停1 min, 反洗1 min, 精密過濾使膜產(chǎn)水COD、 SS 長期優(yōu)于出水標準, 出水濁度低于0.1 NTU。 運行180 d 后, 跨膜壓差才達到0.06 MPa, 表明新型氧化釔納米涂層的荷正電Al2O3平板陶瓷膜不僅過濾性能好, 而且比單一的Al2O3平板陶瓷膜清洗頻率要低, 每次化學(xué)清洗后, 膜通量基本能回復(fù)正常。 5月之后, 各單元出水水質(zhì)檢測情況如表2 所示。
表2 2020 年5 ~10 月各單元出水水質(zhì)Tab. 2 Effluent water quality of each unit from May to October 2020
由表2 可知, 各工藝單元運行平穩(wěn), 最終出水水質(zhì)均達到排放和回用標準要求。
項目總投資為350.32 萬元, 其中土建投資近160.51 萬元, 設(shè)備投資共140.13 萬元, 管材、 管件、 電纜橋架、 自控(PLC 控制柜)等投資30.10 萬元, 其他投資(標識牌、 水質(zhì)學(xué)檢測儀器及試劑等)為19.58 萬。 廢水處理運行費用共計6.6 元/m3, 包括電費2.3 元/m3, 藥劑費3.2 元/m3, 人工費0.7 元/m3, 維修和折舊費0.2 元/m3, 蒸氣費0.2 元/m3。
(1) 食品廢水污染物成分復(fù)雜, 水量和水質(zhì)波動性大, 采用溶氣氣浮-UBF-MBBR 組合工藝結(jié)合陶瓷膜MBR 深度處理, 對COD 的去除率達到99.7% 左右, 出水COD 質(zhì)量濃度為47 mg/L; 對NH3-N 的去除率達到96.2% 以上, 出水NH3-N 質(zhì)量濃度為3 mg/L; 對TN 的去除率達到90% 左右,出水TN 質(zhì)量濃度為11 mg/L; 對TP 的去除率達到95%, 出水TP 質(zhì)量濃度為0.4 mg/L。 系統(tǒng)長期運行穩(wěn)定, 各項指標優(yōu)于所要求的排放和回用標準,取得良好的社會、 經(jīng)濟和環(huán)境效益。
(2) 長期運行結(jié)果表明, 新型氧化釔納米涂層的荷正電Al2O3平板陶瓷膜不僅通量高, 過濾效果好, 而且運行費用低, 抗污堵能力強, 化學(xué)清洗頻率低, 保證了廢水處理的連續(xù)性。