付晶, 韓淇
(1.珠??萍紝W(xué)院 化工與新能源材料學(xué)院, 廣東 珠海 519000; 2.廣東省禹弘膜科技有限公司, 廣州 510000)
某養(yǎng)殖公司以進口品種種豬為父本、 地方優(yōu)良黑豬品種為母本, 經(jīng)雜交合成和繼代選育培育出瘦肉型黑豬, 每年可出欄成品黑豬約8 000 頭。 該公司采用干清糞方法進行集約化養(yǎng)殖, 生豬的干糞定時、 定點進行清掏后外運作為農(nóng)田肥料, 剩余少量的干糞殘渣及糞水采用水沖方式進行清掃, 之后通過豬棚邊溝渠流入到集水池中, 在此過程中會產(chǎn)生大量高CODCr、 高SS 和高NH3-N 廢水。 公司擬新建1 座廢水站, 采用斜篩/調(diào)節(jié)-UASB-A2/O 工藝處理該廢水, 出水各項指標(biāo)均達到GB 18596—2001《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表5 中標(biāo)準(zhǔn)后,排入下游園區(qū)污水廠。
根據(jù)項目環(huán)評資料, 結(jié)合GB 18596—2001 中生豬集約化畜禽養(yǎng)殖業(yè)排水量控制表核算, 廢水處理站規(guī)模為100 m3/d。 經(jīng)處理后各項出水指標(biāo)均須達到GB 18596—2001 表5 中標(biāo)準(zhǔn), 排入下游園區(qū)污水廠。 根據(jù)對其他廠區(qū)排水取樣檢測, 確定廢水站設(shè)計進水和出水水質(zhì)指標(biāo)見表1。
表1 設(shè)計進出水水質(zhì)Tab. 1 Design influent and effluent water quality
因養(yǎng)殖場生產(chǎn)方式和管理水平不同, 用水量和排水量均存在較大差異, 本項目采用干清糞管理模式, 干糞與尿液、 沖洗水分流, 可保持干糞的肥效, 降低糞便中有機污染物溶解入水中, 減少廢水中污染物濃度, 同時使得廢水產(chǎn)生量較少[1-2], 廢水在豬棚內(nèi)通過邊溝收集后進入豬棚旁的集水池進行匯合, 通過泵提升至廢水站。
該項目產(chǎn)生廢水主要由尿液、 殘余糞便飼料等與沖洗水混合而成, 以及部分辦公、 宿舍樓產(chǎn)生的少量生活污水, 廢水具有CODCr、 NH3-N、 SS 濃度高, 可生化性較好的特點, 比較適合采用生物處理方法。
部分同類型養(yǎng)豬廢水NH3-N 濃度較高, CODCr濃度略低, 均采用厭氧-好氧工藝進行處理[2]。 本項目因廢水CODCr濃度較高, 同時有脫氮除磷需求, 故最終考慮采用斜篩/調(diào)節(jié)-UASB-A2/O 工藝,對廢水中懸浮物、 CODCr和NH3-N 進行去除。 具體的工藝流程見圖1。
圖1 工藝流程Fig. 1 Process flow
豬棚周邊集水池內(nèi)廢水通過泵和管道壓力流至廢水站內(nèi)斜篩網(wǎng)上, 攔截廢水中大顆粒懸浮性干糞顆粒、 飼料等, 肥料定期進行回收。 經(jīng)過濾后的廢水自流入下端調(diào)節(jié)池, 對廢水進行均質(zhì)、 均量調(diào)節(jié), 池內(nèi)設(shè)置潛水?dāng)嚢铏C進行機械攪拌, 防止廢水中的細小顆粒性有機物沉積發(fā)酵。
廢水在調(diào)節(jié)池末端經(jīng)泵提升進入UASB 池[3-4],UASB 池內(nèi)設(shè)置三相分離器, 實現(xiàn)氣、 液、 固三相分離, 厭氧污泥被三相分離器截流返回至反應(yīng)器中繼續(xù)參與厭氧反應(yīng), 利用厭氧微生物的新陳代謝作用將有機污染物去除, 沼氣經(jīng)收集、 凈化后, 通過沼氣火炬燃燒排放[5-6]。 出水自流入中間沉淀池,底部污泥通過污泥泵回流至UASB 池內(nèi), 沉淀池上清液可根據(jù)業(yè)主需要通過泵不定期抽至廠區(qū)內(nèi)的果蔬大棚, 用作肥料進行澆灌。 中間沉淀池出水自流入A2/O 前段的厭氧區(qū)。 在厭氧區(qū), 回流的含磷污泥釋放磷, 使得厭氧區(qū)磷含量升高, 同時對難降解有機物進行分解, 提高廢水可生化性; 在缺氧區(qū),反硝化細菌利用廢水中的有機物作為碳源, 將回流的硝化液和回流污泥中的硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化為氮氣, 釋放到大氣中達到脫氮的作用[7], 缺氧區(qū)水自流入好氧區(qū), 在有氧的條件下利用硝化細菌將進水中的NH3-N 轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮, 利用微生物的新陳代謝作用將有機污染物轉(zhuǎn)化為二氧化碳和水, 同時給吸磷微生物提供能量, 過量吸磷后富集在微生物內(nèi), 達到去除有機物、 氮、 磷的目的。 生化池的出水自流入二沉池進行泥水分離, 大部分污泥回流至A2/O池前端和UASB 池內(nèi), 保證生化系統(tǒng)的污泥濃度,小部分剩余污泥由泵輸送至污泥儲池, 二沉池出水自流入消毒池, 投加次氯酸鈉進行消毒, 殺死廢水中的糞大腸桿菌及其他致病菌, 消毒后的出水通過標(biāo)準(zhǔn)排放口達標(biāo)排放。
UASB 池和二沉池的剩余生化污泥排放至污泥儲池進行預(yù)濃縮。 濃縮后的污泥經(jīng)疊螺脫水機進行減量化處理, 壓濾污泥定期直接在廠內(nèi)綠化場地內(nèi)堆肥處理。
(1) 篩網(wǎng)/調(diào)節(jié)池。 設(shè)計尺寸為9.0 m×6.0 m×4.0 m, 有效水深3.5 m, 篩網(wǎng)置于調(diào)節(jié)池上, 傾斜角度為65°, 調(diào)節(jié)池停留時間為45.4 h, 攪拌功率為6 W/m3。 調(diào)節(jié)池設(shè)置提升泵2 臺(1 用1 備),潛水?dāng)嚢铏C2 臺。
(2) UASB 池。 成套厭氧反應(yīng)器1 套, 采用碳鋼防腐結(jié)構(gòu)。 設(shè)計尺寸為φ9.0 m×9.0 m, 有效水深8.5 m, 反應(yīng)區(qū)停留時間為114 h, 污泥濃度為8 000 mg/L, 有效容積負荷為3.5 kg[CODCr]/(m3·d), 上升流速為0.8 m/h(脈沖平均值), 內(nèi)循環(huán)回流比為100%。 設(shè)置脈沖布水器1 臺, 內(nèi)循環(huán)泵2 臺(1 用1 備)。
(3) 中間沉淀池。 采用豎流沉淀池, 設(shè)計尺寸為3.0 m×3.0 m×5.0 m, 有效水深為4.5 m, 設(shè)計表面負荷為1.0 m/h(脈沖瞬時出水), 泥斗角度為60°。 設(shè)置污泥回流泵2 臺(1 用1 備)。
(4) A2/O 池。 設(shè)計尺寸為30.0 m×3.5 m×4.5 m, 總停留時間為108 h, 其中厭氧池24 h, 缺氧池35 h, 好氧池49 h, 污泥濃度為3 500 mg/L, NH3-N負荷為0.07 kg[NH3-N]/(kg[MLSS]·d), 污泥負荷為0.1 kg[BOD5]/(kg[MLSS]·d), 總 磷 負 荷 為0.014 kg[TP]/(kg[MLSS]·d), 設(shè)計混合液回流比為400%, 污泥回流比為100%, 氣水比為80 ∶1。采用旋流曝氣器, 單套通氣量為0.15 m3/min, 氧利用率為18%。 設(shè)置旋流曝氣器36 套, 潛水?dāng)嚢铏C4 臺, 混合液回流泵2 臺(1 用1 備)。
(5) 豎流二沉池。 設(shè)計尺寸為3.0 m×3.0 m×4.5 m, 表面負荷為0.46 m3/(m2·h), 泥斗角度為60°。 設(shè)置污泥回流泵2 臺(1 用1 備)。
(6) 消毒池。 設(shè)計尺寸為3.0 m × 1.0 m × 2.0 m, 停留時間為1 h, 設(shè)計次氯酸鈉(10%)投加量為100 mg/L。
該項目于2017 年3 月開始運行調(diào)試, 半年后進水穩(wěn)定, 廢水站平均進水量可達80 m3/d。 廢水站進水CODCr、 NH3-N、 TP 及SS 的質(zhì)量濃度分別為10 000、 550、 60 和1 500 mg/L 時, 出水分別為300、 60、 6 及100 mg/L 左右, 滿足設(shè)計出水要求。 目前廢水站運行效果穩(wěn)定, 人工操作方便。
項目直接工程費用約230 萬元, 其中土建部分費用110 萬元, 設(shè)備及安裝等其他費用120 萬元,噸水投資2.3 萬元。 項目直接運行成本為2.8 元/m3, 其中人工費0.95 元/m3, 電費1.6 元/m3, 藥劑費0.2 元/m3, 生產(chǎn)水費0.05 元/m3。
該工程實踐表明, 采用斜篩/調(diào)節(jié)-UASB-A2/O 工藝處理生豬養(yǎng)殖廢水, 出水ρ(CODCr)≤300 mg/L, ρ(NH3-N)≤60 mg/L, ρ(SS)≤100 mg/L,出水各項指標(biāo)均達到GB 18596—2001 表5 中標(biāo)準(zhǔn),達標(biāo)排入下游園區(qū)污水廠。 該工藝對于養(yǎng)殖廢水具有較好的處理效果, 出水水質(zhì)穩(wěn)定。
斜篩對于懸浮性的豬糞類物質(zhì)攔截效果較好,能有效控制厭氧進水懸浮物濃度, 但是在實際運行過程中, 人工清渣量較大。 建議后續(xù)在類似水量較大的養(yǎng)殖廢水處理工程中, 前端盡量設(shè)置能自動清渣的圓網(wǎng)過濾機或固液分離機, 以便減輕人工勞動強度。
該工程因進水前端未設(shè)置初沉池, UASB 進水懸浮物偏高, 在UASB 池后端設(shè)置中間沉淀池, 這對于厭氧跑泥及運行控制有極大幫助, 具有較強的抗沖擊負荷能力, 同時對于維持厭氧污泥濃度也起到很好的保障作用。