李榮菊
(中安聯(lián)合煤化工分公司 公用工程部, 安徽 淮南 232000)
某煤化工企業(yè)以煤炭為原料, 采用SE-Ⅱ型東方爐粉煤氣化工藝, 年產(chǎn)180 萬t 甲醇及轉(zhuǎn)化烯烴(35 萬t 線性低密度聚乙烯、 35 萬t 聚丙烯)。 廢水的主要來源為煤氣化產(chǎn)生的高硬、 高鹽、 高氨氮廢水; 凈化、 甲醇合成和MTO 等裝置排放的低含鹽生產(chǎn)廢水和循環(huán)水場、 化學(xué)水站排放的清凈廢水[1-3]。
按清污分流、 污污分流、 分質(zhì)處理的原則, 將全廠污水分為生產(chǎn)污水、 含鹽污水、 清凈廢水和高鹽廢水4 個系列處理。 低含鹽生產(chǎn)、 生活污水排入生產(chǎn)污水系列, 采用常規(guī)生化和深度處理工藝處理后回用作循環(huán)水補水; 氣化廢水、 汽提塔分離液、酸堿中和水等高含鹽污水排入含鹽污水系列, 采用二級A/O 和深度處理工藝處理; 循環(huán)水場排污水、化學(xué)水站排水和含鹽污水系列出水混合后, 排入清凈廢水系列處理, 采用預(yù)處理、 雙膜處理工藝, 產(chǎn)水作循環(huán)水補水, 反滲透濃水排入高鹽廢水系列處理, 采用高密度沉淀-催化臭氧氧化-BAF-砂濾-浸沒式超濾-離子交換-反滲透-微濾-納濾-蒸發(fā)結(jié)晶的組合工藝, 產(chǎn)水作循環(huán)水補水, 結(jié)晶鹽作副產(chǎn)品外銷。 本文針對高鹽廢水系列的零排放資源化利用工程, 介紹了其工藝流程、 工藝參數(shù)及運行情況。
高鹽廢水來源為清凈廢水處理過程反滲透單元產(chǎn)生的反滲透濃水, 受清凈廢水水量及反滲透回收率影響, 有一定波動, 按清凈廢水1 200 m3/h, 最低70% 回收率考慮, 設(shè)計規(guī)模為360 m3/h, 高鹽廢水中的鹽主要來自煤和原水, 且水質(zhì)隨煤種的變化而變化, 主要表現(xiàn)為含鹽量、 硬度、 硅和氟波動大。 高鹽廢水系列進(jìn)水水質(zhì)如表1 所示。
表1 高鹽廢水處理單元進(jìn)水水質(zhì)Tab. 1 Influent water quality of high salinity wastewater treatment unit
膜濃縮及蒸發(fā)結(jié)晶過程的產(chǎn)水作循環(huán)水補充水。 設(shè)計出水水質(zhì)如表2 所示。
表2 設(shè)計出水水質(zhì)Tab. 2 Design influent water quality
煤化工高鹽廢水成分復(fù)雜, 具有高硬、 高硅、高氟和高含鹽的特點, 且所含有機物可生化性差,難處理。 本工程高鹽廢水處理工藝由預(yù)處理及膜濃縮減量化、 納濾預(yù)處理和納濾分鹽及分質(zhì)蒸發(fā)結(jié)晶3 部分組成。 工藝流程如圖1 所示。
圖1 高鹽廢水工藝流程Fig. 1 Process flow of high salinity wastewater treament
高鹽廢水首先在高密度沉淀池中通過石灰、 聚鐵、 氧化鎂及燒堿等藥劑的耦合協(xié)同作用, 去除大部分硬度、 硅和氟及部分有機物[4-5]。 出水進(jìn)入臭氧催化氧化池和BAF 進(jìn)一步去除有機物、 SS, 產(chǎn)水經(jīng)砂濾池過濾后進(jìn)入超濾池, 超濾產(chǎn)水進(jìn)入弱酸陽床離子交換器進(jìn)一步去除鈣、 鎂離子, 出水經(jīng)一級二段中壓反滲透進(jìn)行減量濃縮、 脫鹽后, 產(chǎn)水回用作循環(huán)水補水, 濃水進(jìn)入后續(xù)的納濾預(yù)處理單元。
反滲透濃水中有機物、 二氧化硅和硬度等雜質(zhì)濃度上升了3~4 倍, 需再次除硬、 除硅、 除氟和有機物。 高效過濾器技術(shù)為高效膜分離技術(shù)與化學(xué)反應(yīng)組合工藝, 通過投加石灰、 氧化鎂、 燒堿、 氫氧化鈉和鹽酸藥劑, 在反應(yīng)池中產(chǎn)生系列化學(xué)反應(yīng)后的出水, 經(jīng)外壓式袋式微濾膜組件過濾, 去除水中的硬度、 硅和氟, 產(chǎn)水進(jìn)入臭氧催化氧化罐進(jìn)一步除COD。 出水經(jīng)外壓式超濾膜去除水中微小膠體顆粒后, 利用納濾膜進(jìn)行硫酸根與氯離子分離,納濾采用二級二段流程, 一級二段濃水進(jìn)硫酸鈉蒸發(fā)結(jié)晶器, 二級產(chǎn)水繼續(xù)通過反滲透膜濃縮減量,反滲膜產(chǎn)水回用, 濃水進(jìn)氯化鈉蒸發(fā)結(jié)晶器。
分鹽后的反滲透濃水經(jīng)過多級換熱升溫后進(jìn)入易揮發(fā)物脫除塔, 去除低沸點有機物和氨后, 順流依次進(jìn)入五效氯化鈉蒸發(fā)結(jié)晶器, 在第四或第五效結(jié)晶出氯化鈉, 鹽漿經(jīng)增稠器后排入離心機脫水, 離心機出料送至固定流化床干燥器得到氯化鈉成品[6]。
納濾濃水經(jīng)過多級換熱升溫后進(jìn)入脫碳塔脫碳, 再進(jìn)入易揮發(fā)物脫除塔去除低沸點有機物和氨后, 逆流進(jìn)入五效硫酸鈉蒸發(fā)結(jié)晶器, 結(jié)晶后的硝漿由二效出料排入硝漿罐, 再送入離心機脫水,出料送至固定流化床干燥器得到硫酸鈉成品。
鹽和硝蒸發(fā)過程排放的母液經(jīng)過蒸發(fā)結(jié)晶、 干燥處理后得到雜鹽。
(1) 高密度澄清池。 2 座, 單套處理量為250 m3/h。 尺寸為28.5 m×23.8 m×4.5 m, 配套消能池HRT 為3 min, 前 混 凝 池HRT 為4 min, 純 堿 池HRT 為4 min, pH 值為10.5~11.0, 絮凝池HRT 為30 min, 澄清池HRT ≥60 min, 澄清池表面負(fù)荷為4~6 m3/(m2·h), 污泥回流比R ≥10%。 藥劑投加量: 三氯化鐵10~50 mg/L, PAM 0.5~2.0 mg/L,氧化鎂600~1 500 mg/L, 石灰2 300~2 500 mg/L,碳酸鈉: 3 050~3 100 mg/L, 硫酸155~8 000 mg/L。
(2) 臭氧催化氧化池。 3 座, 單套處理量為168 m3/h。 尺寸為47.5 m × 5.0 m × 7.0 m, 反應(yīng)池HRT 為1.2 h, 穩(wěn)定池HRT 為45 min, 臭氧投加量為150~180 mg/L, 催化劑為非均相活性氧化鋁+活性炭復(fù)合載體, 填裝量為168 m3。
(3) BAF。 3 座, 單套處理量為168 m3/h。 HRT為3 h, 陶粒濾料填裝量為200 m3。 反洗條件以運行時間設(shè)定, 周期為12~24 h, 反洗程序: 氣洗→氣水聯(lián)洗→水洗→氣水聯(lián)洗→水洗→排污。
(4) 浸沒式超濾單元。 3 座, 單套處理量為140 m3/h, 膜材質(zhì)為PVDF, 單池3 個膜組, 膜總面積為6 678 m2, 真空過濾, 膜通量≤25 L/(m2·h), 回收率≥90%, 出水SDI ≤3, 出水濁度≤1 NTU。
(5) 弱酸陽床單元。 4 座(3 用1 備), 單套處理量為130 m3/h, 樹脂類型為大孔型弱酸陽樹脂,工作交換容量為1 800 mol/m3, 裝填高度≥2 m。
(6) 反滲透單元。 4 套, 單套處理量為90 m3/h, 采用聚酰胺復(fù)合卷式膜, 單套182 支, 排列方式為一級二段17 ∶9, 膜通量為12 L/(m2·h), 最高壓力為8 MPa, 總回收率為67%~78%。
(1) 高效過濾器。 4 套(3 用1 備), 單套處理量為50 m3/h, 采用袋式微濾膜, 材質(zhì)PTFE, 單套345 根膜, 低壓過濾(小于0.1 MPa), 設(shè)計通量≤200 L/(m2·h), 回收率為90%, 出水濁度<1 NTU。
(2) 臭氧催化氧化罐。 6 個, 單個處理量為25 m3/h。 反應(yīng)池HRT 為1.6 h, 沉淀池HRT 為2.4 h,催化劑填裝量為40 m3。
(3) 壓力式超濾單元。 2 套, 單套處理量為75 m3/h, 外壓式死端過濾超濾膜, 材質(zhì)PVDF, 通量≤48 L/(m2·h), 回收率為90%, 出水濁度<0.2 NTU。
(4) 納濾單元。 3 套, 單套處理量為40 m3/h,采用聚酰胺復(fù)合卷式膜, 單套162 支, 排列方式為二級二段, 一級10 ∶5, 二級8 ∶4, 膜通量為12 L/(m2·h), 最高壓力為2.8 MPa, 回收率大于65%。
(5) 反滲透單元。 2 套, 單套處理量為50 m3/h, 采用聚酰胺復(fù)合卷式膜, 單套84 支, 排列方式為一級二段9 ∶5, 膜通量為13 L/(m2·h), 最高壓力為3 MPa, 總回收率大于65%。
(1) 料液pH 值。 蒸發(fā)罐為7.4 ~8.2, 易揮發(fā)組分脫除塔為10, 脫碳器為3.5。
(2) 罐內(nèi)料液固液比。 制鹽系統(tǒng)Ⅳ、 Ⅴ效10%~20%, 制硝系統(tǒng)Ⅰ、 Ⅱ效10%~20%, 雜鹽系統(tǒng)10%~20%, 制鹽蒸發(fā)罐10%~20%。
鹽、 硝蒸發(fā)系統(tǒng)工藝參數(shù)見表3。
表3 鹽、 硝蒸發(fā)系統(tǒng)工藝參數(shù)Tab. 3 Process parameters of salt and nitrate evaporation system
該工程于2018 年開工建設(shè), 2019 年底建成投運, 穩(wěn)定運行后, 出水達(dá)到回用要求, 電導(dǎo)率最大值為952 μS/cm, 最小值為71 μS/cm, 平均值為389.9 μS/cm, CODCr的質(zhì)量濃度小于5 mg/L。 廢水回用率大于97%, 硫酸鈉和氯化鈉總回收率大于77.6%, 達(dá)到了高鹽廢水“零排放”和資源化利用的目的。 2020 年6 ~8 月各系統(tǒng)主要單元運行情況如下:
(1) 高密度沉淀池對二氧化硅去除效果穩(wěn)定,去除率在70% 左右, 出水二氧化硅質(zhì)量濃度在40 mg/L 左右; F-去除率為50% 左右, 出水F-質(zhì)量濃度保持在50 mg/L 以下; 總硬度去除率大于76%, 出水平均值為42 mg/L 左右。
(2) 反滲透減量單元的水回收率為70% ~75%, 回收率在設(shè)計范圍內(nèi), 產(chǎn)水電導(dǎo)率為400 ~600 μS/cm。
(3) 高效過濾器出水總硬度為30 ~72 mg/L,去除率大于70%; 出水二氧化硅質(zhì)量濃度為40 ~51 mg/L, 去除率為65%~70%; 出水F-質(zhì)量濃度為65 ~72 mg/L, 去除率為55%左右。
(4) 納濾對硫酸鹽有截留和濃縮作用, 硫酸根與氯離子分離效果穩(wěn)定, 硫酸根截留率大于98%,進(jìn)水硫酸根質(zhì)量濃度在12 000 mg/L 左右, 納濾產(chǎn)水中硫酸根質(zhì)量濃度為212 ~249 mg/L, 納濾濃水中硫酸根質(zhì)量濃度為31 956 ~34 254 mg/L。
(5) 蒸發(fā)結(jié)晶單元硫酸鈉產(chǎn)品平均純度為97.33%, 達(dá)到Ⅱ類合格品, 接近于一等品; 氯化鈉產(chǎn)品平均純度為97.66%, 達(dá)工業(yè)干鹽二級品,接近于一級品; 鹽的回收率為90.43%, 硝的回收率為75.23%, 鹽硝總回收率為77.6%。
(1) 直接經(jīng)濟效益。 產(chǎn)水作為循環(huán)水補水, 年減少新鮮水用量185 萬t, 產(chǎn)生效益370 萬元; 副產(chǎn)品工業(yè)級硫酸鈉和氯化鈉可實現(xiàn)外銷, 年產(chǎn)量1.1 萬t, 產(chǎn)生效益360 萬元。
(2) 間接經(jīng)濟效益。 分質(zhì)結(jié)晶可減少混鹽量1.1萬t, 按4 000 元/t 處置費計算, 可節(jié)省支出4 400萬元。
(1) 采用預(yù)處理-反滲透濃縮-納濾預(yù)處理-納濾分鹽濃縮-熱蒸發(fā)分質(zhì)結(jié)晶組合工藝處理煤化工高鹽廢水, 工藝運行穩(wěn)定, 實現(xiàn)了廢水“零排放”和資源化利用, 保障了上游裝置長周期穩(wěn)定運行,對煤化工高鹽廢水零排放處理項目有借鑒和指導(dǎo)作用。
(2) 煤化工高鹽廢水具有高硬、 高硅、 高氟,且隨煤種的變化, 組成復(fù)雜和波動大的特點, 在水質(zhì)不斷濃縮過程中, 采用二級預(yù)處理是非常必要的。
(3) 采用納濾膜對硫酸根與氯離子進(jìn)行分離,提高硝蒸發(fā)結(jié)晶器進(jìn)水的硫酸鈉與氯化鈉質(zhì)量比和鹽蒸發(fā)結(jié)晶器進(jìn)水的氯化鈉與硫酸鈉質(zhì)量比, 為提高后續(xù)硫酸鈉和氯化鈉的品質(zhì)和回收率提供了可靠保障。
(4) 氣化高氨氮廢水的脫氮效果及穩(wěn)定性直接影響鹽硝的回收率, 應(yīng)關(guān)注生化脫氮工藝技術(shù)的選用, 盡可能降低生化出水總氮濃度。