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        反滲透海水淡化中試研究

        2022-08-30 10:05:36薛喜東王可寧安子韓邵天寶
        鹽科學與化工 2022年8期
        關鍵詞:水質(zhì)工藝

        薛喜東,張 乾,馮 濤,王可寧,安子韓,邵天寶

        (自然資源部 天津海水淡化與綜合利用研究所,天津 300192)

        1 前言

        環(huán)渤海區(qū)域是我國最為缺水的地區(qū)之一,隨著經(jīng)濟的發(fā)展,工業(yè)用水量不斷增長[1-4],水資源短缺與經(jīng)濟發(fā)展的矛盾日益突出,海水淡化作為開源增量技術,是解決該區(qū)域水資源短缺的重要途徑,且該區(qū)域具有取水、排水等距離優(yōu)勢,其海水淡化成本要比遠距離調(diào)水成本低,天津、唐山、青島等沿海城市紛紛規(guī)劃建設大型海水淡化工程[5-7],海水淡化規(guī)模已呈穩(wěn)步增長趨勢;此外,為推動海水淡化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,促進海水淡化規(guī)?;?,環(huán)渤海各省市在十四五規(guī)劃中均提出了海水淡化規(guī)模化利用[8-9]。

        該研究為即將在環(huán)渤海地區(qū)建設的某大型海水淡化工程開展中試研究,在實際工況下對反滲透海水淡化系統(tǒng)進行性能測試,掌握該海域水質(zhì)特點、各工藝單元性能等,為大型工程的設計和運行提供技術支撐。

        2 工藝及設備方案

        2.1 原水水質(zhì)

        為了掌握該海域水質(zhì)大致情況,便于開展中試工藝及設備設計,在中試試驗前(2020-10)進行了兩次取樣測試,測試結果見表1。

        基于以上海水測試數(shù)值初步判斷,該海域藻類、有機物等污染較輕,懸浮物含量不高,中試工藝設計中暫不考慮除藻、沉淀等工藝單元。

        2.2 工藝設計

        海水經(jīng)取水泵輸送至原水箱,由給水泵加壓進入石英砂過濾器,之后進入超濾膜組,超濾出水達到反滲透膜進水水質(zhì)要求;清潔海水由中間水泵加壓輸送進入保安過濾器,保安過濾器出水分成兩股,一股經(jīng)高壓泵加壓后直接進入反滲透膜組,另一股進入到能量回收中利用反滲透濃海水的余壓進行加壓,然后再由增壓泵二次加壓后進入到反滲透膜組。

        工藝流程示意圖見圖1。

        圖1 工藝流程示意圖Fig.1 Process flow diagram

        2.3 工藝設備說明

        裝置采用“砂濾+超濾+反滲透”工藝,所有設備集中布置在12英尺集裝箱內(nèi)(見圖2),設計產(chǎn)水量2.5 m3/h。

        圖2 集裝箱內(nèi)部圖Fig.2 Interior drawing of container

        2.3.1 取水系統(tǒng)

        取水區(qū)域位于避風港灣,海底坡度較小,水深較淺,為保證在低潮位下取水可靠,采用“浮筒懸掛潛水泵”式取水。兩個浮筒的浮力約500 kg,浮筒四角通過錨桿固定于海底,潛水泵懸掛于浮筒下方,該方式可保證取水泵始終浸沒于水中,在實際應用中,未發(fā)生因潮位變動而無法取水。取水泵設置1臺,流量10 m3/h,揚程20 m。

        2.3.2 預處理系統(tǒng)

        預處理系統(tǒng)包括原水箱、給水泵、砂濾罐、超濾膜組、中間水箱、超濾反洗水泵、空壓機等。砂濾罐2臺并聯(lián),每天反洗1次,二者產(chǎn)水相互作為反洗水,濾料厚度1 000 mm,設計濾速10 m/h;超濾膜采用4支膜天UOT-856型號膜,平均孔徑30 nm,設計膜通量44.6 L/m2·h,運行工藝由制水、氣水反洗、水沖洗、排污和增強反洗(CEB)等工藝過程組成,每個工藝過程的切換通過PLC控制自動實現(xiàn),每隔30 min反洗1次,每反洗40次進行1次增強反洗,增強反洗設置鹽酸和次氯酸鈉加藥。

        2.3.3 反滲透系統(tǒng)

        反滲透系統(tǒng)包括中間水泵、保安過濾器、反滲透膜組、高壓泵、增壓泵、能量回收裝置等,設計回收率為34%。保安過濾器過濾精度5 μm,過濾流量9 m3/h;反滲透膜采用6支時代沃頓SW8040LE-400型號膜,共3支膜殼,每支膜殼填充2支膜元件,膜殼采用一級三段式排列,三段產(chǎn)水量比例為5 ∶4 ∶3;高壓泵選用丹弗斯柱塞泵,流量2.5 m3/h,揚程700 m;增壓泵選用ERI離心泵,流量6.5 m3/h,揚程35 m,高壓泵和增壓泵均采用變頻器調(diào)節(jié),過流材質(zhì)選用SS2205。為了進一步降低能耗,利用能量回收裝置將反滲透膜排出的濃海水壓力直接傳遞給原海水,能量回收裝置采用ERI功交換式能量回收裝置,型號PX-30,流量4.5 m3/h~6.8 m3/h。

        2.3.4 沖洗/化學清洗系統(tǒng)

        沖洗/化學清洗系統(tǒng)主要包括沖洗/化學清洗水箱、水泵、保安過濾器及其附屬設備。當反滲透停止運行時,用反滲透產(chǎn)水自動沖洗膜內(nèi)和管道中的濃鹽水,使膜完全浸泡在淡水中,形成對膜和裝置的有效保養(yǎng);為更好地保證系統(tǒng)正常運行,一般情況下,3個月~6個月進行一次化學清洗。

        2.3.5 加藥系統(tǒng)

        加藥系統(tǒng)包括加藥箱、加藥泵級附屬管件等。取水管路設置次氯酸鈉殺菌加藥點,加藥量1.5 mg/L;超濾增強反洗設置次氯酸鈉和鹽酸加藥點,加藥量分別為400 mg/L和500 mg/L;反滲透(保安過濾前)設置阻垢劑和還原劑加藥點,加藥量分別為3 mg/L和4 mg/L;另外,為了預防反滲透膜生物污染,設置反滲透非氧化殺菌加藥點,每隔2 d沖擊投加1次,加藥量為50 mg/L。

        2.3.6 電控系統(tǒng)

        電控系統(tǒng)設置1面控制柜,內(nèi)附配電單元和控制系統(tǒng),采用“PLC+觸摸屏”控制方式,具備手動和自動兩種功能,配置各類遠傳儀表,可實現(xiàn)數(shù)據(jù)在線采集。在手動模式下,系統(tǒng)將根據(jù)現(xiàn)場操作情況決定各設備的啟停;在自動運行模式下,系統(tǒng)采用邏輯程序控制,各部分程序均根據(jù)相應水箱的液位高低情況決定相應程序的運行狀況。

        3 試驗研究

        中試試驗在2020-11-18~12-18開展,每天運行時間為上午9時至下午17時,每小時記錄一次數(shù)據(jù),所有數(shù)據(jù)由在線儀表或遠傳儀表直接讀取。

        3.1 原水水質(zhì)分析

        原水溫度、原水濁度、原水電導率的變化見圖3,為了比較整體的運行趨勢,取每天各時間點的平均值進行比較。

        從圖3 可以看出,隨著冬季推移,原水溫度逐漸降低,由14.2 ℃降低至-0.4 ℃,其中原水溫度階段性上升、下降主要是受氣溫的階段性變化影響;測試結果表明,原水溫度在每天內(nèi)變化波動差異不大,波動范圍2 ℃~4 ℃。

        圖3 原水水質(zhì)變化圖Fig.3 Variation diagram of raw water quality

        從圖3還可以看出,原水電導變化幅度較大,現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),取水附近有鹽場不定時排放濃鹽水,由于取水區(qū)域?qū)儆诒茱L港灣,濃鹽水擴散較慢,因此濃鹽水排放在潮位較低時會持續(xù)影響后續(xù)幾天的原水電導率。如若不考慮濃鹽水排放時間段的影響,從整體來看,原水電導率保持在31 mS/cm~39 mS/cm。此外,如若不考慮濃鹽水排放時間段,原水電導率在每天內(nèi)波動不大,波動范圍為0.5 mS/cm~1.5 mS/cm。

        從圖3濁度數(shù)據(jù)可以看出,原水濁度波動較大,最小值為3.6 NTU,最大值為17.0 NTU,90%時間濁度保持在10 NTU以下。試驗中發(fā)現(xiàn),在海面風浪較大和下大雨時濁度較高。從結果來看,原水濁度在每天內(nèi)變化波動差異較大,最小波動小于1 NTU,最大波動大于10 NTU。

        綜上分析,該海域大型海淡工程設計中,預處理工藝設計需考慮冬季低溫低濁的水質(zhì)特點,確保產(chǎn)水水質(zhì)滿足反滲透進水要求;反滲透高壓泵選型需考慮冬季低溫運行工況下的揚程,確保冬季產(chǎn)水量滿足用水要求;取水區(qū)域濃鹽水排放對原水電導率影響較大,工程建設中取水頭部需盡可能遠離該濃鹽水排放口。

        3.2 預處理運行分析

        砂濾在每天停機后反洗一次,超濾采取錯流運行,期間主要考察砂濾和超濾的產(chǎn)水水質(zhì)及穩(wěn)定性,試驗結果見圖4。

        圖4 砂濾及超濾產(chǎn)水水質(zhì)變化圖Fig.4 Variation diagram of produced water quality of sand filtration and ultrafiltration

        從圖4可以看出,超濾產(chǎn)水濁度受原水濁度的影響較小,產(chǎn)水濁度穩(wěn)定在0.10 NTU~0.20 NTU;砂濾在運行初期,產(chǎn)水濁度較高,且受原水濁度變化的影響較大,之后砂濾產(chǎn)水濁度逐漸穩(wěn)定,受原水濁度變化的影響減小,基本保持在1.0 NTU~2.5 NTU。此外,就每天運行的測試數(shù)據(jù)來看,砂濾及超濾的產(chǎn)水濁度在每天設備開機階段較高,之后逐漸降低并趨于穩(wěn)定。綜上分析,該海域大型海淡工程設計中,針對冬季低溫低濁的水質(zhì)特點,預處理采用“濾料過濾+超濾膜過濾”工藝可滿足反滲透進水水質(zhì)要求。

        通過一個月的連續(xù)運行,超濾跨膜壓差由0.03 MPa上升至0.08 MPa,試驗比較了“0.15%鹽酸”和“0.2%次氯酸鈉+0.1%氫氧化鈉”兩種清洗方案的效果,結果見表2。

        表2 超濾膜清洗方案對比Tab.2 Comparison of ultrafiltration membrane cleaning schemes

        通過表2可以看出,使用“0.2%次氯酸鈉+0.1%氫氧化鈉”清洗方案較“0.15%鹽酸”的清洗效果顯著,說明超濾膜的污染主要以有機污染物為主,并未發(fā)生顯著的無機鹽結垢等現(xiàn)象。

        3.3 反滲透運行分析

        試驗選取34%、50%、55%、60%四個回收率值分別運行,反滲透產(chǎn)水流量恒定為2.5 m3/h,運行數(shù)據(jù)見圖5~圖8。

        從圖5~圖8可以看出,進水電導率受取水區(qū)域濃鹽水排放的影響,波動幅度較大,進水電導率對進水壓力、產(chǎn)水電導率的影響也較大。在進水電導率相對穩(wěn)定的時間段內(nèi),隨著進水溫度的降低,產(chǎn)水電導率降低,運行壓力上升;在進水溫度相對穩(wěn)定的時間段內(nèi),隨著進水電導率的升高,產(chǎn)水電導率升高,運行壓力上升;從圖中還可以發(fā)現(xiàn),在回收率一定時,與進水溫度相比,進水電導率對產(chǎn)水電導率、運行壓力的影響更為顯著。此外,從每天測試數(shù)據(jù)來看,產(chǎn)水電導率在每天設備開機階段較高,之后逐漸降低并趨于穩(wěn)定。

        圖5 反滲透34%回收率下運行曲線Fig.5 Operating curve at 34% recovery

        圖6 反滲透50%回收率下運行曲線Fig.6 Operating curve at 50% recovery

        圖7 反滲透55%回收率下運行曲線Fig.7 Operating curve at 55% recovery

        圖8 反滲透60%回收率下運行曲線Fig.8 Operating curve at 60% recovery

        反滲透在不同回收率下的運行數(shù)據(jù)見表3。

        表3 反滲透在不同回收率下的運行數(shù)據(jù)Tab.3 Operating data of RO at different recovery rates

        綜上分析,回收率對反滲透運行壓力影響較大,而對產(chǎn)水水質(zhì)影響較小,在大型海淡工程設計中,需結合噸水能耗優(yōu)化設計回收率。

        4 結論及建議

        1)原水溫度變化范圍為-0.4 ℃~14.2 ℃,每天波動范圍2 ℃~4 ℃;原水濁度變化范圍為3.6 NTU~17.0 NTU,90%時間濁度保持在10 NTU以下,每天波動差異較大;原水電導率受附近鹽場不定時排放濃鹽水的影響較大,若不考慮濃鹽水排放時間段的影響,原水電導率變化范圍為31 mS/cm~39 mS/cm,每天波動范圍0.5 mS/cm~1.5 mS/cm。

        2)超濾產(chǎn)水濁度不受進水濁度的影響,產(chǎn)水濁度基本保持在0.1 NTU~0.2 NTU;砂濾產(chǎn)水濁度受進水濁度的影響較大,在運行初期,產(chǎn)水濁度較高,之后逐漸降低,產(chǎn)水濁度基本保持在1.0 NTU~2.5 NTU。

        3)反滲透進水壓力、產(chǎn)水電導率受進水溫度和進水電導率的影響較大;隨著進水溫度的降低,產(chǎn)水電導率降低,進水壓力上升;隨著進水電導率的升高,產(chǎn)水電導率升高,進水壓力上升;與進水溫度相比,進水電導率對產(chǎn)水電導率、進水壓力的影響更顯著。

        4)針對該海域水質(zhì),“砂濾+超濾+反滲透”工藝路線在冬季可行,其它季節(jié)還需密切關注藻類,必要時在砂濾工藝前增加氣浮除藻工藝,并開展試驗研究考察除藻性能;此外,取水區(qū)域濃鹽水排放對原水電導率影響較大,工程建設中取水頭部需盡可能遠離該濃鹽水排放口。

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