雒補清,劉海霞,曹海翊,王 堅
(晉西工業(yè)集團有限責任公司,山西太原 030027)
公司于2006 年從國外引進1 臺真空電子束焊機,應用于鋁合金、銅、鋼的焊接,還可以進行異種金屬焊接,如銅和不銹鋼、鋼與硬質(zhì)合金、鉻與鉬等,可高質(zhì)量完成各類產(chǎn)品的焊接。
焊接室由三級真空泵進行抽真空處理,在達到真空焊接條件時,從電子槍發(fā)射的電子束在高電壓(通常為20~300 kV)加速下,通過電磁透鏡聚焦成高能量、高密度的電子束。當電子束轟擊工件時,電子的動能轉(zhuǎn)化為熱能,焊區(qū)的局部溫度可以驟升到6000 ℃以上,使工件材料局部熔化實現(xiàn)焊接。
(1)加熱功率密度大,焊接變形小。
(2)焊縫熔深熔寬比大,可以不用開坡口就直接焊接。
(3)熔池周圍氣氛純度高,不存在焊縫金屬的氧化污染問題。
在使用多年以后,真空電子束焊機陸續(xù)出現(xiàn)一些故障,影響到設(shè)備的正常運行。就設(shè)備故障情況進行分析,提出具體的修理方法,排除故障保證了生產(chǎn)。
該真空電子束焊機配備X、Y、Z、C 共4 個軸,驅(qū)動系統(tǒng)為傳統(tǒng)的直流調(diào)速系統(tǒng),由直流電機進行控制。其中X、Y、Z 為直線軸,分別控制工作臺、頂部電子槍和側(cè)面電子槍的運動;C 軸為旋轉(zhuǎn)軸,用于控制工件的分度與旋轉(zhuǎn)。
2020 年C 軸在生產(chǎn)過程中突然不能旋轉(zhuǎn),報警內(nèi)容為:C軸驅(qū)動故障。經(jīng)檢查控制柜C 軸驅(qū)動模塊輸出信號正常。拆開C 軸檢查,發(fā)現(xiàn)電機能夠轉(zhuǎn)動但電機軸無輸出扭矩,進一步檢查是電機軸疲勞斷裂。
C 軸電機型號為57343,法國某公司生產(chǎn),品牌SSD,工作電壓DC 35 V,電流6.5 A,轉(zhuǎn)速3000 r/min。所帶測速發(fā)動機型號為57270,參數(shù)為:3 mV/min。電機共包括3 部分:電機本體、測速發(fā)電機、圓弧齒同步皮帶輪,3 部分共用一根電機軸。
電機本體與一般的直流電機不同,主要表現(xiàn)在定子和轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)上。傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)子繞組是細長型,繞組套在電機軸上,而轉(zhuǎn)子繞組則是薄片型,上面鑲嵌有銅繞組。定子由上下2 組永磁鐵組成,每組由8 塊永磁鐵組成,分別為N、S 極,形成永久磁場。另外上側(cè)的定子上有4 個碳刷支架,用于轉(zhuǎn)子繞組與驅(qū)動電源的電氣連接。電機結(jié)構(gòu)如圖1 所示。
圖1 電機結(jié)構(gòu)
因為電機故障是電機軸斷裂,電機的定子繞組、轉(zhuǎn)子繞組、碳刷、軸承等情況尚好,在備件無法到位的情況下,決定拆開電機,分解測速發(fā)動機及定子、轉(zhuǎn)子,通過測繪舊軸加工一根新的電機軸。測繪的電機軸如圖2 所示,新加工的電機軸如圖3 所示。
圖2 測繪的電機軸零件圖
圖3 新加工的電機軸
在電機軸加工完成后,維修人員仔細地利用一個手動切割器在轉(zhuǎn)子軸上滾壓固定一個軸套,然后將電機的定子繞組、轉(zhuǎn)子繞組、軸承、端蓋、測速發(fā)電機、同步齒形皮帶輪等組裝起來。
組裝完成后進行試驗,用DC 24 V 開關(guān)電源連接到直流電機的輸入端,電機可正常旋轉(zhuǎn),測量測速發(fā)電機輸出電壓為12.8 V,比正常反饋電壓略高。后將輸入電壓調(diào)節(jié)為18.6 V,測速發(fā)電機反饋電壓為9.8 V,符合設(shè)備工作電壓值范圍。將電機安裝到真空電子束焊機C 軸上試驗,設(shè)備工作正常,滿足工藝要求。
2.4.1 新電機采購
修好的直流電機在連續(xù)運行8 個月以后再次出現(xiàn)故障,表現(xiàn)為電機運行中抖動、易發(fā)熱,影響到焊縫質(zhì)量的連續(xù)性及一致性。新購買的電機為某公司生產(chǎn)(圖4),型號一致但電機軸直徑改變,由Φ15 mm 變?yōu)棣?2 mm。原來的圓弧齒同步皮帶輪不能使用,需要另外選取。
圖4 新購直流電機
2.4.2 圓弧齒同步帶及皮帶輪選取
查圓弧齒同步帶資料(圖5),考慮到皮帶輪內(nèi)孔直徑Φ12 mm、齒數(shù)36、槽寬14 mm、外徑尺寸Φ≤56 mm、高度≤26 mm 等因素,后采購回規(guī)格滿足要求的圓弧齒同步帶和皮帶輪,其中同步帶型號為3M-36。
圖5 圓弧齒同步帶參數(shù)
2.4.3 皮帶輪及電機安裝
將新的圓弧齒同步皮帶輪安裝到電機軸端,將電機安裝到真空電子束焊機C 軸上,安裝好圓弧齒同步帶,調(diào)整好皮帶的松緊度,連接好驅(qū)動電源、測速發(fā)電機線路。開機試驗,C 軸運轉(zhuǎn)平穩(wěn),轉(zhuǎn)速可調(diào)節(jié)且符合工藝要求。焊接產(chǎn)品試驗,焊縫質(zhì)量連續(xù)細密,效果良好。
真空電子束焊機在運行過程中發(fā)生過2 次不能啟動的故障,第一次是黑屏,在正常開機按啟動按鈕后無任何反應;第二次是啟動過程中屏幕有報警顯示,但未能啟動起來。
該焊機在啟動過程中,設(shè)備操作臺屏幕無任何顯示,查電氣控制回路,電氣控制柜中主熔斷器Q1、斷路器Q2、Q3 和變壓器T1 工作均正常,用多用表測量輸入電壓,AC 230 V 電壓已送到UPS1 中。UPS1 為不間斷電源,其輸出到一個插座C4 中,用于給工控機PC 提供AC 230 V 的電壓。懷疑UPS1 電源有故障,用多用表測量其輸出電壓為0。打開UPS1 電源外殼,檢查內(nèi)部電路,輸入輸出回路熔斷器均正常,說明是UPS1 電源內(nèi)部電路板故障。因生產(chǎn)任務緊急,選購1 臺容量、電壓等級均符合要求的國產(chǎn)UPS 電源來代替。新的UPS 電源輸出接口與原來不同,改進后焊機能夠正常啟動,故障排除。
某次電子束焊機工作完成后正常關(guān)機,但是第二天在啟動過程中,界面上出現(xiàn)如下報警:“Primary master hard disk fail”,意思為“初期主硬盤故障”。經(jīng)查硬盤在啟動過程中部分數(shù)據(jù)不能讀取,工控機無法正常啟動。用電腦修復軟件對硬盤進行修復,效果不好。讀硬盤數(shù)據(jù),也未能成功。在無法讀取現(xiàn)有數(shù)據(jù)的情況下,找到前幾年備份好的機床數(shù)據(jù),重新購買新硬盤,并用PC3000 UDMA 硬盤數(shù)據(jù)恢復工具將數(shù)據(jù)寫入到硬盤中。硬盤安裝到工控機后試車,設(shè)備啟動正常,焊機故障排除。
另外檢查工控機,其工作環(huán)境周邊灰塵較厚、散熱較差,影響到電腦系統(tǒng)的正常運行。于是清理操作臺風扇積土,吹掃工控機灰塵,改善其運行環(huán)境,減少溫度升高對設(shè)備的影響。
該設(shè)備抽真空系統(tǒng)由3 級泵組成,即機械泵、羅茨泵、擴散泵。使用時間久了,要達到工藝要求的真空度抽氣時間由原來的20 min 逐漸變?yōu)? h 甚至更長。機械泵作為一級真空泵,承擔第一級抽真空任務。于是對機械泵進行維護,更換濾芯和機械泵油,抽真空時間減少到40 min。后對羅茨泵油進行更換,時間基本沒變。
在維護泵系統(tǒng)不能減少抽真空時間的情況下,對焊接室密封情況進行檢漏。利用氦質(zhì)檢漏儀,將該儀器接入到真空管路系統(tǒng)中,并用氦氣袋釋放的氦氣依次對有可能漏氣的地方如前后焊接室門、2 個電子槍安裝部位、觀察窗等處進行檢漏,結(jié)果發(fā)現(xiàn)焊接室后門有漏氣現(xiàn)象。于是打開后門,將密封膠條、門板等用酒精擦拭干凈,并用吸塵器將焊接室內(nèi)部粉塵清理干凈。然后緊固門板,試驗抽真空速度大大提高,基本達到工藝要求時間。
真空電子束焊機在公司屬于獨生子設(shè)備,設(shè)備價值和技術(shù)含量都較高。修理直流電機時因其結(jié)構(gòu)特殊,特別是轉(zhuǎn)子繞組比較單薄,在拆卸及安裝過程中需要特別小心,防止損壞轉(zhuǎn)子繞組。其次在采購進口電機周期長影響生產(chǎn)的情況下,維修人員要積極想辦法,敢于拆卸分解電機進行零部件測繪、加工及修理。另外要做好備件儲備,做好設(shè)備數(shù)據(jù)備份和故障應急預案,這樣在故障發(fā)生后才能隨時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的突發(fā)問題,保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。