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        天然氣凈化廠尾氣處理單元管道腐蝕失效分析

        2022-08-28 13:21:32曹振濤齊登圣楊幸儒杜延年包振宇于慧文
        石油化工腐蝕與防護(hù) 2022年4期
        關(guān)鍵詞:末級(jí)管件冷凝器

        曹振濤,齊登圣,楊幸儒,杜延年,包振宇,于慧文

        (1.中石化廣元天然氣凈化有限公司,四川 廣元 628000;2.中石化煉化工程集團(tuán)洛陽技術(shù)研發(fā)中心,河南 洛陽 471003)

        1 管道腐蝕失效情況

        國(guó)內(nèi)某天然氣凈化廠四聯(lián)合裝置于2014年建成投產(chǎn),在2021年裝置大檢修期間發(fā)現(xiàn)尾氣處理單元中的管道存在嚴(yán)重的腐蝕減薄情況,腐蝕失效部位位于凈化尾氣與末級(jí)硫冷凝器過程氣的管道匯合處上部,如圖1所示。凈化尾氣的主要組分為N2,CO2和H2O,其中H2S質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于120 μg/g,末級(jí)硫冷凝器過程氣的組成見表1,其中H2S和SO2的摩爾分?jǐn)?shù)分別為0.61%和0.30%。管道材質(zhì)信息及具體操作條件見表2。

        圖1 腐蝕失效部位位置示意

        表1 末級(jí)硫冷凝器過程氣組成 x,%

        表2 管道材質(zhì)信息及具體操作條件

        2 試驗(yàn)分析方法

        對(duì)失效管件進(jìn)行分析,查明失效原因并提出腐蝕控制措施。先對(duì)清洗前后的失效管件進(jìn)行宏觀形貌觀察,然后采用掃描電鏡(SEM)對(duì)其進(jìn)行微觀形貌觀察。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)切割的失效管件進(jìn)行超聲波測(cè)厚,掌握管件的腐蝕情況;對(duì)其材質(zhì)的化學(xué)成分進(jìn)行分析,判斷材質(zhì)是否合格;并對(duì)其材質(zhì)進(jìn)行金相組織分析,判斷管件材質(zhì)在服役過程中是否發(fā)生金相組織轉(zhuǎn)變。收集管道內(nèi)部沉積的垢樣進(jìn)行掃描電鏡觀察、能譜分析(EDS)、可溶性陰離子分析和X射線衍射分析(XRD),從而確定垢樣的組成。通過試驗(yàn)結(jié)果分析,并結(jié)合管道的服役狀況,最終確定管道失效的原因,并提出預(yù)防措施。

        3 試驗(yàn)結(jié)果

        3.1 腐蝕形貌觀察

        3.1.1 宏觀腐蝕形貌

        對(duì)失效管件進(jìn)行宏觀檢查,其宏觀腐蝕形貌如圖2所示,未清洗的管件內(nèi)壁覆蓋有厚度為 1~3 mm的黑色垢層,質(zhì)地略硬,且垢層里摻雜有部分黃色物質(zhì),采用高壓水槍清洗管件內(nèi)壁,垢層去除后發(fā)現(xiàn)內(nèi)壁表面凹凸不平,且有較多直徑為1~15 mm的蝕坑,其深度為1~7 mm。

        圖2 失效管件的宏觀腐蝕形貌

        3.1.2 微觀腐蝕形貌

        采用掃描電鏡對(duì)清洗前和清洗后的管件內(nèi)壁進(jìn)行腐蝕形貌觀察,其微觀腐蝕形貌如圖3所示,清洗前的管件內(nèi)壁表面有不規(guī)則凸起和裂紋;清洗后的管件內(nèi)壁表面有較多小凸起,呈點(diǎn)狀分布。另外,從EDS分析結(jié)果來看,管件內(nèi)壁清洗前的元素主要有Fe,O,S和C,清洗后O和S含量均出現(xiàn)了下降,且S含量的下降幅度要明顯大于O含量。

        圖3 失效管件的微觀腐蝕形貌

        3.2 失效管件減薄情況

        對(duì)失效管件進(jìn)行了密集測(cè)厚,網(wǎng)格劃分如圖4所示,測(cè)厚規(guī)則如下:網(wǎng)格尺寸為20 mm×20 mm,對(duì)每個(gè)網(wǎng)格進(jìn)行一次測(cè)厚,1至22為失效管件的周向方向,A至S為軸向方向,失效管件的原始壁厚為12 mm,為了評(píng)估失效管件的腐蝕減薄程度,以剩余壁厚小于6 mm為基準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。測(cè)厚結(jié)果表明:失效管件的剩余壁厚為2.30~10.37 mm,其中剩余壁厚小于6 mm的網(wǎng)格總占比為66.7%,且在2至13的周向部位,失效管件壁厚減薄相對(duì)嚴(yán)重,最大減薄率超過80%。

        3.3 材質(zhì)化學(xué)成分分析

        對(duì)失效管件材質(zhì)進(jìn)行化學(xué)成分分析,檢測(cè)方法參考GB/T 20125—2006《低合金鋼多元素含量的測(cè)定》,分析數(shù)據(jù)見表3,數(shù)據(jù)顯示,該管件材質(zhì)的各項(xiàng)化學(xué)成分均滿足標(biāo)準(zhǔn)GB/T 9711—2011《石油天然氣工業(yè)管線輸送系統(tǒng)用鋼管》要求。

        表3 材質(zhì)化學(xué)成分分析結(jié)果 w,%

        3.4 材質(zhì)金相組織分析

        對(duì)失效管件的母材、腐蝕部位與母材的交界處進(jìn)行了金相組織分析,其結(jié)果如圖5所示,檢測(cè)方法參考GB/T 13298—2015《金屬顯微組織檢驗(yàn)方法》。從圖5可以看出,母材為鐵素體+珠光體組織,其金相組織正常;與母材相比,腐蝕部位的材質(zhì)未出現(xiàn)明顯的組織差異,也為鐵素體+珠光體組織,而且腐蝕部位與母材的交界處均勻平滑,這說明管件材質(zhì)在服役過程中并未發(fā)生金相組織轉(zhuǎn)變。

        圖5 材質(zhì)金相組織

        3.5 管道內(nèi)部沉積垢樣分析

        3.5.1 可溶性陰離子分析

        表4 水溶液的pH值及陰離子分析

        3.5.2 SEM與EDS分析

        對(duì)三個(gè)垢樣進(jìn)行了SEM與EDS分析,垢樣的形狀不規(guī)則,其微觀形貌見圖6,EDS分析結(jié)果見表5。從表5可以看出,三個(gè)垢樣的元素組成主要為Fe,S,O和C,其中3號(hào)垢樣中的Fe元素含量明顯偏低,而S元素含量較高。

        圖6 垢樣的微觀形貌

        表5 垢樣的EDS分析數(shù)據(jù) w,%

        3.5.3 XRD分析

        三個(gè)垢樣的XRD分析結(jié)果見圖7。從圖7可以看出,3號(hào)垢樣主要由單質(zhì)硫組成;1號(hào)垢樣中主要含有FeS2和FeSO4·H2O;2號(hào)垢樣中主要含有FeSO4·H2O。

        圖7 垢樣XRD分析結(jié)果

        3.6 試驗(yàn)結(jié)果分析

        (1)尾氣管道腐蝕主要集中在尾氣與末級(jí)硫冷凝器過程氣匯合處及下游管段的上部,腐蝕失效形式主要表現(xiàn)為均勻減薄腐蝕。

        (2)失效管件材質(zhì)分析結(jié)果表明,其元素含量均符合L245(抗硫鋼)材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的要求;失效管件的母材和腐蝕部位的材質(zhì)金相組織正常且沒有明顯差異,均為鐵素體+珠光體組織。

        (3)失效管道內(nèi)壁附著一層較厚的黑色垢物,主要由Fe,O,S和C元素組成。

        4 失效原因分析

        正常工況下,三通部位的末級(jí)硫冷凝器過程氣的支路管道關(guān)閉,尾氣管道內(nèi)部介質(zhì)為經(jīng)過脫硫吸收塔處理的尾氣,主要含有N2,CO2和H2O,還含有少量的H2S(質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于120 μg/g),腐蝕性相對(duì)較弱[1-3]。

        非正常工況下,例如開停工狀態(tài)或加氫反應(yīng)器故障等,末級(jí)硫冷凝器過程氣的支路管道處于流通狀態(tài),過程氣可經(jīng)三通進(jìn)入尾氣管道,過程氣主要成分為N2,CO2和H2O,且富含H2S(摩爾分?jǐn)?shù)為0.61%)和SO2(摩爾分?jǐn)?shù)為0.30%)。過程氣(132 ℃)進(jìn)入尾氣管道(約40 ℃)降溫后產(chǎn)生冷凝水,由于水的表面張力和過程氣流速的影響,冷凝水在尾氣管道側(cè)面和頂部形成一層較薄的液膜,過程氣中的SO2,CO2和H2S等腐蝕性介質(zhì)溶解在冷凝水中,形成腐蝕性較強(qiáng)的酸性溶液,對(duì)管道造成嚴(yán)重腐蝕[4-5]。因此,尾氣管道的腐蝕失效類型以硫酸、亞硫酸露點(diǎn)腐蝕為主。

        過程氣中的SO2與H2S發(fā)生反應(yīng)生成單質(zhì)硫,冷凝后沉積在三通下游的尾氣管道底部。據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研了解,由于過程氣支管的調(diào)節(jié)閥處積硫而導(dǎo)致其密封效果變差,部分過程氣泄漏進(jìn)入尾氣管道,加劇了三通及下游管道的腐蝕。

        5 腐蝕控制措施

        (1)針對(duì)尾氣與末級(jí)硫冷凝器過程氣管道匯合處重點(diǎn)區(qū)域,采用脈沖渦流與超聲波測(cè)厚兩者結(jié)合的方式進(jìn)行壁厚檢測(cè),檢查是否存在嚴(yán)重腐蝕減薄區(qū)域。

        (2)更換管道匯合處的調(diào)節(jié)閥,并設(shè)置相應(yīng)的檢測(cè)手段,及時(shí)監(jiān)測(cè)調(diào)節(jié)閥是否發(fā)生泄漏。例如在調(diào)節(jié)閥下游設(shè)置熱電偶,在線監(jiān)測(cè)該區(qū)域的溫度變化情況,一旦發(fā)現(xiàn)其溫度偏高,就說明閥門已經(jīng)發(fā)生泄漏,應(yīng)及時(shí)維護(hù),防止過程氣泄漏進(jìn)入尾氣管道。

        6 結(jié) 語

        在天然氣凈化廠尾氣處理單元中,發(fā)生嚴(yán)重腐蝕減薄的管道部位位于尾氣與過程氣的管道匯合處附近,腐蝕類型為硫酸、亞硫酸露點(diǎn)腐蝕。在非正常工況或者調(diào)節(jié)閥泄漏情況下,末級(jí)硫冷凝器過程氣進(jìn)入尾氣管道,在其上部區(qū)域形成硫酸、亞硫酸露點(diǎn)腐蝕環(huán)境,對(duì)管道造成嚴(yán)重腐蝕?;谖矚夤艿赖母g成因分析,提出了相應(yīng)的腐蝕控制措施以供企業(yè)參考。

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