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        提高SWRH82B鑄坯內部均質化程度研究

        2022-08-26 10:02:38
        天津冶金 2022年4期
        關鍵詞:方坯月面偏析

        張 恭

        (天津鋼鐵集團有限公司,天津 300301)

        0 引言

        鑄坯偏析指數(shù)對鑄坯內部質量影響顯著,而末端電磁攪拌(F-EMS)是否準確作用于鑄坯凝固后期液芯,對鑄坯偏析指數(shù)的控制起到了至關重要的作用。目前天津鋼鐵集團有限公司(以下簡稱天鋼)用于生產150mm×150mm斷面SWRH82B方坯的1號連鑄機建于2004年,由康卡斯特公司設計制造,設計生產規(guī)格為φ150~φ210mm斷面圓坯,135mm×135mm、150mm×150mm斷面方坯。由于場地條件限制,設計時F-EMS的位置可調整范圍有限,無法保證各斷面的鑄坯在F-EMS位置均有足夠的液芯寬度。針對150mm×150mm斷面SWRH82B方坯碳偏析指數(shù)較高的問題,分析發(fā)現(xiàn),可能是由于目前生產條件下F-EMS位置處鑄坯液芯寬度不足,F(xiàn)-EMS無法發(fā)揮應有作用所致。目前F-EMS距離彎月面約7.95m,由于二冷室內部構造限制,F(xiàn)-EMS無法向液芯寬度更寬的彎月面方向移動,因此為了確保F-EM裝置發(fā)揮作用,必須通過調整工藝參數(shù)等技術手段,拓寬現(xiàn)有F-EMS作用位置處的液芯。

        本文依據(jù)射釘試驗、理論計算、取樣分析等結果,重新設計了包括拉速、F-EMS參數(shù)在內的SWRH82B方坯生產工藝,以彌補F-EMS作用位置固定的缺陷,解決F-EMS作用位置鑄坯液芯寬度不足的問題。

        1 凝固偏析及生產現(xiàn)狀

        1.1 凝固偏析原理

        由于在鋼液凝固過程中,溶質元素不斷從凝固前沿向液相中析出,析出的元素在固-液相間發(fā)生再分配,造成鑄坯中心溶質元素富集、偏析。由于選分結晶現(xiàn)象的存在,溶質元素越是靠近凝固末端,其液相中富集程度越嚴重。SWRH82B鑄坯凝固末端枝晶容易形成“搭橋”,從而阻礙凝固末端富含溶質元素的鋼液與上游鋼液交換,產生中心偏析。另外由于SWRH82B鋼凝固兩相區(qū)間較寬,導致液相穴長度較長,為溶質元素析出、富集提供了充足的時間。高碳小方坯生產實踐表明,鋼的凝固范圍越大,澆注溫度越高,澆注速度越快,冷卻速度越慢,鑄坯中心偏析越嚴重。

        1.2 電磁攪拌技術應用

        電磁攪拌技術應用于連鑄生產中,有助于改善連鑄坯凝固結構,擴大內部組織的等軸晶比例,改善鑄坯表面和內部質量,提高鋼的純凈度。電磁攪拌裝置通電后所產生的磁場作用于鑄坯內部未凝固的鋼水,使其內部產生感應電流,磁場與感應電流間相互作用為鋼水的流動提供了電磁力。液相穴的鋼水由于電磁力的作用產生相對運動,這種運動對消除鋼水過熱度、改善晶體結構和成分偏析具有較大影響[1]。

        F-EMS設置在鑄坯凝固末端的糊狀區(qū),通過鋼水的不斷運動使新形成的等軸晶粒破碎,并由于其與原有鋼水流動方向相反,彌補了鑄坯中心凝固末端的縮孔等缺陷。因此F-EMS攪拌位置和功率對均勻鑄坯殘余液相的成分與溫度有著重要影響。

        1.3 SWRH82B鑄坯偏析現(xiàn)狀

        天鋼生產的SWRH82B連鑄方坯存在不同程度的低倍缺陷,主要缺陷包括角部裂紋、縮孔、中心偏析等。從鑄坯低倍取樣結果來看,122塊低倍試樣中,角部裂紋缺陷數(shù)為21塊,縮孔缺陷數(shù)為16塊,級別均為0.5~1.0級。從122塊低倍試樣中選取30塊進行碳偏析分析,鑄坯碳偏析指數(shù)最高值為1.22,平均值為1.13,處于較高水平。據(jù)相關文獻介紹,鑄坯中心碳偏析級別達到1.16以上,軋制過程盤條就容易出現(xiàn)3級以上的網(wǎng)狀滲碳體,導致晶界脆化,從而產生脆性尖窩狀斷口。

        2 射釘實驗

        2.1 實驗方法及步驟

        F-EMS安裝位置與鋼種、中包過熱度、拉速、二冷強度和鑄坯斷面等因素有關。F-EMS應安裝在固-液兩相區(qū),根據(jù)鑄坯液芯長度確定最佳的安裝位置,一般認為在液芯厚度大約為鑄坯厚度的1/3處安裝。F-EMS裝置安裝位置過高或過低,電磁攪拌冶金效果都不會理想。因此決定采用射釘法測量鑄坯在二冷區(qū)內不同位置的坯殼厚度。

        根據(jù)平方根定律,鑄坯斷面尺寸與鑄坯液芯長度、拉速和綜合凝固系數(shù)存在以下關系:

        式中:D為小方坯斷面尺寸,mm;L為鑄坯液芯長度,m;V為拉速,m/min;K為鑄機的綜合凝固系數(shù),mm/min1/2。

        凝固末端,鑄坯的坯殼厚度d=D/2,當凝固坯殼的厚度d<D/2時,L1表示從彎月面到坯殼厚度為d位置的長度,于是得到下面公式:

        由于在連鑄關鍵工藝基本不變的前提下,連鑄機的綜合凝固系數(shù)K也基本不變,所以可以根據(jù)上述公式在二冷區(qū)某一位置進行射釘試驗,根據(jù)釘子形狀的變化仔細劃分三個區(qū),得到該位置的坯殼厚度d,并根據(jù)該位置到彎月面距離L1和試驗時的拉速V,計算出連鑄機綜合凝固系數(shù)K[2]。

        2.2 實驗過程及凝固系數(shù)計算

        受1號連鑄機現(xiàn)場條件限制,不具備安裝多點射釘?shù)臈l件,經(jīng)現(xiàn)場研究,確定在離彎月面7.6m的位置(即二冷區(qū)3A和3B之間)安裝射釘槍支架,對150mm×150mm斷面SWRH82B方坯進行射釘試驗。

        為了保證試驗結果的穩(wěn)定性,中間包鋼水過熱度在控制23℃左右,調整連鑄拉速,并分別進行射釘,得到10塊含有釘子的試樣。

        表1為SWRH82B方坯射釘試驗工藝參數(shù)。由表1可以看出,鑄坯拉速變動范圍為2.6~3.2m/min,過熱度變化范圍為20~26℃。

        表1 SWRH82B方坯射釘試驗工藝參數(shù)

        通過射釘試驗測得鑄坯坯殼厚度為47.8~54.4mm,即液芯寬度為41.3~54.5mm。將測得坯殼厚度d代入公式(2),計算出拉速在從2.6m/min逐漸增加到3.2m/min時,SWRH82B鋼種在天鋼1號連鑄機的綜合凝固系數(shù)為31~32.4mm/min1/2之間,具體測量結果及凝固系數(shù)計算見表2。

        表2 測量結果及凝固系數(shù)計算

        根據(jù)坯殼厚度和射釘位置距彎月面距離計算鑄機的綜合凝固系數(shù),原則上要進行多點射釘。在接近凝固末端的位置(距離彎月面11.8m),共計射釘5只,測量結果及凝固系數(shù)計算(11.8m處)結果見表3。由表3可以看出,11.8m處射釘實驗計算出的SWRH82B凝固系數(shù)為30.8~31.8mm/min1/2。

        表3 測量結果及凝固系數(shù)計算(11.8m)

        2.3 實驗凝固系數(shù)計算結果分析

        第一次射釘試驗的射釘位置是在距離彎月面7.6m處,距離F-EMS安裝位置較近;第二次射釘試驗的位置更接近鑄坯的凝固末端,在距離彎月面11.8m處。兩次試驗鑄坯綜合凝固系數(shù)的計算結果相差不大,因此判斷得到的鑄坯綜合凝固系數(shù)接近真實值。所以,對于150mm×150mm SWRH82B方坯,目前生產條件下,天鋼1號連鑄機鑄坯綜合凝固系數(shù)確定為31.4mm/min1/2。

        3 工藝調整情況

        3.1 拉速調整

        對140~160mm方斷面小方坯拉高碳鋼種(鋼中C元素含量為0.72~0.82%),F(xiàn)-EMS應安裝在鑄坯中液芯厚度40~55mm的位置[3]。

        對150mm×150mm斷面方坯,在原有拉速2.6m/min工藝情況下,F(xiàn)-EMS中心處到彎月面距離在6.6m時,液芯寬度為45.9mm,可以滿足F-EMS作用要求??紤]目前天鋼1號連鑄機的實際情況,F(xiàn)EMS中心處到彎月面距離約為7.95m,且由于二冷室內部構造原因,F(xiàn)-EMS位置無法繼續(xù)上移?;诖藯l件,計劃調整鑄坯拉速,以增加F-EMS作用位置處的液芯寬度。根據(jù)綜合凝固系數(shù)31.4mm/min1/2,F(xiàn)-EMS作用位置距彎月面7.95m,由公式(2)算得不同拉速下F-EMS作用位置的液芯寬度,不同拉速下液芯寬度情況見表4。

        由表4可以看出,拉速2.8m/min以上時,液芯寬度大于44mm,F(xiàn)-EMS作用效果較為明顯,因此制定連鑄拉速范圍為2.8~3.4m/min。

        表4 不同拉速下液芯寬度情況

        3.2 結晶器水流量調整

        鑄坯拉速提升后出現(xiàn)0.5級的角部裂紋,角部裂紋情況見圖1。通過低倍觀察裂紋形貌發(fā)現(xiàn),裂紋出現(xiàn)在側弧,靠近角部的位置,距表面7~8mm,裂紋處低倍表面有塌陷,見圖1(a)、(b);通過電鏡分析發(fā)現(xiàn)該裂紋為高溫區(qū)產生的裂紋,見圖1(c)。

        圖1 角部裂紋情況

        鑒于1號連鑄機目前結晶器水縫精度不高,結晶器冷卻不均,引起鑄坯坯殼厚度不均、產生裂紋。因此在保證出結晶器坯殼厚度足夠的條件下,將結晶器冷卻水流量降低至2100L/min,以弱化結晶器冷卻不均帶來的影響。

        3.3 二冷比水量調整

        二次冷卻技術對鑄坯的表面質量和內部質量有重要影響,中心偏析和中心疏松等缺陷的形成均與二次冷卻工藝有密切的關系。生產實踐表明,在高碳小方坯連鑄生產過程中,二冷區(qū)采用強冷工藝、大比水量,在一定程度上可以阻止溶質元素的析出,防止鑄坯形成嚴重的中心偏析。二冷強度的選擇應同連鑄機拉速、中包鋼水過熱度及鑄坯質量等因素綜合考慮。降低結晶器水流量后,調整二冷比水量由1.4L/kg增加到1.55L/kg,增加鑄坯在二冷區(qū)內的冷卻強度。

        圖2為不同比水量下碳偏析情況對比。由圖2可以看出:在2.6m/min以上的拉速條件下,1.55L/kg比水量的碳偏析指數(shù)控制水平優(yōu)于1.4L/kg;相同比水量條件下,SWRH82B方坯碳偏析指數(shù)隨著拉速升高逐漸降低。

        圖2 不同比水量下碳偏析情況對比

        3.4 F-EMS參數(shù)調整

        由于連鑄機F-EMS只能安裝在一個最佳位置,其作用位置液芯寬度基本是隨拉速變化,因此在其他工藝參數(shù)確定后,需要對F-EMS參數(shù)進行調整以匹配新的連鑄工藝。拉速提升以后,F(xiàn)-EMS位置液芯寬度有所增加,為了進一步增加攪拌效果,F(xiàn)-EMS參數(shù)修改為400A/8Hz。

        表5為不同F(xiàn)-EMS參數(shù)對碳偏析指數(shù)的影響。由表5可以看出,不同拉速下新參數(shù)的碳偏析指數(shù)均好于之前,說明400A電流可以提供足夠的電磁攪拌力,且由于8Hz頻率攪拌的穿透性較之前有所增加,鑄坯碳偏析指數(shù)進一步得到控制。

        表5 不同F(xiàn)-EMS參數(shù)對碳偏析指數(shù)的影響mm·min-1/2

        綜上所述,最終確定天鋼1號連鑄機生產150mm×150mm斷面SWRH82B方坯時,使用的工藝為中間包鋼水過熱度控制在20℃±3℃,目標拉速控制在為2.8~3.4m/min,結晶器目標水流量為2100L/min,二冷比水量為1.55L/kg,F(xiàn)-EMS參數(shù)為電流400A、頻率8Hz。

        4 結語

        通過射釘實驗,對比分析了不同條件下150mm×150mm斷面SWRH82B鑄坯的內部質量及碳偏析情況,證明了末端電磁攪拌位置的液芯寬度對于SWRH82B鑄坯內部偏析指數(shù)影響顯著。本文依據(jù)射釘實驗結果,研究了天鋼1號連鑄機在原生產工藝條件下,生產150mm×150mm斷面SWRH82B方坯時坯殼厚度分布規(guī)律,根據(jù)計算出的凝固系數(shù)預測了不同拉速條件下末端電磁攪拌位置的液芯寬度,并依據(jù)預測結果對生產工藝進行了優(yōu)化調整,最終形成了適合天鋼SWRH82B方坯連鑄全流程內部質量控制方案。

        鑒于天鋼1號連鑄機F-EMS位置無法調整的情況,本文提出了通過優(yōu)化SWRH82B鑄坯拉速、結晶器水流量、二次冷卻強度、F-EMS等工藝參數(shù),實現(xiàn)增加F-EMS位置液芯寬度、降低鑄坯內部偏析的質量改進。實踐表明,按新工藝生產的150mm×150mm斷面SWRH82B方坯,實現(xiàn)了產量與內部質量的雙提升。

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