李 乾, 歐陽哲, 程 亮, 王仕宏, 錢躍東, 孔 迪
(紅云紅河(煙草)集團會澤卷煙廠, 云南 曲靖 655000)
FOCKE408 型條盒透明紙包裝機條盒包裝機部分由煙包供給系統(tǒng)、條盒供給系統(tǒng)、條盒裹包成型系統(tǒng)組成。其中煙包供給:FOCKE401 輸出的煙包為兩包一組,由傳送帶送入FOCKE408 型條盒透明紙包裝機的入機單元,當輸入的煙包滿足推送要求時, 以2×5 包煙的形式輸入推送器傳送機構(gòu)將煙包與條盒推入轉(zhuǎn)塔I,在轉(zhuǎn)塔I 上設(shè)有三個相互間隔120°的模盒,并在等待位置分別完成條盒的折疊成型, 轉(zhuǎn)塔I 在三工位將折疊好的煙條輸送到轉(zhuǎn)塔II 的模盒內(nèi),當煙條被推入到轉(zhuǎn)塔II 內(nèi)時候,煙條透明紙已完成了大多數(shù)的折疊動作, 并由長頁折疊器及烙鐵完成長折頁的折疊與封口,當煙條由轉(zhuǎn)塔II 推入輸出軌道時, 輸出軌道的折疊犁完成端面包封及端面的外折頁折疊,折疊好的煙條在輸出軌道中,由兩端的熱封烙鐵將兩端面進行預(yù)封口,當煙條向上移動至輸出機構(gòu)時,橫向輸出機構(gòu)將包裝好的煙條一條一條地往下煙條提升器輸送[1]。
FOCKE408 煙條內(nèi)變形煙包主要來源兩個方面,首先是在FOCKE408 實際運行過程中,經(jīng)常出現(xiàn)單包、煙包輸送不到、上下層煙包錯位、橫包、煙包透明紙粘連等情況,造成條內(nèi)煙包排序錯亂, 產(chǎn)生 “推桿阻塞”、“頂部折疊”“輸入皮帶堵塞”等停機故障,基本上是靠近入機單元的右側(cè)煙包在推送器推送過程中碰撞到右側(cè)導(dǎo)軌塊, 造成設(shè)備停機報警, 此時入機單元最右側(cè)的兩包煙會出現(xiàn)局部變形, 這需要操作人員對每一次設(shè)備故障進行嚴格質(zhì)量檢測。 其次是上游包裝設(shè)備成像檢測漏檢,現(xiàn)有成像檢測對煙包的局部變形識別率不高, 會有少量缺陷煙包被成像外觀檢測設(shè)備漏檢, 或者人工在入機單元前的輸送通道內(nèi),誤加入的局部變形的煙包,因為FOCKE408 條盒透明紙包裝機包裝折疊部位結(jié)構(gòu)緊湊、空間狹小,無額外添加任何質(zhì)量檢測裝置空間,這種偶發(fā)性、突發(fā)性變形煙包,單純依靠自檢、巡檢無法精準的發(fā)現(xiàn),條包機不會停機報警。 而裝箱前煙條外觀質(zhì)量檢測對條內(nèi)的煙包無法進行識別,只能對條包外觀與透明紙外觀進行檢測,導(dǎo)致可能外觀變形的煙包夾雜在外觀符合工藝指標的條盒內(nèi),混入透明紙包裝部分,進而流入裝箱機,一旦進入卷煙消費市場,市場投訴反饋概率特別高。
楊強等提出利用X 光以煙包三種運動形態(tài)構(gòu)建正面、側(cè)面、底面三維度圖像,準確的研判小包內(nèi)部形態(tài),能識別出煙包內(nèi)部的爛鋁箔紙、掛爛煙支、煙包擠壓變形等,相對于利用外觀成像檢測技術(shù),煙包內(nèi)部缺陷檢測的準確度與效率較高,但是X 射線束的散射范圍、X 射線泄露、檢測精密度無法得到保證[2],無法在卷煙工業(yè)大規(guī)模推廣應(yīng)用。陳海需等人提出利用歐姆龍接近開關(guān)與可編程控制器配合對煙包內(nèi)的鋁箔紙進行檢測,利用接近開關(guān)輸出低電平持續(xù)長短判斷煙包是否變形、鋁箔紙破損、鋁箔紙缺失等缺陷煙包,雖然準確率達100%,但是需要8 個接近開關(guān),其對煙條內(nèi)部的煙包檢測需要安裝更多的傳感器[3]。龐艷紅提出在小盒成型倉上下檢測板分布安裝20 個光電管,對缺包的煙條檢測準確率極高, 但是需要利用比較閥值與光電管與被檢測物的距離L 進行兩因子四水平的DOE實驗,需要最佳的參數(shù)組合,對于不同的品牌鋁箔紙表面質(zhì)量有所差異,可能誤檢率較大,調(diào)節(jié)耗時較大[4]。
當變形檢測裝置識別出缺陷的煙條, 如何將其從輸送通道剔除, 減少調(diào)用包裝機設(shè)備停機程序提示操作工干預(yù)的頻次, 便于包裝機組操作人員及時對設(shè)備進行結(jié)構(gòu)調(diào)整、參數(shù)優(yōu)化、設(shè)備操作防差錯等。
1.2.1 外設(shè)剔除裝置
在輸出軌道入口有與轉(zhuǎn)塔II 推煙通道上方空隙處安裝漫反射光纖傳感器A, 同樣在輸出軌道的煙條輸出到煙條提升器的輸送通道, 偏離煙條輸出系統(tǒng)的帶有兩個輸出爪的滑動架運動最前端, 加一條煙的寬度10mm 處裝漫反射光纖傳感器B, 從檢測裝置到外設(shè)剔除口的煙條數(shù)是固定的, 當光纖傳感器A 檢測下方有煙條從轉(zhuǎn)塔II 被推煙桿推入到輸出軌道內(nèi), 相應(yīng)的光纖傳感器B 也能檢測到煙條在輸出通道內(nèi)在其下面的輸送皮帶摩擦力下運動, 除非該煙條被人為從提升通道保持架內(nèi)取出或者被原機器剔除系統(tǒng)在輸出軌道末端被剔除到容納箱內(nèi)。 目前外設(shè)的剔除裝置主要有三種裝置在卷煙工業(yè)上普遍使用。①氣缸剔除裝置,根據(jù)橫向輸送通道皮帶運動速度,剔除口與距離光纖傳感器B 的距離,可以計算延時剔除時間t,剔除口設(shè)在橫向輸送通道一側(cè)擋板開設(shè)1.2×煙條寬度的開口槽, 另一側(cè)雙桿伸縮氣缸的推桿粘貼有緩沖層, 與橫向輸送通道擋板內(nèi)側(cè)保持平齊, 通過二位三通電磁閥控制氣缸推桿的往復(fù)運動, 氣缸的運動速度可以調(diào)節(jié)節(jié)流閥;②壓縮空氣剔除裝置,該剔除裝置與氣缸剔除裝置類似,只是將氣缸更換為噴氣嘴,利用空氣壓力作用在煙條端面,將其推出輸送通道;③氣動取樣剔除裝置,利用兩個氣缸驅(qū)動,其中一個氣缸垂直運動,另一個氣缸水平移動。垂直氣缸活塞桿底部安裝兩個吸盤,距離煙條最高處約60mm, 當需要將被標識的煙條剔除時候,活塞桿伸出,負壓管路電磁閥通電,吸盤蘑菇頭與煙條相距0.5mm,煙條被吸盤吸附,垂直氣缸活塞桿收縮,帶著煙條脫離橫向輸送通道,并與其他正常煙條不發(fā)生干涉, 水平氣缸活塞桿底部帶著垂直氣缸移動到容納箱上方,電磁閥切斷負壓空氣,空氣流入到吸盤內(nèi)部,在煙條自身重量作用下落入到容納箱內(nèi),水平氣缸活塞桿收縮,恢復(fù)原始狀態(tài), 等待下一次取樣剔除動作。 這種剔除裝置,相對于氣缸剔除或者壓縮空氣剔除,無需對輸送通道擋板進行開口設(shè)計,噪音相對比較小,但是安裝設(shè)備占用一定的空間,需要額外的控制程序編制與結(jié)構(gòu)連接設(shè)計。
1.2.2 原機剔除信號
FOCKE408 型條盒透明紙包裝機只有一個不合格煙條剔除口,在輸出軌道上設(shè)有煙條限位擋板,在按壓排除按鈕或者剔除信號后,限位擋板便由氣缸向下拖動,提升器被脫開, 轉(zhuǎn)塔II 排出的煙條將需要剔除的煙直接產(chǎn)品能從排出口排出,完成煙條的剔除。其中剔除信號主要有透明紙左右跑偏檢測、 透明紙接頭檢測、 拉線有無檢測等,如果借助現(xiàn)有的剔除裝置,只需要確定缺陷的煙條在折疊包裝的運動規(guī)律即可調(diào)用剔除程序, 在包裝機不用停機前提下, 并利用報警器提示操作人員有缺陷的煙條被剔除,避免與透明紙跑偏的煙條產(chǎn)生混淆。
外設(shè)剔除裝置控制系統(tǒng)與現(xiàn)有的FOCKE408 條外透明紙包裝機控制系統(tǒng)無關(guān)聯(lián),需要對橫向通道擋板進行改造或者占用一定的安裝空間,影響現(xiàn)有設(shè)備外觀性。而借用原機剔除信號,不用借用兩個檢測信號邏輯關(guān)系判斷煙條的位置,可以高效連續(xù)的將其剔除,不用擔心容納箱空間是否足夠問題,除一個檢測與報警器外,無需其他零部件,因此從施行難度與控制精度上,選擇借用原機剔除信號。
1.3.1 渦電流位移計與放大器檢測裝置
由于條盒中的煙包內(nèi)襯紙是鋁箔紙, 使煙包具有金屬特性,在FOCKE408 輸出軌道的上蓋板、輸出軌底部分布安裝10 個基恩士渦電流位移計EX-110V 并用放大器EX-VO2 配合,分別對應(yīng)著煙包的左側(cè)與右側(cè),設(shè)定下止點模式,在煙條被轉(zhuǎn)塔II 輸出推桿推送一個位移過程中,利用煙條之間的間隔無鋁箔紙空缺設(shè)定觸發(fā)周期, 能實時采集輸出軌道下部的煙條間歇運動條內(nèi)煙包鋁箔紙高度變化,并在放大器實時顯示出具體的數(shù)字,同時也能對外輸出±5V 的模擬電壓,如果利用PLC 對20 個模擬輸入數(shù)據(jù)設(shè)定標準值, 外聯(lián)FOCKE408 條外透明紙包裝機剔除程序,并引發(fā)報警程序,操作人員能及時在對該條煙進行質(zhì)量檢驗,這種控制檢測方式準確率極高,可以測出煙包輕微的變形,能最大限度保證條內(nèi)煙包的外觀尺寸,但是一個基恩士渦電流位移計需要一個放大器進行配合使用,相應(yīng)的該套檢測裝置成本較高,適合應(yīng)用在高端卷煙產(chǎn)品生產(chǎn)線或者若干包裝機組經(jīng)過煙條提升器匯合某個裝箱機段進行最后煙條內(nèi)部煙包外觀質(zhì)量檢測, 并借助壓縮空氣噴頭進行剔除。
1.3.2 彩色激光同軸位移探頭與PLC 檢測裝置
由于彩色激光同軸位移探頭對物體表面高度變化十分敏感,檢測精度可以達到0.01mm,需要安裝在2×5 煙包與條盒紙進入轉(zhuǎn)塔I 前,否者由于條盒紙阻擋無法對煙包表面進行檢測,進而判斷煙包是否變形。 由于FOCKE408入機單元結(jié)構(gòu)為上下皮帶驅(qū)動并且安裝10 個光電檢測,條盒折疊系統(tǒng)的預(yù)折疊套口與活動折疊套口結(jié)構(gòu)也十分緊湊,無安裝空間,只能安裝在煙包美容器出口。
該套檢測剔除裝置由彩色激光同軸位移探頭、 中繼單元、增設(shè)單元、彩色激光同軸位移探頭控制器、漫反射光纖傳感器、蜂鳴器、緊固螺母、控制器、安裝座組成。 其中安裝座為U 型結(jié)構(gòu), 兩端分別焊接在煙包美容器出口末端倒數(shù)第三工位中間的上部與下部, 上部距離煙包表面距離為10mm,安裝座上部開設(shè)兩個M8 螺紋孔,螺紋孔中心距離煙包底部或頂部的距離為5mm, 彩色激光同軸位移探頭與安裝座螺紋孔進行螺紋配合, 并用緊固螺母進行固定探頭相對煙包頂部的位置為5.5mm, 美容器上部兩個彩色激光同軸位移探頭A、B 輸出端接入中繼單元A, 美容器下部彩色激光同軸位移探頭C、D 輸出端接入中繼單元B,中繼單元A、B 輸出端接入增設(shè)單元,增設(shè)單元輸出接入彩色激光同軸位移控制器, 將彩色激光同軸位移探頭檢測范圍內(nèi)的光強相位差轉(zhuǎn)為具體數(shù)字,并將相關(guān)數(shù)據(jù)與控制器進行連接, 四個探頭信號檢測的數(shù)據(jù)如果偏差2mm,則煙包出現(xiàn)變形,由于無法根據(jù)通道的煙包數(shù)量計算缺陷煙包在那條煙條內(nèi), 因此只能調(diào)用FOCKE401 小盒透明紙包裝機輸出軌道堵塞停機信號,提示操作人員進行檢驗,這種檢測識別裝置,能更好的檢測由上游設(shè)備產(chǎn)生的變形煙包流入到FOCKE408 條盒透明紙包裝機,但是無法對下游設(shè)備進行最后的檢測,需要FOCKE401 小盒透明紙包裝機停機進行變形煙包的檢測,無疑增加設(shè)備停機率與待機時間,同時整套相關(guān)設(shè)備價格比較高。
1.3.3 接近開關(guān)與PLC 檢測裝置
利用電感式傳感器檢測煙包的金屬特性, 若條盒內(nèi)缺少煙包或者爛鋁箔紙, 接近開關(guān)檢測不到金屬特性曲線或者曲線突然降低,因此在輸出軌道的上蓋板、輸出軌底部分布安裝10 個電感是接近開關(guān),為避免傳感器之間的相互干擾, 分別錯位對應(yīng)著煙包的左側(cè)上部與右側(cè)下部,保持檢測探頭對煙包端面內(nèi)鋁箔紙0.8mm 的變化量,當左側(cè)10 個檢測信息經(jīng)過PLC 內(nèi)部程序的程序處理,當某個高電平信號突然轉(zhuǎn)為低電平信號, 不能與其他組內(nèi)信號保持同步, 利用在輸出軌道入口偏離第一工位煙條的對射光光纖傳感器,其安裝高度大于推桿的運行范圍,進行煙條移動位置檢測, 當有煙條被轉(zhuǎn)塔II 輸出推桿推出,PLC 內(nèi)部計數(shù)器加1,無煙條被推出時,計數(shù)器保持不變,直到左側(cè)被剔除的煙條能真正移動3 個工位,右側(cè)10個檢測信息標識的剔除的煙條移動2 個工位, 在有新的煙條進入輸出軌道時, 而缺陷的煙條即將進入煙條輸出系統(tǒng)提升堆積保持架上時候,調(diào)用原機剔除系統(tǒng),將缺陷的煙條進行剔除落在容納箱內(nèi), 并進行蜂鳴器報警20s,提示操作人員進行該煙條的自檢。 可以提前按FOCKE408復(fù)位按鈕進行消除報警信號。
電感式接近接近開關(guān)與PLC 檢測裝置相對渦電流位移計與放大器檢測裝置、 彩色激光同軸位移探頭與PLC檢測裝置,檢測識別率略低,但是整套成本低廉,無需采購特定檢測原件, 整個設(shè)備安裝調(diào)試可有車間技術(shù)人員完成,無法廠家的技術(shù)指導(dǎo)。
圖1 傳感器安裝結(jié)構(gòu)示意圖
在硬包9 進行模擬實驗時,對煙包變形識別率為98.5%, 對缺包識別剔除率為100%, 在設(shè)備實際運行過程中, 共剔除缺包煙條56次,煙包側(cè)面變形3 次(儲煙柜煙包被推出時候被擠到、FOCKE401 入口推包桿錯位、FOCKE408 入口堵塞) 誤剔1 次。 由于整套檢測成本較低,能及時提示操作人員對設(shè)備進行調(diào)整與維修,避免偶發(fā)性變形煙包流出包裝機組,流入成品庫,如果再想提高檢測識別率,可以采用渦電流位移計與放大器檢測裝置。