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        離子膜電解工藝安全自動控制及聯(lián)鎖優(yōu)化

        2022-08-23 03:46:56侯成虎
        中國氯堿 2022年7期
        關(guān)鍵詞:生產(chǎn)系統(tǒng)

        侯成虎

        (甘肅稀土新材料股份有限公司,甘肅 白銀 730922)

        甘肅稀土新材料股份有限公司2 萬t/a 離子膜燒堿于2011 年3 月投入運行,控制系統(tǒng)使用浙大中控的WetFieldECS-100 系統(tǒng), 電解使用日本氯工程n-BiTAC896 型電解槽及杜邦的 Nafion2030 膜。 浙大中控的WetFieldECS-100 控制系統(tǒng)自投入運行以來,基本確保了氯堿生產(chǎn)過程自動控制及安全運行,但是不能滿足公司推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展的要求, 實際生產(chǎn)過程中暴露出控制系統(tǒng)部分聯(lián)鎖功能設(shè)計不足的缺點, 公司結(jié)合實際生產(chǎn)情況陸續(xù)對自控系統(tǒng)的聯(lián)鎖工序和邏輯程序進行自行設(shè)計完善,確保生產(chǎn)系統(tǒng)的安全本質(zhì)化。并對生產(chǎn)系統(tǒng)自動化和緊急聯(lián)鎖進行了優(yōu)化完善, 確保氯堿生產(chǎn)系統(tǒng)的安全、高效、穩(wěn)定運行。

        1 工藝簡介

        二次精制鹽水與循環(huán)淡鹽水經(jīng)混合器混合后進入電解槽陽極室, 電解后產(chǎn)生的淡鹽水和濕氯氣混合物經(jīng)氣液分離器分離。 淡鹽水依靠重力流入陽極液儲槽,濕氯氣進入氯氣總管。向陽極液儲槽的淡鹽水管線中加入鹽酸調(diào)節(jié)pH 值, 經(jīng)陽極液循環(huán)泵一部分循環(huán)送入電解槽, 另一部分被送入脫氯塔進行脫氯和氯酸鹽分解槽分解。 循環(huán)堿液和純水經(jīng)過陰極液熱交換器后進入電解槽陰極室, 電解產(chǎn)生的堿液和濕氫氣混合物經(jīng)氣液分離器分離。 堿液依靠重力流入陰極液儲槽,濕氫氣進入氫氣總管。堿液經(jīng)泵一部分循環(huán)進入電解槽, 另一部分通過燒堿冷卻器與純水換熱后,再經(jīng)換熱器溫度達到45 ℃以下后送入產(chǎn)品燒堿罐。陽極液儲槽的氯氣、脫氯系統(tǒng)產(chǎn)生的氯氣和電解槽產(chǎn)生的氯氣經(jīng)陽極液氣液分離器分離后送到氯氣總管, 為避免膜受到氯氣過大正壓或過大負(fù)壓造成機械損傷,設(shè)置有氯氣正負(fù)壓水封。生產(chǎn)出來的高溫濕氯氣與一次鹽水交換熱量后依次進入氯氣洗滌塔、一段鈦冷器、二段鈦冷器、氯水捕集器及硫酸干燥系統(tǒng)后,經(jīng)泵加壓輸送到后系統(tǒng),一部分液化生產(chǎn)液氯, 一部分進入三合一鹽酸合成爐生產(chǎn)鹽酸。 電解高溫濕氫氣經(jīng)洗滌塔洗滌、 降溫及冷卻后,直接進入鹽酸合成爐,與干燥后氯氣混合后燃燒生成氯化氫氣體。 氯化氫經(jīng)過冷卻、 吸收后形成31%的工業(yè)鹽酸。

        2 聯(lián)鎖系統(tǒng)

        聯(lián)鎖在生產(chǎn)設(shè)計方面分為緊急聯(lián)鎖、氯氫聯(lián)鎖、一般聯(lián)鎖和有毒有害聯(lián)鎖。緊急聯(lián)鎖涉及工藝聯(lián)鎖,有毒有害聯(lián)鎖和關(guān)鍵設(shè)備聯(lián)鎖。 一般是有毒有害泄漏優(yōu)先于易燃易爆,如氯氣壓力高、氯氫壓差高低等引起保護電解槽聯(lián)鎖;其次關(guān)鍵設(shè)備故障聯(lián)鎖,如氯氣泵緊急跳閘、整流器故障、槽電壓高,槽電壓變化率高聯(lián)鎖保護停車,整流器聯(lián)鎖高壓,整流器與氯氣泵等關(guān)鍵設(shè)備相互聯(lián)鎖保護等, 提高生產(chǎn)安全性和操作的方便性。

        3 生產(chǎn)運行過程中仍存在的問題

        (1)整流循環(huán)水系統(tǒng)由于機泵故障或臟物過濾器堵塞, 造成循環(huán)水壓力下降, 冷卻純水溫度超過45 ℃,整流器聯(lián)鎖跳車,極易造成非全線停車事故。

        (2)鹽酸合成爐在運行過程中,吸收水泵故障,備用泵不能及時開啟, 極易造成合成爐尾氣壓力升高,爐壓超過26 kPa,尾氣管線炸裂,造成酸氣及鹽酸泄漏。

        (3)鹽酸合成爐緊急滅爐,在人工操作過程中,氫氣排空閥打開之后,且壓力控制不穩(wěn)定,造成氫氣輸送泵泵前或泵后壓力升高, 嚴(yán)重時造成氫氣泵故障,或造成前系統(tǒng)氫氣壓力升高,電解槽氫氯壓差增大,導(dǎo)致正壓差過大,造成離子膜損傷,嚴(yán)重時會沖破水封造成氫氣外泄。

        (4)生產(chǎn)過程中,更換氯氣泵泵酸,出現(xiàn)泵酸循環(huán)酸量不穩(wěn)定或進酸量、出酸量迅速加大,氯氣前系統(tǒng)壓力波動(電解系統(tǒng)為保護電解槽,氯氣壓力到達7.8 kPa 跳閘停車),尤其是在氯氣泵間隙較大,抽力下降情況下,極易發(fā)生氯氣壓力升高,造成反壓差,使電解系統(tǒng)氯氫壓力波動及離子膜損傷, 嚴(yán)重時引起工藝聯(lián)鎖跳車事故。

        (5)由于失電等原因,操作人員在操作電解槽緊急停車過程中,極易忘掉關(guān)進電解槽鹽水、循環(huán)堿液閥門,易造成電解槽干槽,不利于電解槽維護保養(yǎng),影響電解槽使用性能和壽命。

        (6)在正常開停車過程中,存在聯(lián)鎖投入不當(dāng),如進電解槽二次鹽水流量、槽電壓聯(lián)鎖等,由于工藝條件未達到,直接投入聯(lián)鎖值,造成聯(lián)鎖跳閘,由原來計劃停車執(zhí)行為緊急停車。

        4 工藝過程聯(lián)鎖優(yōu)化

        (1)針對整流循環(huán)水?dāng)嗔鳎瑸槟芗皶r補充自來水至循環(huán)水管道, 在原有管線工藝上增加DN80 自來水自動補水開關(guān)閥門,如果循環(huán)水壓力低于0.1 MPa,直接自動打開自來水補水閥門,給循環(huán)水系統(tǒng)補水,正常運行時,處于關(guān)閉狀態(tài)。

        在工藝優(yōu)化方面,將30 L 整流水箱更換為2 m3的不銹鋼材質(zhì)儲槽,實現(xiàn)液位、電導(dǎo)率及水溫在線實時監(jiān)測。 控制電導(dǎo)率≤2 μs/cm,超出指標(biāo)即打開樹脂吸附裝置進行吸附, 確保電導(dǎo)率低于2 μs/cm;純水水溫曲線呈上升超過35 ℃, 檢查循環(huán)水系統(tǒng),對贓物過濾器等進行檢查,判斷是否存在堵塞等。

        供整流系統(tǒng)純水水溫升高、 油溫升高或檢測循環(huán)水水壓低于0.20 MPa, 遠程控制立即聯(lián)鎖打開循環(huán)水自來水補水閥,補充循環(huán)水,防止整流系統(tǒng)因純水或油溫溫度升高造成全線聯(lián)鎖跳閘。 整流循環(huán)水?dāng)嗔髯詣勇?lián)鎖示意圖見圖1。

        圖1 整流循環(huán)水?dāng)嗔髯詣勇?lián)鎖示意圖

        通過改造優(yōu)化之后, 出現(xiàn)整流純水溫度升高或油溫升高時,在1 s 內(nèi)迅速開啟自來水補充閥,解決整流純水、油溫升高,循環(huán)水不能及時補充造成的全線停車。

        (2)針對鹽酸合成爐吸收水泵,實現(xiàn)吸收水泵自動切換,吸收水壓力低于0.2 MPa 或流量低于0.5 m3/h,備用泵60 s 自動切換。 吸收水泵泵出口安裝DN50逆止閥,在閥芯中間開小孔,冬天防凍。 通過這樣改造之后,運行吸收水泵故障,吸收水壓力低于0.2 MPa,備用泵立即啟動,防止?fàn)t壓升高,合成爐緊急滅爐。合成爐吸收水泵自啟動及流量壓力低自動轉(zhuǎn)化啟動備用泵示意圖見圖2。

        圖2 合成爐吸收水泵自啟動及流量壓力低自動轉(zhuǎn)化啟動備用泵示意圖

        (3)為調(diào)節(jié)合成爐在緊急滅爐的過程中,氫氣系統(tǒng)憋壓,造成前系統(tǒng)壓力憋壓,對進合成爐氫氣緩沖罐閥門參數(shù)進行設(shè)定, 并將自動排放工藝參數(shù)設(shè)定為30~35 kPa,根據(jù)系統(tǒng)壓力自動進行調(diào)節(jié),解決合成爐緊急滅爐過程中,人工排放不及時,造成前系統(tǒng)壓力不穩(wěn)定。

        (4)為確保電解槽氯氣壓力穩(wěn)定,在氟機跳閘、更換泵酸、75%,85%及95%塔酸更換, 操作過程不精細,引起氯氣壓力波動。 利用事故氯閥門對氯氣總管壓力進行調(diào)節(jié),在開停車過程,停車或在開車過程通過調(diào)節(jié)事故氯閥門開度保持壓力在-1.0~-0.4 kPa,根據(jù)電解槽電流運行, 低負(fù)荷時將閥門壓力設(shè)置為3.9 kPa,高負(fù)荷運行將壓力設(shè)置為6.8 kPa。 在更換泵酸,75%,85%及95%硫酸過程中, 出現(xiàn)壓力波動超過5.9~6.9 kPa,事故氯泄壓閥門及時打開進行泄壓,避免對電解槽及離子膜傷害。

        (5)對電解槽進槽二次鹽水調(diào)節(jié)閥、循環(huán)鹽水閥門及循環(huán)堿液閥門進行聯(lián)鎖設(shè)置。緊急停車,自動關(guān)閉,防止電解槽物料倒流,造成干槽,影響電解槽使用壽命。 電解槽緊急停車聯(lián)鎖關(guān)閉進液閥示意圖見圖3。

        圖3 電解槽緊急停車連鎖關(guān)閉進液閥

        (6)對關(guān)鍵聯(lián)鎖及關(guān)鍵閥門開啟設(shè)置語音提醒,如電解槽二次鹽水流量大于15 m3/h, 才能投入聯(lián)鎖,在投入聯(lián)鎖之前存在語音提示,DCS 操作人員進行再次確認(rèn),達到條件進行投入,未達到條件可不予投入聯(lián)鎖。開啟氯氣泵,打開氯氣總管大閥的語音提示,解決停車進行系統(tǒng)抽空,氯氣總管自控調(diào)節(jié)閥門未開啟,造成管線系統(tǒng)抽負(fù)壓過大,設(shè)備破損等,發(fā)生泄漏事故。

        5 工藝聯(lián)鎖在開停車過程中的應(yīng)用

        通過工藝聯(lián)鎖的優(yōu)化和完善, 為生產(chǎn)過程保駕護航,但在日常生產(chǎn)過程中,尤其是開停車過程,正確投入聯(lián)鎖,才能夠發(fā)揮生產(chǎn)過程中設(shè)置工藝、安全聯(lián)鎖的作用。 就離子膜工藝過程中按照關(guān)鍵設(shè)備運行優(yōu)先順序進行投入。

        首先在開車之前, 整流器開啟投入整流器故障聯(lián)鎖及槽電壓聯(lián)鎖,其次氯氣泵、氫氣泵開啟正常后投入聯(lián)鎖。 最后對達到滿足要求的流量聯(lián)鎖進行投入,等電流提至目標(biāo)值,投入氯氫壓力、壓差聯(lián)鎖,既能保證生產(chǎn)正常運行, 又不會因為誤投聯(lián)鎖而達不到條件,導(dǎo)致全線聯(lián)鎖停車。

        6 自動控制在事故氯系統(tǒng)的應(yīng)用

        從界區(qū)來的30%液堿至配堿罐,與自來水混合配制濃度為15%~18%吸收堿, 通過循環(huán)堿泵倒入15 m3的堿液循環(huán)罐或30 m3的備用堿液循環(huán)罐。 在尾氯分配臺去事故氯管線上加裝氯氣調(diào)節(jié)閥、 氯氣流量計,精確控制排入事故氯系統(tǒng)的氯氣量。氯氣通過尾氯分配臺、合成排氯調(diào)節(jié)閥、電解正壓水封槽、排事故氯切斷閥排入氯氣處理、氯氣液化、液氯貯存充裝區(qū)外泄氯氣抽吸回收至事故氯吸收裝置。 在循環(huán)堿泵堿液循環(huán)罐進出口分別裝上自動切斷閥,自動切斷閥前后手閥常開, 當(dāng)任意一臺堿液循環(huán)罐進出口自動切斷閥打開時, 該循環(huán)堿液的吸收堿通過循環(huán)泵輸送至冷卻后, 進入吸收塔吸收氯氣后再回流至循環(huán)吸收罐, 當(dāng)循環(huán)堿液中有效氯含量大于10%,游離堿在0.1%~1.0%時,可通過DCS 控制室自動切斷閥切換至備用堿液循環(huán), 由次氯酸鈉泵倒入15 m3的次氯酸鈉罐或28 m3的次氯酸鈉罐,成品次氯酸鈉由次氯酸鈉泵送至化鹽崗位使用或裝車外銷。

        完善優(yōu)化事故氯自動控制系統(tǒng)在生產(chǎn)正常運行時尾氣風(fēng)機處于25 Hz 低頻狀態(tài)運行, 當(dāng)生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)生意外跳閘停車或氯氣處理、氯氣液化、液氯貯存充裝區(qū)氯氣外泄現(xiàn)場氯氣濃度檢測儀檢測到氯氣濃度超標(biāo)時,尾氣風(fēng)機頻率自動加載到50 Hz,電解氯氣總管去事故氯自動切斷閥自動打開, 氯氣總管去氯氣站氯氣切斷閥自動關(guān)閉, 崗位工根據(jù)氯氣泄漏點或控制室氯氣濃度監(jiān)測點報警情況及時打開相應(yīng)抽空軟管堵塞, 確保突然跳閘停車或氯氣意外泄漏時, 將開停車氯氣和事故氯氣排入或抽空至事故氯裝置吸收。在生產(chǎn)正常運行時,依據(jù)在線循環(huán)堿液的溫度和化驗分析次氯酸鈉液體中有效氯、 游離堿的含量,及時調(diào)節(jié)氯氣調(diào)節(jié)閥大小,控制氯氣排量大小,當(dāng)次氯酸鈉產(chǎn)品合格后DCS 中控室可隨時切換至備用堿液循環(huán)罐的運行, 也可在生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)生意外停車或事故時及時切換至備用循環(huán)堿液槽運行,通過循環(huán)堿液槽進出口自動切斷閥、 事故氯排氯調(diào)節(jié)閥的操作, 實現(xiàn)該系統(tǒng)在生產(chǎn)次氯酸鈉產(chǎn)品和事故氯吸收的及時切換。根據(jù)在線監(jiān)測氯氣濃度,實現(xiàn)事故氯風(fēng)機的自動聯(lián)鎖高頻切換。

        通過此次自動控制優(yōu)化, 根據(jù)反應(yīng)過程及氯氣純度,充分掌握在進行次氯酸鈉吸收過程,根據(jù)有效堿濃度及時調(diào)整流量, 掌握開始吸收氯氣流量為30~40 m3/h,末尾吸收氯氣流量5~10 m3/h,根據(jù)氯氣純度,確保有效堿濃度降低0.1%~0.3%,減少事故氯過飽和造成氯氣外泄事故。

        7 關(guān)鍵設(shè)備在線監(jiān)控和安全聯(lián)鎖

        氯氣泵、氫氣泵做為關(guān)鍵輸送設(shè)備,出現(xiàn)電流、電壓波動等,極易造成氯氫壓力波動,甚至造成全線停車。

        為確保設(shè)備正常運行, 對設(shè)備電機運行參數(shù)主要包括電流數(shù)、電壓,線電流、線電壓等進行檢測。其次根據(jù)生產(chǎn),對氯氣泵聯(lián)鎖電解槽、聯(lián)鎖開關(guān)閥等進行優(yōu)化。 在正常生產(chǎn)過程中,出現(xiàn)整流器緊急停車,聯(lián)鎖氯氣泵停車,泵后切斷閥及時關(guān)閉,防止氯氣倒壓,造成氯氣總管壓力波動。

        其次對氯氣、 氫氣總管壓力及壓差的聯(lián)鎖范圍進一步確定, 保證電解槽在大的壓力波動范圍最大程度保護離子膜,保持良好的運行環(huán)境,氯氫壓力總管關(guān)鍵聯(lián)鎖見圖4。

        圖4 氯氫壓力總管關(guān)鍵聯(lián)鎖

        8 在中間過程方面控制——配制稀堿應(yīng)用

        根據(jù)生產(chǎn)要求,配制稀堿濃度,需要計量人員進行取樣分析,調(diào)節(jié)水及液堿流量,配制滿足生產(chǎn)要求稀堿4.80~5.10 mol/L,24 h 不間斷配制,需專設(shè)崗位進行操作。 通過優(yōu)化,實現(xiàn)在線自動配置。 控制成品堿濃度、溫度穩(wěn)定(密度在1.29 g/cm3,溫度范圍在40~45 ℃),利用流量配比實現(xiàn)自動控制。 控制流程圖見圖5。

        圖5 控制流程圖

        根據(jù)水堿流量比 (1.01~1.05) 或堿水流量比(0.90~0.95),通過管道混合器混合后,進入稀堿儲槽,濃度穩(wěn)定在4.90~5.10 mmol/L。僅需要遠程操作,在DCS 進行閥門調(diào)節(jié)即可。 根據(jù)水質(zhì)情況,僅需定期對流量計進行維護,降低了人工成本,提高了生產(chǎn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

        9 結(jié)語

        隨著自動化技術(shù)的發(fā)展,DCS 強大的集控功能為工藝優(yōu)化提供越來越便利的操作流程, 進一步降低生產(chǎn)過程操作風(fēng)險。實時在線數(shù)據(jù)收集,為工藝過程控制提供可研判的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗, 進一步提升管理水平。借助自控系統(tǒng)搭建各種信息平臺,如能源體系建立,水、電、蒸汽的在線監(jiān)控等,并利用折標(biāo)煤系數(shù)和燒堿能源準(zhǔn)則,準(zhǔn)確計量能源消耗,促進氯堿行業(yè)節(jié)能降耗,綠色發(fā)展。 變頻器啟動機泵應(yīng)用,為機泵操作提供便利,通過遠程控制變頻頻率和實現(xiàn)高頻、低頻遠程切換, 大大降低工人與危險環(huán)境接觸的頻次,在線監(jiān)控的介入更是為生產(chǎn)提供科學(xué)監(jiān)控手段,為生產(chǎn)保駕護航。

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