李晨星,廖耐平,王衛(wèi)德(.邯鄲中材建設(shè)有限責任公司,江蘇 南京 00;.江西亞東水泥有限公司,江西 九江 00;.中材節(jié)能股份有限公司,天津 00400)
隨著國家、社會環(huán)保意識的增強,水泥行業(yè)在環(huán)保節(jié)能方面需遵循更高的標準要求,需加快推進節(jié)能減排。目前現(xiàn)有的水泥生產(chǎn)線,經(jīng)過多年的運行,普遍存在設(shè)備老化、系統(tǒng)不穩(wěn)定、燒成熱耗高等問題。為此需對現(xiàn)有生產(chǎn)線實施技術(shù)改造,實現(xiàn)節(jié)能降耗,提高環(huán)保、社會效益。
目前水泥熟料燒成熱耗主要包括以下幾部分:
(1)水泥熟料的形成熱。水泥熟料形成熱約在(410~420)×4.18 kJ/kg,占整個燒成熱耗55%左右。此部分熱量屬于形成合格熟料所必需的熱量,若熟料的成分一定,即水泥的品種一定,熟料的形成熱差距也很有限,基本無改進余地。
(2)廢氣帶走的熱。廢氣帶走的熱量有預熱器出口廢氣、窯頭余風以及旁路放風廢氣所帶走的顯熱。通過減少系統(tǒng)廢氣量可降低此部分熱量。
(3)熟料帶走的熱。熟料帶走熱是除去二、三次風回收熱后熟料帶走的熱,這部分熱量可下降幅度有限。
(4)表面散熱。系統(tǒng)的表面散熱,包括預熱器、回轉(zhuǎn)窯、冷卻機、三次風管及窯頭罩等大型熱工設(shè)備的散熱損失。此部分熱量可通過降低表面散熱減少熱量損失。
(5)其它熱。其它熱主要包括C1旋風筒出口、篦冷機出口以及旁路放風帶走的粉塵所消耗的熱??赏ㄟ^提高預熱器分離效率來減少粉塵的排放從而減少這部分熱量。
燒成熱耗的分解比例見圖1。項目現(xiàn)場標定的熱耗分布情況見圖2。
圖1 燒成熱耗分解比例圖
圖2 項目現(xiàn)場標定的熱耗分布
由圖1可知,造成系統(tǒng)熱耗高的主要是由廢氣帶走的熱和表面散熱這兩項因素。而由廢氣帶走的熱耗高主要體現(xiàn)在:分解爐爐容偏小,煤粉在分解爐內(nèi)燃燒不充分,出現(xiàn)溫度倒掛現(xiàn)象;C1筒廢氣溫度偏高;預熱器系統(tǒng)熱效率低;送煤系統(tǒng)不穩(wěn)定,送煤風偏大;篦冷機熱回收效率偏低。
針對上述原因,可根據(jù)生產(chǎn)線實際運行情況采取如下改造措施來降低系統(tǒng)熱耗。
(1)通過分解爐擴容方式來降低分解爐出口氣體溫度,同時提高入窯物料分解率,從而降低C1出口廢氣溫度。
在保持窯尾結(jié)構(gòu)框架盡量不調(diào)整的前提下,充分利用有效空間,保留原有分解爐本體,增加分解爐鵝頸管,盡可能增加分解爐的容積,以延長氣體在爐內(nèi)的停留時間,保證煤粉在爐內(nèi)充分燃燒,同時降低分解爐出口溫度,從而降低C1出口廢氣溫度,降低熱耗,且有利于系統(tǒng)穩(wěn)定運行,見圖3。經(jīng)理論計算,控制分解爐出口溫度在860℃,C1出口廢氣溫度可下降10℃左右,降低熱耗20×4.18 kJ/kg左右。
圖3 分解爐改造示意圖
(2)三次風管改造。將三次風改為在分解爐底部單股旋切入爐,易于操作控制,改善煤粉初始燃燒條件,延長物料在爐內(nèi)停留時間,以利于進一步降低熱耗及系統(tǒng)穩(wěn)定運行?,F(xiàn)場三次風管示意見圖4。
圖4 現(xiàn)場三次風管示意
(3)提高預熱器系統(tǒng)熱效率,降低C1出口廢氣溫度。影響預熱器系統(tǒng)的熱效率的主要因素有旋風筒連接管道系統(tǒng)的氣固換熱效率和旋風筒的分離效率。提高換熱效率的措施如下:
①提高旋風筒連接管道中氣固換熱時間與效果,強化管道內(nèi)氣固換熱。
②采取合理的旋風筒連接管道風速與結(jié)構(gòu)設(shè)計。
③優(yōu)化撒料裝置。預熱器部分旋風筒之間溫差偏小,為增強物料和熱氣體的混合效果,可用新型擴散式撒料箱,該結(jié)構(gòu)可確保物料在氣固換熱管道內(nèi)分散的均勻性。
④合理布置物料下料點和料管角度。充分考慮下級旋風筒中氣流旋向?qū)B接管道內(nèi)物料運動與氣固換熱的影響,對布置不合理的料管重新設(shè)計或局部改造,從而增強物料分散效果,提高系統(tǒng)換熱。
⑤提高旋風筒的分離效率。優(yōu)化旋風筒結(jié)構(gòu)和內(nèi)筒規(guī)格,擴大旋風筒蝸殼、調(diào)整旋風筒進口尺寸、調(diào)整旋風筒內(nèi)筒直徑及高度,進一步提高其分離效率。
⑥合理控制窯頭、窯尾送煤風量及窯頭燃燒器一次風率。
(4)進一步改善篦冷機的性能,提高二、三次風的溫度。采用性能優(yōu)越的第四代帶中置破碎機的新型冷卻機,可以將二次風溫度提高至1200℃、三次風溫度提高至950℃,這樣可將熱效率提高3%以上,測算后熱耗降低約54×4.18 kJ/kg。
(5)加強窯頭、窯尾和預熱器各連接處的密封,減少漏風熱損失;加強各風管連接處的密封,可降低系統(tǒng)的熱耗和排風機的電耗。
(6)分解爐送煤系統(tǒng)改造。根據(jù)原有送煤管路布置走向,選取合適送煤風固氣比,核算原有送煤風機參數(shù)是否合理,減少不必要的送煤風,降低熱耗。
利用分解爐錐部三次風管下方的空間,增設(shè)一組脫氮煤粉燃燒器,部分煤粉雙旋切送入分解爐錐體下部與窯氣有效混合、高溫快速燃燒形成還原區(qū),這部分煤粉及燃燒產(chǎn)物隨窯氣的上升被三次風和C4料裹挾在分解爐中心區(qū)域進一步燃燒、反應,既利于改善脫硝效果,又避免了可能產(chǎn)生局部高溫結(jié)皮問題。
目前5000t/d生產(chǎn)線所能達到表面散熱情況見表1。
表1 各部位表面散熱
從表1來看,表面散熱主要集中在高溫設(shè)備回轉(zhuǎn)窯和預熱器上,降低系統(tǒng)表面散熱的措施有:
(1)采用低導熱系數(shù)的新型隔熱材料。回轉(zhuǎn)窯、煙室、分解爐、窯頭罩等高溫設(shè)備采用導熱系數(shù)極低的新型隔熱材料,進一步降低設(shè)備的表面散熱。對于非高溫設(shè)備的熱風管道和熱工設(shè)備的保溫,采用優(yōu)質(zhì)的保溫材料,可減少熱工設(shè)備表面散熱損失。
通過理論計算,采用低導熱系數(shù)的新型耐火材料后,回轉(zhuǎn)窯表面溫度可以降低5~20℃左右。
(2)增加耐火材料及保溫材料的厚度。經(jīng)理論計算增加30mm厚度的耐火材料后,回轉(zhuǎn)窯表面溫度可降低5~10℃左右。
(3)增加隔熱保溫涂層。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),增加5 mm厚度的隔熱涂層后,可以降低20℃左右回轉(zhuǎn)窯表面溫度。
(1) 采用多通道煤粉燃燒器,可以使入窯—次風量降低5%~8%,提高二、三次風的比例,從而達到改善窯內(nèi)的燃燒條件,提高窯內(nèi)燃燒效率,降低燒成熱耗。
(2) 回轉(zhuǎn)窯和分解爐的喂煤系統(tǒng),采用精度高、運行穩(wěn)定可靠的計量喂料設(shè)備保證喂煤均勻,調(diào)整及時準確,可避免因喂煤量波動造成的熱量損失。
(3) 擴大煙室斜坡處截面和窯尾縮口尺寸,采用帶輥子裝置的窯尾密封,可改善窯內(nèi)通風不暢,提高密封性能,減少漏風、冒灰現(xiàn)象的發(fā)生,減少了系統(tǒng)的廢氣量。
(4)改善水泥熟料的煅燒性能。在保證水泥使用性能的基礎(chǔ)上,調(diào)整配料及使用具有礦化劑作用尾礦等改善熟料煅燒性能,降低燒成溫度,降低熟料形成熱。
通過降低廢氣量及廢氣溫度、降低系統(tǒng)的表面散熱等降低熱耗的改造措施,白馬山水泥廠改造前后主要性能指標情況見表2。
表2 白馬山水泥廠技改前后技術(shù)經(jīng)濟指標對比
由表2可以看出,該水泥生產(chǎn)線技改后產(chǎn)量提高了100 t/d,單位熟料標煤耗由120 kg/t降低到114.33kg/t,減少了5.67kg/t。以年產(chǎn)熟料87.45萬t計,每年可節(jié)約標煤:87.45×5.67÷1 000=0.49萬 t。折算成實物煤,實物煤熱值按照5 200×4.18 kJ/kg來計,每年節(jié)約實物煤:0.49×7000÷5200=0.66萬t。原煤進廠價以450元/t計算,每年可減少原煤的成本:450×0.66=297萬元,節(jié)能降耗、經(jīng)濟效益顯著。
通過分析降低水泥廠熱耗的改造措施,存在的問題得到了明顯改善,燒成系統(tǒng)運行穩(wěn)定,熟料質(zhì)量穩(wěn)定,產(chǎn)量得到進一步提升,節(jié)能降耗效果顯著,提高了經(jīng)濟效益,而且也為后續(xù)的水泥生產(chǎn)線的技術(shù)改造提供參考,共同推進水泥行業(yè)的良性發(fā)展。