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        噴淋塔除酸效果的影響因素分析及優(yōu)化措施

        2022-08-22 01:31:46徐小龍李四清伍京川
        工業(yè)加熱 2022年7期

        肖 宇,蘇 威,徐小龍,李四清,伍京川,謝 建

        (1.中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司,重慶 401120; 2.寶鋼湛江鋼鐵有限公司,廣東 湛江 524003;3.中冶賽迪技術(shù)研究中心有限公司,重慶 401120)

        近20年來,全干法布袋除塵技術(shù)憑借其節(jié)能、節(jié)水、污染少、除塵效率高、綜合社會(huì)效益高等諸多優(yōu)點(diǎn),成為國(guó)內(nèi)高爐煤氣凈化工藝的首選[1]。

        但是干法除塵系統(tǒng)很難處理高爐煤氣中的酸性氣體(HCl、SO2、SO3、H2S等)[2-4],從而導(dǎo)致高爐煤氣中酸性氣體含量升高,給高爐煤氣管道系統(tǒng)、TRT和熱風(fēng)爐的正常運(yùn)行帶來危害。隨著此類問題日趨嚴(yán)重,部分鋼鐵企業(yè)采取建設(shè)煤氣噴淋塔的方式用于除酸,但現(xiàn)有的噴淋塔除酸工藝未能使酸性煤氣得到有效中和,行業(yè)內(nèi)煤氣管道及附屬設(shè)備快速腐蝕失效問題日益突出[5]。

        某公司2座高爐的煤氣除塵工藝也采用干法除塵配套噴淋塔,1號(hào)高爐2015年投運(yùn)和2號(hào)高爐2016年投運(yùn)以來,也先后出現(xiàn)高爐煤氣冷凝水呈強(qiáng)酸性(煤氣管網(wǎng)中所測(cè)pH值低至1.7)的問題,導(dǎo)致高爐煤氣管道的運(yùn)行存在非常大的安全隱患。為此,通過對(duì)噴淋塔進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,分析影響除酸的各個(gè)因素,提出對(duì)應(yīng)的解決措施,最終提高噴淋塔除酸效率,使煤氣管網(wǎng)冷凝水pH值長(zhǎng)時(shí)間保持在5.0以上。

        1 噴淋除酸過程分析

        高爐煤氣中的H2S、HCl、SO2等酸性氣體,特別是HCl對(duì)于煤氣管道腐蝕有著積極促進(jìn)作用[6-10]。噴淋塔目前大多采用堿液噴淋,使煤氣中的酸性介質(zhì)溶于水中,隨洗滌水排出。20世紀(jì)20年代惠特曼和劉易斯提出的雙膜理論,可較好地解釋液體吸收劑對(duì)氣體吸收質(zhì)的吸收過程,如圖1所示[11]。

        圖1 雙膜理論示意圖

        該理論將氣體吸收過程分為3個(gè)過程:①溶質(zhì)A由氣相主體擴(kuò)散至兩相界面氣相側(cè)(氣相內(nèi)傳質(zhì));②溶質(zhì)A在界面上溶解(通過界面的傳質(zhì));③溶質(zhì)A由相界面液相側(cè)擴(kuò)散至液相主體(液相內(nèi)傳質(zhì))。

        在噴淋除酸過程中,具體對(duì)應(yīng)為氣態(tài)酸與堿液接觸、氣態(tài)酸向堿液的擴(kuò)散傳質(zhì)和酸堿中和反應(yīng)三個(gè)過程。

        目前噴淋塔普遍采用NaOH強(qiáng)堿溶液,因此堿液與各種酸的中和反應(yīng)都可認(rèn)為瞬間完成。所以噴淋除酸效率的控制步驟是氣態(tài)酸與堿液接觸以及氣態(tài)酸向堿液的擴(kuò)散傳質(zhì)兩過程。由此可知影響噴淋除酸效率的因素主要有:

        1)氣液接觸面積

        氣液接觸面積越大,傳質(zhì)效果越好。工程上一般采用堿液霧化的方式,增大液體與煤氣的接觸面積,達(dá)到增強(qiáng)傳質(zhì)的效果,促使煤氣中更多酸性氣體被堿液帶走。噴嘴的霧化效果越好,噴淋除酸效率越高。

        2)煤氣停留時(shí)間

        煤氣在噴淋塔停留越久,越有利于煤氣中酸性氣體與堿液接觸反應(yīng),但在實(shí)際工程中,需要綜合考慮阻損和占地需求。

        3)堿液濃度

        堿液濃度越高,越有利于酸性氣體克服雙膜阻力從氣相進(jìn)入液相主體,完成氣態(tài)酸向堿液的擴(kuò)散傳質(zhì)過程,從而與堿液反應(yīng)。但由于工業(yè)上用水含有大量Ca2+、Mg2+等離子,若加入的堿液濃度過高則在運(yùn)行過程中經(jīng)常出現(xiàn)管路、噴嘴堵塞現(xiàn)象,造成噴淋塔無法正常運(yùn)行,影響除酸效率,故在實(shí)際工程項(xiàng)目中,為保證供水管道不堵塞,堿液濃度一般不高于0.05%。

        2 優(yōu)化措施

        根據(jù)上述主要影響因素,對(duì)2#高爐噴淋塔提出相應(yīng)優(yōu)化方案,以期提升噴淋塔除酸效率。

        2.1 新增噴淋層

        2#高爐噴淋塔原有3層噴淋層,在第一層噴淋下方新增一層噴淋,同時(shí)關(guān)閉第三層噴淋,如圖2所示,這樣能夠使煤氣提前與噴淋堿液接觸,延長(zhǎng)氣液反應(yīng)時(shí)間,使煤氣中更多的酸性氣體溶于堿液,從而被吸收。

        2.2 更換噴槍

        第二層噴淋層原有18支單介質(zhì)噴槍,現(xiàn)將其中12支噴槍更換為6支雙介質(zhì)長(zhǎng)槍和6支雙介質(zhì)短槍,并加入水蒸氣介質(zhì),充分增強(qiáng)堿液的霧化效果,增大氣液接觸面積,同時(shí)水蒸氣的加入,能夠增強(qiáng)酸性氣體分子的布朗運(yùn)動(dòng),使更多分子越過雙膜進(jìn)入到堿液中,同時(shí)水蒸氣也會(huì)進(jìn)入煤氣中,在冷凝過程中帶出部分酸性氣體。

        圖2 2#高爐噴淋塔新增層噴淋示意圖

        2.3 堿液管道防堵

        圖3 過濾網(wǎng)攔截的不溶物

        表1 不溶物成分分析結(jié)果

        3 試 驗(yàn)

        為了驗(yàn)證各優(yōu)化措施對(duì)噴淋除酸效果的影響,特設(shè)計(jì)以下試驗(yàn)方案,如表2所示,以期得到各優(yōu)化措施對(duì)于噴淋塔實(shí)際運(yùn)行時(shí)的除酸效果。

        整個(gè)試驗(yàn)時(shí)間從2021年1月22日起至2021年3月1日結(jié)束,合計(jì)試驗(yàn)39天。期間高爐煤氣處理量約700 000 m3/h(標(biāo)準(zhǔn)),通過檢測(cè)煤氣管網(wǎng)冷凝水的pH值作為評(píng)價(jià)指標(biāo),如圖4所示,同時(shí)整理了2020年1月1日至2020年11月26日以來2#煤氣冷凝水pH值變化情況作為參照,如圖5所示。

        從試驗(yàn)結(jié)果可知,新增噴淋層的加入,使煤氣與堿液的接觸時(shí)間延長(zhǎng),同時(shí)關(guān)閉第二層噴淋層,避免其噴出的液滴影響第一層噴淋層的霧化效果,從而使更多酸性氣體溶于堿液中,如圖4中“一”所示。但只投用新增層噴淋,由于噴淋水量降低41%,導(dǎo)致氣液傳質(zhì)效率降低,造成pH值低于5.5,如圖4中“二”所示。同時(shí)雙介質(zhì)噴槍相比較單介質(zhì)噴槍的霧化效果更好,但在實(shí)際運(yùn)行過程中容易被堵塞,導(dǎo)致煤氣冷凝水pH值先升高后降低,如圖4中“三”所示。蒸汽的加入也會(huì)提高氣液傳質(zhì)效率,但是在試驗(yàn)開始階段出現(xiàn)泄漏臨時(shí)停止,后續(xù)得到恢復(fù),導(dǎo)致pH值先降低后升高,如圖4中“四”所示。

        表2 試驗(yàn)方案

        圖4 2#高爐煤氣冷凝水pH值從2020年11月26日至2021年3月1日以來的變化示意圖

        與此同時(shí),試驗(yàn)過程中保證斜板正常運(yùn)行,即斜板沉降池中pH值保持在8.5左右,避免供水管道結(jié)垢,同時(shí)也定期檢查噴嘴和供水管道是否堵塞。

        圖5 2#高爐煤氣冷凝水pH值從2020年1月1日至2020年11月26日以來的變化示意圖

        總的說來,在2#噴淋塔上新增噴淋層以及更換噴槍、加入蒸汽,有效地提高了噴淋除酸效率,煤氣管網(wǎng)冷凝水pH平均值也從3.7上升至5.5,管網(wǎng)腐蝕也得到有效緩解。

        4 總 結(jié)

        本文通過分析噴淋塔除酸效果影響因素,得到氣液接觸面積、煤氣停留時(shí)間和堿液濃度3個(gè)主要影響因素,通過對(duì)現(xiàn)有2#高爐噴淋塔進(jìn)行優(yōu)化,通過新增噴淋層、雙介質(zhì)噴槍和過濾網(wǎng),達(dá)到增加氣液接觸面積、延長(zhǎng)接觸時(shí)間、抑制噴嘴堵塞的效果,得以提高除酸效率,煤氣管網(wǎng)冷凝水pH平均值也從3.7上升至5.5,有效地解決高爐煤氣凈化采用干式布袋除塵技術(shù)所帶來的管道及設(shè)備腐蝕問題,有望推廣應(yīng)用在其他飽受煤氣腐蝕的鋼鐵企業(yè)。

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