趙國旺
(銅川礦務(wù)局有限公司冶坪分公司,陜西 銅川 727102)
為了滿足煤礦安全、高效生產(chǎn)的需要,掘進工作面采用機械化綜掘設(shè)備,煤礦的掘進效率得到了質(zhì)的飛躍,采用機械化掘進煤巷方式不但解決掘進速度問題,且煤巷掘進費用低,因此煤巷或者減少巖巷的巷道布置方式在礦井中逐漸得到重視。 由于煤的力學(xué)性質(zhì)較軟,故煤層巷道的圍巖控制也成了許多煤礦安全生產(chǎn)中的難題。 許多專家學(xué)者針對煤層巷道的圍巖穩(wěn)定性進行了大量的研究,并在煤巷支護技術(shù)方面取得了突破[1-4]。但由于我國不同礦區(qū)的煤層賦存條件十分復(fù)雜,不同礦井煤的物理力學(xué)性質(zhì)不同,且煤層所處的地質(zhì)構(gòu)造也不同,以至于沒有通用的煤巷控制技術(shù)[4-6]。以冶坪煤礦1308工作面回風(fēng)順槽為工程背景,通過觀測巷道表面位移、深基點位移、松動圈等方法,分析巷道破壞原因,采取錨注補強方法加固巷道,取得良好效果。
冶坪煤礦1308工作面開采2號煤層,回風(fēng)順槽長度為3 327 m (含1307回風(fēng)順槽一段1 055 m),運輸順槽長度為3 347 m(含1307運輸順槽一段1 075 m),工作面平均走向長度2 106 m,傾斜長180 m。 煤層賦存較穩(wěn)定,底板標(biāo)高+840~+958 m,煤層厚度2.5 m左右。1308工作面布置如圖1所示。1308回風(fēng)順槽斷面為10.4 m2,原支護方式為架棚支護,選用29U規(guī)格的金屬拱支架,支架節(jié)數(shù)共3節(jié),棚距為0.8 m,安裝的支架與頂?shù)装宕怪?,支架允許誤差為1 m垂線前傾后仰不大于17 mm(±1°)。
圖1 1308 工作面情況和測點
巷道圍巖變形破壞主要受應(yīng)力環(huán)境和圍巖強度的影響,由于工作面回采期間支承壓力的影響,導(dǎo)致回采巷道應(yīng)力環(huán)境改變,巷道破壞和變形也趨于復(fù)雜[5-6]。為分析1308回風(fēng)巷變形特點,在1308回風(fēng)巷受回采影響段布置4個測點,觀測巷道表面位移,監(jiān)測數(shù)據(jù)如圖2所示。
圖2 1308 回風(fēng)巷巷道變形特征
通過觀測發(fā)現(xiàn),巷道底鼓最為劇烈,初期變形迅速,在30天內(nèi),巷道底鼓量約300 mm,30~90天變化趨勢較為緩和;其中2測點巷道底鼓量較小,約220 mm,4測點巷道底鼓量最大,接近600 mm;西幫(正幫)變形量均大于東幫(副幫)。 監(jiān)測初期1~5天,1#、2#和4#測點位置,西幫變形量和東幫變形量相差不大,較為接近;監(jiān)測中期(5~17天),西幫變形速度明顯大于東幫,隨著監(jiān)測時間增長,西幫變形量明顯大于東幫;監(jiān)測后期(25天后),西幫和東幫變形速度均變緩,趨于穩(wěn)定狀態(tài)。
由圖2可知,巷道頂板變形較小,4個測點的變形量均小于100 mm,初期變形量較明顯,30天后,變形均趨于穩(wěn)定。 造成該現(xiàn)象的原因主要是頂板架棚被動支護,支護強度較高,且巷道沿煤層頂板掘進,頂板巖層穩(wěn)定性較好,自身抗變形能力較強。
巷道破壞時,會引起圍巖內(nèi)部發(fā)生相對離層變形,通過深基點位移監(jiān)測,可以判斷圍巖內(nèi)部的松動范圍[7-9]。 工作面回采前對1308工作面在圖1中1#和2#測點位置的頂板和兩幫安設(shè)不同深度的監(jiān)測基點。 通過監(jiān)測發(fā)現(xiàn),頂板和兩幫的離層量均增加,頂板離層量主要發(fā)生在距離頂板1~2 m 位置,最小離層量僅為11 mm,最大離層量為19 mm,距離頂板0~1 m位置,部分發(fā)生較小離層,如圖3所示。
圖3 1308 回風(fēng)巷巷道離層情況
回風(fēng)巷施工完成之后工作面開采之前,在1308回風(fēng)巷1#觀測點對巷道兩幫進行鉆孔窺視,鉆孔深度8 m,鉆孔直徑28 mm,鉆孔窺視結(jié)果如圖4所示。
圖4 鉆孔窺視截圖
巷道幫部圍巖內(nèi)部破壞嚴(yán)重,其中靠近巷壁的淺部存在大量的破碎區(qū),鉆孔離層、空洞數(shù)量較多,主要分布在距巷壁1.3 m以淺的淺部;而在1.3~2.4 m的中部也存在一定的圍巖破壞,此處的破壞模式基本不再有破碎、離層、空洞,取而代之的是裂隙發(fā)育,局部有一定的離層,破碎區(qū)域明顯減少。
工作面回采前對1308工作面回風(fēng)巷采取的加固措施,錨索+注漿聯(lián)合支護方案應(yīng)本著三個原則:保證支護的效果、施工操作簡單化、嚴(yán)格控制整體成本[10-11]。錨注補強加固時應(yīng)保證錨索端錨強度可靠,從而保證注漿加固效果。
由于巷道兩幫為強度較低的煤體,且?guī)筒科茐妮^嚴(yán)重,當(dāng)使用錨索加固時,若將錨索錨固端安裝在幫部,將無法充分發(fā)揮錨索的強度特性,且可靠性較低,為了給錨索提供可靠的著力點,將錨索錨固端設(shè)置在頂?shù)装鍑鷰r中,使錨索錨固強度增加。 增加錨索強度,提高支護系統(tǒng)的可靠性。 錨索封孔采用內(nèi)置封孔方式,防止漏漿。
如圖5所示,采用中空注漿礦用錨索,正方形布置間排距為800mm×800mm,誤差均不超過100 mm,每排4根。 幫部每側(cè)布置兩根注漿錨索,兩幫對稱布置,下部錨索距底板500 mm,誤差小于100 mm,錨索孔與巷道水平面夾角為10°,誤差不大于5°;上部錨索與下部錨索間距800 mm,誤差不大于100 mm,錨索孔與巷道水平面的夾角為10°,誤差不大于5°。 采用MG 250型注漿系統(tǒng),配套ZBQ-27/1.5型煤礦用氣動注漿泵進行注漿。
圖5 錨注補強加固方案斷面
將表面位移監(jiān)測數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)的整理,在圖1中3#和4#測點位置進行補強加固試驗,1#和2#進行非錨注對比。錨注段的最大幫臌量為159 mm,最小幫臌量為61 mm;如圖6、圖7所示,與錨注段相比,未進行錨索中空注漿段巷道圍巖變形破壞更為劇烈,測點的兩幫位移量平均為484 mm,多數(shù)幫臌為非對稱,靠近工作面的一側(cè)幫(即東幫)臌量相對較大。
圖6 錨注段變形觀測曲線
圖7 非錨注段變形觀測曲線
通過分析支護體組合方式對巷道圍巖穩(wěn)定性控制的實際作用機理,對1308工作面進行巷道表面位移監(jiān)測、 深基點位移監(jiān)測和鉆孔窺視探測,發(fā)現(xiàn)其巷道主要變形區(qū)域為底板和兩幫,受采動影響時,兩幫變形量較大,變形速度較快,破壞位置主要集中在距離巷道幫部0~1.3 m 區(qū)域。 并根據(jù)1308回風(fēng)巷的實際情況,結(jié)合圍巖變形破壞及巷道賦存條件確定了回風(fēng)巷松軟煤層巷道錨注補強加固的設(shè)計思路,進行錨注段的回風(fēng)巷圍巖穩(wěn)定性控制效果良好,為接續(xù)的其他段回風(fēng)巷圍巖治理提供了技術(shù)參考。