北京電力設(shè)備總廠有限公司 張治鋒 孫 明 王 皓 黃金龍 杜永旭 姚盼亮
磨煤機負責(zé)為燃煤鍋爐提供合格的煤粉,是燃燒系統(tǒng)的重要組成部分,其研磨分級后的合格煤粉送入鍋爐爐膛進行懸浮燃燒。目前所有熱電廠均采用直吹式制粉系統(tǒng),主要將磨煤機研磨后的合格煤粉直接吹入爐膛,磨煤機的出力就是鍋爐的燃煤量,制粉系統(tǒng)與鍋爐之間一直保持著物料的供需平衡。因此,如果鍋爐的負荷發(fā)生變化后,可采用調(diào)節(jié)或改變給煤量的方法來控制磨煤機的出力,同時在鍋爐高負荷運行時,磨煤機出力需要進一步增加,在原設(shè)計煤質(zhì)情況下,磨煤機出力能夠達到鍋爐系統(tǒng)的動態(tài)平衡。由于后期磨煤機系統(tǒng)和燃用煤質(zhì)的改變,其出力不能夠滿足原設(shè)計的水平,對鍋爐的負荷造成巨大的沖擊。
磨煤機作為電廠鍋爐前端的制粉系統(tǒng),其出力的大小直接制約著鍋爐的燃燒水平。隨著磨煤機運行時間的增加和煤質(zhì)發(fā)生了變化,磨煤機的出力較原設(shè)計降低,磨煤機機組需要全部開啟,無備用磨煤機,有很大的安全隱患。為了詳細的分析影響磨煤機出力的因素,我公司通過對多個現(xiàn)場的磨煤機的運行情況來進行合理分析及調(diào)整,其影響因素主要包括原煤參數(shù),一次風(fēng)量及風(fēng)溫,旋轉(zhuǎn)噴嘴環(huán)及磨輥裝置的磨損等,借此以更好的指導(dǎo)工業(yè)生產(chǎn)。根據(jù)目前多個現(xiàn)場反饋的情況來看,磨煤機的出力在后期大大的衰減,其出力降低的原因各不相同,本文主要介紹磨煤機出力降低的分析和改善措施。
在國內(nèi),各類磨煤機的運行原理幾乎相同,以ZGM型磨煤機為例,原煤經(jīng)過落煤管進入到磨煤機內(nèi)部的旋轉(zhuǎn)的磨盤,在加載力的作用下,通過磨輥對磨盤襯板的相互作用,將磨盤上的原煤進行擠壓、研磨和成粉。煤粉在一次熱風(fēng)的作用下被干燥,合格的煤粉通過分離器進行分離,不合格的煤粉重新返回磨盤進行再次碾磨。磨煤機總體示意圖如圖1。
圖1 磨煤機總體示意圖
理論上,影響磨煤機的出力主要是碾磨出力、干燥出力以及分離出力。碾磨最大出力是基于物料研磨理論基礎(chǔ)之上進行修正的,其計算公式為:Bm=BO×fG×fM×fR×fF,式中:BO為磨煤機的基本出力,fG為原煤可磨性修正系數(shù),fM為原煤水分修正系數(shù),fR為原煤細度影響系數(shù),fF為分離器型式影響系數(shù)。由此可以看出,影響磨煤機碾磨出力的主要因素取決于原煤的工業(yè)參數(shù),原煤中水分和哈式可磨性系數(shù)對出力影響較大。
磨煤機的干燥出力主要取決于磨煤機入口的一次風(fēng)溫和風(fēng)量,風(fēng)溫和風(fēng)量需控制在動態(tài)平衡狀態(tài)中。一次風(fēng)入口溫度過低,原煤不能夠及時進行烘干,導(dǎo)致磨煤機單位時間內(nèi)的碾磨效率降低、出力降低。同時一次風(fēng)溫過高,磨煤機出口溫度升高,對于干燥無灰基揮發(fā)分較高的原煤會造成煤粉的自燃。一次風(fēng)量的控制也是影響磨煤機出力的因素之一。常規(guī)情況下風(fēng)煤比控制在1.8左右,風(fēng)量太高造成磨煤機壓差加大,內(nèi)部易損件在風(fēng)粉流場的作用下壽命降低。故合理的一次風(fēng)溫和風(fēng)量對磨煤機的出力有一定的影響。
磨煤機的分離出力主要取決于分離器的型式,動態(tài)分離器較靜態(tài)分離器的選粉效率高,同時分離器的外殼直徑對其出力有一定影響。
某公司使用磨煤機為我公司生產(chǎn)的ZGM型磨煤機,按照煤質(zhì)計算磨煤機理論出力為35t/h,而現(xiàn)場運行磨煤機實際出力僅為24t/h。磨煤機增加給煤量后,其震動較為嚴重,震動波動較大,最高達到5.3mm/s。煤粉細度隨著給煤量的增加變的不可控,最大達到R90為18.9,按照鍋爐燃燒要求,煤粉細度需要降低至R90為5左右,根據(jù)現(xiàn)場運行情況,將不同時刻磨煤機運行情況總結(jié)為表1。
表1 磨煤機運行參數(shù)統(tǒng)計表
根據(jù)以上參數(shù)可以看出,隨著給煤量由24t/h提高至30t/h的過程中,磨煤機壓差由5.257kPa增加至6.357kPa,呈現(xiàn)不斷升高的態(tài)勢,同時磨煤機震動加劇,煤粉細度不可控,為保證磨煤機的穩(wěn)定運行,最終調(diào)整一次風(fēng)量和一次風(fēng)溫將磨煤機出力降至26t/h,但磨煤機震動依舊存在波動趨勢。磨煤機排渣量較以前大大提高,暫停試驗。
2.1.1 問題排查
經(jīng)過停機檢查,對影響磨煤機出力的原因進行排查,磨煤機本體基本不存在異常情況。在針對磨煤機內(nèi)部磨盤進行煤粉取樣,其煤粉內(nèi)部殘留大部分燃料為橡膠顆粒。同時對磨煤機排渣進行取樣,排渣大部分為橡膠粒。同期,對原煤倉庫煤質(zhì)進行了現(xiàn)場取樣分析,原煤質(zhì)屬于較小的顆粒,屬于煤粉粒狀結(jié)構(gòu)。
通過合理性驗證,影響磨煤機出力的主要因素為煤質(zhì)發(fā)生了偏離性變化。由于近期原煤價格的上漲,原煤摻雜可燃性物料比例不一,橡膠粒屬于彈性物質(zhì),在磨煤機加載力的作用下,不能夠有效碾磨為細粉,其具有附著性,導(dǎo)致磨煤機出粉細度不能滿足要求,同時因分離器的選粉作用,粗粉在磨煤機內(nèi)部往復(fù)循環(huán),磨煤機壓差上升,隨著時間的積累磨煤機排渣量增加,最終導(dǎo)致磨煤機整體出力的下降。
2.1.2 改善措施
為解決原煤對出力的影響,該公司將原煤煤質(zhì)進行了可行性更換,其煤質(zhì)依舊為粉狀顆粒結(jié)構(gòu),其哈式可磨性系數(shù)較以前增加,水分控制在10~12%左右。通過前期運行經(jīng)驗,此種煤質(zhì)所需一次風(fēng)溫度不宜過高,溫度過高磨煤機震動加劇,同時壓差迅速增加,主要原因為粉狀燃料由落煤管進入磨煤機內(nèi)部在一次熱風(fēng)的作用下被迅速烘干、在磨煤機中部懸浮達到飽和狀態(tài)造成的。為了保證磨煤機產(chǎn)量的穩(wěn)定性,將一次風(fēng)溫降低至150℃左右,出口溫度控制在45℃左右。最終磨煤機出力可以調(diào)整為最大31.5t/h,其中煤粉細度達到R90=5%左右,溫度低,煤粉水分維持在1.5~2之間。
2.2.1 磨輥輥套和襯板的磨損
磨煤機在長期的運行過程中,內(nèi)部研磨件磨輥裝置和襯板相互作用造成磨損,其碾磨破碎示意圖如圖2所示,圖中F為加載力;D為磨輥直徑;d為顆粒直徑;u為磨輥線速度。
圖2 ZGM型磨煤機碾磨破碎示意圖
對于采用液壓變加載的中速磨煤機而言,磨輥在加載力的作用下致使磨輥產(chǎn)生徑向磨損,產(chǎn)生“犁劃”磨損現(xiàn)象,同時襯板磨損現(xiàn)象也較為明顯[1],如圖3、圖4所示。從多個現(xiàn)場輥套襯板磨損情況來看,輥套襯板的磨損,會造成磨煤機單位時間內(nèi)碾磨的效率降低,進而增加了物料破碎的單位能耗,磨煤機出力降低,最大降低10%~15%出力。
圖3 磨輥輥套磨損
圖4 磨盤襯板磨損
磨輥裝置是通過加載壓架連接鉸軸座固定的,其碾壓角度維持在15°,示意圖如圖5。當(dāng)輥架與鉸軸座之間經(jīng)過長期的相互接觸后,由于摩擦作用導(dǎo)致相互之間產(chǎn)生磨損,磨損產(chǎn)生間隙,此部分間隙由于風(fēng)粉混合物的沖刷將會越來越大。在加載力的作用下,碾壓角度α>15°發(fā)生偏離,磨輥將偏離原有運行節(jié)圓軌道,造成磨煤機輥套和襯板型線不能合理的匹配,磨輥啃邊運行,導(dǎo)致磨煤機出力下降、排渣量增加,同時磨煤機震動將加劇,此部分磨損會降低磨煤機出力5%左右。
圖5 輥架與鉸軸座裝配示意圖
2.2.2 旋轉(zhuǎn)噴嘴環(huán)磨損或設(shè)計因素
旋轉(zhuǎn)噴嘴環(huán)是中速磨煤機不可或缺的部件,直接影響中速磨煤機的通風(fēng)阻力和磨煤機石子煤排放量。噴嘴環(huán)處的阻力變化十分復(fù)雜,與磨機負荷、熱風(fēng)溫度、原煤粒度、入磨風(fēng)量等有關(guān)[2]。在長期運行過程中,旋轉(zhuǎn)噴嘴動環(huán)和靜環(huán)的磨損會不斷加大,動靜環(huán)間隙增加,其磨煤機內(nèi)部流場呈現(xiàn)紊亂的狀態(tài),最終導(dǎo)致磨煤機一次風(fēng)攜帶煤粉的能力降低,磨煤機出力下降。
旋轉(zhuǎn)噴嘴環(huán)設(shè)計是按照現(xiàn)用燃料進行合理校核計算的,其通風(fēng)面積與實際燃用煤質(zhì)具有匹配性,若通風(fēng)面積小將導(dǎo)致磨煤機磨碗壓差增加,內(nèi)部流速過快,加劇易損件的磨損[3]。若通風(fēng)面積大,一次風(fēng)攜帶煤粉的能力降低。合理的噴嘴環(huán)通風(fēng)面積對磨煤機的壓差和出力具有一定的影響。在磨煤機運行現(xiàn)場,操作人員按照磨煤機通風(fēng)阻力要求控制在一定范圍之內(nèi),磨煤機壓差較大,操作人員將降低其給煤量導(dǎo)致磨煤機出力的降低。
同時,對于劣質(zhì)煤種、磨煤機排渣量較大,為控制其排渣量,旋轉(zhuǎn)噴嘴動環(huán)上部增加擋渣環(huán)。擋渣環(huán)的安裝在一定程度上降低磨煤機的排渣量,由于石子煤無法順利排出,導(dǎo)致石子煤在磨盤積累堆積,磨煤機主電機電流波動較為嚴重,磨輥和襯板之間的對原煤的碾磨效率大大降低,從而導(dǎo)致磨煤機總體出力的下降。
對于磨輥輥套和襯板的磨損,建議定期對磨煤機輥套和襯板磨損情況進行檢查分析,磨損厚度超過30%時,對輥套和襯板進行可行性堆焊,保證其碾磨型線的合理匹配,同時輥套襯板堆焊次數(shù)不易過多,一般控制在3~5次,堆焊前檢查其內(nèi)部裂紋情況,若部分產(chǎn)生裂紋建議不宜堆焊。輥套襯板可以采用進口的陶瓷材質(zhì),在一定條件下提高了輥套襯板的耐磨性,保證了機組的安全穩(wěn)定運行。
對于輥架和鉸軸座的磨損,可以在磨損間隙之間增加墊片,調(diào)整磨輥的運行軌道。同時,條件允許的情況下將輥架以及鉸軸座進行整體更換。由于輥架采用的材質(zhì)為QT400-15,其焊接性能較差,不建議對其進行焊接修復(fù)。
對于旋轉(zhuǎn)噴嘴環(huán)的磨損,可對動靜環(huán)進行可行性修復(fù),同時對旋轉(zhuǎn)噴嘴動靜環(huán)進行更換,需根據(jù)現(xiàn)有煤質(zhì)參數(shù)重新進行系統(tǒng)的熱平衡計算,確定所需一次風(fēng)體積流量和入口溫度,進而確定噴嘴的通流面積,將通過噴嘴環(huán)的一次風(fēng)流速控制在65m/s~75m/s合理范圍之內(nèi),以保證磨煤機運行的穩(wěn)定性。新動靜環(huán)可采用流線型設(shè)計結(jié)構(gòu),減小由于磨煤機進風(fēng)區(qū)的尖角或階梯變化產(chǎn)生的渦流,消除渦流的干擾有助于使氣流更均勻地向上流入通道,噴嘴磨損更加均勻。
綜上,針對磨煤機的出力的影響因素不局限于煤質(zhì)發(fā)生變化以及磨煤機內(nèi)部易損件的磨損,其次還包含操控人員的操控規(guī)定,對于原煤頻繁變化的情況,如水分變化和哈式可磨性系數(shù)變化,在磨煤機不同工況下所需一次風(fēng)風(fēng)量、風(fēng)溫、加載壓力需要根據(jù)煤質(zhì)進行合理調(diào)整,以保證磨煤機的運行及出力的穩(wěn)定性。