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        百萬機組反平衡煤耗異常的分析與處理

        2022-08-12 08:36:56劉建義
        設備管理與維修 2022年13期

        劉建義,李 博,閆 超

        (1.廣東惠州平海發(fā)電廠有限公司,廣東惠州 516363;2.75841 部隊100 分隊,廣東廣州 510000)

        0 引言

        2007 年8 月,中華人民共和國國務院辦公廳印發(fā)《關于轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委等部門節(jié)能發(fā)電調(diào)度辦法(試行)的通知》,要求改革現(xiàn)行發(fā)電調(diào)度方式,開展節(jié)能發(fā)電調(diào)度。按照煤耗水平調(diào)度發(fā)電,煤耗低的機組多發(fā)或滿發(fā),煤耗高的機組少發(fā)或不發(fā)[1-3]。因此,煤耗在線監(jiān)測系統(tǒng)的準確性對于實施公平、公正的節(jié)能發(fā)電調(diào)度具有重要意義。煤耗在線監(jiān)測系統(tǒng)主要以機組反平衡煤耗為調(diào)度依據(jù),凝結水流量測量準確性直接影響到機組反平衡煤耗計算結果。

        1 機組概況

        某廠2×1000 MW 超超臨界機組DCS(分散控制系統(tǒng))采用艾默生公司的OVATION 系統(tǒng),節(jié)能煤耗在線系統(tǒng)通過OPC 接口采集DCS 數(shù)據(jù),由DCS 接口機上的采集程序,將兩臺機組的DCS 數(shù)據(jù)采集出來,通過網(wǎng)閘將數(shù)據(jù)接入到煤耗在線系統(tǒng)服務器實時數(shù)據(jù)庫中,經(jīng)過系統(tǒng)軟件計算,將實時數(shù)據(jù)和計算后的性能指標數(shù)據(jù)寫入數(shù)據(jù)庫存儲,最后將煤耗、負荷等關鍵數(shù)據(jù)上傳至中調(diào)。

        2 兩臺機組反平衡煤耗情況

        煤耗在線系統(tǒng)投運后,中調(diào)反饋兩臺機組負荷率相同情況下,煤耗存在較大差異。檢查煤耗在線系統(tǒng),兩臺機組反平衡煤耗均偏低且存在較大差異,連續(xù)數(shù)月偏差現(xiàn)象基本類似。某月兩臺機組連續(xù)20 d 負荷率大體相當情況,反平衡供電煤耗存在差異,不同負荷段發(fā)電煤耗分布如圖1 所示。以其中某日兩臺機組負荷率幾乎完全一致的情況為例,24 h 反平衡供電煤耗如圖2 所示。

        圖1 不同負荷段反平衡發(fā)電煤耗對比

        從圖2 中可知,平均煤耗偏差7.79 g/(kW·h),最大煤耗偏差7.9 g/(kW·h),最小煤耗偏差29.8 g/(kW·h)。1#、2#機組的反平衡煤耗存在的問題有兩個:一是兩臺機組反平衡煤耗在全負荷范圍(400~1000 MW)在線監(jiān)測計算出來的數(shù)據(jù)偏低,特別是在高負荷(900~1000 MW)時兩臺機組煤耗甚至嚴重偏低情況;二是目前1#機組與2#機組實時煤耗存在5~8 g/(kW·h)的較大差異。

        圖2 24 h 機組負荷和反平衡供電煤耗對比

        3 反平衡煤耗分析

        通過對節(jié)能煤耗在線監(jiān)測系統(tǒng)中反平衡煤耗公式以及平海發(fā)電廠除氧器入口流量(凝結水流量)的數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)引起反平衡煤耗數(shù)據(jù)異常的主要原因是機組除氧器入口DCS 測量流量數(shù)據(jù)偏低(表1)。

        表1 不同工況下24 h 凝結水流量數(shù)據(jù)

        (1)450 MW 負荷下,兩臺機組間凝結水流量相差1041.1-1029.6=11.5 t/h,反平衡煤耗相差338.8-330.5=8.3 g/(kW·h)。假設兩臺機組間不存11.5 t/h 凝結水流量的差異,2#機組也按1041.1 t/h 流量核算,2#機組反平衡煤耗為334.2 g/(kW·h),機組間的煤耗差異將縮小4 g/(kW·h)。

        (2)1000 MW 負荷下,兩臺機組間凝結水流量相差2166.1-2123=43.1 t/h,反平衡煤耗相差283.6-277.6=6 g/(kW·h)。假設兩臺機組間不存43.1 t/h 凝結水流量的差異,2#機組按2166.1 t/h 流量核算,其反平衡煤耗為283.2 g/(kW·h),機組間的煤耗一致。

        4 除氧器入口流量(凝結水流量)數(shù)據(jù)分析

        對兩臺機組除氧器入口流量數(shù)據(jù)進行了分析比對,發(fā)現(xiàn)DCS 采集到的除氧器入口流量存在比實際工況流量偏低的情況。通過查看兩臺機組的除氧器入口流量數(shù)據(jù)可以看出:

        (1)兩臺機組都存在除氧器入口流量測量值比真實值低的情況,而且誤差幅度基本一致,400 MW、1000 WM 時兩臺機組分別比真實值低約33 t/h 和54 t/h。

        (2)兩臺機組在不同負荷下誤差比例是一致的,低負荷時除氧器入口流量的誤差絕對值要比高負荷時小,但誤差比例會增大,低負荷到高負荷誤差比例從3.8%到2.5%;反平衡煤耗在低負荷時的誤差較過高負荷大。

        (3)根據(jù)歷史數(shù)據(jù),可以初步核算出當日450 MW 時,1#、2#機組的真實反平衡煤耗分別為349.5 g/(kW·h)和342.1 g/(kW·h);1000 MW 時,1#、2#機組的真實反平衡煤耗約290.0 g/(kW·h)和284.5 g/(kW·h)。

        5 入口流量測量數(shù)據(jù)偏低的原因

        通過核查流量計算資料發(fā)現(xiàn),流量孔板在設計時提供的介質(zhì)壓力為4 MPa、溫度為201.2 ℃,在此工況下水的設計密度為866.55 kg/m3。由于現(xiàn)行公式并沒有考慮密度對流量的影響,因此不同負荷下介質(zhì)密度的變化會造成流量的較大誤差(表2)。

        表2 不同負荷下凝結水流量的介質(zhì)密度 kg/m3

        從表2 可以看出,高負荷時更接近于設計866.5511 kg/m3的設計密度,因此流量誤差的百分比較小,而低負荷時實際密度偏離設計密度要多些,造成的流量誤差要大些。

        6 整改措施和方法

        由于流量孔板的介質(zhì)設計密度偏離了實際介質(zhì)密度,因此需對密度造成的誤差進行修正和整改。

        (2)不改變現(xiàn)行公式,綜合考慮設計密度和實際密度的偏差,對現(xiàn)行流量公式中的系統(tǒng)“K”進行固定值修正,讓流量誤差偏小一些。此方法存在的弊端:①沒有徹底解決密度引起的流量誤差,不能真實體現(xiàn)反平衡煤耗;②具體修改量沒有依據(jù),當進行監(jiān)督核查時沒有一個合理的解釋。該方法的優(yōu)勢是,由于將節(jié)能煤耗在線系統(tǒng)數(shù)據(jù)上傳電網(wǎng)并用作節(jié)能調(diào)度的依據(jù),可以滿足節(jié)能調(diào)度的需要以及同類型機組間的競爭的需要。目前機組采用此方法,將系數(shù)K 通過負荷修正,根據(jù)每臺機組不同工況,采用不同的修正系數(shù)。經(jīng)過修正后,實現(xiàn)各個工況下流量測量基本無偏差,反平衡煤耗更準確。

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