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        “三高”氣井井控配套新裝置

        2022-08-12 07:54:56方曉慶張俊藍(lán)歐仕軍唐笛瀟唐建平張霞玉
        天然氣工業(yè) 2022年7期
        關(guān)鍵詞:實驗

        曹 陽 方曉慶 張俊藍(lán) 歐仕軍 唐笛瀟 唐建平 張霞玉

        中國石化西南石油工程有限公司油田工程服務(wù)分公司

        0 引言

        四川盆地和新疆工區(qū)是中國石化西南石油工程公司重點(diǎn)勘探開發(fā)區(qū)域,海相儲層埋深介于5 000~7 000 m,地層溫度140~160 ℃,地層壓力100~160 MPa,H2S含量10%左右,屬于典型的“三高”(高含硫、高壓力、高產(chǎn)量)氣藏。隨著國家能源需求加大,三高井?dāng)?shù)量倍增,但溢流、氣侵事件也頻發(fā),據(jù)統(tǒng)計,近年西南、西北工區(qū)累計發(fā)生溢流、氣侵事件80次,其中“三高”井27井次,井控風(fēng)險呈加劇態(tài)勢。井控裝置是防止井噴,節(jié)流壓井、處理事故的核心設(shè)備和最后一道屏障[1-5],其可靠性、操控性、穩(wěn)定性決定了井控工作的成敗。三高井地質(zhì)條件更復(fù)雜,對鉆井工藝和井控裝置要求更高,現(xiàn)有裝置已無法完全滿足要求,近年產(chǎn)生了“防噴器剪切力不足,剪切后無法形成有效密封,節(jié)流管匯抗沖蝕能力低”等新問題。筆者通過數(shù)值模擬,井控車間剪切和鉆井現(xiàn)場模擬沖蝕實驗,采取加裝增力液缸,重新設(shè)計全封—剪切一體閘板密封型式和結(jié)構(gòu),優(yōu)選節(jié)流閥,優(yōu)化短節(jié)端口形狀和射入角等技術(shù)和措施,提升了井控裝置在剪切力,密封性和抗沖蝕等方面能力,確保了三高氣井井控安全。

        1 存在問題

        1.1 防噴器剪切力不足

        目前國內(nèi)外鉆井所使用的防噴器均按《石油天然氣鉆采設(shè)備 鉆通設(shè)備:GB/T 20174—2019》和《鉆通設(shè)備規(guī)范:API 16A-2018》兩個標(biāo)準(zhǔn)制造,以上兩個標(biāo)準(zhǔn)在對防噴器的剪切性能等方面的要求完全相同,GB/T 20174—2019標(biāo)準(zhǔn)中5.7.2.2.3條款對防噴器剪切能力的要求為,小于等于346 mm通徑的防噴器需剪斷?127.0 mm×9.19 mm G105鋼級鉆桿,大于346 mm通徑的防噴器需剪斷?139.7 mm×10.54 mm S135鋼級鉆桿(表1)。

        表1 剪切閘板管柱實驗要求表

        隨著鉆探的井越來越深,部分三高井已使用更高規(guī)格鉆桿,如西南地區(qū)GD1井所用鉆桿為?149.2 mm×12.7 mm S110,尺寸、壁厚、鋼級等各項指標(biāo)均遠(yuǎn)高于標(biāo)準(zhǔn)要求,按現(xiàn)役標(biāo)準(zhǔn)制造的防噴器在額定液控壓力21 MPa下已無法剪斷此類鉆桿,國內(nèi)部分廠家也進(jìn)行了理論計算和實驗,得到了證實(表2)。

        表2 SK剪切鉆桿液控壓力參數(shù)表

        筆者采用2FZ35-105防噴器分別對?139.7 mm×10.54 mm G105和S135兩種鋼級鉆桿進(jìn)行了實驗,在額定液控壓力21 MPa下無法剪斷G105鋼級鉆桿(圖1),為了取得實際剪切液控壓力,故采用超額定壓力方式進(jìn)行實驗,壓力提升至23.8 MPa鉆桿才被剪斷(圖2),S135鋼級鉆桿壓力提升至27 MPa才被剪斷。

        圖1 21 MPa未剪斷鉆桿液控壓力曲線及鉆桿照片

        圖2 23.8 MPa剪斷鉆桿液控壓力曲線及鉆桿照片

        1.2 全封—剪切閘板形成有效密封困難

        目前常用全封—剪切一體閘板密封條位于上閘板底面,在剪切鉆桿后形成密封是靠上下面緊貼的方式完成[6-7](圖3)。

        圖3 常規(guī)閘板密封型式圖

        剪切鉆桿過程中,鉆桿頂部不僅會形成鋒利的刀口,鉆桿碎屑也會附著在閘板體上,同時由于地層出砂、垮塌等原因也會導(dǎo)致鉆桿無法掉入井內(nèi),鉆桿頂部和密封條基本處于一個平面,當(dāng)上下閘板關(guān)閉重疊時密封條會被劃傷導(dǎo)致失效(圖4),2020年BZ 3-1井安裝的全封—剪切一體閘板對井內(nèi)鉆桿實施剪切作業(yè)后,鉆桿未掉入井內(nèi),關(guān)閉過程中閘板密封條被鉆桿頂部劃傷,密封失效,導(dǎo)致井噴失控。

        圖4 未掉入井鉆桿頂部劃傷密封條示意圖

        1.3 節(jié)流管匯抗沖蝕能力低

        節(jié)流管匯是實施節(jié)流壓井工作最重要的井控設(shè)備,節(jié)流閥是節(jié)流管匯中最核心裝置[8-10],在井噴事故發(fā)生后,需要利用其對井內(nèi)流體進(jìn)行長時間節(jié)流和壓力控制,要求有較強(qiáng)的抗沖蝕能力,但在近年發(fā)生的SN5井、GS001-X45井、SY001-H2井等井噴事故中,節(jié)流閥被沖蝕嚴(yán)重(圖5),致使部分井控工藝無法展開,導(dǎo)致事故復(fù)雜化。

        圖5 刺蝕的節(jié)流管匯部件照片

        2 井控裝置能力提升對策

        對井控裝置結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化,提升其性能是解決上述問題最可行的途徑,通過“防噴器增力液缸助推技術(shù)”“閘板密封結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計技術(shù)”“節(jié)流閥抗沖蝕能力評價技術(shù)”等課題的實驗和研究,對井控裝置系統(tǒng)的控制能力全面提升。

        2.1 防噴器增力液缸助推技術(shù)

        根據(jù)實驗結(jié)果表明,要想剪斷大尺寸、高規(guī)格鉆桿,必須提高液控壓力,即增大關(guān)閉比,采用防噴器增力液缸助推力技術(shù),可快捷、高效地增加關(guān)閉比。該技術(shù)原理就是在原有液缸基礎(chǔ)上,串聯(lián)一個液缸,以獲取更高助推力(圖6)。

        圖6 防噴器加裝增力液缸示意圖

        液缸的尺寸根據(jù)防噴器本體、側(cè)門、閘板軸等的強(qiáng)度[11-13],結(jié)合剪切鉆桿型號、井內(nèi)壓力等因素進(jìn)行設(shè)計和校準(zhǔn),原則是設(shè)備改造后功能、強(qiáng)度、安全均要滿足GB/T 20174—2019標(biāo)準(zhǔn)要求。改造后的防噴器采用17 MPa液控壓力,在套壓(井壓)70 MPa情況下,能剪斷?149.2 mm×12.7 mm S110鉆桿(圖7)。

        圖7 ?149.2 mm×12.7 mm S110鉆桿被剪斷圖

        2.2 全封—剪切閘板密封端優(yōu)化設(shè)計技術(shù)

        閘板剪切后要形成有效密封,必須保證膠條的完整性,把閘板原有的上下面緊貼接觸密封型式重新設(shè)計為前端密封型式,避免劃傷密封條,并增加20%膠條儲膠量,同時下閘板底面由平面結(jié)構(gòu)優(yōu)化為斜面結(jié)構(gòu),可利用斜面把未掉入井的鉆桿頂部擠壓變形,使其高度降低(圖8),避免頂部卡閘板。

        圖8 前端密封、斜面擠壓管柱示意圖

        改進(jìn)后的全封—剪切閘板在井控車間模擬進(jìn)行了鉆桿不落井剪切—密封實驗,鉆桿被剪斷后,未掉入井頂部和閘板平齊,鉆桿頂端先被下斜面擠壓彎曲,使上下閘板順利合攏,然后下閘板前端和密封膠條接觸,形成了有效密封,試壓105 MPa,試壓合格(圖9)。

        圖9 剪切后密封實驗示意圖

        2.3 節(jié)流閥抗沖蝕能力評價技術(shù)

        為了評價三相流體下常用節(jié)流閥的抗沖蝕性能,設(shè)計了以下沖蝕實驗方案,采取遠(yuǎn)程控制閥開啟度調(diào)整實驗壓力和流體流速,氮?dú)庾⑷雺毫β愿哂趯嶒瀴毫肀WC氣體有效混入形成三相流體的實驗思路,閉環(huán)模擬了不同流速、不同流體組分、不同壓力條件下的井噴對3種節(jié)流閥的沖蝕情況。

        在西南石油工程有限公司承鉆的YB12井開展了相應(yīng)的動態(tài)模擬實驗,實驗設(shè)備:F-1600HL泥漿泵,2000型制氮車,JG103/105節(jié)流管匯。實驗參數(shù):鉆井液密度1.85 g/cm3,排量22.3 L/s,氮?dú)馀帕?.2 m3/min。

        實驗結(jié)果:抗沖蝕能力依次為圓柱形節(jié)流閥>楔形節(jié)流閥>孔板型節(jié)流閥(圖10、表3);圓柱形閥未見蝕痕,楔形閥有輕微蝕痕,孔板型閥沖蝕嚴(yán)重,后端連接短節(jié)有較嚴(yán)重蝕痕;設(shè)備控壓范圍,楔形閥12~17 MPa;孔板閥14~23 MPa;圓柱形閥20~ 35 MPa。

        圖10 節(jié)流閥芯實驗照片

        表3 節(jié)流閥實驗后的對比參數(shù)表

        根據(jù)實驗結(jié)果對現(xiàn)有節(jié)流管匯進(jìn)行改造,考慮到節(jié)流閥不僅要抗沖蝕,還要求其具有較寬的控壓范圍,以及良好的線性關(guān)系[14-17],節(jié)流管匯在正常放噴作業(yè)中一般優(yōu)先開啟J1號閥操作,若開啟失效,便進(jìn)行J4號閥開啟操作,所以J1號閥、J4號閥采用圓柱形節(jié)流閥,下游配套抗沖蝕短節(jié),根據(jù)實驗中出現(xiàn)節(jié)流后流體易形成單邊沖蝕的情況,對配套的抗沖蝕短節(jié)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),短節(jié)前端采用喇叭口形式,并優(yōu)化了抗沖蝕角度[18-20],對流體進(jìn)行引導(dǎo)修正,減弱了流體對下游的沖蝕,同時材質(zhì)優(yōu)選高強(qiáng)度的合金材料提高了抗沖蝕能力,優(yōu)化后的管匯不僅提升了抗沖蝕性能,操控性更強(qiáng)、控制范圍更廣,滿足了三高井井控需要。

        3 現(xiàn)場應(yīng)用

        設(shè)備改造后采用2FZ35-105防噴器進(jìn)行了剪切、密封、可靠性等實驗,使用17 MPa液控壓力,在套壓70 MPa情況下,剪斷了?149.2 mm×12.7 mm S110鉆桿,并有效密封105 MPa壓力。節(jié)流管匯成功處理了川東北M6井溢流事件,鉆井液密度2.11 g/cm3,排量介于11~12 L/s,控壓介于6~7 MPa,持續(xù)控壓節(jié)流放噴約12 h,對節(jié)流閥進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)節(jié)流閥未受任何損傷(圖11)。截至2021年共改造30余臺套井控設(shè)備,應(yīng)用在四川盆地和新疆工區(qū)的CS1井、AF1井、FG1井等30余口三高井鉆井現(xiàn)場(表4),目前設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,滿足了鉆井井控的需要,同時未發(fā)現(xiàn)改造后的次生隱患。

        圖11 放噴點(diǎn)火及處理溢流后的閥芯照片

        表4 CS1井配置井控裝置表

        4 結(jié)論與建議

        1)采用增力液缸助推技術(shù),在套壓70 MPa情況下,用17 MPa液控壓力,可剪斷了?149.2 mm×12.7mm S110鉆桿。

        2)全封—剪切一體化閘板上下密封改為前端密封,并采用斜面技術(shù),既能對落魚修整又能確保密封可靠性,剪切后能封住105 MPa壓力。

        3)基于現(xiàn)場模擬沖蝕實驗數(shù)據(jù),管匯J1號閥、J4號閥優(yōu)選圓柱形閥,對后端短節(jié)進(jìn)行形狀和抗沖蝕角度優(yōu)化,提升了抗沖蝕能力,操控性更強(qiáng)、控制范圍更廣。

        4)目前井控設(shè)備方面的標(biāo)準(zhǔn)較鉆井技術(shù)、井控工藝發(fā)展存在一定的滯后性,應(yīng)加快標(biāo)準(zhǔn)的研究和更新。

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