張 磊,邢 昕,藍玉達,魯維軒,申寶劍,高雄厚
(1.中國石油大學(北京),北京 102249;2.中國石油廣西石化公司;3.中國石油石油化工研究院)
在FCC裝置加工過程中,原料油中40%~55%(質(zhì)量分數(shù),下同)的硫轉(zhuǎn)化成H2S并隨著干氣排出,35%~45%的硫進入液態(tài)產(chǎn)品,5%~20%的硫轉(zhuǎn)化成焦炭組分沉積在催化劑上。沉積在催化劑上的硫化物在燒焦再生過程中轉(zhuǎn)變?yōu)镾Ox,然后隨著煙氣排放。隨著原料油重質(zhì)化、劣質(zhì)化趨勢加重,F(xiàn)CC裝置排放煙氣中的SO2含量持續(xù)增加。為滿足環(huán)保要求,F(xiàn)CC裝置增設了濕法煙氣脫硫裝置[1],但該裝置存在堿液消耗多、運行成本高,極端天氣下容易產(chǎn)生“藍煙”等問題。針對上述問題,國內(nèi)多套FCC裝置再生系統(tǒng)使用了硫轉(zhuǎn)移劑,有效降低運行成本并解決“藍煙”問題[2-3]。研究發(fā)現(xiàn)[4-5]:在富氧再生條件下使用硫轉(zhuǎn)移劑,硫轉(zhuǎn)移率可達80%以上;但在兩段重疊式貧氧再生條件下,硫轉(zhuǎn)移率僅能達到50%左右。因此,優(yōu)化硫轉(zhuǎn)移劑在兩段重疊式貧氧再生條件下的作用效果具有重要意義。
針對催化劑貧氧再生過程中過剩氧含量低、低價態(tài)硫化物含量高的特點,中國石油化工股份有限公司石油化工科學研究院(簡稱石科院)開發(fā)了新型硫轉(zhuǎn)移劑RFS09。工業(yè)應用結(jié)果表明,該劑具有良好的適應性[6]。為了更好發(fā)揮硫轉(zhuǎn)移劑的功能,對催化劑貧氧再生條件進行了一系列優(yōu)化調(diào)整,考察再生條件對貧氧再生工況下硫轉(zhuǎn)移劑脫硫效果的影響。
某3.5 Mt/a重油FCC裝置的反應器/再生器系統(tǒng)采用高低并列形式設置,如圖1所示。由圖1可知,再生器采用兩段重疊式,上部為第一再生器(一再),下部為第二再生器(二再),一再、二再分別設置有主風調(diào)節(jié),一再主風量占總主風量的70%~75%,二再主風量占總主風量的25%~30%。二再再生過程為富氧再生,再生煙氣中O2體積分數(shù)為5%~6%;二再煙氣通過煙氣分布管進入一再,一再再生過程為貧氧再生,再生煙氣中O2體積分數(shù)接近為0,CO體積分數(shù)為4.5%~6.5%。一再作為催化劑再生的主要場所,催化劑藏量為850 t,二再催化劑藏量為150 t。
圖1 FCC裝置反應器/再生器示意
硫轉(zhuǎn)移劑(反應式中以MO表示)主要作用機理為[7]:在硫轉(zhuǎn)移劑的作用下,催化劑燒焦再生過程中生成的SO2首先被氧化成SO3,進而SO3被硫轉(zhuǎn)移劑中的金屬組元捕捉吸收,形成穩(wěn)定的金屬硫酸鹽;再生后的催化劑夾帶待生硫轉(zhuǎn)移劑進入提升管和汽提段,在還原氣氛下硫轉(zhuǎn)移劑再生并釋放出H2S,從而實現(xiàn)硫轉(zhuǎn)移功能。硫轉(zhuǎn)移過程涉及的反應式如(1)~(6)所示。
再生器:
(1)
(2)
(3)
提升管:
(4)
(5)
汽提段:
(6)
為了更好發(fā)揮硫轉(zhuǎn)移劑的功能,裝置進行了一系列操作優(yōu)化調(diào)整,在保持原料油性質(zhì)基本穩(wěn)定(見表1)的前提下,通過調(diào)整再生溫度、主風總量、一再/二再配風比例、停留時間等參數(shù)優(yōu)化再生操作條件,并通過CO焚燒爐出口的煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS)對煙氣中SO2進行檢測,考察不同操作條件下硫轉(zhuǎn)移劑對煙氣中SO2的脫除率。煙氣中SO2的脫除率用式(7)計算。
表1 原料油性質(zhì)
(7)
式中:j1、j2分別為調(diào)整再生條件前、后煙氣中SO2的質(zhì)量濃度,mg/m3;De(SO2)為SO2脫除率,%。
催化劑在再生器中再生時產(chǎn)生SO2,硫轉(zhuǎn)移劑首先將SO2催化氧化成SO3,進而與SO3反應生成硫酸鹽,因而再生器的操作條件直接影響硫轉(zhuǎn)移劑的性能和作用效果。為此,分別考察再生溫度、主風量、一再/二再主風分配比例、停留時間等操作條件對硫轉(zhuǎn)移劑脫除煙氣中SO2效果的影響。
再生溫度是催化裂化裝置關(guān)鍵操作參數(shù)之一。對于兩段式貧氧再生裝置,一再溫度主要隨著主風量的調(diào)整而變化,從而實現(xiàn)對燒焦比例調(diào)節(jié);二再溫度主要通過調(diào)節(jié)外取熱器負荷進行控制。一再溫度和二再溫度相互影響,圖2為一再溫度隨著二再溫度變化的趨勢。由圖2可知:一再溫度與二再溫度呈正向線性變化趨勢;二再溫度每降低1 ℃,一再溫度降低約1.727 ℃。這是因為,當增加外取熱器取熱負荷時二再溫度下降,從而導致二再進入一再的煙氣溫度降低,造成一再溫度下降。
圖2 一再、二再溫度的相關(guān)性
生產(chǎn)過程中,調(diào)整反應器溫度或再生器溫度會影響反應劑油比,進而調(diào)整硫轉(zhuǎn)移劑的有效含量。圖3為調(diào)整二再溫度對反應劑油比的影響。由圖3可知:隨著二再溫度提高,反應劑油比下降,參與反應的硫轉(zhuǎn)移劑有效含量降低;在一定溫度范圍內(nèi),二再溫度每升高10 ℃,劑油質(zhì)量比降低0.517。這是因為催化裂化反應過程所需的熱量由再生催化劑提供,調(diào)整二再溫度會直接影響一再溫度和反應溫度;反應溫度升高或再生溫度降低會使反應劑油比增大,導致催化劑循環(huán)量增大;當再生溫度提高時,為保持反應溫度不變,需降低催化劑的循環(huán)量,從而導致硫轉(zhuǎn)移劑的有效含量降低,影響其作用效果。
圖3 反應劑油比與二再溫度的關(guān)系
崔秋凱等[8]利用循環(huán)流化床研究了催化劑再生溫度對硫轉(zhuǎn)移劑性能的影響,發(fā)現(xiàn)提高再生溫度對發(fā)揮硫轉(zhuǎn)移劑的作用有利。圖4為一再、二再溫度變化對煙氣SO2脫除率的影響。由圖4可以看出:隨著催化劑再生溫度的提高,煙氣脫硫率降低;二再溫度每提高10 ℃,煙氣脫硫率降低約4.54百分點,一再溫度每提高10 ℃,煙氣脫硫率降低2.09百分點。
圖4 煙氣SO2脫除率與一再、二再溫度的關(guān)系
實際裝置生產(chǎn)數(shù)據(jù)和實驗室數(shù)據(jù)存在偏差,原因在于實驗室測試時劑油比固定,隨著再生溫度升高硫轉(zhuǎn)移劑催化氧化SO2的活性提高,進而促進了硫轉(zhuǎn)移劑對SO3的吸附及反應生成硫酸鹽的過程;但是,實際生產(chǎn)中,再生溫度變化不僅影響硫轉(zhuǎn)移劑催化氧化SO2的活性,還影響參與反應硫轉(zhuǎn)移劑的有效含量,即改變了反應劑油比。綜上所述,可以推斷再生溫度變化時,對劑油比的影響比對硫轉(zhuǎn)移劑催化氧化SO2的活性影響更大。
再生煙氣中氧氣、CO的含量是區(qū)分貧氧/富氧再生的標志之一。一般情況下,富氧再生煙氣中氧氣體積分數(shù)大于2%、CO體積分數(shù)接近0;而貧氧再生煙氣中氧氣體積分數(shù)小于0.1%、CO體積分數(shù)為3%~6%。由于本研究中采用貧氧再生,煙氣中氧氣含量極低,因而采用CO含量來表征貧氧程度。一再煙氣中CO含量對SO2脫除率的影響如圖5所示。由圖5可知,一再煙氣中CO的體積分數(shù)每增加1百分點,SO2脫除率降低5.27百分點。這是由于SO2必須氧化為SO3后才能被硫轉(zhuǎn)移劑吸收并轉(zhuǎn)移至提升管反應器發(fā)生反應,再生器中必須有充足的氧氣才能保證硫的氧化,煙氣中CO含量越高,氧氣含量越低,貧氧程度越高,影響硫轉(zhuǎn)移劑的作用效果。
圖5 SO2脫除率與一再煙氣中CO含量的關(guān)系
主風是再生器中催化劑的流化載體和焦炭的氧化介質(zhì),一再煙氣中CO含量是結(jié)果性指標,而在實際生產(chǎn)過程中通過物料平衡可以計算出單位質(zhì)量焦炭的主風消耗量(簡稱焦炭風耗),進而通過調(diào)整主風量控制一再煙氣中的CO含量,從而控制一再貧氧程度。圖6為焦炭風耗與一再煙氣中CO含量、SO2脫除率關(guān)系。由圖6可知:隨著焦炭風耗增加,即主風量增加,再生系統(tǒng)氧含量增加,一再煙氣中CO含量降低,再生貧氧程度降低,硫轉(zhuǎn)移劑的性能提高;與再生溫度對SO2脫除率的影響相比,再生貧氧程度對SO2脫除率的影響更大。
圖6 一再煙氣中CO含量和SO2脫除率與焦炭風耗的關(guān)系
國內(nèi)某煉油廠催化裂化裝置原料為硫質(zhì)量分數(shù)0.68%~0.80%的摻渣原料油,待生催化劑的碳質(zhì)量分數(shù)為1.01%,硫質(zhì)量分數(shù)為0.45%~0.62%。經(jīng)一再再生后,再生催化劑的碳質(zhì)量分數(shù)為0.27%,積炭減少約73%;硫質(zhì)量分數(shù)為0.085%~0.100%,硫化物減少約81%。大部分硫化物在一再生器中氧化為SO2和SO3,其中SO2摩爾分數(shù)為80%~90%,SO3摩爾分數(shù)為10%~20%[9]。SO2在硫轉(zhuǎn)移劑的催化作用下會進一步氧化為SO3,從而被硫轉(zhuǎn)移劑中堿性組分吸收,因而需不斷優(yōu)化硫轉(zhuǎn)移劑性能,提高貧氧條件下SO2氧化為SO3比例。
一再/二再主風分配比例對SO2脫除率的影響如圖7所示。由圖7可知:在相同主風總量下,隨著二再主風占比增大,SO2脫除率降低,這主要是因為二再原本處于富氧工況,過剩氧含量系數(shù)高達1.36,能充分滿足硫轉(zhuǎn)移劑反應需要,進一步增加二再主風量,對硫轉(zhuǎn)移劑作用影響有限;而二再主風量增大導致一再主風量減小,一再原本處于還原氛圍,主風量減小進一步加深了其貧氧程度,對焦炭中硫的氧化不利。
圖7 SO2脫除率與二再主風占比的關(guān)系
硫轉(zhuǎn)移劑在再生器中的停留時間決定了硫轉(zhuǎn)移劑與SO2的接觸反應時間。對于兩段重疊式貧氧再生裝置,二再催化劑藏量控制基本恒定,卸劑過程主要影響一再催化劑藏量。在其他條件不變的情況下,改變一再催化劑藏量可以調(diào)整硫轉(zhuǎn)移劑在再生器的停留時間。表2為硫轉(zhuǎn)移劑在再生器的停留時間對SO2脫除率的影響結(jié)果。由表2可知:當一再催化劑藏量為933.8 t時,硫轉(zhuǎn)移劑停留時間最長,為15.308 min;當催化劑卸劑質(zhì)量分數(shù)為7.81%(卸劑量為66.4 t)時,硫轉(zhuǎn)移劑停留時間最短為14.22 min;在硫轉(zhuǎn)移劑停留時間調(diào)整過程中,不同停留時間下SO2脫除率的差異均在1百分點以內(nèi),且變化沒有規(guī)律性。因此,在考察范圍內(nèi),停留時間對硫轉(zhuǎn)移劑性能的影響很小,可以忽略。由硫轉(zhuǎn)移劑作用機理分析,延長停留時間可以促進煙氣中SO2與脫硫劑接觸,有利于增強硫轉(zhuǎn)移劑的脫硫效果;但實際生產(chǎn)中通過加卸劑的方式改變停留時間,并未對硫轉(zhuǎn)移劑脫硫效果造成影響,這是因為在硫轉(zhuǎn)移劑開發(fā)時已經(jīng)充分考慮其反應活性,使其能在較短時間內(nèi)將SO2催化氧化成SO3并反應生成硫酸鹽,因此通過調(diào)整停留時間對硫轉(zhuǎn)移劑的作用過程影響很小。
表2 停留時間對SO2脫除率的影響
(1)對于兩段重疊式貧氧再生裝置,在再生溫度滿足再生催化劑定碳要求的前提下,二再溫度每降低10 ℃,脫硫率提高4.54百分點,原因在于二再溫度越低,則劑油比越高,硫轉(zhuǎn)移劑作用效果越好。
(2)焦炭燃燒的主風消耗越高,則一再煙氣中CO含量越低,硫轉(zhuǎn)移劑作用效果越好。在主風量不變的情況下,提高一再主風占比、降低二再主風占比,硫轉(zhuǎn)移劑的作用效果提高。
(3)正常生產(chǎn)中,通過調(diào)整一再催化劑藏量而調(diào)節(jié)硫轉(zhuǎn)移劑停留時間,對硫轉(zhuǎn)移劑的作用效果基本沒有影響。