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        煤氣水分離裝置含塵重芳烴處理方法分析

        2022-08-08 02:24:24張汕閆玫霖伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司新疆伊寧835000
        化工管理 2022年20期
        關(guān)鍵詞:含塵焦油離心機(jī)

        張汕,閆玫霖(伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司,新疆 伊寧 835000)

        0 引言

        在煤化工生產(chǎn)過程中,煤氣水分離工藝為核心技術(shù),關(guān)系到能否順利完成煤炭資源的高效轉(zhuǎn)化。實際利用煤氣水分離裝置對粗煤氣進(jìn)行處理,其中不僅含有大量水蒸氣,同時也含有焦油、脂肪酸、粉塵等各種雜質(zhì)。經(jīng)過反復(fù)洗滌、冷卻處理后,需要對得到的煤氣水進(jìn)行氣化,實現(xiàn)水中溶解氣、焦油和固體顆粒等各種物質(zhì)分離。而期間生產(chǎn)的含塵重芳烴成分復(fù)雜,包含的粗苯、酚類等屬于貴重化工原料,未能得到合理處理,將引發(fā)嚴(yán)重能源浪費的同時,給環(huán)境帶來污染。因此有效處理含塵重芳烴是實現(xiàn)煤炭資源清潔、高效利用所需解決的重要問題。

        1 煤氣水分離裝置的運行

        根據(jù)煤氣水分離裝置工作原理可知,首先利用冷卻系統(tǒng)對煤氣水進(jìn)行冷卻,然后通過減壓膨脹方式對水中溶解氣體進(jìn)行分離。經(jīng)過膨脹器處理后,根據(jù)無壓重力沉降分離的原理,將氣體通入到焦油分離器和油氣分離器,由于油、焦油等各種組分的密度存在差異,能夠?qū)崿F(xiàn)各組分分離。將剩余氣體融入過濾系統(tǒng),可以進(jìn)行過濾凈化,部分返回煤氣化裝置進(jìn)行循環(huán)利用,部分利用酚氨回收裝置進(jìn)行處理。但結(jié)合實踐經(jīng)驗可知,裝置運行主要遭遇三種問題,將給裝置運行的穩(wěn)定性帶來影響。

        首先,煤氣水中含有的粉塵顆粒等固態(tài)物質(zhì)較多,容易造成換熱器發(fā)生堵塞問題,繼而導(dǎo)致裝置頻繁發(fā)生故障。分析原因可知,與經(jīng)過氣化后生成的煤氣水含塵量較高有關(guān),引發(fā)冷卻系統(tǒng)工況惡化,處于低負(fù)荷運行狀態(tài),繼而導(dǎo)致后續(xù)焦油分離器等設(shè)備運行異常。在裝置整體運行工況出現(xiàn)較大波動的情況下,將面臨較大安全隱患。

        其次,受前期冷卻效果的影響,介質(zhì)溫度過高,存在嚴(yán)重油水乳化問題,繼而導(dǎo)致后續(xù)焦油分離器無法實現(xiàn)焦油和粉塵等物質(zhì)的有效分離。隨著分離器積塵日漸加重,導(dǎo)致系統(tǒng)排污量持續(xù)增加,運行負(fù)荷也隨之提高,造成分離空間、時間持續(xù)減少,陷入惡性循環(huán)[1]。因此裝置產(chǎn)品中COD 含量較高,粗粉等副產(chǎn)品的含油較多,給各項物質(zhì)指標(biāo)控制帶來較大難度。

        最后,分離裝置運行不佳,造成含塵重芳烴等固廢產(chǎn)出量過多。采取以往的轉(zhuǎn)運處理方式,將面臨含塵重芳烴堆積情況,導(dǎo)致周圍環(huán)境受到污染。

        2 含塵重芳烴的來源及處理

        2.1 來源分析

        為對裝置產(chǎn)生的過量含塵重芳烴進(jìn)行處理,首先還應(yīng)明確物質(zhì)來源,通過把握其組分合理選擇處理方法。在油氣分離裝置中,粗煤氣包含甲烷、一氧化碳、硫化氫等各種復(fù)雜組分,初期經(jīng)過冷卻、膨脹處理后,多數(shù)為分解物質(zhì)發(fā)生了冷凝,生成煤氣水混合液,進(jìn)入焦油分離器。在分離器的中心管中,混合液進(jìn)入首個沉降區(qū),促使物流沿著徑向在內(nèi)壁中流動,經(jīng)過環(huán)縫升至下一個沉降區(qū),最終進(jìn)入設(shè)備中心,由環(huán)形溢流堰收集,最終進(jìn)入到環(huán)狀槽[2]。經(jīng)槽底管道引出后,混合液進(jìn)入后續(xù)處理設(shè)備,而分離得到的焦油物質(zhì)發(fā)生沉降,進(jìn)入到設(shè)備錐形底部。從物質(zhì)構(gòu)成上來看,包含純焦油和含塵重芳烴,前者可以通過設(shè)備配備的液位調(diào)節(jié)器間斷排出,在重力作用下進(jìn)入到油槽中,通過泵送方式輸入儲存罐中。而含塵重芳烴將從設(shè)備底部流出,需要額外處理。由于含塵重芳烴較為黏稠,容易在設(shè)備內(nèi)壁上附著,因此設(shè)備內(nèi)部配備電動刮刀清除沉積的含塵重芳烴。此外,一旦焦油發(fā)生裂化分解等反應(yīng),將出現(xiàn)流動性下降問題,因此需要在設(shè)備錐底外壁設(shè)置加熱盤管,通過蒸汽加熱方式加速含塵重芳烴向下流動,以免出現(xiàn)凝固現(xiàn)象。由此可知,含塵重芳烴來自于焦油分離器,從組分上來看含塵量較高,可以達(dá)到40%左右,同時水分含量也較高,約達(dá)12%左右;剩余物質(zhì)為焦油,內(nèi)含粗苯、酚類等化合物,可用于橡膠、塑料等材料的制備,具有回收價值。

        2.2 含塵重芳烴的處理方法

        由于含塵重芳烴中包含較多煤塵、重芳烴等物質(zhì),具有黏度大、流動性差等特點,因此處理起來較為困難。從現(xiàn)有含塵重芳烴處理方法上來看,按照作用主要可以劃分為三類,即燃燒處理、氣化處理和深度處理。

        采取直接燃燒處理方法,可以將含塵重芳烴當(dāng)成是土窯燃料。但在實際應(yīng)用過程中由于燃燒溫度不高,同時供氧量較低,因無法充分燃燒而產(chǎn)生廢氣。廢氣中包含較多的環(huán)芳烴等物質(zhì),屬于有毒廢氣,直接排放將引發(fā)環(huán)境污染。而將含塵重芳烴與煤混合,可以完成型煤配制,使用高溫鍋爐能夠使其充分燃燒。在工業(yè)生產(chǎn)實踐中多采用該種處理方法,能夠生產(chǎn)得到低灰、高黏、揮發(fā)分高的煉焦型煤,通過回爐煉焦可以獲得更多的煤氣和焦炭,具有一定經(jīng)濟(jì)效益[3]。此外,也可以在含塵重芳烴中添加分散劑、稀釋劑等添加劑后得到乳化液燃料,也能實現(xiàn)充分燃燒。但該方法對燃料的配比要求較高,故尚未在工業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用。

        根據(jù)相關(guān)研究可知,含塵重芳烴也能用作煤氣化原料,采用水乳化制漿、煤瀝青-水制漿等技術(shù),然后利用氣化技術(shù)生產(chǎn)原料氣[4]。在工業(yè)生產(chǎn)中,多使用含塵重芳烴進(jìn)行水煤漿配制,也能轉(zhuǎn)化為原料氣進(jìn)行循環(huán)處理。采取該工藝,利用均化器將含塵重芳烴磨碎,增強(qiáng)其流動性的同時,通過泵送加壓方式輸入循環(huán)管道,噴射到汽化爐中加壓氣化,剩余通過管道返回煤氣水分離裝置實現(xiàn)循環(huán)利用。采取該種處理方法,無需排放含塵重芳烴,但依然無法實現(xiàn)焦油的高效利用,同時因含塵重芳烴容易造成循環(huán)管路堵塞,因此經(jīng)濟(jì)效益不高。

        實現(xiàn)含塵重芳烴的深度處理,可以通過機(jī)械或化學(xué)萃取方式將煤塵和焦油分離開來,然后對有價值的組分進(jìn)行回收利用,加工成具有較高附加值的工業(yè)材料。采用機(jī)械分離方式,將根據(jù)含塵重芳烴各組分密度差異進(jìn)行離心分離,利用高速旋轉(zhuǎn)設(shè)備提供離心力,具有工藝簡單、效率高等特點,但無法實現(xiàn)各種物質(zhì)的完全分離。采用化學(xué)分離法,利用萃取溶劑對含塵重芳烴中的有機(jī)組分進(jìn)行溶解、提取,可以實現(xiàn)物質(zhì)有效分離。在工藝實踐中,要求按比例混合含塵重芳烴和溶劑,經(jīng)過過濾、離心、沉降等工序完成油、渣分離。在此基礎(chǔ)上利用汽提、蒸餾等手段實現(xiàn)油品和萃取劑分離。萃取劑的選擇存在一定難度,同時工藝流程較長,使用過多化學(xué)試劑則容易給環(huán)境帶來污染。此外,采用熱解分離方式,對含塵重芳烴進(jìn)行加熱促使有機(jī)物分解。在工藝實踐中,將含塵重芳烴輸入到緩沖罐中進(jìn)行初級加熱,經(jīng)過攪拌、沉淀和離心后,可以實現(xiàn)多數(shù)油渣分離[5]。得到的焦油經(jīng)過蒸餾、加氫制備等深度加工,能夠?qū)崿F(xiàn)價值最大化。而針對含油粉渣,利用裂解蒸餾裝置升溫,隨著分子裂解,渣內(nèi)油分、水分將得到蒸餾。油分中包含酚油、輕油等,可以用于生產(chǎn)不同的油品。剩余殘渣送入氣化車間,經(jīng)過干燥、破碎等處理后直接送入流化床鍋爐燃燒,也可以通過加工制備石墨烯、活性炭等材料。整個工藝較為復(fù)雜,包含較多處理步驟,因此運行成本較高,但生產(chǎn)出的產(chǎn)品具有較高附加價值,可以實現(xiàn)資源充分利用。

        通過綜合分析可知,將含塵重芳烴當(dāng)成是燃料、原料等使用,需要采用相應(yīng)的處理方法進(jìn)行油和煤粉的分離。而采用不同方法處理含塵重芳烴,應(yīng)知道各自的優(yōu)缺點,在工藝生產(chǎn)實踐中結(jié)合實際條件選擇適宜的處理方法。

        3 含塵重芳烴處理工藝的改進(jìn)

        3.1 處理工藝

        3.1.1 工藝流程

        某煤氣水分離裝置用于對氣化裝置產(chǎn)生的含油含塵煤氣水進(jìn)行處理,設(shè)計規(guī)模為1 800 t/h。對裝置分離流程展開分析可知,煤氣水將在裝置中分為三股物流,具體為含油煤氣水、含塵煤氣水和經(jīng)過初步分離的混合液。首先,含油煤氣水經(jīng)過換熱、膨脹后釋放溶解氣體,壓力下降至接近大氣壓。前期釋放氣體混合物與膨脹氣融合,冷卻后送入硫回收裝置。而液體部分進(jìn)入油分離器后,油分因不溶和密度差異上浮,溢流至油槽,剩余部分與含塵煤氣水混合,進(jìn)入最終油分離器[6]。其次,含塵煤氣水經(jīng)換熱、減壓后進(jìn)入焦油分離器,實現(xiàn)純焦油和含塵重芳烴分離。含塵重芳烴利用均化器處理,然后裝車運輸至氣化爐焚燒。最后,將從不同分離器流出的液體混合,進(jìn)入最終油分離器。在重力引流作用下,混合煤氣水進(jìn)入緩沖槽,部分將泵送至氣化單元,部分進(jìn)入雙介質(zhì)過濾器進(jìn)行過濾,利用酚氨回收裝置處理。

        3.1.2 含塵重芳烴的處理情況

        在工藝生產(chǎn)實踐中,每天含塵重芳烴量達(dá)到200 t,出現(xiàn)了堆積情況,面臨轉(zhuǎn)運難題的同時,引發(fā)了分離器運行效率下降問題,造成分離效果不佳,未分離焦油進(jìn)入到油分離器和過濾器中,并流入酚氨回收裝置。通過現(xiàn)場檢查,可以發(fā)現(xiàn)回收裝置在進(jìn)口位置出現(xiàn)大量焦油沉積現(xiàn)象,造成原料酚水中含油量較高。與此同時,經(jīng)過一段時間運行后,用于噴射煤氣水的噴射泵出現(xiàn)水量下降問題,檢查確認(rèn)泵進(jìn)出口過濾網(wǎng)發(fā)射堵塞。分析原因可知,由于焦油分離不徹底,造成回流煤氣水中油分較多,給塔盤、換熱器等帶來的影響,造成泵料臟污和泵口堵塞。為保證裝置可以穩(wěn)定運行,則需定期進(jìn)行各處過濾網(wǎng)、濾料等零部件和材料更換,造成運行成本較高的同時,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)。

        3.2 裝置改造

        3.2.1 改造方案

        從含塵重芳烴處理角度展開分析,在裝置改造方面還應(yīng)提出可以實現(xiàn)含塵重芳烴減量處理和高效分離的方案,以便為各種物質(zhì)的回收利用奠定扎實基礎(chǔ)。對幾種處理方法進(jìn)行比較,原裝置采用外運燃燒處理方法,顯然面臨含塵重芳烴堆積問題,無法達(dá)到減量目標(biāo)。而采用氣化方式將含塵重芳烴返回汽化爐循環(huán),盡管可以解決物質(zhì)運送和排放問題,但仍然未能實現(xiàn)焦油組分高效回收和利用,并且同樣面臨管道堵塞和定期檢修維護(hù)難題,總體經(jīng)濟(jì)效益不佳。采用深度處理方法,通過化學(xué)萃取放或熱裂解方式進(jìn)行含塵重芳烴處理,在現(xiàn)有工序較多的情況下,將導(dǎo)致工藝流程過于復(fù)雜,給各種物相分離控制帶來困難。與此同時,配備過多的工藝裝置,也將造成裝置改造成本過高,無法滿足實踐生產(chǎn)要求。在綜合考量的基礎(chǔ)上,決定采用多相分離方式進(jìn)一步完成含塵重芳烴分離處理,減少裝置最終產(chǎn)生的固廢的同時,加強(qiáng)焦油資源回收利用。

        采用多相分離處理技術(shù),能夠延長流體在分離器中的靜置時間。具體來講,需要選用三相離心機(jī)對從現(xiàn)有焦油分離器中流出的含塵重芳烴進(jìn)行處理,通過泵送方式輸送至離心機(jī)種,促使密度大的固體在離心作用下進(jìn)一步發(fā)生沉降,達(dá)到增強(qiáng)粉塵和焦油分離效果的目標(biāo),繼而使整個煤氣水循環(huán)情況得到改善,保證煤氣水分離裝置能夠維持高效、穩(wěn)定運行。從離心機(jī)運行過程來看,由于粉塵和焦油密度存在差異,在離心過程中較輕的液相和較重的固相將構(gòu)成同心圓柱,前者處于內(nèi)層,后者將在傳鼓壁上沉積,并經(jīng)過輸送器輸入到筒體錐體端,排入到固體集料箱中。而分離得到的焦油進(jìn)入焦油槽,產(chǎn)生的廢水由集液箱返回到煤氣水分離裝置入口。采取三相離心機(jī)和前面的焦油分離器構(gòu)成分離系統(tǒng),如圖1 所示,能夠加強(qiáng)熱值高的焦油回收,同時可以完成煤氣水、粉渣的分離處理,配合現(xiàn)有工藝運行。而無需對原本工藝路線進(jìn)行改造,可以簡化分離操作和減少前期投資,使裝置產(chǎn)生的含塵重芳烴明顯減少,有助于實現(xiàn)清潔生產(chǎn)目標(biāo)。

        圖1 含塵重芳烴分離系統(tǒng)

        3.2.2 方案實施

        在方案實施階段,針對煤氣水中固體顆粒物含量較多的情況,為從源頭加強(qiáng)控制,首先需要在裝置進(jìn)口位置增設(shè)固液分離設(shè)備,可以對上游輸送的液體中的大粒徑物質(zhì)進(jìn)行沉降,避免換熱器等設(shè)備發(fā)生堵塞,確保后續(xù)分離設(shè)備可以維持穩(wěn)定運行。增設(shè)該裝置,也能預(yù)防閥門、管道等配件堵塞,降低裝置維修頻率??紤]到煤氣水中含有一定量油分,需要適量添加凈化助劑預(yù)防油分乳化,以免給分離系統(tǒng)運行帶來不良影響。結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)驗,選用親水親油凈化助劑,可以直接作用于液體表面,通過調(diào)整液面張力吸附煤塵、固體懸浮物等,使油水混合物的分離效果得到增強(qiáng)。在此基礎(chǔ)上,選用Z4E-3/44 型號的高效三相離心機(jī),設(shè)計處理量可以達(dá)到10 m3/h,能夠在2 500~3 000 倍超重力條件下對煤塵、煤氣水和焦油進(jìn)行分離,實現(xiàn)不同物質(zhì)分離處理。

        對優(yōu)化后的工藝過程展開分析,可知含塵煤氣水經(jīng)過固液分離后,液相經(jīng)過換熱、膨脹后將進(jìn)入分離系統(tǒng),首先利用焦油分離器進(jìn)行處理,得到的焦油泵送入罐,剩余物質(zhì)進(jìn)入三相離心機(jī)進(jìn)行處理,固相用于燃燒,液相返回煤氣水分離裝置入口,焦油進(jìn)行回收。而含焦油煤氣水直接進(jìn)行換熱、膨脹后,進(jìn)入分離系統(tǒng)處理,并在緩沖槽中添加助劑,防止液體乳化的同時,加強(qiáng)酚氨的回收利用。通過對焦油和煤塵分離過程進(jìn)行強(qiáng)化,最終可以得到純焦油,泵送至罐區(qū)出售,剩余煤塵運輸至汽化爐所在位置,與粉煤混合后燃燒處理。因此采取優(yōu)化工藝,固廢量將有所減少,焦油等資源將得到高效利用。

        3.3 效果分析

        對裝置改造效果展開分析,可知經(jīng)過前期固液分離、焦油分離器等設(shè)備處理后,進(jìn)入三相離心機(jī)的煤塵含量下降至9.08%,水含量達(dá)到15.08%,而離心機(jī)出料情況如表1 所示,生成的各種物質(zhì)組分均能達(dá)到合格指標(biāo)。因此采用分離系統(tǒng)實現(xiàn)三相處理,得到的重芳烴可以直接銷售,而塵渣可以與膠粉混合生成型煤,在鍋爐中可以充分燃燒,避免產(chǎn)生有毒廢氣。對其他工藝指標(biāo)進(jìn)行分析,可知換熱器、分離器等設(shè)備運行周期有所延長,如換熱器運行時間從20~40 d 延長至240 d,冷卻器運行時長從30~60 d 延長至240 d,焦油分離器從30~60 d 延長至240~300 d,由此可見,利用三相離心機(jī)分離得到的廢液返回煤氣水分離裝置中循環(huán),可以保證整個分離裝置穩(wěn)定運行。

        表1 離心機(jī)出料情況

        對裝置副產(chǎn)品分離效果展開分析,可知COD 值有所下降,從28 000~35 000 mg/L 降低至18 000~ 23 000 mg/L,煤氣水含量1 200~2 500 mg/L 從降低至300~800 mg/L。因此裝置改造后煤氣水各項指標(biāo)有所改善,能夠增強(qiáng)水質(zhì)生化效果,時裝置獲得更強(qiáng)的水處理能力。從副產(chǎn)品產(chǎn)量來看,重芳烴從10.5 萬噸/年提升至12.0 萬噸/ 年,多元烴從5.4 萬噸/ 年提升至8.5 萬噸/年,說明分離裝置能夠保持高效運行,提高資源回收利用率。而裝置累計投資4 000 萬元,每年可以節(jié)約3 500 萬元固廢處理廢,通過增加副產(chǎn)品產(chǎn)量每年約帶來3 000 萬元收益,因此方案的實施創(chuàng)造了顯著效益。

        4 結(jié)語

        在煤氣水分離裝置運行的過程中,含塵重芳烴主要來源于焦油分離器,在裝置運行狀況不佳的情況下產(chǎn)生的含塵重芳烴逐漸增加,難以實現(xiàn)焦油組分的高效分離,引發(fā)含塵重芳烴堆積問題。為預(yù)防該類問題的發(fā)生,需要對現(xiàn)有工藝裝置進(jìn)行改進(jìn),針對煤氣水中固體組分多的問題增設(shè)固液分離裝置,并通過添加凈化助劑和增設(shè)三相離心機(jī)等方式實現(xiàn)油、塵的高效分離,加強(qiáng)含塵重芳烴的減量化處理和資源化利用,為裝置運行帶來更多經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。

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