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        脫氧水制水及供水系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計探討

        2022-08-06 02:34:50李銘李貫球曾粦軍
        酒·飲料技術(shù)裝備 2022年4期
        關(guān)鍵詞:制水水機(jī)儲水

        李銘 李貫球 曾粦軍

        關(guān)鍵字:脫氧水;碳酸水;分段制水;分級用水

        隨著高濃釀造的普及,啤酒廠對脫氧水的需求越來越大。相關(guān)資料顯示,脫氧水制備約占啤酒企業(yè)氨系統(tǒng)制冷負(fù)荷的26%[1],是啤酒用電耗能的重點關(guān)注工序。傳統(tǒng)脫氧水由釀造水經(jīng)過脫氧、冷卻和碳酸化處理制備而成,具有溶解氧含量低、水溫低和CO2含量高的特點。為了更好地區(qū)分,下文定義:經(jīng)脫氧而未經(jīng)碳酸化處理的水為脫氧水;經(jīng)脫氧且碳酸化處理的水為碳酸水(即傳統(tǒng)脫氧水)。過去,碳酸水廣泛用于釀造冷區(qū)各生產(chǎn)工序,如高濃稀釋、啤酒過濾和管道設(shè)備頂水,其制備工藝及使用流程存在以下問題:

        首先,制水冷卻方式采用氨泵供冷和一段冷卻法,整體制水能耗較高;

        其次,釀造管道/設(shè)備頂水更側(cè)重于隔氧需求,對水溫和CO2含量要求沒有稀釋用水的嚴(yán)格,統(tǒng)一采用碳酸水將造成不必要的能源消耗;

        最后,制水過程填充CO2采用粗放式的手動調(diào)節(jié)方式。在一定壓力下,不同制水流量和溫度需要的CO2填充量不同,采用人工控制方式不僅無法準(zhǔn)確填充CO2,還會造成大量CO2逸出和浪費。

        當(dāng)今,節(jié)能減排既是啤酒企業(yè)的社會責(zé)任,又是啤酒企業(yè)生存發(fā)展的生命線。為持續(xù)推進(jìn)節(jié)能環(huán)保綠色工廠和碳中和工廠的建設(shè),本文將從以下幾方面探討脫氧水制備及使用流程的優(yōu)化措施。

        1 采取重力供氨及分段冷卻技術(shù)

        根據(jù)制冷原理可知,同樣的制冷量,蒸發(fā)溫度越高,制冷能效比(COP)越高。因此,將部分制冷量分配在高溫蒸發(fā)區(qū),有利于制水系統(tǒng)節(jié)能。

        舊方案中,冷媒從冷站供氨至發(fā)酵車間,制水系統(tǒng)只有1 個薄板冷卻器。從能耗方面分析:①氨泵長距離輸送消耗大量電能;②采用一段冷卻法冷媒的蒸發(fā)溫度較低(約0℃),因此制冷能耗也較高。

        從安全方面分析:新的生產(chǎn)安全法規(guī)要求氨不能直接進(jìn)入食品生產(chǎn)或辦公區(qū)域,舊布局方案存在安全隱患。因此無論從能耗還是安全角度考慮,制水的工藝流程及設(shè)備布局亟需優(yōu)化。目前有些工廠在糖化冰水制備工段已采用重力供氨和分段冷卻技術(shù),并獲得較高的節(jié)能效果。[2]同理,脫氧水冷卻方案可參考糖化冰水的冷卻案例進(jìn)行優(yōu)化配置及布局。

        實現(xiàn)重力供氨及制水分段冷卻,制水系統(tǒng)需配置兩個薄板冷卻器并將其布置在冷站附近,保證能滿足重力供氨要求。中間溫度選擇方面,兩段冷卻法中間溫度設(shè)計按整個降溫區(qū)間的55%考慮[3]。以夏季水溫30℃,目標(biāo)冷卻溫度2℃測算,即(30-2)×55%=15.4℃,與冬季水溫15℃基本相符,因此中間溫度設(shè)定為15℃。冷卻時一級薄板冷卻器將水溫從30℃冷卻至15℃,設(shè)計蒸發(fā)溫度為10℃;二級薄板冷卻器將水溫從15℃冷卻至2℃,設(shè)計蒸發(fā)溫度為0℃。綜合考慮冷卻薄板冷卻能力的余量要求,實際冷卻薄板能力配置如下表1:

        表1. 分段制水冷卻薄板能力

        2 分級用水應(yīng)用

        分析發(fā)現(xiàn),部分管道和設(shè)備每次頂水用量少、頂水操作只是為了隔氧和預(yù)冷,對水體的溫度和CO2含量要求沒有稀釋用水的高。以年產(chǎn)30 萬千升釀造產(chǎn)能測算,釀造各工序脫氧水和碳酸水的用水統(tǒng)計如下表2 所示。

        表2. 脫氧水和碳酸水用水統(tǒng)計

        表2 數(shù)據(jù)可知,脫氧水和碳酸水的總用水量927m3/天,其中脫氧水用量48m3/天(占比5.2%),碳酸水用量879m3/天(占比94.8%)。即每天有48m3脫氧水不需要二級降溫和碳酸化處理,可進(jìn)一步降低制水系統(tǒng)能耗和CO2消耗。為實現(xiàn)分級用水的需求,應(yīng)從儲水和供水兩方面進(jìn)行基本配套設(shè)計。

        在儲水方面,至少配置2 個儲水罐,分別用于儲存脫氧水和碳酸水。儲水罐配套高位和低位壓力變送器,通過高、低位壓力算出儲水液位,實時顯示儲水量;儲水罐還需配置高位液位開關(guān),避免儲水罐進(jìn)水過多造成溢流;儲水罐中部配置溫度變送器,用于監(jiān)測儲水罐水溫并反饋信息至控制系統(tǒng),自動控制儲水罐冷媒閥開關(guān)。

        在供水方面,至少配置2 條供水管路滿足分級用水的需求。供水管路分別配套變頻泵和壓力變送器,保證供水系統(tǒng)恒壓供水,用于脫氧水和碳酸水單獨供出。儲水罐底部出水管路配置液位開關(guān),用于保護(hù)供水泵,防止儲水罐空后供水泵空轉(zhuǎn)。

        3 制水控制

        舊式制水設(shè)備自動化水平還有待提高,前充和后充CO2均采用浮子流量計顯示添加量,通過人工調(diào)整截止閥開度來控制CO2添加量(圖1)。CO2添加量則通過現(xiàn)場測量制水結(jié)果來確認(rèn),確認(rèn)添加量后的截止閥開度一般不作調(diào)整。

        圖1. 前充及后充CO2 浮子流量計

        由亨利定律可知, CO2在液體中的溶解度取決于溫度、壓力及氣體純度。在一定的壓力和氣體純度下,制水流量不同、不同季節(jié)水溫的變化均會影響填充CO2的需求量。由于人工操作無法實時調(diào)整CO2的添加量,因此需要提高電氣儀表閥門的應(yīng)用才能滿足精準(zhǔn)填充CO2的要求。具體實施方案如圖2 所示:

        圖2. 脫氧水制備設(shè)備流程圖

        1)在進(jìn)水管路增加流量變送器和溫度變送器,監(jiān)測進(jìn)水流量和溫度。當(dāng)制水流量偏離設(shè)定值時,通過調(diào)整進(jìn)口調(diào)節(jié)閥開度來調(diào)整進(jìn)水流量。

        2)前充CO2管路增加質(zhì)量流量計和氣動調(diào)節(jié)閥。其中,質(zhì)量流量計能準(zhǔn)確監(jiān)測前充CO2添加量,氣動調(diào)節(jié)閥用于調(diào)節(jié)在線CO2添加量??刂葡到y(tǒng)根據(jù)每升水在實時溫度下CO2的飽和溶解度,通過實時監(jiān)測的進(jìn)水流量、溫度和在線CO2添加量,調(diào)整氣動調(diào)節(jié)閥開度,從而達(dá)到精準(zhǔn)添加CO2的控制要求。同理,后充CO2管路同樣配套質(zhì)量流量計和氣動調(diào)節(jié)閥,控制系統(tǒng)通過后充CO2添加量根據(jù)進(jìn)水流量、溫度、CO2水中飽和溶解度和目標(biāo)CO2添加量進(jìn)行精準(zhǔn)添加控制。

        3)CO2在水中飽和溶解度受壓力影響,為了保證后充CO2能充分溶解,需在出口管路配置背壓閥、壓力變送器作為穩(wěn)壓作用。

        4)為了保證填充的CO2能夠快速完全的溶解,需要配置衛(wèi)生型靜態(tài)混合器,將水中未溶解的氣體大氣泡變?yōu)樾馀?,增加氣體與水的接觸面積,確保湍流狀態(tài)下促進(jìn)CO2快速完全溶解。

        4 預(yù)期節(jié)能效果

        以年產(chǎn)30 萬千升釀造產(chǎn)能,每年生產(chǎn)200 天,制水能力50m3/h 測算:

        1)實現(xiàn)重力供氨后,可節(jié)省一臺22kw氨泵,全年可節(jié)約用電:

        927÷50×22×200=81576kw.h

        2)實現(xiàn)分段制水后,冷站制冷COP提高,可降低制冷電耗:

        表3.兩種制冷方法的設(shè)備參數(shù)對比

        對比兩種制冷方法的制冷能效比,其中兩段制冷法平均COP 為4.15,一段制冷法COP 為3.18,兩段制冷法的COP 比一段制冷法提高30.5%,有利于冷站系統(tǒng)節(jié)能。

        表4. 兩種制冷方法電耗對比

        合計耗電量 8281兩段制冷法比一段制冷法節(jié)省電量(kw.h) 1879

        兩段冷卻法耗電量比一段冷卻法節(jié)能:1879÷10160×100%=18.5%每年可節(jié)約用電量:200×1879=375800kw.h

        3)實現(xiàn)分級用水后,制備脫氧水無需碳酸化處理。查表可知,常壓下CO2飽和溶解度與溫度關(guān)系如表5。

        表5 常壓下CO2在水中的飽和溶解度

        從表5 數(shù)據(jù)可知,常壓下15℃時CO2飽和溶解度1.97g/l,30℃時CO2飽和溶解度1.26g/l。此處常壓下CO2在水中的飽和溶解度即為前充CO2后脫氧水的飽和CO2含量。設(shè)定碳酸水目標(biāo)CO2含量為5g/l,則后充CO2理論值等于碳酸水目標(biāo)CO2含量減去脫氧水飽和CO2含量。

        表6. 不同溫度對應(yīng)后充CO2量

        由于不同溫度對應(yīng)的后充CO2理論用量不同,為了方便計算,后充CO2量按平均值3.38g/l 測算:

        分級用水可節(jié)省后充CO2百分比:

        48÷927×100%=5.2%

        分級用水每年可節(jié)省CO2:

        48×3.38÷1000×200=32.45t

        4)采用精準(zhǔn)填充CO2比手動添加方式更能節(jié)省CO2。參考表6數(shù)據(jù),如果制水系統(tǒng)不能根據(jù)具體水溫自動控制CO2添加量,則前充CO2往往按冬天工況(1.97g/l)控制,后充CO2則按夏季工況(3.74g/l)控制,將造成CO2大量浪費。采用精準(zhǔn)控制后,由于不同溫度對應(yīng)的CO2添加量不同,無法以統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)作為數(shù)據(jù)對比。為方便對比優(yōu)化前后的能耗數(shù)據(jù),前充CO2按平均值1.62g/l,后充CO2平均值按3.38g/l測算。則優(yōu)化后前充CO2可減少添加0.35g/l,可節(jié)省前充CO217.8%,每年節(jié)約64.89t;優(yōu)化后后充CO2可減少添加0.36g/l,可節(jié)省后充CO29.6%,全年節(jié)省63.29t。

        5 配套設(shè)計

        5.1 因地制宜的設(shè)備布局

        1)滿足重力供氨的設(shè)計。氨液供冷是最高效和最經(jīng)濟(jì)的冷卻方式,但是當(dāng)前環(huán)保安全要求,很多食品工廠的氨系統(tǒng)不允許進(jìn)入到生產(chǎn)車間內(nèi)部,因此,制水機(jī)布局應(yīng)盡量的接近冷站,這樣才可利用重力供氨的技術(shù),減少供氨的輸送和水的輸送用電量。

        2)供水管道的優(yōu)化。應(yīng)用重力供氨布局增加了制水機(jī)與儲水罐間的距離,必須做好兩者之間的管路保溫設(shè)計,避免輸水過程水溫過度上升和溶解在水中的CO2溢出。另外,供水管路管徑應(yīng)與制水管路的一致,避免增大管徑造成供水失壓,水中的CO2溢出。

        5.2 錯峰用電應(yīng)用

        夏季是啤酒的傳統(tǒng)生產(chǎn)旺季,同時也是電網(wǎng)用電高峰期,企業(yè)一般采用錯峰用電降低制水用電費用。本次設(shè)計制水機(jī)能力為50m3/h,碳酸水罐有效容積300m3。按每天927m3用水需求,即每天有效制水時間18.5h,可安排制水機(jī)在谷電和平電時段邊制水邊供水,在峰電時段來臨前將儲水罐制備高位,保證儲水量滿足峰電時段的供水需求。若投資經(jīng)費充足,可提高制水機(jī)能力和增大儲水罐容積,將制水時間全部集中在谷電時段,具體情況需結(jié)合當(dāng)?shù)氐腻e峰用電政策進(jìn)行。

        5.3 閥陣應(yīng)用

        傳統(tǒng)的儲水系統(tǒng)采用接管板方式滿足進(jìn)水、供水和清洗功能,但人工轉(zhuǎn)接管件既增加操作人員的工作量,又容易帶來微生物污染和溶解氧增加的風(fēng)險,不利于啤酒風(fēng)味一致性的控制。

        隨著人力成本上升、啤酒質(zhì)量控制和自動化生產(chǎn)要求的提高,啤酒雙座閥陣應(yīng)用越來越普及,建議儲水罐底采用雙座閥閥陣最大限度地簡化儲水系統(tǒng)管路設(shè)計。設(shè)備選型時注意選用自帶閥芯清洗功能的雙座閥,在管路清洗時能自動清洗相應(yīng)管路的閥芯,避免出現(xiàn)管板設(shè)計的清洗死角問題。在操作方面,通過釀造操作系統(tǒng)自動控制閥陣閥門開關(guān),實現(xiàn)儲水系統(tǒng)進(jìn)水、供水和清洗全自動,同時避免了交叉污染的風(fēng)險。

        6 結(jié)論

        近年來,一方面是能源和原料價格不斷上漲,推高啤酒行業(yè)的生產(chǎn)成本;另一方面是碳達(dá)峰和碳中和已納入國家總體發(fā)展戰(zhàn)略,環(huán)保要求越趨嚴(yán)格。因此,做好“節(jié)能減排,綠色低碳”是啤酒企業(yè)的發(fā)展方向。本文從多方面探討制水和供水系統(tǒng)的優(yōu)化措施:

        1)采用重力供氨及分段制水技術(shù)能有效降低制水電耗,每年可節(jié)約用電457376kw.h。

        2)采用分級用水和精準(zhǔn)控制CO2能有效降低制水過程CO2消耗,每年可節(jié)約CO2160.63t,相當(dāng)于減少160.63tCO2排放。

        3)在制水和用水配套方面,建議做好以下三方面設(shè)計:①盡量縮短制水機(jī)與冷站的距離,滿足重力供氨應(yīng)用要求;同時要提前做好供水管道保溫和管徑設(shè)計。②結(jié)合錯峰用電政策綜合做好儲水罐容積設(shè)計和制水機(jī)能力選型。③采用雙座閥閥陣替代接管板方式,提高儲水和供水系統(tǒng)的自動化水平。

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