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        4747 m3 高爐煤氣切斷閥防護(hù)措施

        2022-08-04 06:45:20張廷明張啟濤張守喜
        鞍鋼技術(shù) 2022年4期
        關(guān)鍵詞:爐頂密封面閥體

        張廷明,張啟濤,張守喜

        (鞍鋼集團(tuán)本鋼板材股份有限公司煉鐵總廠,遼寧 本溪 117021)

        煤氣切斷閥是高爐爐頂重要設(shè)備之一,在高爐生產(chǎn)工藝中占據(jù)重要地位,通過(guò)切換煤氣切斷閥通環(huán)、閉環(huán)位置,可以切通或切斷高爐與旋流除塵器之間的高爐煤氣。 鞍鋼集團(tuán)本鋼板材股份有限公司煉鐵總廠4747 m3高爐在中修控料線期間通過(guò)對(duì)煤氣切斷閥進(jìn)行特殊防護(hù),確保了該設(shè)備的完好性,能夠滿足高爐生產(chǎn)需要。

        1 煤氣切斷閥組成及功能

        煤氣切斷閥由閥體、機(jī)架、支架、驅(qū)動(dòng)馬達(dá)、通環(huán)、閉環(huán)組成。 煤氣切斷閥組成如圖1 所示。

        圖1 煤氣切斷閥組成Fig. 1 Gas Shut-off Valve Composition

        煤氣切斷閥利用液壓碟簧油缸放松、 夾緊,控制波紋管伸縮量,再利用驅(qū)動(dòng)馬達(dá)帶動(dòng)通環(huán)、閉環(huán)進(jìn)行切換動(dòng)作,以實(shí)現(xiàn)切通、切斷高爐煤氣的功能。 動(dòng)作順序?yàn)?,閥體的初始狀態(tài)為開(kāi)狀態(tài),碟簧油缸進(jìn)油,活塞桿帶動(dòng)波紋管法蘭回縮,壓縮波紋管,通環(huán)在蝶簧缸的作用下,與閥體之間產(chǎn)生足夠的間隙后,液壓馬達(dá)通過(guò)鏈輪機(jī)構(gòu)移動(dòng)機(jī)架至閉環(huán)位置,液壓馬達(dá)停止工作,碟簧油缸卸貨,活塞桿在蝶簧的作用下帶動(dòng)波紋管法蘭伸出,通過(guò)閉環(huán)壓縮蝶簧缸,此時(shí)整個(gè)閥體形成了一個(gè)密封體[1]。 煤氣切斷閥主要技術(shù)參數(shù)如表1所示。

        表1 煤氣切斷閥主要技術(shù)參數(shù)Table 1 Main Technical Parameters for Gas Shut-off Valve

        2 高爐控料線期間煤氣切斷閥防護(hù)措施

        2.1 安裝打水環(huán)管

        高爐控料線期間爐頂及下降管溫度較高,在200~500 ℃,切斷閥在此溫度范圍內(nèi)工作,上下密封膠圈受高溫易損壞,損壞后,將直接造成切斷閥泄漏煤氣,導(dǎo)致高爐爐內(nèi)泄壓,因此,需重點(diǎn)控制切斷閥上、下密封面溫度,控制溫度在100~260 ℃為宜。

        提出在閥通環(huán)側(cè)、 閉環(huán)側(cè)各安裝一組打水環(huán)管,環(huán)管末端安裝至回收水槽,杜絕水流淌到下方的設(shè)備上,環(huán)管內(nèi)側(cè)每間距100 mm 開(kāi)Φ10 mm的打水孔,每組打水環(huán)管進(jìn)口安裝1 臺(tái)控制閥門(mén),對(duì)打水量進(jìn)行調(diào)節(jié),并提前進(jìn)行打水實(shí)驗(yàn)。高爐控料線回收煤氣期間,煤氣切斷閥處于通環(huán)位置,不回收煤氣時(shí)處于閉環(huán)位置。 煤氣切斷閥打水實(shí)驗(yàn)情況如圖2 所示。

        圖2 煤氣切斷閥打水實(shí)驗(yàn)Fig. 2 Water Pumping Experiment for Gas Shut-off Valve

        2.2 安裝機(jī)械鎖緊頂絲

        高爐控料線期間,當(dāng)不回收煤氣時(shí),煤氣切斷閥切斷煤氣處于關(guān)閉狀態(tài),切斷閥閉環(huán)側(cè)上密封面承受高爐爐頂?shù)膲毫^高 (15~46 kPa),爐內(nèi)風(fēng)量較大且有輕微爆震,切斷閥僅靠液壓缸的夾緊力,無(wú)法實(shí)現(xiàn)密封,極易造成切斷閥大面積泄漏,影響高爐正??亓暇€操作(其它高爐在控料線期間發(fā)生過(guò)切斷閥泄漏現(xiàn)象)。 為此,設(shè)計(jì)機(jī)械鎖緊頂絲,見(jiàn)圖3,當(dāng)切斷閥切斷煤氣后,閥體處于閉環(huán)位置,在液壓油缸進(jìn)行自動(dòng)鎖緊后,將自制鎖緊頂絲安裝在相鄰兩組液壓缸之間(共計(jì)12 組),以上下閥體平面接觸為宜。依靠機(jī)械頂絲的機(jī)械力二次進(jìn)行機(jī)械鎖緊,以確保閥體在閉環(huán)位置徹底鎖緊[2]。

        圖3 機(jī)械鎖緊示意圖Fig. 3 Schematic Diagram for Mechanical Locking

        3 應(yīng)用實(shí)踐及效果

        3.1 應(yīng)用實(shí)踐

        (1)高爐控料線回收煤氣時(shí),煤氣切斷閥處于通環(huán)狀態(tài)下,打開(kāi)切斷閥通環(huán)側(cè)打水環(huán)管閥門(mén),對(duì)通環(huán)側(cè)上下密封面進(jìn)行強(qiáng)制打水冷卻,每小時(shí)進(jìn)行一次測(cè)溫。 采集爐頂溫度、煤氣切斷閥溫度等參數(shù),檢驗(yàn)切斷閥通環(huán)上下密封膠圈是否受高溫?fù)p壞。 高爐控料線回收煤氣期間各項(xiàng)參數(shù)見(jiàn)表2。

        表2 高爐控料線回收煤氣期間各項(xiàng)參數(shù)Table 2 Parameters for BF Control Stock Line during Gas Recovery

        由表2 可以看出,在控料線回收煤氣期間,爐頂溫度在209~556 ℃,通過(guò)對(duì)通環(huán)側(cè)進(jìn)行打水,煤氣切斷閥溫度在135~206 ℃,能夠滿足冷卻要求,可以確保煤氣切斷閥正常工作、無(wú)泄漏[3]。

        (2)高爐控料線不進(jìn)行回收煤氣時(shí),當(dāng)爐頂放散閥開(kāi)啟后,爐頂壓力在15 kPa 左右時(shí),煤氣切斷閥切換到關(guān)閉狀態(tài),在每相鄰液壓缸之間安裝一組自制鎖緊頂絲,頂絲與閥體上下平面接觸鎖緊后,檢測(cè)密封面間隙,均勻?yàn)橐恕?打開(kāi)閉環(huán)側(cè)打水環(huán)管閥門(mén)進(jìn)行冷卻,采集爐頂溫度、煤氣切斷閥溫度等參數(shù),檢驗(yàn)切斷閥閉環(huán)上下密封膠圈是否受高溫?fù)p壞。 高爐控料線不回收煤氣期間各項(xiàng)參數(shù)見(jiàn)表3。

        表3 高爐控料線不回收煤氣期間各項(xiàng)參數(shù)Table 3 Parameters for BF Control Stock Line during No Gas Recovery

        由表3 可以看出,在高爐控料線不進(jìn)行回收煤氣期間,爐頂壓力在16~46 kPa,爐頂溫度在361~566 ℃,通過(guò)對(duì)閉環(huán)側(cè)進(jìn)行打水,煤氣切斷閥溫度在120~210 ℃,能夠滿足冷卻要求,煤氣切斷閥正常工作,無(wú)泄漏。

        3.2 實(shí)踐效果

        高爐控料線結(jié)束后,爐頂下降管溫度逐步下降,關(guān)閉打水環(huán)管控制閥門(mén),檢測(cè)鎖緊頂絲工作情況并對(duì)其進(jìn)行拆卸。 切換煤氣切斷閥到通環(huán)位置和閉環(huán)位置,分別檢測(cè)密封圈,大部分完好。 檢測(cè)切斷閥閥體密封面、 閉環(huán)側(cè)上密封面,發(fā)現(xiàn)有高爐粉塵板結(jié)物,見(jiàn)圖4,說(shuō)明高爐控料線不回收煤氣期間,切斷閥閉環(huán)上密封面有輕微逸出,可見(jiàn)作用在閥體閉環(huán)上的力較大,克服了閥本體液壓缸鎖緊力,機(jī)械鎖緊頂絲起到了關(guān)鍵性作用。利用打磨工具對(duì)閥體、閉環(huán)側(cè)密封面進(jìn)行打磨清凈處理。通環(huán)側(cè)、閉環(huán)側(cè)更換新密封膠圈后,進(jìn)行開(kāi)關(guān)密封試驗(yàn),密封效果良好。

        圖4 切斷閥密封面板結(jié)物Fig. 4 Seal Panel Binding of Shut-off Valve

        可見(jiàn),煤氣切斷閥防護(hù)方法制定合理,在高爐回收煤氣或不回收煤氣時(shí),高爐下降管內(nèi)溫度最高達(dá)570 ℃,切斷閥通環(huán)、閉環(huán)在高溫狀態(tài)下得到冷卻,在爐內(nèi)高壓力、大風(fēng)量、輕微爆震時(shí),煤氣切斷閥閥體、上下密封面均無(wú)損傷,煤氣切斷閥沒(méi)有發(fā)生煤氣泄漏,避免了火災(zāi)事故,保護(hù)了附近的液壓管路、電纜等設(shè)施,保證了安全、穩(wěn)定的高爐控料線環(huán)境;同時(shí),確保了高爐使用正常風(fēng)量,保證了高爐爐內(nèi)控料線深度,為高爐中修奠定了良好基礎(chǔ)。

        4 結(jié)語(yǔ)

        鞍鋼集團(tuán)本鋼板材股份有限公司煉鐵總廠4747 m3高爐在中修控料線期間,通過(guò)采取安裝打水環(huán)管和機(jī)械鎖緊頂絲的措施,對(duì)煤氣切斷閥進(jìn)行特殊防護(hù),有效避免了煤氣泄漏情況的發(fā)生,保證了安全、穩(wěn)定的高爐控料線環(huán)境,為高爐中修奠定了良好基礎(chǔ),值得參考和借鑒。

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