馬斌,申文強,歐曉梅
(新疆華泰重化工有限責任公司,新疆 烏魯木齊 830019)
新疆華泰重化工有限責任公司目前燒堿生產(chǎn)系統(tǒng)有3套電解裝置(4條生產(chǎn)線),燒堿裝置總生產(chǎn)能力為50萬t/a,其中1#電解裝置采用日本氯工程電解槽,其生產(chǎn)能力為10萬t/a;2#電解裝置和3#電解裝置的A線、B線均采用北化機電解槽,其生產(chǎn)能力分別為10萬t/a、15萬t/a、15萬t/a。
在正常運行過程中,離子膜電解裝置純水使用點如表1所示。純水用量計算如下。
(1)每天三氯化鐵溶液配制用水量X1。正常生產(chǎn)情況下,一次鹽水工序氯化鐵溶液配制使用純水的用量很小,可忽略不計,X1=0。
(2)每天亞硫酸鈉溶液配制用水量X2。正常生產(chǎn)情況下,一次鹽水工序每天配制亞硫酸鈉溶液10次,平均每次使用純水10 m3,則X2=10×10=100(m3/d)。
(3)每天凱膜過濾裝置用水量X3。正常生產(chǎn)情況下,一次鹽水工序每天酸洗4臺凱膜過濾器,每次酸洗用水量0.4 m3/h,每臺酸洗時間為10 min,4臺為40 min(2/3 h),則X3=0.4×2/3≈0.3(m3/d)。
(4)每天膜法除硝配酸用水量X4。正常生產(chǎn)情況下,膜法除硝配酸使用純水量為3 m3/h,則X4=3×24=72(m3/d)。
(5)每天機泵機封水X5。正常生產(chǎn)情況下,一次鹽水工序3套裝置機封水使用純水量為14.4 m3/h,則X5=14.4×24=345.6(m3/d)。
(6)每天樹脂塔再生用純水量X6。正常生產(chǎn)情況下,5臺樹脂塔再生用純水分別如表2~表5所示。
表2 1#電解裝置樹脂塔再生純水使用情況
表3 2#電解裝置樹脂塔再生純水使用情況
表4 3#電解裝置A線、B線樹脂塔再生純水使用情況
表5 3#電解裝置新增樹脂塔再生純水使用情況
離子膜電解裝置5臺樹脂塔再生用純水按每24 h再生1次進行核算,則5套樹脂塔再生用純水量X6=87.1+107.6+145.02+145.02+107.6=592.34(m3/d)。
(7)每天電解槽陰極加水量X7。根據(jù)流量計顯示,4條生產(chǎn)線的電解槽陰極加水量分別為12.3、13.8、16.2、16.2 m3/h,則X7=(12.3+13.8+16.2+16.2)×24=1 692(m3/d)。
(8)每年電解槽洗槽用水量X8。電解裝置在停槽時按照電解槽陰陽極容積計算,每套裝置電解槽所需的陰陽極洗槽用純水量如下。
1#電解裝置6臺電解槽洗槽純水用量為:
(6.1+6.4)×6=75(m3)。
2#電解裝置6臺電解槽洗槽純水用量為:
(13.97+9.83)×6=142.8(m3)。
3#電解裝置A線和B線共16臺電解槽洗槽純水用量為:
(14.724+10.344)×16=401.088(m3)。
4套裝置電解槽開停車洗槽純水總用量X8=75+142.8+401.088=618.888(m3/a)(按照每年4套裝置全部開停車1次計算)。
(9)氫氣泵補水用量X9。電解裝置氫氣泵補水僅在裝置原始開車時進行,正常運行情況下,氫氣泵補水可忽略不計,故X9=0。
(10)每天離子膜電解裝置機泵機封水用量X10。正常生產(chǎn)情況下,3套離子膜電解裝置機封水使用純水量分別為2.4 m3/h、2.8 m3/h和17.5 m3/h,則X10=(2.4+2.8+17.5)×24=544.8(m3/d)。
(11)每天電解槽加酸配水量X11。正常生產(chǎn)情況下,根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)可知,3套電解裝置每天加酸配水用量分別為24、35、97 m3,則X11=24+35+97=156(m3/d)。
(12)每天鹽酸工序純水總用量X12。根據(jù)進戶流量計顯示統(tǒng)計,除機泵機封水,鹽酸工序純水用量總計X12=55×24=1 320(m3/d)。
(13)每天鹽酸工序機泵機封水X13。正常生產(chǎn)情況下,3套鹽酸裝置機封水使用純水量為18.6 m3/h,則X13=18.6×24=446.4(m3/d)。
燒堿車間在對離子膜電解裝置輸送的31.50%~33.00%的堿液進行濃縮時會產(chǎn)生大量二次蒸汽冷凝水,二次蒸汽冷凝水含雜質(zhì)量較少,可以替代高純水使用。燒堿蒸發(fā)每年約產(chǎn)生二次蒸汽冷凝水890 000 m3,每天2 439 m3。通過對蒸發(fā)系統(tǒng)二次蒸汽冷凝水的水質(zhì)進行監(jiān)測與分析,將合格的冷凝水與純水混合后,供給離子膜電解工序,大大降低了高純水的消耗。工藝改造流程如圖1所示。
圖1 燒堿蒸發(fā)二次蒸汽冷凝液回用流程圖
電解界區(qū)使用的純水是燒堿蒸發(fā)系統(tǒng)二次蒸汽冷凝水和氯乙烯純水站純水,由于氯乙烯純水站負荷較高,樹脂床失效頻繁。為降低氯乙烯純水站的負荷,減少純水站樹脂床再生產(chǎn)生的廢水,并充分利用熱電系統(tǒng)多余純水,將熱電系統(tǒng)多余純水并入界區(qū)純水管網(wǎng),將氯乙烯純水站純水作為系統(tǒng)備用水,從而實現(xiàn)純水系統(tǒng)節(jié)能降耗的目的。工藝改造流程如圖2所示。
圖2 熱電系統(tǒng)純水供給流程圖
對工藝進行改造,將使用后的機封水進行有效回收,再將回收的機封水用板式換熱器進行降溫處理,通過機封水循環(huán)泵將機封水送至各個機泵,實現(xiàn)機封水零排放,降低純水消耗。工藝改造流程如圖3所示。
圖3 機封水循環(huán)利用流程圖
原一次鹽水工序采用純水將亞硫酸鈉配制成質(zhì)量分數(shù)3%的助劑溶液供離子膜界區(qū)使用。為了節(jié)約純水,現(xiàn)改進工藝是:將膜法除硝后的貧硝淡鹽水進行收集,用于配制亞硫酸鈉助劑溶液。工藝改造流程如圖4所示。
圖4 亞硫酸鈉溶液配制工藝流程圖
1年按330天計,節(jié)約用純水量計算如下。
(1)一次鹽水工序凱膜過濾器用水、膜法除硝配酸用水均使用熱電系統(tǒng)的純水,節(jié)約氯乙烯純水站自產(chǎn)純水量為:
(0.3+72)×330=23 859(m3/a)。
(2)一次鹽水工序亞硫酸鈉集中配制改用貧硝淡鹽水后,節(jié)約純水量:
100×330=33 000(m3/a)。
(3)離子膜電解工序5臺樹脂塔再生用水、電解槽陰極加水、電解槽加酸配水、電解槽洗槽用水(全年按照裝置開停車1次統(tǒng)計)均使用燒堿蒸發(fā)工序二次蒸汽冷凝水,則節(jié)約氯乙烯純水站自產(chǎn)純水量:
(592.44+1 692+156)×330+618.888≈
805 964(m3/a)。
(4)鹽酸工序用水均使用熱電系統(tǒng)的純水,可節(jié)約氯乙烯純水站自產(chǎn)純水量:
1 320×330=435 600(m3/a)。
(6)電解裝置機封水全部循環(huán)使用,節(jié)約純水量:
(446.4+544.8+345.6)×330=
441 144(m3/a)。
計算可得,以上節(jié)約純水合計1 739 567 m3/a。水價按7.18元/m3計,全年節(jié)水費用1 249萬元。從以上數(shù)據(jù)可以看出,水資源的回收利用和合理利用能很大程度節(jié)約運行成本,達到節(jié)能、降耗、減排的效果。
純水工藝的優(yōu)化與改造,不僅合理利用了水資源,還減少了廢水的產(chǎn)生,在清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗、環(huán)境保護方面起到積極作用。