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        變壓吸附系統(tǒng)綜合優(yōu)化技改小結(jié)

        2022-07-29 08:07:14
        中氮肥 2022年4期
        關(guān)鍵詞:尾氣吸附劑真空

        李 云

        (安陽(yáng)化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,河南 安陽(yáng) 455133)

        0 引 言

        安陽(yáng)化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱安化公司)200 kt/a煤制乙二醇裝置氣體凈化系統(tǒng)采用變壓吸附(PSA)工藝從水煤氣中提取CO和H2送乙二醇合成系統(tǒng)。PSA系統(tǒng)包括PSA-CO2(一段)、精脫硫、PSA-CO(二段)、PSA-H2(三段)四個(gè)系統(tǒng)。乙二醇裝置于2012年建成投產(chǎn),隨著乙二醇裝置負(fù)荷的提升,2014年P(guān)SA系統(tǒng)出現(xiàn)了一段尾氣CO2含量超標(biāo),進(jìn)而使后系統(tǒng)CO產(chǎn)品氣CO2含量偏高,導(dǎo)致乙二醇合成系統(tǒng)尾氣排放量大等問(wèn)題,制約乙二醇裝置負(fù)荷的提升;而且一段尾氣CO2含量超標(biāo)導(dǎo)致H2產(chǎn)品氣中含CO2,對(duì)PSA-H2系統(tǒng)PU-12分子篩吸附劑造成不可逆轉(zhuǎn)的影響。后通過(guò)綜合優(yōu)化技改,一段尾氣的CO2含量降低,CO產(chǎn)品氣和H2產(chǎn)品氣氣質(zhì)得到改善,裝置負(fù)荷提升過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題得以解決。以下對(duì)有關(guān)情況作一介紹。

        1 PSA系統(tǒng)工藝流程簡(jiǎn)介

        來(lái)自變換脫硫系統(tǒng)的原料氣首先進(jìn)入氣水分離器分離掉水分,然后進(jìn)入PSA-CO2系統(tǒng)(一段),在一段,氣體從吸附塔底部進(jìn)入,脫除CO2后的氣體從吸附塔頂部流出,進(jìn)入精脫硫系統(tǒng)脫除氣體中的微量硫,脫硫后的氣體進(jìn)入半成品氣加熱器加熱至65~75 ℃,然后進(jìn)入PSA-CO系統(tǒng)(二段);在二段,氣體從吸附塔底部進(jìn)入,被銅基吸附劑吸附脫除CO后的氣體從塔頂部流出進(jìn)入PSA-H2系統(tǒng)(三段),被吸附劑吸附的CO氣體則通過(guò)逆放和抽真空方式排出吸附塔;在三段,氣體從吸附塔底部進(jìn)入,氣體中的N2等雜質(zhì)氣體被吸附劑吸附,H2從吸附塔頂部流出,吸附劑通過(guò)真空泵抽真空而得到再生。

        2 問(wèn)題分析

        2.1 問(wèn)題的出現(xiàn)

        安化公司PSA-CO2系統(tǒng)共有9臺(tái)真空泵,八開(kāi)一備,分為2組對(duì)吸附塔進(jìn)行抽真空。2012年底乙二醇裝置開(kāi)車,2014年裝置負(fù)荷提升至80%左右運(yùn)行時(shí),一段尾氣CO2含量超過(guò)0.40%(體積分?jǐn)?shù),下同),控制指標(biāo)為CO2含量≤0.40%,造成后系統(tǒng)CO產(chǎn)品氣CO2含量偏高,進(jìn)而導(dǎo)致乙二醇合成系統(tǒng)尾氣排放量大,乙二醇合成尾氣排放系統(tǒng)負(fù)荷已達(dá)100%,乙二醇裝置負(fù)荷無(wú)法進(jìn)一步提升;而且當(dāng)一段尾氣CO2含量超標(biāo)后,PSA-H2系統(tǒng)H2產(chǎn)品氣中檢測(cè)出CO2,而三段PU-12分子篩吸附劑對(duì)CO2極為敏感,吸附劑一旦吸附CO2后極難再生,會(huì)造成三段PU-12分子篩吸附劑永久失活。

        2.2 原因分析

        2.2.1 一段存在“高壓竄低壓”的情況

        PSA-CO2系統(tǒng)原設(shè)計(jì)每臺(tái)吸附塔在1個(gè)周期中需經(jīng)歷吸附、3次均壓降壓、順向放壓(順?lè)?、逆向放壓(逆放)、抽真空、抽真空+沖洗、3次均壓升壓、終充壓的步驟。PSA-CO2系統(tǒng)共有9條管線,吸附步驟使用1#管線和2#管線,均壓1步驟使用3#管線和4#管線,均壓2步驟使用6#管線和7#管線,均壓3步驟使用6#管線和7#管線,順?lè)挪襟E使用4#管線,逆放步驟使用8#管線,抽真空步驟使用9#管線,抽真空+沖洗步驟使用5#管線和9#管線。PSA-CO2系統(tǒng)時(shí)間設(shè)定為T(mén)1、T2、T3,其中T1代表均壓1、均壓3,T2代表順?lè)拧⒕鶋?,T3代表逆放、均壓2。由于順?lè)挪襟E與均壓1步驟共用4#管線,均壓1步驟結(jié)束后4#管線內(nèi)氣體壓力約0.5 MPa,而順?lè)挪襟E設(shè)計(jì)起始?jí)毫?.15 MPa,當(dāng)順?lè)挪襟E的程控閥開(kāi)啟時(shí),4#管線內(nèi)的高壓氣體會(huì)倒流入吸附塔,造成順?lè)挪襟E開(kāi)始前幾秒吸附塔內(nèi)壓力上升,影響順?lè)挪襟E的進(jìn)行;同時(shí),由于吸附步驟氣體是從吸附塔底部進(jìn)入、從頂部流出的,水煤氣中各組分據(jù)吸附性能依次均勻自下而上分布于吸附床層,當(dāng)4#管線內(nèi)的高壓氣體從吸附塔頂?shù)沽魅胨?,?huì)擾亂水煤氣中各組分在吸附床層的分布,進(jìn)而影響吸附劑的再生。

        2.2.2 一段抽真空氣量和抽真空沖洗氣量不足

        原始設(shè)計(jì)PSA-CO2系統(tǒng)的解吸氣和逆放氣送往三廢爐燃燒副產(chǎn)蒸汽,設(shè)計(jì)解吸氣CO含量為10.97%,實(shí)際運(yùn)行時(shí)約為19.80%,由于解吸氣CO含量遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值,導(dǎo)致三廢爐爐膛超溫,而設(shè)計(jì)時(shí)該部分氣體只能回收至三廢爐,且三廢爐放空為二位閘板閥,只能全開(kāi)或全關(guān),無(wú)法控制燃料氣接收量,為控制三廢爐爐膛溫度,只能減少一段真空泵運(yùn)行臺(tái)數(shù)和控制一段抽真空沖洗氣量,由此造成一段吸附劑再生效果變差,進(jìn)而導(dǎo)致尾氣CO2含量超標(biāo)。

        3 優(yōu)化技改方案及預(yù)期目標(biāo)

        對(duì)于因一段順?lè)挪襟E與均壓1步驟共用1條管線(4#管線)導(dǎo)致管線內(nèi)的高壓氣體倒流入吸附塔而擾亂吸附床層和影響吸附劑再生的問(wèn)題,經(jīng)充分研究與討論,創(chuàng)新性地采用順?lè)砰y延時(shí)開(kāi)啟配合氣質(zhì)調(diào)整——給12臺(tái)吸附塔順?lè)砰y加裝延時(shí)開(kāi)啟功能,并增加時(shí)間設(shè)定選項(xiàng)(可在系統(tǒng)不同負(fù)荷下靈活設(shè)定不同的延時(shí)開(kāi)啟時(shí)間),即吸附塔順?lè)砰y延時(shí)開(kāi)啟,其開(kāi)啟前先將4#管線內(nèi)的壓力泄至低于吸附塔內(nèi)氣體的壓力,從而保證順?lè)挪襟E的順利進(jìn)行。

        對(duì)于因一段抽真空氣量和抽真空沖洗氣量不足導(dǎo)致的吸附劑再生效果差、尾氣CO2含量超標(biāo)問(wèn)題,經(jīng)研究與討論,決定對(duì)再生步驟進(jìn)行優(yōu)化,即由固定的“抽真空”改為“抽真空+沖洗”,同時(shí)增加時(shí)間設(shè)定,結(jié)合系統(tǒng)負(fù)荷情況調(diào)整沖洗時(shí)間,“抽真空”與“抽真空+沖洗”可以自由切換,也可抽真空全程沖洗,以保證吸附劑的再生效果。

        優(yōu)化技改需達(dá)到的目標(biāo):① 順?lè)挪襟E開(kāi)始時(shí)4#管線內(nèi)壓力小于0.15 MPa;② 抽真空沖洗時(shí)間可根據(jù)系統(tǒng)負(fù)荷靈活控制;③ 有效氣利用率得到提高;④ 一段尾氣CO2含量控制在0.40%以下;⑤ H2產(chǎn)品氣不含CO2;⑥ CO產(chǎn)品氣和H2產(chǎn)品氣氣質(zhì)得到提升。

        4 優(yōu)化技改的實(shí)施

        4.1 延時(shí)開(kāi)啟順?lè)挪襟E的閥門(mén)

        PSA-CO2系統(tǒng)順?lè)砰y門(mén)加裝延時(shí)開(kāi)啟,并在DCS上增加時(shí)間設(shè)定選項(xiàng),在系統(tǒng)不同負(fù)荷下靈活設(shè)定不同的延時(shí)開(kāi)啟時(shí)間,以保證在順?lè)砰y門(mén)開(kāi)啟時(shí)4#管線內(nèi)的高壓氣體已通過(guò)順?lè)趴傞y(KV1012)泄壓至低于吸附塔內(nèi)的氣體壓力,從而使順?lè)挪襟E得以順利進(jìn)行。

        4.2 調(diào)整順?lè)挪襟E的時(shí)間

        PSA-CO2系統(tǒng)吸附步驟為,水煤氣從吸附塔底部進(jìn)入,氣體中的CO2等氣體被吸附劑吸附,未被吸附的氣體從塔頂排出。而順?lè)挪襟E的目的是將吸附床層較上部的CO、H2等氣體順?lè)胖猎蠚夤窕厥绽?,從而提高PSA系統(tǒng)的整體收率,但由于順?lè)挪襟E氣體的流向與吸附步驟氣體的流向一致,吸附塔內(nèi)部的平衡為動(dòng)平衡——吸附塔內(nèi)CO2的吸附與解吸處于動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài),順?lè)艜r(shí)部分解吸的CO2會(huì)向吸附塔頂部移動(dòng),即CO2在吸附床層中的吸附前沿上移,進(jìn)而導(dǎo)致吸附塔上部空間CO2濃度增高;而吸附劑再生步驟的逆放、抽真空,是從吸附塔底部解吸CO2氣體,因此CO2吸附前沿越靠近塔頂,再生越困難,從而導(dǎo)致一段尾氣CO2含量升高。于是,據(jù)系統(tǒng)負(fù)荷,將順?lè)挪襟E的時(shí)長(zhǎng)由11 s調(diào)整為6 s,以控制CO2的吸附前沿,降低CO2的穿透量,達(dá)到降低一段尾氣CO2含量的目的。

        4.3 調(diào)整逆放步驟的時(shí)間

        延時(shí)開(kāi)啟順?lè)砰y門(mén)、縮短順?lè)挪襟E的時(shí)長(zhǎng)后,大部分氣體在逆放步驟排出,逆放氣氣量增加,由此需增加逆放步驟的時(shí)長(zhǎng),逆放步驟時(shí)長(zhǎng)由原來(lái)的35 s調(diào)整至63 s。

        4.4 優(yōu)化再生步驟

        逆放步驟結(jié)束后,為使吸附劑得到更徹底的再生,對(duì)吸附塔進(jìn)行抽真空,將吸附塔內(nèi)CO2等雜質(zhì)組分抽出來(lái),抽真空過(guò)程中利用制氫解吸氣對(duì)吸附塔進(jìn)行沖洗。原再生步驟為,先抽真空1個(gè)周期,再進(jìn)行“抽真空+沖洗”1個(gè)周期。為提高PSA-CO2系統(tǒng)吸附劑再生效果,將抽真空步驟改造為“抽真空+沖洗”步驟,同時(shí)增加時(shí)間設(shè)定,結(jié)合系統(tǒng)負(fù)荷情況調(diào)整沖洗時(shí)間,“抽真空”與“抽真空+沖洗”可以自由切換,即通過(guò)調(diào)整沖洗時(shí)長(zhǎng)來(lái)調(diào)整沖洗氣量,提升一段吸附劑的再生效果,進(jìn)而達(dá)到降低一段尾氣CO2含量的目的;同時(shí),由于沖洗氣為制氫解吸氣,增加沖洗時(shí)間會(huì)使沖洗氣用量增加,制氫解吸氣壓力可得到降低,進(jìn)而可降低PSA-H2系統(tǒng)真空泵出口壓力(即降低了制氫解吸氣背壓),從而可提高制氫吸附劑的再生效果,達(dá)到提高H2產(chǎn)品氣純度的目的。

        4.5 調(diào)整逆放氣回收方案

        順?lè)挪襟E排出的氣體成分中H2含量設(shè)計(jì)值為39.9%、CO含量設(shè)計(jì)值為25.7%,縮短順?lè)挪襟E的時(shí)長(zhǎng)后,大部分氣體在逆放步驟排出,增加了逆放氣氣量,也提高了逆放氣中有效氣的含量。為避免三廢爐超溫,同時(shí)回收逆放氣中的有效氣,PSA-CO2系統(tǒng)(一段)增加逆放氣回收至合成氨氣柜的管線(如圖1,虛線為原流程),將逆放氣由原來(lái)送往三廢爐燃燒改為送往合成氨氣柜,這樣不僅能充分回收逆放氣中的CO和H2,還可將逆放氣與解吸氣分開(kāi)輸送(解吸氣送往三廢爐),使逆放步驟結(jié)束時(shí)吸附塔的壓力和解吸氣總管的壓力均得到降低,即由于逆放氣送往合成氨氣柜的背壓降低,可使逆放步驟結(jié)束時(shí)吸附塔內(nèi)壓力亦即抽真空步驟初始?jí)毫档停欢馕鼩饪偣軌毫Φ慕档?,使一段吸附劑再生效果大大提升,亦即降低了真空泵的?fù)荷,進(jìn)而可使真空泵出口氣溫度降低,達(dá)到提高真空泵運(yùn)行周期的目的。

        圖1 優(yōu)化技改后PSA-CO2系統(tǒng)流程示意圖

        5 技改效果與效益

        5.1 技改效果

        優(yōu)化技改前后PSA系統(tǒng)氣體分析數(shù)據(jù)的對(duì)比見(jiàn)表1??梢钥闯?,優(yōu)化技改取得了明顯的效果:一段解吸氣組分得到優(yōu)化——一段解吸氣CO2含量由技改前的61.39%降至49.48%,在系統(tǒng)80%負(fù)荷工況下一段尾氣CO2含量可以穩(wěn)定控制在0.40%以下,CO產(chǎn)品氣CO2含量由技改前的0.24%降至0.18%,CO產(chǎn)品氣純度由技改前的99.10%提高至99.20%;一段延長(zhǎng)抽真空沖洗時(shí)間后,一段吸附劑再生效果得到提升,制氫解吸氣壓力最低可降至10 kPa以下,制氫吸附劑再生效果提升,從而使H2產(chǎn)品氣純度由技改前的99.84%提高至99.87%。此外,逆放步驟結(jié)束時(shí)吸附塔內(nèi)壓力亦即抽真空步驟初始?jí)毫τ杉几那暗?5 kPa降至10 kPa,使真空泵負(fù)荷得到降低,真空泵出口氣溫度較技改前降低20 ℃,真空泵運(yùn)行周期得到有效延長(zhǎng);逆放氣改為送往合成氨氣柜后,有效氣利用率提高,并降低了三廢爐的負(fù)荷,三廢爐運(yùn)行更加穩(wěn)定??偟膩?lái)說(shuō),優(yōu)化技改后PSA-CO2系統(tǒng)操作彈性更大,工藝人員可根據(jù)系統(tǒng)負(fù)荷調(diào)整沖洗氣量,高負(fù)荷工況下吸附劑再生效果提高,一段尾氣CO2含量得到降低,CO產(chǎn)品氣和H2產(chǎn)品氣氣質(zhì)有效改善,乙二醇裝置負(fù)荷提升的瓶頸問(wèn)題得以解決。

        表1 優(yōu)化技改前后PSA系統(tǒng)氣體分析數(shù)據(jù)的對(duì)比

        5.2 效益分析

        (1)PSA系統(tǒng)80%負(fù)荷時(shí),送往乙二醇裝置H2產(chǎn)品氣氣量約33 600 m3/h、CO產(chǎn)品氣氣量約17 600 m3/h,由于H2產(chǎn)品氣和CO產(chǎn)品氣純度提高,按年生產(chǎn)時(shí)間300 d計(jì)算,每年多產(chǎn)H2約72 576 m3、多產(chǎn)CO約126 720 m3,H2產(chǎn)品氣和CO產(chǎn)品氣價(jià)格均按1 000元/km3計(jì)算,每年產(chǎn)生的效益約20萬(wàn)元。

        (2)逆放氣送合成氨氣柜,PSA系統(tǒng)80%負(fù)荷時(shí)可回收H2氣量約1 560 m3/h,按年生產(chǎn)時(shí)間300 d、H2產(chǎn)品氣價(jià)格1 000元/km3計(jì),每年產(chǎn)生的效益約1 123.2萬(wàn)元,非??捎^。

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