葛超偉
(安徽晉煤中能化工股份有限公司,安徽 臨泉 236400)
安徽晉煤中能化工股份有限公司(簡(jiǎn)稱中能化工)有3套航天爐粉煤加壓氣化裝置(共3臺(tái)航天爐),分3期建設(shè);其中,三期航天爐項(xiàng)目為“600 kt/a合成氨原料路線調(diào)整節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目”,三期項(xiàng)目一期工程(簡(jiǎn)稱三期合成氨裝置)于2020年6月投產(chǎn)。近年來(lái),以航天爐為代表的粉煤加壓氣化工藝在國(guó)內(nèi)新型煤化工產(chǎn)業(yè)中被廣泛采用,其在煤制甲醇、煤制合成氨、煤制烯烴、煤制天然氣、煤制油、煤制乙二醇等諸多領(lǐng)域均有應(yīng)用業(yè)績(jī)。
中能化工三期合成氨裝置采用新型粉煤加壓氣化(航天爐)、可控移熱變換、低溫甲醇洗脫硫脫碳、液氮洗脫除微量CO、低壓氨合成工藝,于2020年6月打通全系統(tǒng)流程,產(chǎn)出合格產(chǎn)品。裝置投運(yùn)后,由于系統(tǒng)熱能回收利用效率不高、公用工程設(shè)計(jì)匹配度不盡合理等方面的原因,存在變換氣溫度偏高、變換除氧器放空量大、氨壓縮機(jī)負(fù)荷重、低溫甲醇洗系統(tǒng)尾氣H2S含量超標(biāo)等問(wèn)題,經(jīng)不斷地技術(shù)改造與優(yōu)化調(diào)整,現(xiàn)三期合成氨裝置運(yùn)行穩(wěn)定且已實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。以下對(duì)有關(guān)情況作一總結(jié)。
1.1.1 問(wèn)題描述與分析
三期合成氨裝置原始設(shè)計(jì)中,將變換系統(tǒng)蒸汽冷凝液(約80 t/h、105 ℃)直接收集后送往脫鹽水站除鐵過(guò)濾器除雜過(guò)濾后再利用,流程中未對(duì)冷凝液進(jìn)行降溫處理,冷凝液與新制脫鹽水在脫鹽水槽混合后外供各崗位。2021年2月,測(cè)得脫鹽水槽內(nèi)脫鹽水溫度高達(dá)52 ℃,而變換氣冷卻洗滌塔直接采用脫鹽水對(duì)變換氣進(jìn)行洗滌和冷卻,高溫脫鹽水對(duì)變換氣完全沒(méi)有冷卻效果,導(dǎo)致變換系統(tǒng)出口氣溫度高達(dá)44 ℃,溫度偏高的變換氣進(jìn)入低溫甲醇洗系統(tǒng)后,會(huì)在一定程度上增加低溫甲醇洗煤氣冷卻系統(tǒng)的負(fù)荷,致使循環(huán)甲醇溫度不易降低。
1.1.2 優(yōu)化改造措施
中能化工組織工藝人員對(duì)變換系統(tǒng)蒸汽冷凝液流程展開(kāi)分析與排查,與設(shè)計(jì)院進(jìn)行對(duì)接計(jì)算后發(fā)現(xiàn),若在其流程中設(shè)置蒸汽冷凝液冷卻器先行適當(dāng)降溫,然后再送往脫鹽水站,得到溫度適宜的新鮮脫鹽水供各用戶使用,可以解決變換系統(tǒng)出口氣溫度高的問(wèn)題??紤]到三期合成氨裝置整體流程已經(jīng)成型,沒(méi)有條件進(jìn)行大范圍改造,再次梳理流程后經(jīng)討論決定,在合成崗位新增1臺(tái)列管式換熱器(φ1 400 mm×10 946 mm,換熱面積358.4 m2),利用部分新鮮脫鹽水冷卻變換蒸汽冷凝液,冷卻后的蒸汽冷凝液,一部分去合成蒸發(fā)冷凝器,新鮮脫鹽水被加熱至約60 ℃后去往鍋爐給水預(yù)熱器,經(jīng)加熱和除氧后作為變換汽包補(bǔ)水;剩余部分蒸汽冷凝液經(jīng)新鮮脫鹽水冷卻后仍送往脫鹽水站進(jìn)行后續(xù)處理。
本項(xiàng)技改于2021年4月實(shí)施,新增蒸汽冷凝液冷卻器后工質(zhì)主要溫度數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
表1 新增蒸汽冷凝液冷卻器后工質(zhì)主要溫度數(shù)據(jù) ℃
由表1可以看出,改造后脫鹽水站外供脫鹽水溫度由約52 ℃降至約37 ℃,變換系統(tǒng)出口氣溫度由約44 ℃降至約37 ℃。變換氣溫度降低后,夾帶的水分得到良好分離,低溫甲醇洗系統(tǒng)進(jìn)口原料氣冷卻器后工藝氣溫度下降約8 ℃,原料氣冷卻分離效果明顯增強(qiáng),保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
1.2.1 問(wèn)題描述與分析
中能化工三期合成氨裝置變換除氧器給水流程設(shè)置中,將部分汽輪機(jī)組透平冷凝液加熱后直接補(bǔ)入除氧器進(jìn)行熱力除氧后供變換汽包。實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,透平冷凝液加熱器出口冷凝液溫度高達(dá)116 ℃,除氧器在不加外來(lái)蒸汽的工況下頂部運(yùn)行溫度達(dá)114 ℃(除氧器設(shè)計(jì)操作溫度105 ℃),正常工況下透平冷凝液補(bǔ)入除氧器后產(chǎn)生大量閃蒸蒸汽。雖然通過(guò)改變部分換熱器運(yùn)行模式等常規(guī)手段調(diào)節(jié)后透平冷凝液溫度降至112 ℃,但除氧器平臺(tái)閃蒸蒸汽量仍偏大,水汽彌散到周邊管道、設(shè)備上造成腐蝕加劇,且不利于現(xiàn)場(chǎng)管理;同時(shí),過(guò)大的放空量還帶來(lái)現(xiàn)場(chǎng)噪聲污染——放空口周邊1 m范圍內(nèi)噪聲高達(dá)85 dB(A),不利于現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)。另外,據(jù)現(xiàn)場(chǎng)放空量測(cè)算,變換除氧器放空口排放的閃蒸蒸汽量約0.4~0.6 t/h,這在一定程度上增加了脫鹽水消耗。
1.2.2 優(yōu)化改造措施
透平冷凝液加熱器的主要作用是利用汽輪機(jī)組生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的蒸汽冷凝液冷卻變換爐出口的高溫變換氣,同時(shí)提升冷凝液的溫度,達(dá)到回收熱量的目的。由于現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)工藝流程已經(jīng)固定,對(duì)氣/液相流程進(jìn)行改造的難度很大,設(shè)計(jì)單位不建議對(duì)主流程進(jìn)行改造。
中能化工于2021年3月上會(huì)討論上述問(wèn)題,經(jīng)相關(guān)部門(mén)多方調(diào)研與討論后,決定對(duì)變換除氧器閃蒸蒸汽進(jìn)行回收,達(dá)到消除噪聲和回收乏汽冷凝液的目的。經(jīng)技術(shù)人員討論,借鑒以往其他裝置的經(jīng)驗(yàn),決定增設(shè)乏汽回收器,利用冷介質(zhì)在設(shè)備內(nèi)部與乏汽進(jìn)行充分的傳質(zhì)傳熱過(guò)程,既將乏汽轉(zhuǎn)化為冷凝液進(jìn)行回收,又將乏汽中攜帶的熱量予以回收,在實(shí)現(xiàn)乏汽減量化排放的同時(shí)減輕現(xiàn)場(chǎng)噪聲污染。變換除氧器增設(shè)乏汽回收器流程示意見(jiàn)圖1。
圖1 變換除氧器增設(shè)乏汽回收器流程示意圖
2021年5月底完成乏汽回收器(型號(hào)SNQ-500,規(guī)格φ400 mm×1 800 mm)配管及機(jī)泵調(diào)試等工作,2021年6月初乏汽回收器正式投用,投用后乏汽回收器部分運(yùn)行數(shù)據(jù)見(jiàn)表2??梢钥闯?,變換除氧器周邊噪聲降至74 dB(A)左右,在很大程度上緩解了噪聲污染。另外,經(jīng)初步統(tǒng)計(jì),乏汽回收器可通過(guò)冷卻乏汽的方式回收脫鹽水約3 200 t/a、回收乏汽汽化潛熱約200 tce(噸標(biāo)準(zhǔn)煤當(dāng)量),實(shí)現(xiàn)了環(huán)保效益與經(jīng)濟(jì)效益的雙贏。
表2 乏汽回收器部分運(yùn)行數(shù)據(jù)
三期合成氨裝置配備1臺(tái)氨壓縮機(jī),額定制冷量708.8×104kcal,額定蒸汽耗量15 t/h,主要負(fù)荷為空分裝置1臺(tái)冷凍水氨冷器(冷量需求292×104kcal)、低溫甲醇洗系統(tǒng)3臺(tái)循環(huán)甲醇氨冷器和1臺(tái)酸性氣氨冷器(合計(jì)冷量需求378×104kcal)。
2020年7月,三期合成氨裝置經(jīng)過(guò)中低負(fù)荷試車期后,負(fù)荷緩慢提升至約90%以上,此時(shí)氨壓縮機(jī)調(diào)節(jié)汽門(mén)開(kāi)度達(dá)92%,蒸汽用量達(dá)14.4 t/h,試圖再增大調(diào)節(jié)汽門(mén)開(kāi)度,蒸汽用量無(wú)明顯變化,氨壓縮機(jī)運(yùn)行負(fù)荷已達(dá)最大;而此時(shí)低溫甲醇洗系統(tǒng)循環(huán)甲醇氨冷器負(fù)荷并不能滿足生產(chǎn)所需,主要異常現(xiàn)象表現(xiàn)為CO2吸收塔頂貧甲醇溫度高出設(shè)計(jì)值約6 ℃,導(dǎo)致貧甲醇對(duì)CO2吸收效率下降,低溫甲醇洗系統(tǒng)出口凈化氣中CO2含量跑高至0.8%,不利于液氮洗系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
針對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題,綜合二期項(xiàng)目低溫甲醇洗系統(tǒng)運(yùn)行工況及三期項(xiàng)目低溫甲醇洗系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)情況進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)三期合成氨裝置氨壓縮機(jī)運(yùn)行工況有較大幅度的偏離,其原因主要有如下兩方面。
(1)低溫甲醇洗系統(tǒng)設(shè)計(jì)貧甲醇循環(huán)量為280 m3/h,實(shí)際生產(chǎn)中由于前系統(tǒng)氣量和氣體成分發(fā)生變化,貧甲醇循環(huán)量加大至310 m3/h,高出設(shè)計(jì)值約10.7%,造成循環(huán)甲醇氨冷器負(fù)荷重,氣氨產(chǎn)生量大,氨壓縮機(jī)負(fù)荷重。
(2)流程排查中發(fā)現(xiàn),空分裝置去往低溫甲醇洗系統(tǒng)的氣提氮?dú)夤芫€存在較大溫升,空分裝置外供低壓氮?dú)鉁囟缺3衷?0 ℃,而低溫甲醇洗界區(qū)氮?dú)夤芫€溫度升至32 ℃,據(jù)氣提氮?dú)鈿饬?約20 000 m3/h)測(cè)算,此溫升幅度將導(dǎo)致低溫甲醇洗系統(tǒng)增加約50 000 kcal的冷凍功耗,加重氨壓縮機(jī)的負(fù)荷。
(1)中能化工氣化系統(tǒng)開(kāi)車初期,為穩(wěn)定航天爐爐況、提高水冷壁的掛渣效果,選擇了與設(shè)計(jì)煤種接近的陜北煤,后隨著中能化工原料煤供應(yīng)渠道的拓展,不同種類的原料煤開(kāi)始摻燒和試燒,在煤種更換期間以及遇到不適宜的煤種時(shí),往往會(huì)出現(xiàn)粗合成氣氣量及成分發(fā)生較大變化,進(jìn)而對(duì)低溫甲醇洗系統(tǒng)的運(yùn)行產(chǎn)生不良影響。為此,組織對(duì)開(kāi)車初期摻燒和試燒的煤種進(jìn)行對(duì)比分析,篩選出不超過(guò)3種原料煤及其固定配比作為氣化原料煤,與煤炭采購(gòu)部門(mén)溝通對(duì)接采購(gòu)和運(yùn)輸成本后,確定在供應(yīng)渠道暢通、價(jià)格合理的情況下盡可能采購(gòu)選定的煤種;并且,要求質(zhì)檢部門(mén)對(duì)進(jìn)廠原料煤按批次進(jìn)行全分析,根據(jù)煤種特性合理控制摻燒配比,優(yōu)化氣化系統(tǒng)運(yùn)行條件,加大對(duì)粉煤粒度、氧煤比、汽氧比等關(guān)鍵指標(biāo)的考核,以求獲得最佳工藝氣質(zhì)量;同時(shí),加大低溫甲醇洗系統(tǒng)工況調(diào)整,在凈化氣氣質(zhì)合格的情況下最大限度地減少甲醇循環(huán)量,以降低循環(huán)甲醇氨冷器的負(fù)荷。
(2)排查發(fā)現(xiàn),空分裝置至低溫甲醇洗系統(tǒng)氣提氮?dú)夤芫€為長(zhǎng)約420 m的DN700碳鋼管道,其中80%以上布置在管廊邊界處,主要以東西走向居多,天氣晴好時(shí)陽(yáng)光可以長(zhǎng)時(shí)間照射管道,致使管道內(nèi)的氣提氮?dú)獬霈F(xiàn)較大溫升。為此,聯(lián)系施工單位現(xiàn)場(chǎng)對(duì)接處理方案,確定按照施工規(guī)范和工藝需求對(duì)空分裝置至低溫甲醇洗系統(tǒng)長(zhǎng)約420 m的氣提氮?dú)夤芫€進(jìn)行保冷。2021年8月管線保冷施工結(jié)束,測(cè)得低溫甲醇洗界區(qū)氣提氮?dú)夤芫€內(nèi)的氮?dú)鉁囟冉抵?4 ℃,由此可減少低溫甲醇洗系統(tǒng)約43 500 kcal的冷損,使氨壓縮機(jī)低壓段負(fù)荷降低約3%,有效緩解了氨壓縮機(jī)負(fù)荷重的問(wèn)題。
三期合成氨裝置低溫甲醇洗系統(tǒng)采用大連理工低溫甲醇洗工藝,設(shè)置有H2S/CO2吸收塔(C2201/C2202)、閃蒸塔(C2203)、循環(huán)甲醇閃蒸塔(C2208)、氣提/CO2解吸塔(C2204)、常溫氣提塔(C2209)、熱再生塔(C2205)、甲醇/水分離塔(C2206)、尾氣洗滌塔(C2207)。變換氣中H2S和CO2分別在H2S/CO2吸收塔內(nèi)的H2S吸收段和CO2吸收段完成吸收。三期合成氨裝置于2020年6月打通全系統(tǒng)流程后,低溫甲醇洗系統(tǒng)運(yùn)行狀況良好,日常分析低溫甲醇洗系統(tǒng)C2207排放氣中總硫含量均在10×10-6以下(尾氣中總硫含量指標(biāo)為10×10-6以下)。
2021年5月發(fā)生過(guò)一次供電系統(tǒng)故障,三期合成氨裝置重啟后出現(xiàn)低溫甲醇洗系統(tǒng)排放氣總硫含量超標(biāo),最高超過(guò)280×10-6,尾氣放空管下風(fēng)向隱約可以嗅到硫化物臭味,不利于環(huán)境保護(hù)和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)異味控制。
低溫甲醇洗尾氣主要源于兩部分,一部分為CO2產(chǎn)品氣經(jīng)回收冷量后的放空氣(即CO2產(chǎn)品氣供輸煤和尿素生產(chǎn)后富余的那部分);另一部分為氣提/CO2解吸塔(C2204)B段閃蒸氣。尾氣超標(biāo)問(wèn)題出現(xiàn)后,對(duì)這兩股氣體進(jìn)行連續(xù)取樣分析統(tǒng)計(jì),各工藝氣總硫含量分析數(shù)據(jù)見(jiàn)表3??梢钥闯?,CO2產(chǎn)品氣中總硫含量一直穩(wěn)定在2×10-6左右,而C2204 B段閃蒸氣總硫含量一直偏高,取樣分析期間最高達(dá)到0.003%,這就印證了排放氣總硫超過(guò)280×10-6的可能性,并判斷排放氣總硫含量超標(biāo)主要是C2204 B段閃蒸氣總硫含量高所致,換言之,C2204 B段運(yùn)行工況是調(diào)整的重點(diǎn)。C2204 B段洗滌甲醇來(lái)自C2204 D段,D段不含硫甲醇通過(guò)降液管直接進(jìn)入B段對(duì)閃蒸氣進(jìn)行洗滌,由于來(lái)自D段的不含硫甲醇流量不可調(diào)整,因此只能對(duì)B段閃蒸壓力進(jìn)行微調(diào),但收效甚微。
表3 低溫甲醇洗系統(tǒng)工藝氣總硫含量分析數(shù)據(jù)
低溫甲醇洗系統(tǒng)中,將尾氣洗滌塔塔底的甲醇溶液作為甲醇/水分離塔的進(jìn)料,同時(shí)將甲醇/水分離塔內(nèi)經(jīng)過(guò)分離后的廢水小部分作為尾氣洗滌塔的回流液,大部分作為廢水排放至污水處理系統(tǒng);正常運(yùn)行期間,甲醇/水分離塔進(jìn)料管線(位于甲醇/水分離塔第56塊塔盤(pán)位置)補(bǔ)入堿液調(diào)節(jié)甲醇溶液的pH,同時(shí)希望補(bǔ)入的堿液可以帶入尾氣洗滌塔對(duì)尾氣中的硫化物起到中和洗滌的作用。運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn),自甲醇/水分離塔進(jìn)料管補(bǔ)入的堿液多數(shù)通過(guò)廢水排放管線排入了污水處理系統(tǒng),帶入尾氣洗滌塔的堿液量很小,未能發(fā)揮其中和尾氣中硫化物的作用。
通過(guò)多方論證后,計(jì)劃將堿液進(jìn)口由甲醇/水分離塔進(jìn)料口調(diào)整至尾氣洗滌塔回流液流量調(diào)節(jié)閥后,從尾氣洗滌塔(C2207)第8塊塔盤(pán)位置加入,將此堿液直接與尾氣接觸而達(dá)到中和尾氣中微量硫的目的。本項(xiàng)技改于2021年8月完成,技改后對(duì)C2207排放氣進(jìn)行取樣分析,排放氣中總硫含量降至5×10-6以下,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際異味及感觀狀況明顯好轉(zhuǎn),改造達(dá)到了預(yù)期效果。
目前,化工企業(yè)尤其是煤化工企業(yè),一方面需滿足國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”的遠(yuǎn)期要求,另一方面需積極自主開(kāi)展環(huán)保治理,同時(shí)還要應(yīng)對(duì)業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)壓力,生存空間越來(lái)越窄。對(duì)于中小型化工裝置尤其是傳統(tǒng)化工裝置,只有在生產(chǎn)過(guò)程中做好自我管控,堅(jiān)持開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造,才能生存下去。
煤化工裝置的運(yùn)行工況時(shí)刻都可能發(fā)生改變,生產(chǎn)中只有認(rèn)真對(duì)待和分析各種細(xì)小的變化,注重細(xì)節(jié)管理、強(qiáng)化過(guò)程控制,才能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理運(yùn)行中的問(wèn)題或缺陷,助力裝置的安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)運(yùn)行。