唐 誠(chéng),宋海霞
(1. 福建聯(lián)合石油化工有限公司,福建 泉州 362800; 2. 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖南 岳陽 414012)
乙烯裝置中急冷油經(jīng)歷急冷油塔—急冷油泵前過濾器—急冷油泵—急冷油泵后過濾器—稀釋蒸汽發(fā)生器—裂解爐急冷換熱器—急冷油塔的循環(huán),在急冷油循環(huán)過程中,裂解爐所產(chǎn)生的焦粒隨急冷油同步循環(huán)。為維持裝置長(zhǎng)周期安全運(yùn)行,需將急冷油中的大顆粒焦粒脫除。泵前過濾器主要用于過濾掉急冷油系統(tǒng)中粒徑>5 mm的粗焦粒,避免大焦粒進(jìn)入急冷油泵導(dǎo)致葉輪快速磨損或泵損壞,因此急冷油泵前過濾器在維持急冷系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行中起到了至關(guān)重要的作用。某百萬噸/年乙烯裝置急冷油泵前過濾器原設(shè)計(jì)中流量為2 401 777 kg/h;進(jìn)、出口管徑DN900,排渣口管徑DN150;工作溫度205 ℃,設(shè)計(jì)壓力2.1 MPa;過濾精度5 mm,使用單濾芯,帶電動(dòng)刮刷;急冷油下進(jìn)上出,焦粒附著在濾網(wǎng)外圈,經(jīng)電動(dòng)刮刷刮除后下落至過濾器錐體,再經(jīng)排焦口進(jìn)入籃式過濾器【1】。
急冷油泵前過濾器改造前結(jié)構(gòu)如圖1所示。電動(dòng)馬達(dá)安裝在頂部驅(qū)動(dòng)傳動(dòng)軸上,傳動(dòng)軸穿過填料密封組件通過撥叉聯(lián)軸器帶動(dòng)濾網(wǎng)軸。濾網(wǎng)軸兩端由軸套支撐和固定,安裝在濾網(wǎng)軸上的刮刷支架及刮刷隨軸旋轉(zhuǎn),將堵塞在濾網(wǎng)孔上的焦粒刮除。易損部件主要有填料密封組件、傳動(dòng)軸、濾網(wǎng)及濾網(wǎng)軸、軸套、刮刷支架及刮刷【2】。
圖1 改造前過濾器結(jié)構(gòu)
過濾器2009年12月投入使用,間斷運(yùn)行至2013年徹底停用,在此期間,4臺(tái)急冷油泵前過濾器雖經(jīng)頻繁維修,但仍先后出現(xiàn)了因填料密封損壞導(dǎo)致的急冷油泄漏共計(jì)15次。同時(shí),還經(jīng)常出現(xiàn)撥叉聯(lián)軸器的撥叉變形、刮刷和濾網(wǎng)嚴(yán)重刮蹭、軸套快速磨損等問題,導(dǎo)致刮刷過濾組件結(jié)構(gòu)性失穩(wěn)【3】,嚴(yán)重時(shí)甚至導(dǎo)致傳動(dòng)軸斷裂、刮刷支架及濾網(wǎng)嚴(yán)重扭曲變形損壞,造成填料密封處急冷油向外泄漏。刮刷支架及濾網(wǎng)組件損壞前后的形貌分別見圖2和圖3。
圖2 刮刷支架及濾網(wǎng)組件損壞前
圖3 刮刷支架及濾網(wǎng)組件損壞后
若刮刷過濾組件不能正常運(yùn)行,則會(huì)影響到系統(tǒng)大顆粒焦的正常脫除,混有焦粒的急冷油沖刷急冷油循環(huán)系統(tǒng)中的設(shè)備及管道,會(huì)引起急冷油泵葉輪磨損,而焦粒在稀釋蒸汽發(fā)生器管箱處堆積,還會(huì)堵塞管束,影響蒸汽的產(chǎn)生,這將導(dǎo)致急冷油系統(tǒng)長(zhǎng)期處于不穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)。當(dāng)刮刷過濾組件不能正常使用時(shí),只能停用泵前過濾器刮刷電機(jī),停泵倒空過濾器進(jìn)行人工清理【4】,使得過濾器運(yùn)行周期嚴(yán)重縮短。每次清焦切泵都會(huì)對(duì)急冷油系統(tǒng)產(chǎn)生較大沖擊,若頻繁切換,則易導(dǎo)致稀釋蒸汽發(fā)生器的浮頭內(nèi)漏。2012年8月曾發(fā)生因切泵波動(dòng)過大造成稀釋蒸汽發(fā)生器浮頭內(nèi)漏導(dǎo)致裝置嚴(yán)重降量的事件。同時(shí),頻繁切泵還需增加崗位操作工人以及清焦檢維修費(fèi)用,使裝置處于帶病運(yùn)行狀態(tài)【5】。
1.3.1 封頭和筒體同心度及垂直度存在偏差
在設(shè)備加工和安裝過程中,泵前過濾器封頭與筒體的同心度易產(chǎn)生偏差。封頭法蘭連接面間隙3 mm,在法蘭緊固后,同樣易使軸的垂直度產(chǎn)生偏差。依據(jù)GB/T 26660—2011,該過濾器所使用的SWC大型整體叉頭十字軸式萬向聯(lián)軸器直徑<300 mm,由表1可知,兩軸的徑向位移允許偏差應(yīng)<0.1 mm。
表1 同軸度允許偏差
1.3.2 原設(shè)計(jì)中,傳動(dòng)軸及撥叉聯(lián)軸器易產(chǎn)生較大振動(dòng)
傳動(dòng)軸及濾網(wǎng)軸的連接示意如圖4所示。軸運(yùn)行過程中的撓動(dòng)會(huì)導(dǎo)致串聯(lián)軸產(chǎn)生較大振動(dòng),過大的振動(dòng)又會(huì)導(dǎo)致軸徑向位移超過允許偏移量;徑向載荷作用到軸上會(huì)使軸產(chǎn)生較大的彎曲變形,撓度和偏轉(zhuǎn)角度則會(huì)使軸套和聯(lián)軸器等傳動(dòng)組件相互磨損,并加劇軸的剛度變化及扭曲,進(jìn)而造成軸擺動(dòng)角度逐漸增大,最終將導(dǎo)致軸套失效、傳動(dòng)軸斷裂及濾芯整體失效。
圖4 串聯(lián)軸連接擺動(dòng)角示意
1.3.3 濾網(wǎng)、刮刷及刮刷支架組件的制造及配合精度低
濾網(wǎng)、刮刷及刮刷支架組件制造及配合精度低易造成如下問題:
1) 刮刷靠螺栓連接在支架一端,支架另一端則焊接在濾網(wǎng)軸上,整個(gè)軸上共焊接16根刮刷支架。裝配容易產(chǎn)生尺寸配合偏差,這將使刮刷與濾網(wǎng)產(chǎn)生較大的不對(duì)中問題。
2) 濾網(wǎng)直徑為1 222 mm,其允許的正、負(fù)偏差<1%(約為12 mm),同時(shí)濾網(wǎng)強(qiáng)度不足,最終會(huì)導(dǎo)致其產(chǎn)生較大塑性變形。
3) 軸的擺動(dòng)使軸套受到環(huán)向應(yīng)力,導(dǎo)致軸套快速磨損,而軸套縫隙越大,進(jìn)入其中的焦粉顆粒就越多,也就更加速了軸與軸套的接觸面磨損,易導(dǎo)致軸套急劇損壞。
由于過濾器的傳動(dòng)軸和濾網(wǎng)軸軸身太長(zhǎng),轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)擺動(dòng)量大,在長(zhǎng)期使用過程中,使得撥叉聯(lián)軸器不能保持同軸度,產(chǎn)生偏移。同時(shí),過濾器內(nèi)焦粉顆粒又會(huì)加快軸承套和密封磨損,極容易造成泄漏。未經(jīng)改造的過濾器的濾網(wǎng)制造精度低、強(qiáng)度不夠,且刮刷支架的簡(jiǎn)單連接也不能避免濾網(wǎng)和刮刷嚴(yán)重刮蹭。上述問題導(dǎo)致過濾器不能長(zhǎng)周期運(yùn)行,需頻繁切泵進(jìn)行清焦處理,這會(huì)對(duì)急冷油系統(tǒng)造成沖擊,使得系統(tǒng)中焦粒不能被正常脫除,磨損設(shè)備的同時(shí)也影響到裝置的穩(wěn)定性,存在安全隱患。為此,經(jīng)過同行調(diào)研和技術(shù)性攻關(guān),制定出改造方案,具體如下:針對(duì)傳動(dòng)軸軸身過長(zhǎng)的問題,將傳動(dòng)軸長(zhǎng)度從1.75 m縮短到0.7 m、直徑增大為φ95 mm,并使用總長(zhǎng)為1 m的萬向聯(lián)軸器補(bǔ)足傳動(dòng)軸總長(zhǎng)度,此外,萬向聯(lián)軸器還加設(shè)了伸縮補(bǔ)償; 為減小撥叉聯(lián)軸器產(chǎn)生偏移, 需設(shè)置同軸定位中芯軸, 其與聯(lián)軸器撥叉的對(duì)接面采用圓弧貼合, 確保不出現(xiàn)位移;為減緩過濾器軸承套和密封的損壞, 需將填料密封改為機(jī)械密封, 并在機(jī)械密封下部設(shè)計(jì)防塵組合密封, 預(yù)防焦粉和雜質(zhì)進(jìn)入其中, 確保機(jī)械密封不受焦粉和顆粒的影響, 以延長(zhǎng)其使用壽命;為減少濾網(wǎng)和刮刷的刮蹭, 需采用銅合金管刀配合不銹鋼刷清理濾網(wǎng), 并使用多角度方式將原來的2段刮刷更改為3段刮刷, 同時(shí)將管刀支架設(shè)計(jì)為伸縮結(jié)構(gòu), 將濾網(wǎng)軸的上軸承支架加高550 mm, 以增大軸承的密封性,確保軸承與急冷油中焦粒隔絕, 延長(zhǎng)其使用壽命。
經(jīng)前期反復(fù)討論和技術(shù)確認(rèn),改造后的濾芯系統(tǒng)于2017年3月開始安裝。安裝期間復(fù)核了刮刀電機(jī)安裝尺寸、軸連接位置尺寸、新濾網(wǎng)組件與罐體安裝尺寸。數(shù)據(jù)經(jīng)核實(shí)確認(rèn)無誤后,拆開過濾器封頭,使用M30螺栓將濾網(wǎng)組件固定在罐體筒內(nèi)的安裝法蘭上,并確認(rèn)安裝到位,無偏移狀況【6】。
濾芯系統(tǒng)安裝過程中,需先在地面將傳動(dòng)軸和電機(jī)及減速箱安裝至封頭上,再將萬向聯(lián)軸器安裝在傳動(dòng)軸上。之后吊起封頭,對(duì)準(zhǔn)罐體上方安裝位置再落下,落到將與同軸撥叉聯(lián)軸器對(duì)接的時(shí)候,需確認(rèn)撥叉中間的同心軸心是否已對(duì)準(zhǔn)聯(lián)軸器的中心孔,然后再緩緩落下封頭,將法蘭螺栓鎖緊。安裝并調(diào)試完成后再充液進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試,確保過濾器內(nèi)組件裝配到位、軸精確對(duì)中、運(yùn)行中無異常振動(dòng)和聲響【7】。
改造后的實(shí)際運(yùn)行狀態(tài)顯示,急冷油泵前過濾器聲音、振動(dòng)正常,焦粒清理正常,刮刷電機(jī)運(yùn)行無過載,密封無泄漏,滿足長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行條件。最初改造的過濾器B于2017年3月投入運(yùn)轉(zhuǎn),運(yùn)行兩年后解體檢查,除易損件正常磨損待更換外,其余部件均無重大損壞,達(dá)到了改造預(yù)期。
相對(duì)于改造前的運(yùn)行情況,此次技術(shù)攻關(guān)改造在工藝上實(shí)現(xiàn)了如下改進(jìn):
1) 避免了密封泄漏及泄漏后可能著火的安全風(fēng)險(xiǎn);
2) 避免了因需頻繁停泵倒空進(jìn)行故障維修對(duì)急冷油系統(tǒng)造成的沖擊,以及焦粒被堆積在稀釋蒸汽發(fā)生器需頻繁切泵清焦造成的泄漏;
3) 避免了系統(tǒng)中粗焦粉末被帶走對(duì)設(shè)備產(chǎn)生的沖刷及磨損;
4) 實(shí)現(xiàn)了在線刮刷自動(dòng)清焦功能;
5) 降低了人力倒空、置換、清理的工作量;
6) 實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。