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        風(fēng)電機(jī)組齒輪箱油溫高原因分析及解決方案

        2022-07-27 00:30:34華銳風(fēng)電科技集團(tuán)股份有限公司陳淑娜
        電力設(shè)備管理 2022年12期

        華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司 陳淑娜 孫 廣 程 維 田 帥

        1 引言

        目前,風(fēng)力發(fā)電機(jī)組存在較多油溫高限功率問(wèn)題,其中1.5MW機(jī)組各風(fēng)場(chǎng)存在較多的夏季油溫高限功率問(wèn)題[1],3MW部分機(jī)組出現(xiàn)了冬季油溫高報(bào)故障問(wèn)題,為解決這兩種不同的油溫高故障問(wèn)題,對(duì)干河口第五風(fēng)場(chǎng)出現(xiàn)夏季油溫高的1.5MW機(jī)組進(jìn)行冷卻系統(tǒng)校核,對(duì)哈密風(fēng)場(chǎng)出現(xiàn)冬季油溫高的3MW機(jī)組進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析,分別提出了不同的改造方案。

        2 故障描述

        甘河口第五風(fēng)場(chǎng)機(jī)組進(jìn)入夏季時(shí),有部分機(jī)組出現(xiàn)油溫高限功率情況,調(diào)取2014年9月15日的數(shù)據(jù)(平均風(fēng)速11.3m/s,風(fēng)場(chǎng)不限功率),對(duì)機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)有35臺(tái)機(jī)組出現(xiàn)過(guò)油溫高限功率現(xiàn)象,其余機(jī)組運(yùn)行良好。

        哈密苦水某風(fēng)電場(chǎng)3MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組自2014年投產(chǎn)以來(lái),每到秋、冬季節(jié)就會(huì)大批量報(bào)齒輪箱進(jìn)油溫度高故障,累計(jì)達(dá)22臺(tái),只要現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)速在6m/s以上,風(fēng)機(jī)不限負(fù)荷運(yùn)行時(shí),就會(huì)報(bào)故障停機(jī),嚴(yán)重影響了發(fā)電量和經(jīng)濟(jì)效益。

        3 原因分析

        3.1 夏季油溫高原因分析

        3.1.1 機(jī)艙系統(tǒng)熱平衡分析

        太陽(yáng)輻射使機(jī)艙吸收的熱量。Q1=S×α×G=21.8kW;其中玻璃鋼材料的吸收比:α=0.507;太陽(yáng)輻照強(qiáng)度:G=1000W/㎡(甘肅地區(qū)夏天中午太陽(yáng)的光照強(qiáng)度);機(jī)艙的等效直射面積取S=43㎡。

        齒輪箱表面散熱量。齒輪箱表面散熱量:Q2=αG×A×(toil-troom)=11.06×18.6×25=5.14kW;其中齒輪箱傳熱系數(shù):αG=11.06W/(m2K);空氣速度系數(shù):fx=1;齒輪箱最高油溫:toil=75℃;機(jī)艙環(huán)境溫度:troom=50℃;齒輪箱表面面積:A=18.6㎡。

        機(jī)艙內(nèi)其他零部件自身散熱量。發(fā)電機(jī)表面散熱量:Q31=2.3kW;變頻器散熱量:Q32=2.3kW;驗(yàn)證機(jī)艙熱平衡。當(dāng)環(huán)境溫度40℃時(shí),機(jī)艙溫度50℃,額定風(fēng)速下,在不考慮機(jī)艙內(nèi)外換熱前提下,機(jī)艙內(nèi)部總熱量Qall為:Qall=Q1+Q2+Q31+Q32=31.54kW。根據(jù)《實(shí)用供熱空調(diào)設(shè)計(jì)手冊(cè)》[2]中公式7.3-1,計(jì)算機(jī)艙內(nèi)達(dá)到熱平衡時(shí)的溫度:TEQ=3600×Qall/(Cair×Lcool×ρa(bǔ)ir)+troom=47.6℃。其中,冷卻風(fēng)扇流量:Lcool=12000 m3/h;空氣密度:ρa(bǔ)ir=1.225kg/m3;空氣比熱容,Cair=1.005,KJ/(kg·℃)。綜上,當(dāng)環(huán)境溫度為40℃,機(jī)艙溫度為47.6℃時(shí),機(jī)艙內(nèi)基本達(dá)到熱平衡狀態(tài),計(jì)算結(jié)果與實(shí)際情況基本相符。

        3.1.2 齒輪箱冷卻系統(tǒng)校核

        為評(píng)估齒輪箱潤(rùn)滑冷卻系統(tǒng)的散熱能力,對(duì)冷卻系統(tǒng)的關(guān)鍵部件散熱器進(jìn)行校核。冷卻系統(tǒng)參數(shù):潤(rùn)滑油流量V=105L/min;齒輪箱損耗率PV=46kW;齒輪箱表面散熱量Q2=5.14KW。

        甘河口第五風(fēng)場(chǎng)選用OK-EL10L散熱器,流量在105L/min時(shí),散熱能力POK-EL10L=1.66kW/℃,(備注:該數(shù)值根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果確定,含1.1倍安全系數(shù))。

        圖1

        計(jì)算油冷散熱板需要達(dá)到的散熱能力為:

        式中:

        P01——冷卻能力,kW/℃;

        toil——冷卻器進(jìn)油口溫度,℃;

        troom——機(jī)艙環(huán)境溫度,℃。

        流量校核[3],冷卻系統(tǒng)需要達(dá)到的流量V01為:

        式中:潤(rùn)滑油流量V01,L/min;冷卻器進(jìn)口最大油溫度toil=75℃;冷卻器出口油溫度toil-out=60℃;潤(rùn)滑油密度ρoil=0.8449g/ml;潤(rùn)滑油比熱Coil=2.075kj/kg·℃。

        綜上,潤(rùn)滑系統(tǒng)流量105L/min,有13%富余量,泵流量選擇合適。

        3.1.3 綜合評(píng)估

        當(dāng)環(huán)境溫度≤40℃,機(jī)艙溫度<47.6℃時(shí),在散熱板不被堵塞的情況下,機(jī)組不會(huì)出現(xiàn)限功率情況,冷卻系統(tǒng)滿(mǎn)足風(fēng)場(chǎng)使用要求。

        但實(shí)際情況是,在風(fēng)電場(chǎng)出現(xiàn)油溫高問(wèn)題的機(jī)組中,除了少量是因?yàn)橛蜑V堵塞、傳感器問(wèn)題、溫控閥損壞、安全閥損壞及環(huán)境溫度高于40℃等原因,絕大多數(shù)都存在油冷散熱片表面和板翅通道堵塞現(xiàn)象,進(jìn)而導(dǎo)致散熱能力下降。因此散熱能力下降是導(dǎo)致油溫高的重要原因。

        3.2 冬季油溫高原因分析

        該風(fēng)場(chǎng)機(jī)組在夏季大風(fēng)、高溫工況下未報(bào)油溫高故障,可排除冷卻系統(tǒng)散熱能力不足的問(wèn)題,在冬季溫度較低時(shí),且冷卻回路打開(kāi)時(shí),報(bào)油溫高故障。

        綜合分析,系統(tǒng)內(nèi)部阻力較大是導(dǎo)致油溫高報(bào)故障的主要原因:冬季,環(huán)境溫度較低,高溫油液被迅速冷卻,齒輪油黏度隨溫度變化較大,越靠近冷卻器出油口油溫越低,黏度越大,使得芯體內(nèi)部阻力大大增加,加之分配器入口阻力較大、潤(rùn)滑管路較長(zhǎng),冷卻器設(shè)計(jì)余量大等綜合因素,產(chǎn)生較大阻力,進(jìn)而導(dǎo)致系統(tǒng)溢流閥開(kāi)啟,一部分流量未經(jīng)冷卻直接回流至齒輪箱,從而引起齒輪箱油溫高。

        4 改造方案及效果分析

        4.1 夏季油溫高改造方案

        被改造風(fēng)機(jī)應(yīng)具備下列條件:一是風(fēng)機(jī)無(wú)故障,可正常運(yùn)行,風(fēng)場(chǎng)無(wú)限功率情況;二是為確保油冷系統(tǒng)正常運(yùn)行,需更換新的溫控閥、濾芯、散熱器需要從機(jī)艙拆下徹底清洗干凈或更換新的散熱片;三是選擇臨近或者發(fā)電量相近的風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造。

        圖2 串聯(lián)散熱器方案

        圖3 并聯(lián)散熱器方案

        圖4 串/并聯(lián)示意圖

        4.1.1 串/并聯(lián)散熱器方案

        在原有散熱器前部并聯(lián)一個(gè)散熱器,增加原有系統(tǒng)散熱能力。

        表1

        在冬季,因齒輪箱涉及低溫啟動(dòng)問(wèn)題,需要對(duì)散熱器進(jìn)行并聯(lián)裝配。原散熱器散熱能力從1.66kW/℃下降至1.15kW/℃,新并聯(lián)的散熱能力為0.9kW/℃,總散熱能力為2.05kW/℃,總散熱能力提升23%。

        散熱器的總散熱功率為:

        在夏季齒輪箱不存在低溫啟動(dòng),可選擇對(duì)散熱器串聯(lián)方案,熱油先經(jīng)過(guò)新增散熱器冷卻,再進(jìn)入原散熱器冷卻,新增散熱器能降低溫度10℃,散熱器的總散熱功率為:P串=P新增×(toil-troom)+POK-EL10L×(toil-troom-10)=54.4kW。其 中,散熱功率P串,kW;冷卻器進(jìn)口溫度toil=75℃;機(jī)艙環(huán)境溫度troom=50℃;串聯(lián)散熱器的散熱能力提升。

        綜上,串并聯(lián)能大大提升齒輪箱的散熱能力,串聯(lián)方案比并聯(lián)方案散熱能力明顯高8%。

        4.1.2 軸流風(fēng)機(jī)方案

        在機(jī)艙尾部增加軸流風(fēng)機(jī)往機(jī)艙內(nèi)吸風(fēng),可有效增加機(jī)艙內(nèi)部的空氣流通,降低機(jī)艙內(nèi)空氣溫度。風(fēng)機(jī)配有防雨罩,防止雨水和雜物進(jìn)入機(jī)艙。

        軸流風(fēng)扇方案對(duì)機(jī)艙控制柜及柜內(nèi)期間降溫效果明顯,可降低約5℃。

        4.1.3 油冷風(fēng)道方案

        圖5 軸流風(fēng)機(jī)方案

        圖6 油冷風(fēng)道

        罩兩側(cè)增加兩個(gè)獨(dú)立風(fēng)道,風(fēng)道入風(fēng)口在油冷散熱器兩側(cè),出風(fēng)口位置保持不變,增加獨(dú)立風(fēng)道后,使油冷散熱器的冷卻介質(zhì)由機(jī)艙內(nèi)部空氣變?yōu)闄C(jī)艙外部空氣,冷卻介質(zhì)溫度降低更有利于提高散熱器的散熱效果,并且可以避免齒輪箱散發(fā)的油氣對(duì)散熱板的污染。

        采用此方案的兩臺(tái)機(jī)組10min數(shù)據(jù)對(duì)比如下:

        由表2可以看出,在相同的風(fēng)況,并且發(fā)電量基本相同時(shí),安裝風(fēng)道的199#風(fēng)機(jī)的油溫比197#風(fēng)機(jī)低8℃,機(jī)艙溫度低9℃。

        表2

        圖7為199#風(fēng)機(jī)與其附近三臺(tái)機(jī)組,分別為205#、207#、198#,9~10月底數(shù)據(jù)對(duì)比。

        圖7 199#、205#、207#、198#,數(shù)據(jù)對(duì)比

        圖8 波紋式散熱片

        由圖7可見(jiàn),相鄰機(jī)組油溫高情況明顯,199#機(jī)組油溫較低,未報(bào)故障。

        4.1.4 更換散熱片方案[4]

        散熱片采用抗污染設(shè)計(jì),降低散熱器內(nèi)、外污染導(dǎo)致的散熱器性能下降,從而減少現(xiàn)場(chǎng)清洗散熱器的頻率,即使工況惡劣導(dǎo)致出現(xiàn)了一定程度的污染,通過(guò)簡(jiǎn)單的吹掃即可最大程度都地恢復(fù)散熱性能,從而有效減少目前現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的清理后不久再次出現(xiàn)報(bào)警的現(xiàn)象。

        效果分析:調(diào)整后,散熱器的散熱性能基本可以滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)的絕大部分工況,在機(jī)艙內(nèi)空氣溫度不超過(guò)45℃的工況下,可實(shí)現(xiàn)全時(shí)段滿(mǎn)功率運(yùn)行,避免高溫報(bào)警現(xiàn)象,散熱器的散熱效果比原散熱器產(chǎn)品提高15%;調(diào)整后,散熱器的清理周期明顯延長(zhǎng),清理難度下降。

        4.2 冬季油溫高改造方案

        該方案是基于整體安裝結(jié)構(gòu)不變、物料盡可能少變動(dòng)的原則進(jìn)行調(diào)整,具體實(shí)施方案如下:

        4.2.1 調(diào)整冷卻參數(shù)

        根據(jù)齒輪箱理論計(jì)算發(fā)熱量和當(dāng)?shù)貙?shí)際環(huán)境溫度,調(diào)整如表3所示。

        表3

        4.2.2 更換散熱片

        安裝接口尺寸不變,芯體厚度增加;翅片板間距加大;油主通道由80mm寬調(diào)整為60mm寬。

        4.2.3 效果分析

        改造后,風(fēng)機(jī)不再冬季報(bào)油溫高故障,且夏季高溫大風(fēng)工況下,也未出現(xiàn)高溫故障,圖9為改造后兩臺(tái)機(jī)組在冬季和夏季的運(yùn)行數(shù)據(jù)。

        圖9 優(yōu)化后40#風(fēng)力發(fā)電機(jī)冬季運(yùn)行數(shù)據(jù)

        圖10 優(yōu)化后50#風(fēng)力發(fā)電機(jī)冬季運(yùn)行數(shù)據(jù)

        圖12 優(yōu)化后50#風(fēng)力發(fā)電機(jī)夏季運(yùn)行數(shù)據(jù)

        5 結(jié)論

        本文通過(guò)對(duì)1.5MW機(jī)組出現(xiàn)的夏季油溫高現(xiàn)象和3MW機(jī)組出現(xiàn)的冬季油溫高現(xiàn)象逐一進(jìn)行分析,得出了油溫高產(chǎn)生的原因,并制定了不同的改造方案,并具體實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果證明,兩套改造方案可有效解決油溫高現(xiàn)象,對(duì)進(jìn)一步研究和解決齒輪箱過(guò)溫問(wèn)題提供了更加有利的方案。

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