王學(xué)東
(昆明云能化工有限公司,云南 安寧 650300)
昆明云能化工有限公司于2016 年5 月24 日掛牌成立(以下簡(jiǎn)稱昆能化工或公司),2016 年6 月1日起開(kāi)始獨(dú)立運(yùn)營(yíng), 是云南能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司下設(shè)的三級(jí)子公司。 公司現(xiàn)有一套10 萬(wàn)t/a 離子膜燒堿生產(chǎn)裝置及一套10 萬(wàn)t/a 聚氯乙烯生產(chǎn)裝置,于2006 年3 月投產(chǎn)運(yùn)行至今。
2004 年昆能化工建設(shè)“雙十”項(xiàng)目時(shí),全國(guó)燒堿產(chǎn)能約800 萬(wàn)t/a,到2021 年全國(guó)燒堿產(chǎn)能約4 000 萬(wàn)t/a,產(chǎn)能及產(chǎn)量增長(zhǎng)約5 倍。 燒堿產(chǎn)能、產(chǎn)量居世界首位,已成為名副其實(shí)的氯堿生產(chǎn)大國(guó)。氯堿行業(yè)作為重要的基礎(chǔ)化工原材料行業(yè), 是傳統(tǒng)的高耗能行業(yè),在當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的環(huán)境下,低碳發(fā)展、節(jié)能減排、提高能源效率和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是行業(yè)“十四五”可持續(xù)發(fā)展的重要課題[1]。
與此同時(shí),燒堿生產(chǎn)的節(jié)能新技術(shù),新裝備,新工藝等也日益成熟, 在行業(yè)內(nèi)新建裝置和改造裝置中廣泛應(yīng)用。
云能化工技術(shù)管理團(tuán)隊(duì)積極開(kāi)展裝置“節(jié)能降耗、挖潛增效”技術(shù)改造工作,2021 年實(shí)現(xiàn)裝置的能效指標(biāo)達(dá)到同行業(yè)的先進(jìn)水平。
燒堿裝置包括一次鹽水工序、電解工序(包含二次鹽水精制、淡鹽水脫氯)、氯氫處理工序(包含廢氣處理)、50%堿蒸發(fā)工序、液氯工序、氯化氫合成工序等。其中一次鹽水工序采用鋇法脫硝工藝;電解工序采用北化機(jī)公司ZMBCH-2.7 型高電流密度電解槽,共6 臺(tái),運(yùn)行電流密度4.5 kA/m2,每噸燒堿直流電耗性能保證值為2 153.00 kW·h,單臺(tái)電解槽產(chǎn)能1.67 萬(wàn)t/a,整流變一拖二形式;氯氣輸送機(jī)采用意大利納氏泵;蒸發(fā)工序采用瑞士博特三效蒸發(fā)技術(shù);氯化氫合成采用4 臺(tái)熱水合成爐工藝技術(shù)。
昆能化工2004 年建設(shè)的燒堿裝置的核心設(shè)備電解槽為ZMBCH-2.7 型高電流密度電解槽, 運(yùn)行電流密度4.5 kA/m2,膜電流效率≥94%時(shí),噸燒堿直流電耗≤2 153.00 kW·h(性能保證值)。
對(duì)標(biāo)行業(yè)新電解槽節(jié)能技術(shù),采用膜極距技術(shù),運(yùn)行電流密度4.5 kA/m2時(shí), 膜電流效率≥94%時(shí),噸燒堿直流電耗≤2 030.00 kW·h(性能保證值)。
若采用新的電槽節(jié)能技術(shù), 噸燒堿直流電耗可降低123.00 kW·h。
原整流系統(tǒng)已運(yùn)行十多年,設(shè)備老化,控制技術(shù)落后,變電效率為93%。
對(duì)標(biāo)同行業(yè)平均值96%,低3%,導(dǎo)致交流電耗比同行業(yè)平均水平高3%(約68 kW·h/t 100%NaOH),增加了企業(yè)運(yùn)行的成本。
燒堿裝置運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生大量的氫氣,除少部分氫氣用于生產(chǎn)鹽酸外,剩余大部分的富氫氣(約2 000 m3/h、純度為99%)被全部排放,既浪費(fèi)了能源又增加了生產(chǎn)成本; 配備燃燒富氫氣鍋爐系統(tǒng)將多余的氫氣充分燃燒產(chǎn)生蒸汽滿足燒堿裝置生產(chǎn)工藝的需求十分必要。多余的氫氣充分利用以后不僅帶來(lái)了可觀的經(jīng)濟(jì)效益, 而且氫氣燃燒后的尾氣排放不會(huì)對(duì)環(huán)境造成任何影響,回收的熱量可降低熱能利用成本,增加效益。
公司氯化氫合成工序配套4 臺(tái)氯化氫合成熱水爐用于生產(chǎn)氯化氫氣體,滿足10 萬(wàn)t PVC 裝置用氯化氫氣體,工業(yè)鹽酸和食品級(jí)鹽酸要求。氯化氫合成過(guò)程中產(chǎn)生的大量熱量通過(guò)循環(huán)冷卻水移出, 經(jīng)過(guò)涼水塔冷卻后再循環(huán)使用,造成熱源浪費(fèi),增加了生產(chǎn)成本。另外氯化氫合成爐采用點(diǎn)火棒點(diǎn)火,人工抱膠管連接的方式非常危險(xiǎn), 氫氣在封閉的爐腔內(nèi)極易產(chǎn)生爆炸事故。
對(duì)標(biāo)燒堿清潔生產(chǎn)技術(shù), 采用先進(jìn)的副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐替代熱水爐。
公司氯氣壓縮機(jī)為兩臺(tái)納氏泵氯氣壓縮機(jī),壓縮機(jī)組最大處理氯氣能力為每臺(tái)6.6 萬(wàn)t/a,氯氣壓縮機(jī)設(shè)計(jì)氯氣輸送能力2 328 m3/h,現(xiàn)已運(yùn)行10 年,目前單臺(tái)氯氣壓縮機(jī)處理能力只能達(dá)到5.2 萬(wàn)t/a, 處理氯氣的能力下降,電耗高,且維修成本高。
對(duì)標(biāo)行業(yè),逐步淘汰低效的納氏泵壓縮技術(shù)。
原10 萬(wàn)t/a 50%堿蒸發(fā)工序引進(jìn)瑞士博特三效逆流蒸發(fā)技術(shù), 產(chǎn)生的含堿的二次蒸汽冷凝水設(shè)計(jì)是回收送一次鹽水工序作化鹽補(bǔ)充水利用。 實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中,一是這部分水含堿,導(dǎo)致一次鹽水過(guò)堿量控制超標(biāo); 二是全部送一次鹽水工序作化鹽水導(dǎo)致燒堿裝置水不平衡,需將多余的工藝水外排;經(jīng)研究,50%堿蒸發(fā)工序使用的設(shè)備、管道等均為不銹鋼材質(zhì), 產(chǎn)生的二次蒸汽冷凝水中的金屬離子雜質(zhì)為微量,除pH 值偏高外,其余指標(biāo)與純水指標(biāo)應(yīng)相近或優(yōu)于純水指標(biāo), 將這部分水送電解作為陰極液補(bǔ)充水,可減少純水的用量,做到這部分回收的水高效高質(zhì)利用。
經(jīng)過(guò)技術(shù)調(diào)研及與膜極距技術(shù)提供商的考察交流,昆能化工2004 年建設(shè)的燒堿裝置的核心設(shè)備電解槽為ZMBCH-2.7 型高電流密度電解槽, 對(duì)標(biāo)行業(yè)新電解槽節(jié)能技術(shù),實(shí)施膜極距技術(shù)改造,改造費(fèi)用約480 萬(wàn)元。 全部改造完成后約一年零2 個(gè)月可收回投資。經(jīng)公司研究決定,總體規(guī)劃,分步實(shí)施,即根據(jù)電槽換離子膜的周期, 同步實(shí)施電槽膜極距改造工作。 至2018 年3 月全部電槽膜極距改造完成。 改造前后指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)表1。
6 臺(tái)電槽進(jìn)行膜極距改造后, 電槽的節(jié)能效果達(dá)到改造目標(biāo)要求, 由于膜極距技術(shù)提供商的技術(shù)不斷進(jìn)步,后期實(shí)施改造的效果比前期的效果更好。
采用新的電槽節(jié)能技術(shù)后,噸燒堿直流電耗可降低103.00 kW·h, 噸堿降低電費(fèi)成本41.2 元/t,10 萬(wàn)t/a 燒堿可增效412 萬(wàn)元。
表1 電解槽改造前后性能指標(biāo)對(duì)照表
3.2.1 改造目標(biāo)改造前燒堿整流系統(tǒng)運(yùn)行變電效率低(運(yùn)行正常后保持在93%左右)。 變電損耗大,且整套整流控制設(shè)備控制元件已經(jīng)更新?lián)Q代,備件難采購(gòu)。改造后的目標(biāo)是整流控制系統(tǒng)在控制合理的情況下變電效率可維持在96%以上,自然功率因數(shù)在0.92 以上。
3.2.2 引入閥側(cè)同步技術(shù)
同步電源是整個(gè)控制系統(tǒng)發(fā)出脈沖的重要且唯一的參考點(diǎn), 其同步電源的準(zhǔn)確性是保證系統(tǒng)發(fā)出脈沖準(zhǔn)確性的可靠依據(jù)。引入閥側(cè)同步電源后,就完全避免了整流變壓器的移相角誤差, 也可以避免理論同步角度和實(shí)際電網(wǎng)電位的誤差角度。
3.2.3 采用軟件鎖相環(huán)技術(shù)優(yōu)化控制方案
由于電力系統(tǒng)電網(wǎng)的特殊性, 其工況運(yùn)行是動(dòng)態(tài)的, 也就是說(shuō), 電力系統(tǒng)的電壓和頻率在不斷變化,如果采用固定的晶振頻率進(jìn)行相位分割,必定會(huì)造成因電網(wǎng)頻率變化而無(wú)法準(zhǔn)確發(fā)出與電網(wǎng)電位一致的脈沖。 采用軟件鎖相環(huán)技術(shù),根據(jù)電網(wǎng)變化,準(zhǔn)確跟蹤相應(yīng)的電位的變化而同步做出相應(yīng)的調(diào)整,從而使控制系統(tǒng)發(fā)出的脈沖角度與電網(wǎng)的電位角度相對(duì)應(yīng)。
3.2.4 采用集成回路增強(qiáng)控制系統(tǒng)的抗干擾能力
由于現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)處于強(qiáng)電場(chǎng)和磁場(chǎng)中, 存在比較大的干擾。 而且這種干擾不可測(cè)量和預(yù)先模擬。 因此,采用目前最先進(jìn)的集成化電路,大大增強(qiáng)了抗干擾能力,保證了控制系統(tǒng)的穩(wěn)定和準(zhǔn)確性。
3.2.5 采用優(yōu)質(zhì)脈沖觸發(fā)器提升元件一致性觸發(fā)
在保證脈沖觸發(fā)功率的同時(shí), 還需要保證可靠的觸發(fā)陡度,從而保證晶閘管觸發(fā)的可靠性。采用優(yōu)質(zhì)的脈沖觸發(fā)器,能保證元件的一致性觸發(fā),而且大大改善整流柜的脈沖觸發(fā)的一致性(即均流效果)。
據(jù)此,重點(diǎn)側(cè)重于整流控制系統(tǒng)的改造,優(yōu)化控制,保證整流控制脈沖的一致性,對(duì)稱性,可靠性。改造后, 由于系統(tǒng)的控制脈沖得到了完全的優(yōu)化和對(duì)應(yīng),明顯地減少了整流系統(tǒng)諧波的產(chǎn)生,提高了整流系統(tǒng)自然功率因素和變電效率。
3.2.6 能耗及經(jīng)濟(jì)效益分析
6 臺(tái)整流柜控制系統(tǒng)改造后, 變電效率從改造前的93%提升到96%以上,自然功率因數(shù)也從原來(lái)的0.88 提升到了0.92,從投運(yùn)至今運(yùn)行穩(wěn)定,變電效率也一直維持在96%以上。
如噸燒堿直流電耗為2 050.00 kW·h,變電效率為93%,則交流電耗為2 204 kW·h,若變電效率提高到96%,則交流電耗為2 135 kW·h,降低噸堿交流電耗68 kW·h (電價(jià)按0.40/kW·h 計(jì))。項(xiàng)目實(shí)施后整流變電效率提升至96.2%左右,經(jīng)過(guò)經(jīng)濟(jì)測(cè)算得出,10 萬(wàn)t燒堿產(chǎn)量每年可節(jié)約成本約272.2 萬(wàn)元。
因液氯市場(chǎng)的需求增加,增加液氯商品量,富余氫氣增加,氫氣放空300~1 400 m3/h。 為了綜合利用這部分放空的氫氣, 公司對(duì)富余氫的綜合利用進(jìn)行廣泛的調(diào)研與論證。
3.3.1 項(xiàng)目前期工作
調(diào)研論證為氫氣以氣態(tài)形式作為燃料或原料,在長(zhǎng)距離輸送分配方面存在一定困難。因此,氫氣用量較大的用戶一般建有制氫裝置。
(1)云南省內(nèi)氫主要用于香料加工、浮法玻璃等領(lǐng)域,氫氣需提純、加壓、建充裝站等,用束罐車運(yùn)輸,省內(nèi)市場(chǎng)只需約100 m3/h。 氫氣不能全部利用,不建議采用該方案。
(2)氫用于生產(chǎn)過(guò)氧化氫(雙氧水)技術(shù)成熟,生產(chǎn)工藝較復(fù)雜, 蒽醌法生產(chǎn)過(guò)氧化氫是危險(xiǎn)化工生產(chǎn)過(guò)程,所用的原料氫氣和重芳烴是易燃、易爆的危險(xiǎn)物料; 產(chǎn)品過(guò)氧化氫有很強(qiáng)的氧化性和在一定條件下分解,它們?cè)谏a(chǎn)、使用、貯存和運(yùn)輸過(guò)程中安全要求高。 雖然云南每年對(duì)雙氧水的需求缺口5 萬(wàn)t~10 萬(wàn)t,但因項(xiàng)目投資高,氫氣量因液氯市場(chǎng)的波動(dòng)而波動(dòng),投資風(fēng)險(xiǎn)較高,不建議采用該方案。
(3)氫用于生產(chǎn)燃料電池及氫氣發(fā)電站。目前市場(chǎng)不太成熟,應(yīng)用量還未起步。
(4)氫氣鍋爐在氯堿生產(chǎn)中得到成功運(yùn)用,技術(shù)成熟、經(jīng)濟(jì)效益較好,蒸汽用于鹽水和燒堿加溫需要蒸汽,解決大量放空氫氣存在危險(xiǎn)源等矛盾。燃?xì)溴仩t雖然氫氣利用附加價(jià)值較低,但項(xiàng)目投資較少,風(fēng)險(xiǎn)較小,項(xiàng)目見(jiàn)效快,建議采用該方案。
3.3.2 項(xiàng)目實(shí)施
根據(jù)燒堿裝置具有的連續(xù)性和穩(wěn)定性特點(diǎn),有利于燃?xì)溴仩t系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 根據(jù)燒堿裝置富氫氣量,新建一臺(tái)全自動(dòng)無(wú)人值守的額定蒸發(fā)量為6 t/h 的燃?xì)錃忮仩t(項(xiàng)目投資約320 萬(wàn)元),每小時(shí)副產(chǎn)蒸汽1.0~6.0 t。
3.3.3 實(shí)施后的效果
項(xiàng)目于2017 年8 月投入運(yùn)行,根據(jù)液氯市場(chǎng)的需求變化,燃?xì)溴仩t平均每小時(shí)生產(chǎn)1.0~2.0 t 低壓或中壓蒸汽,供燒堿裝置一次鹽水或50%堿蒸發(fā)裝置使用, 年均生產(chǎn)回收約10 000 t 的低壓或中壓蒸汽,達(dá)到富氫資源綜合利用的預(yù)期效果。
3.4.1 改造的必要性
氯化氫合成工序配套4 臺(tái)氯化氫合成熱水爐用于生產(chǎn)氯化氫氣體, 滿足10 萬(wàn)t/a PVC 裝置用氯化氫氣體,工業(yè)鹽酸和食品級(jí)鹽酸要求。氯化氫合成過(guò)程中產(chǎn)生的大量熱量通過(guò)循環(huán)冷卻水移出, 經(jīng)過(guò)涼水塔冷卻后再循環(huán)使用。
近幾年氯化氫工藝技術(shù)及氯化氫合成爐設(shè)備技術(shù)的發(fā)展, 氯化氫合成采用自動(dòng)點(diǎn)火和副產(chǎn)蒸汽合成爐的應(yīng)用也逐步成熟可靠, 已作為氯堿生產(chǎn)新建裝置必選的工藝技術(shù)。 按照燒堿清潔生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范要求,國(guó)家都要求對(duì)原熱水爐進(jìn)行更新改造。
對(duì)標(biāo)燒堿清潔生產(chǎn)技術(shù), 采用先進(jìn)的副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐替代熱水爐。
10萬(wàn)t/a 燒堿配套10 萬(wàn)t/a PVC 裝置及附屬鹽酸裝置,所需氯化氫量,可生產(chǎn)6.0~7.0 t/h 的0.4 MPa低壓蒸汽。
3.4.2 項(xiàng)目方案的確定與實(shí)施
結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況, 利用氯化氫余熱副產(chǎn)蒸汽項(xiàng)目比利用氯化氫余熱制冷項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益更大, 同時(shí)也提升了氯化氫合成爐的自動(dòng)化控制水平,因此氯化氫余熱利用項(xiàng)目采用副產(chǎn)低壓蒸汽,擬按更新3 臺(tái)設(shè)計(jì)產(chǎn)能為150 t/d 的副產(chǎn)蒸汽合成爐替代現(xiàn)有的1#、2#和3#氯化氫熱水合成爐。項(xiàng)目總體規(guī)劃,分步實(shí)施。 于2017 年完成2#爐,2018 年完成1# 爐,2020 年完成3# 的更新提質(zhì)改造工作,項(xiàng)目總投資約1 500 萬(wàn)元。
3.4.3 經(jīng)濟(jì)效益
項(xiàng)目完全實(shí)施后,每小時(shí)副產(chǎn)0.45 MPa 的飽和蒸汽,實(shí)際5.0~6.5 t/h,全年副產(chǎn)蒸汽約47 520 t,副產(chǎn)蒸汽以180 元/t 計(jì), 全年節(jié)約成本即增加效益約855 萬(wàn)元,預(yù)計(jì)兩年收回投資。
3.5.1 改造方案與實(shí)施
納氏泵氯氣壓縮機(jī)現(xiàn)已運(yùn)行十年,目前單臺(tái)處理能力只能達(dá)到5.2 萬(wàn)t/a,機(jī)組額定功率為280 kW,可實(shí)際運(yùn)行功率大約為330 kW,長(zhǎng)期處于過(guò)載狀態(tài)。 目前氯氣壓縮機(jī)處理氯氣的能力明顯下降,電耗高,且維修成本高。從行業(yè)技術(shù)交流,氯氣透平機(jī)從運(yùn)行狀況來(lái)看,能耗低,維修成本低,操作相對(duì)簡(jiǎn)便。 根據(jù)公司減虧控虧要求, 改造主要從氯壓機(jī)節(jié)能方面考慮,在不影響生產(chǎn)能力的情況下,降低電耗,節(jié)約成本。
綜合考慮,新增兩臺(tái)氯氣透平機(jī),按6 萬(wàn)t/a 燒堿產(chǎn)量匹配(正常2 200 m3/h,最大2 710 m3/h),新壓縮機(jī)安裝后,根據(jù)燒堿裝置運(yùn)行負(fù)荷,氯氣處理主要運(yùn)行氯氣透平機(jī),當(dāng)裝置滿負(fù)荷運(yùn)行,而氯氣透平機(jī)故障時(shí), 可考慮啟動(dòng)其中1 臺(tái)氯氣壓縮機(jī)和完好的透平機(jī)運(yùn)行,3 臺(tái)設(shè)備開(kāi)2 備1 可滿足燒堿系統(tǒng)滿負(fù)荷開(kāi)車的需求(新增1 臺(tái)透平機(jī),更新1 臺(tái))。
3.5.2 效益分析
通過(guò)調(diào)查可得,在燒堿裝置相同負(fù)荷(4×12 kA)下,運(yùn)行一臺(tái)透平機(jī)就能滿足要求,如運(yùn)行氯氣壓縮機(jī),因處理能力不足,需運(yùn)行2 臺(tái)才能滿足要求。
表2 為在相同負(fù)荷不同時(shí)段下, 運(yùn)行一臺(tái)透平機(jī)和同時(shí)運(yùn)行兩臺(tái)氯氣壓縮機(jī)的電耗統(tǒng)計(jì)表。
表2 運(yùn)行一臺(tái)透平機(jī)和同時(shí)運(yùn)行兩臺(tái)氯氣壓縮機(jī)的電耗統(tǒng)計(jì)表
從以上數(shù)據(jù)可得, 當(dāng)燒堿裝置負(fù)荷為4×12 kA時(shí),運(yùn)行透平機(jī),每天可節(jié)約電耗大約12 696 kW·h,電價(jià)以0.4 元/kW·h 來(lái)計(jì), 每天可節(jié)約成本大約4 824.48元,一年節(jié)約成本為160.655 1 萬(wàn)元左右。
原10 萬(wàn)t 50%堿蒸發(fā)工序產(chǎn)生的二次冷凝水只是回收送一次鹽水工序作化鹽補(bǔ)充水利用, 未能高效高質(zhì)利用。
昆明云能化工有限公司10 萬(wàn)t/a 50%燒堿蒸發(fā)片堿工序是將電解工序送來(lái)的32%堿液,經(jīng)過(guò)三效逆流降膜蒸發(fā)濃縮成50%堿液,一部分作為50%堿直接進(jìn)行銷售, 另一部分繼續(xù)在預(yù)濃縮器和終濃縮器中蒸發(fā)最終制成99%片堿。 在蒸發(fā)過(guò)程中每噸50%(折百,以下均為折百)堿約產(chǎn)生1 406 kg 二次蒸汽冷凝水,原設(shè)計(jì)該冷凝水部分用于補(bǔ)充化鹽水,多余部分直接外排。 由于每噸50%燒堿蒸發(fā)出的二次蒸汽冷凝水約含燒堿10 kg, 不僅因外排污水pH不合格,污染環(huán)境,更重要的是對(duì)水資源的浪費(fèi)和產(chǎn)品的流失。 裝置采用瑞士Bertrams 公司的三效逆流降膜蒸發(fā)工藝生產(chǎn)50%堿和二效結(jié)片工藝生產(chǎn)≥98.7 的片堿, 整個(gè)工藝中的二次蒸汽冷凝液來(lái)源于雜質(zhì)含量極低的30%離子膜濃縮的水分,降膜換熱器殼體采用不銹鋼或鎳材質(zhì), 表面冷凝器殼體列管均采用不銹鋼材質(zhì), 產(chǎn)生的冷凝水質(zhì)量與電解生產(chǎn)所用的純水質(zhì)量應(yīng)該基本一致。
經(jīng)過(guò)調(diào)研和綜合分析, 二次蒸汽冷凝水除pH值和導(dǎo)電率高于純水外, 其余各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或優(yōu)于純水,pH 值和導(dǎo)電率高的原因主要是二次蒸汽冷凝水含堿。
在離子膜法制堿生產(chǎn)中,每噸30%(折百,以下均為折百)燒堿陰極側(cè)需補(bǔ)充高純水1.2 t。 如果用二次蒸汽冷凝水代替純水, 就可全部將50%堿和99.8%片堿產(chǎn)生的二次蒸汽冷凝水全部回收利用(一部分補(bǔ)充到電解陰極液,一部分補(bǔ)充到一次鹽水用作化鹽水)。 其次,由于二次蒸汽冷凝水的溫度比純水的溫度高約40 ℃,用二次蒸汽冷凝水代替純水加入電解槽, 可以減少電解槽用于加溫的蒸汽消耗量。 第三是50%堿蒸發(fā)時(shí)每噸堿約被二次蒸汽冷凝水帶走10 kg 堿,二次蒸汽冷凝水回收至電解槽后,50%堿蒸發(fā)損失的堿可全部回收,可降低堿損失。
表3 二次蒸汽冷凝水水質(zhì)跟蹤分析結(jié)果
項(xiàng)目實(shí)施后,實(shí)現(xiàn)了50%堿蒸發(fā)工序產(chǎn)生的二次冷凝水的高效回收利用, 電解工序陰極液年綜合利用約12.8 萬(wàn)m3(16 m3/h)二次蒸汽冷凝水代替純水,節(jié)約純水12.8 萬(wàn)m3,節(jié)約能源124.34 t 標(biāo)準(zhǔn)煤,同時(shí)解決了燒堿生產(chǎn)裝置區(qū)(一次鹽水工序,電解工序,氯氫處理工序,蒸發(fā)片堿工序等)的水平衡問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)燒堿清潔生產(chǎn)即燒堿生產(chǎn)工藝廢水零排放,達(dá)到節(jié)能減排,降低生產(chǎn)消耗的目標(biāo)。
公司通過(guò)近幾年緊緊圍繞公司提出的“技改增效”措施,認(rèn)真查找裝置與同行業(yè),與燒堿清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)存在的差距, 對(duì)10 萬(wàn)t/a 燒堿裝置現(xiàn)有能源狀況進(jìn)行優(yōu)化研究及實(shí)施技術(shù)改造。
項(xiàng)目實(shí)施后,提升了裝置的本質(zhì)安全,提升了氯化氫裝置的自動(dòng)化控制水平, 尤其從富裕氫氣的回收利用、氯化氫合成爐的余熱利用、50%堿蒸發(fā)工序的二次冷凝水的循環(huán)再利用等幾個(gè)方面, 極大地降低了燒堿裝置的能耗, 提升了燒堿的節(jié)能效果及盈利能力, 增強(qiáng)了公司整體盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2021 年公司30%的燒堿能耗為305.93 kgce/t,達(dá)到重點(diǎn)用能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域(30%燒堿) 能效標(biāo)桿水平315 kgce/t(2021 年版)。