李進澤,佘寶瑛,梅榮海,陳國旗,閆曉凡
(中車株洲電機有限公司,湖南 株洲 412000)
風(fēng)電軸承是風(fēng)力發(fā)電機組的關(guān)鍵部件,軸承性能直接影響風(fēng)電機組的安全和運行可靠性。
實際使用中發(fā)現(xiàn)軸承電腐蝕、溫升高及運輸過程中的壓痕是雙饋風(fēng)力發(fā)電機軸承的典型故障。軸承電腐蝕問題主要由變流器產(chǎn)生的軸電流產(chǎn)生,可通過以下措施改善:1)傳動端軸上安裝接地碳刷, 導(dǎo)走軸上部分電流; 2)采用絕緣軸承或絕緣端蓋,阻隔軸電流[1-4]。通過優(yōu)化潤滑脂、改進排脂結(jié)構(gòu)和定期維護等,溫升高現(xiàn)象得到明顯改善[5-6]。運輸過程中的壓痕問題一直未得到有效解決。
隨雙饋風(fēng)力發(fā)電機朝大功率方向發(fā)展,發(fā)電機轉(zhuǎn)子越來越大,傳統(tǒng)2套深溝球軸承的布置方案已不能滿足要求,需采用承載能力強、壽命長的“1套深溝球軸承+2套圓柱滾子軸承”的布置方案。該方案對運輸過程中的防護要求極高,傳統(tǒng)防護方案軸承易損傷,導(dǎo)致風(fēng)力發(fā)電機運行初期軸承出現(xiàn)異響,故有必要對運輸過程中的軸承損傷原因進行分析,并提出相應(yīng)的改進措施。
3 MW級雙饋風(fēng)力發(fā)電機三軸承布置方案如圖1所示,傳動端采用1套6034深溝球軸承+1套NU1034圓柱滾子軸承,非傳動端采用1套NU1034圓柱滾子軸承,球軸承主要承受軸向載荷,圓柱滾子軸承主要承受徑向載荷,軸承均采用脂潤滑。
(a)傳動端 (b)非傳動端
部分雙饋風(fēng)力發(fā)電機運行初期軸承出現(xiàn)異響,檢測軸承振動頻譜,發(fā)現(xiàn)2套圓柱滾子軸承存在不同程度的損傷,典型損傷特征頻譜如圖2所示,存在內(nèi)圈故障基頻及其倍頻成分,說明內(nèi)圈存在故障。
圖2 圓柱滾子軸承振動頻譜圖
圓柱滾子軸承拆解圖如圖3所示,內(nèi)圈滾道面中部區(qū)域出現(xiàn)沿周向分布的線狀壓痕,部分壓痕明顯,壓痕間距等于滾子間距。
圖3 圓柱滾子軸承拆解圖
參考GB/T 24611—2020《滾動軸承 損傷和失效 術(shù)語、特征及原因》,周期性振動時,彈性接觸面的微小運動或回彈將導(dǎo)致非旋轉(zhuǎn)軸承的滾動體和滾道接觸區(qū)域出現(xiàn)偽壓痕。根據(jù)振動強度、載荷和潤滑條件的不同,會在滾道上形成凹陷,大多數(shù)情況下也會導(dǎo)致腐蝕和磨粒磨損。圖3軸承損傷特征與GB/T 24611標(biāo)準(zhǔn)中描述的軸承損傷特征一致,為運輸過程中產(chǎn)生的偽壓痕。
雙球軸承布置結(jié)構(gòu)運輸防護方案如圖4所示,用2根M16螺桿將槽鋼壓板與端蓋連接固定,實現(xiàn)對轉(zhuǎn)軸端面的軸向壓緊固定(緊固力矩為50 N·m),以防止轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動和振動。
圖4 雙球軸承布置的風(fēng)力發(fā)電機運輸防護方案
軸向壓緊裝置可產(chǎn)生的軸向預(yù)緊力為
(1)
式中:T為緊固力矩;η為扭矩系數(shù),近似取0.2;d為螺紋公稱直徑。
軸向預(yù)緊力可有效抑制轉(zhuǎn)子軸向振動,且可使內(nèi)圈和球相對外圈移動,確保球與內(nèi)、外圈滾道面在徑向和軸向振動下不分離,如圖5所示。由(1)式可得Fa=15.6 kN,約為球軸承額定靜載荷的0.1倍,參考《SKF軸承綜合型錄》,該預(yù)緊力不會導(dǎo)致球軸承靜態(tài)下產(chǎn)生塑性變形而損壞:該軸向壓緊裝置可避免球軸承在軸向、徑向方向振動下產(chǎn)生偽壓痕。
圖5 球軸承軸向預(yù)緊狀態(tài)
該軸向壓緊裝置與轉(zhuǎn)軸端面產(chǎn)生的摩擦力矩為
(2)
式中:R為轉(zhuǎn)軸端面半徑,取75 mm;μ為摩擦因數(shù),取0.15。
由(2)式可得M=115 N·m,經(jīng)計算分析該摩擦力矩可有效抑制轉(zhuǎn)子周向方向的轉(zhuǎn)動,避免球軸承在周向方向產(chǎn)生微小擺動。
三軸承布置的雙饋風(fēng)力發(fā)電機運輸防護方案借鑒了雙球軸承布置結(jié)構(gòu),如圖6所示。
圖6 三軸承布置的風(fēng)力發(fā)電機運輸防護方案
該軸向壓緊裝置在端面產(chǎn)生的徑向摩擦力為
Ff=μFa,
(3)
由(3)式可得Ff=2.3 kN,經(jīng)計算分析該摩擦力不足以抑制質(zhì)量約3 000 kg,長3 m的轉(zhuǎn)子在徑向方向的振動。轉(zhuǎn)子受力如圖7所示,當(dāng)運輸過程中風(fēng)力發(fā)電機的徑向振動較大,產(chǎn)生的徑向力超過轉(zhuǎn)動部件自重和軸向壓緊工裝產(chǎn)生的徑向摩擦力總和,即F1>Ff+G0+G1+G2(F1為運輸過程中由于振動產(chǎn)生的徑向力,G0為轉(zhuǎn)子重量,G1為半聯(lián)軸器重量,G2為滑環(huán)重量)時,轉(zhuǎn)子會在兩端圓柱滾子軸承徑向安裝游隙范圍內(nèi)振動,套圈與滾子接觸區(qū)域產(chǎn)生微動磨損,以上過程若反復(fù)進行,軸承滾道面上會產(chǎn)生偽壓痕。
圖7 轉(zhuǎn)子受力圖
軸向壓緊裝置產(chǎn)生的徑向摩擦力和轉(zhuǎn)子及各部件的重力之和只能抑制轉(zhuǎn)子徑向約11 m/s2的振動,實際運輸過程中發(fā)電機轉(zhuǎn)子的徑向振動值持續(xù)超過該值時,轉(zhuǎn)子會反復(fù)振動,從而使軸承滾道面產(chǎn)生偽壓痕:故該方案不能滿足三軸承布置雙饋風(fēng)力發(fā)電機的運輸要求。
雙饋風(fēng)力發(fā)電機裝車后,要求通過綁帶將發(fā)電機處吊耳緊固在車箱側(cè)面底板上。實際運輸中發(fā)現(xiàn)綁帶松動,風(fēng)力發(fā)電機發(fā)生移動,振動增大,加劇了軸承損傷。此外,運輸過程中急加速、急減速、轉(zhuǎn)彎、過減速帶及坑洼路面時不提前減速等,均會導(dǎo)致發(fā)電機振動增大,加劇軸承損傷。
通過振動傳感器監(jiān)測部分風(fēng)力發(fā)電機整個運輸過程中的振動情況,如圖8所示,最大瞬時振動加速度超過100 m/s2。
圖8 某風(fēng)力發(fā)電機運輸過程中的振動情況
1)在原軸承運輸防護工裝的基礎(chǔ)上,在傳動端和非傳動端轉(zhuǎn)軸空隙處分別增加y方向豎直向下的綁扎拉力F2和F3,如圖9所示,以增加向下的合力,抑制風(fēng)力發(fā)電機的徑向振動,減小轉(zhuǎn)子在兩端圓柱滾子軸承徑向游隙范圍內(nèi)的振動。增加F2和F3,需滿足
圖9 優(yōu)化后的風(fēng)力發(fā)電機運輸防護方案
F1 (4) 2)風(fēng)力發(fā)電機裝車后,通過綁帶將其緊固在車箱側(cè)面底板上,同時將其運輸?shù)鬃圀w綁緊,防止運輸過程中發(fā)生移動,減小整體振動。 3)要求司機操作規(guī)范化,對高速公路,城市及市區(qū)道路,轉(zhuǎn)彎道路,急轉(zhuǎn)彎、過減速帶及坑洼路面車速進行規(guī)定,見表1,運輸過程中嚴禁頻繁急加、減速,盡量保持勻速行駛。 表1 風(fēng)力發(fā)電機長途公路運輸過程中速度要求 為驗證改進效果,在2臺風(fēng)力發(fā)電機上安裝振動傳感器,測得運輸約3 500 km過程中風(fēng)力發(fā)電機的振動如圖10所示,明顯優(yōu)于改善前,最大瞬時振動加速度不超過20 m/s2。 圖10 優(yōu)化運輸方案后風(fēng)力發(fā)電機運輸過程中的振動情況 對運輸后的風(fēng)力發(fā)電機進行運轉(zhuǎn)試驗,軸承振動頻譜圖如圖11所示,無軸承故障特征頻率及其倍頻。拆解試驗后的軸承如圖12所示,沒有發(fā)現(xiàn)偽壓痕等損傷。采用優(yōu)化運輸方案將風(fēng)力發(fā)電機運輸?shù)娇傃b基地后, 手動盤動風(fēng)力發(fā)電機轉(zhuǎn)軸,軸承無異響。上述分析說明優(yōu)化的運輸方案可以滿足三軸承布置的大功率雙饋風(fēng)力發(fā)電機的運輸要求。 圖11 優(yōu)化運輸方案的風(fēng)力發(fā)電機軸承振動頻譜圖 圖12 優(yōu)化運輸方案的風(fēng)力發(fā)電機軸承拆解圖 分析了大功率雙饋風(fēng)力發(fā)電機長途運輸過程中的軸承損傷原因,以此為基礎(chǔ)優(yōu)化風(fēng)力發(fā)電機運輸防護方案,并規(guī)定了風(fēng)力發(fā)電機長途公路運輸過程中的車速,新的方案可有效解決三軸承布置的大功率雙饋風(fēng)力發(fā)電機運輸過程中的軸承損傷問題,確保風(fēng)力發(fā)電機可靠運行。3.2 效果
4 結(jié)束語