李中明,肖 堯,羅 婷
(湖南省水文地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查監(jiān)測所,湖南 長沙 410129)
復(fù)雜地層鉆進,尤其是多層段復(fù)雜地層和深部復(fù)雜地層鉆進時,在泥漿護壁堵漏失效的情況下,通常采用灌注水泥漿和套管護壁堵漏的方法。灌注水泥漿雖然能實現(xiàn)同徑護壁堵漏,但由于泥漿滲透半徑小,與孔壁巖石結(jié)合強度不夠,在后期的鉆進過程中,因鉆桿擾動,泥漿浸泡,易造成護壁堵漏失效。而用套管護壁,對于淺孔和單一復(fù)雜地層來講,是最可靠的護壁堵漏方法,但對于多層段復(fù)雜地層,往往受口徑制約,難以達到地質(zhì)目的,而深部復(fù)雜地層擴孔風(fēng)險大、擴孔和套管成本高。因此在上述復(fù)雜地層施工中迫切需要一種便捷、可靠、低廉的同徑護壁堵漏方法。
高壓旋噴技術(shù)廣泛應(yīng)用于地基加固。在地質(zhì)鉆探中的應(yīng)用方面,吳金生等[1]研發(fā)了通過調(diào)節(jié)泥漿泵排量控制泵壓從而實現(xiàn)掃孔和噴射注漿不同施工作業(yè)切換的組合鉆具,從而實現(xiàn)鉆孔護壁。本文借鑒高壓旋噴技術(shù)的基本原理,根據(jù)地質(zhì)鉆探設(shè)備、工藝、地層的特性,系統(tǒng)研究了適用于地質(zhì)鉆探復(fù)雜地層鉆進施工的旋噴鉆具結(jié)構(gòu)、水泥漿液配方、工藝原理、技術(shù)要點、操作要領(lǐng)[2-4],并進行了生產(chǎn)試驗,取得了較好的應(yīng)用效果。
針對復(fù)雜地層鉆進,尤其是多層段復(fù)雜地層和深部復(fù)雜地層鉆進施工中出現(xiàn)漏失、垮塌問題,借鑒高壓旋噴加固地基的原理,將高壓旋噴技術(shù)引入巖心鉆探復(fù)雜地層鉆進中,改變常規(guī)水泥漿灌注方法,提高水泥漿在巖心鉆探復(fù)雜地層鉆進護壁堵漏中的有效性[5-6]。
通過在鉆桿下端安裝旋噴鉆具,下到復(fù)雜地層目的層后,泥漿泵將改性水泥漿通過鉆桿,經(jīng)高壓旋噴鉆具下部噴嘴形成高壓射流射出,在鉆具緩慢旋轉(zhuǎn)和自下向上提升過程中,切割破碎層,在此過程中,水泥漿液不斷滲透復(fù)雜地層段孔壁、裂隙,并與不穩(wěn)定孔壁的破碎崩落及切割下來的巖土混合,完全充填垮塌超徑形成的空間,經(jīng)過一段時間候凝后,在坍(垮)塌孔段形成一段直徑不規(guī)則的柱狀水泥巖土固結(jié)體,重新鉆穿后,形成有一定強度的“水泥套管”達到同徑護壁堵漏祼孔鉆進的目的。
在參考地基處理高壓旋噴鉆具的基礎(chǔ)上[7-10],結(jié)合小口徑繩索取心鉆具的特點,設(shè)計了適合繩索取心鉆進的高壓旋噴鉆具,鉆具由旋噴體、噴嘴、鋼球、鉆頭等組成(見圖1)。
圖1 旋噴鉆具結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure of the rotary jet drilling tool
1.1.1 噴嘴
噴嘴是旋噴鉆具的關(guān)鍵組成部件,是將高壓液流的壓力能轉(zhuǎn)化變成動能的元件。它的結(jié)構(gòu)直接決定射流動能大小,直接影響固結(jié)體半徑,也就是直接影響護壁堵漏效果[11-12]。
在高壓高速條件下,單位時間內(nèi)從噴嘴射出的射流具有很大的能量,其關(guān)系見式(1):
式中:F——噴射力,N;ρ——漿液密度,kg/L;V——射流平均速度,m/s;A——噴嘴截面積,m2。
從式(1)可見,噴嘴的截面積對射流的影響比較明顯。圓錐角θ為13°~14°時,流量損失最小,噴嘴的流速流量值較大。噴嘴直徑宜在3~5 mm 之間。
噴嘴帶M16 外絲扣,用時擰入旋噴體,可按不同地層需要,方便調(diào)整噴嘴口直徑(見圖2)。
圖2 噴嘴結(jié)構(gòu)Fig.2 Structure of the nozzle
1.1.2 旋噴體
旋噴體外徑65 mm,內(nèi)徑34 mm,長260 mm,加工有4 個M16 螺孔,用于連接噴嘴,可按不同地層需要,方便調(diào)整噴嘴數(shù)量(見圖3)[13]。
圖3 旋噴體結(jié)構(gòu)Fig.3 Structure of the jet grouting body
1.1.3 鉆頭
為錐形硬質(zhì)合金鉆頭,前部鑲有3 塊硬質(zhì)合金,底部2 個通孔,便于下鉆遇阻時掃孔。鉆頭內(nèi)有? 32 mm 錐面,當(dāng)高壓旋噴施工時,投入鋼球止水(見圖4)。
圖4 鉆頭結(jié)構(gòu)Fig.4 Structure of the drilling bit
1.2.1 無流動水條件下的配方
經(jīng)過室內(nèi)實驗,目標(biāo)層位無流動水時,綜合考慮高壓旋噴工藝耗時以及水泥漿性能,采用水泥漿配方為:水灰比0.5(灰:水泥96%+膨潤土4%),減水劑1%,水玻璃2%~3%。膨潤土主要增加漿液和易性及流變性、膨潤土要預(yù)水化[14]。
該水泥漿性能:流動度190~210 mm,析水率2%~4%,初凝時間4.5 h,終凝時間6.5 h。
1.2.2 有流動水條件下的配方
目標(biāo)層位有流動水時,可采用SJP 水泥漿[15],該水泥漿具有起始稠度小,隨時間延長,稠度增加不大,到漿液開始要失去流動性時,稠度有一個突變的時間點的特性。其配方為水泥、水、SJP 外加劑[15],其中SJP 外加劑包括3種外摻劑,助劑1號為纖維素類有機材料,用于打破水泥顆粒被水化產(chǎn)物隔離的狀態(tài),使其快速參與反應(yīng),同時在水泥顆粒間生成致密的膠結(jié)物;助劑2號鈣硅質(zhì)早強劑、3號酰胺類穩(wěn)定劑主要用于控制水泥水化的反應(yīng)速度與反應(yīng)程度。3種助劑采用不同的劑量,水泥漿的可泵期可在5~50 min 的范圍內(nèi)調(diào)節(jié),水泥漿2~3 h 初凝,初凝過后2~3 h 終凝,水泥漿固結(jié)過程中析水率小,且后期強度較純水泥漿提高10%。
現(xiàn)場使用中應(yīng)根據(jù)旋噴護壁需求,嚴(yán)格計算、控制旋噴工藝耗時,調(diào)節(jié)好水泥漿的可泵期,避免水泥漿堵塞鉆桿事故發(fā)生。
實驗水泥漿配方為:水灰比0.6(425 普通硅酸鹽水泥),助劑1 號0.33%,助劑2 號2.0%,助劑3 號0.6%。
該水泥漿性能:流動度200 mm,可泵期50 min,初凝時間2 h,終凝時間5 h。
高壓旋噴水泥漿護壁堵漏技術(shù)工藝流程為:確定護壁孔段→組裝旋噴鉆具→下入旋噴鉆具(掃孔)→配置水泥漿→(投入鋼球)壓漿旋噴提升→提出旋噴鉆具→清洗旋噴機具→候凝→掃孔鉆進。
機具組裝,下孔前,應(yīng)進行地面試噴,并檢查高壓系統(tǒng)的完好性及設(shè)備的可靠性和壓力。確定旋轉(zhuǎn)、提升速度等參數(shù)。
(1)下鉆要穩(wěn),遇坍塌孔段用泥漿掃孔到目的層。
(2)下鉆時噴嘴用膠帶纏封保護,到目的層投入鋼球后,為確保噴嘴纏封膠帶順利沖開,宜先采用流動性更好的低粘度漿液或清水。
噴漿量計算有體積法和噴量法2 種方法,體積法適用于理論計算,現(xiàn)場應(yīng)用中一般采用噴量法計算。
(1)體積法:
式中:Q——需用漿量,m3;D1——旋噴體直徑,m;D2——注漿管直徑,m;k1——填充率,取0.75~0.9;k2——未旋噴范圍的填充率,取0.5~0.75;h1——旋噴長度,m;h2——未旋噴長度,m;β——損失系數(shù),取0.1~0.2。
(2)噴量法:
以單位時間噴射的漿量及噴射持續(xù)時間,計算出漿量:
式中:V——提升速度,m/min;H——噴射長度,m;q——單位時間噴漿量,m3/min。
(1)水泥過篩網(wǎng),顆粒<3.5 mm,膨潤土浸泡。
(2)按配方順序,添加材料,充分?jǐn)嚢?,同時要注意觀察,具體次序為:水(扣除浸泡膨潤土用水)→水泥→浸泡膨潤土→水玻璃→減水劑。
(3)漿液過濾:在吸水管前設(shè)一道過濾網(wǎng),濾網(wǎng)目數(shù)應(yīng)小于噴嘴直徑。
(4)已制成的待用漿液應(yīng)不間斷攪拌,防止沉淀。
(1)將鉆具下入到目的孔段底部后,卸開主動鉆桿投放鋼球止水。
(2)重新接上鉆桿,用低粘度漿液或清水沖開噴嘴保護膠帶,然后壓送配制好的水泥漿液。
(3)噴射注漿參數(shù):壓力達到規(guī)定值并穩(wěn)定后(當(dāng)泵壓升高后穩(wěn)定),水泥漿到底,轉(zhuǎn)動鉆桿緩慢往上提。其參數(shù)見表1。
表1 高壓旋噴注漿技術(shù)參數(shù)Table 1 Technical parameters of high pressure jet grouting
當(dāng)噴至加固孔段頂部位置時(當(dāng)泵壓減小時),停止旋噴作業(yè)提出孔內(nèi)鉆具,并及時清理。
旋噴過程中,應(yīng)隨時記錄異常情況,并做好施工記錄。要安排專人在泥漿泵旁邊觀察泵壓變化,當(dāng)憋泵時,提起水泵操縱手把。
替漿水公式:
式中:Q壓——替漿水量,L;K——壓水系數(shù),淺孔取0.9,深孔取0.95;L——鉆孔深度,m;M——孔內(nèi)靜水位,m;D——每米鉆桿容積,L/m;Q地——地面管閥及水泵容積,L。
水泥漿液灌注完畢,認(rèn)真清洗注漿機具、設(shè)備;鉆桿內(nèi)不得殘存水泥漿。
候凝時間在12~16 h 為宜,地層松軟取小值,地層完整可選大值。實踐表明,候凝時間過短,水泥與孔壁的固結(jié)體會因強度過小而受到破壞。候凝時間過長,水泥強度較高,易在松軟孔段掃出新孔。
通過地表試驗,檢查、驗證整個系統(tǒng)運行情況,噴嘴噴射情況,水泥漿性能及設(shè)備,鉆具工作穩(wěn)定情況,直觀檢驗噴射狀態(tài)。地表試驗現(xiàn)場見圖5。
圖5 地表試驗現(xiàn)場Fig.5 Surface test site
試驗設(shè)備:BW-250 型泥漿泵、高壓管、主動鉆桿、泵壓表、攪拌桶、手電鉆(攪拌器用)、帶噴具的鉆具2 套(一套帶錐度的噴嘴鉆具,一套沒有錐度的噴嘴鉆具,各有4 個噴嘴,噴嘴直徑5、3 mm)。試驗分清水和水泥漿2 種情況進行(見表2)。
表2 噴嘴試驗參數(shù)對比Table 2 Comparison of nozzle test parameters
從表2 可以看出,噴嘴的直徑和泵量一定的情況下,泵壓越高,噴射距離越遠(yuǎn)。小直徑噴嘴比大直徑噴射的距離遠(yuǎn)。從實驗中可看出帶有錐度θ噴嘴霧化比直噴嘴的霧化好。但從多次實驗情況來看,帶有錐度的噴嘴口易損壞,而且?guī)уF度的噴嘴機加工工藝復(fù)雜,不適應(yīng)野外生產(chǎn),在實際生產(chǎn)應(yīng)用中通常采用直徑3~5 mm 的直噴嘴。
3.2.1 湖南省郴州石蓋塘某鉛鋅礦項目生產(chǎn)應(yīng)用
湖南省郴州石蓋塘某鉛鋅礦項目ZK1803 孔設(shè)計傾角90°,施工設(shè)備為GXY-2 型鉆機、BW-160/10 型泥漿泵。開孔用?110 mm 硬質(zhì)合金鉆頭,地層為第四系殘坡積物,開孔即采用優(yōu)質(zhì)泥漿,鉆進5 m后,巖心變硬,其巖層為石炭系中的白云巖;鉆進到9.03 m 巖石破碎,表現(xiàn)為巖層裂隙發(fā)育,結(jié)構(gòu)松散。從第9 回次開始巖心破碎,采取率在20%~50%,特別是在21.16~29.43 m 處泥漿嚴(yán)重漏失。從9~32.40 m 段采用旋噴注漿護孔壁破碎、封漏失孔段,經(jīng)透孔鉆進到32.40 m,下入?108 mm 套管32.43 m,然后改?75 mm 繩索取心鉆進。
在60~230 m 段,為白云質(zhì)灰?guī)r。鉆進到95~121 m 遇構(gòu)造破碎帶,裂隙發(fā)育,見有大裂隙,寬度約為150 mm,夾帶泥質(zhì)灰?guī)r,在高水頭壓力作用下巖層發(fā)生垮塌,鉆進過程中頻繁發(fā)生斷鉆桿事故,為此進行旋噴注漿護孔。
在237~436 m 為中細(xì)粒似斑狀黑云母花崗巖,特別在275~317 m 巖層受地質(zhì)應(yīng)力的強擠壓作用下,巖石極為破碎,膠結(jié)松散,表現(xiàn)為鉆進堵水、堵心,經(jīng)常發(fā)生鉆桿折斷,稍不注意會造成燒鉆事故。此段破碎段較長,如果沖洗液選擇和操作方法不當(dāng),一旦坍塌,極易形成連鎖反應(yīng),坍塌無法控制。為此每鉆進10 多米進行旋噴注漿護孔,連續(xù)灌注3 次,護住了此嚴(yán)重破碎、垮孔段。取出了水泥心(見圖6)。最后鉆進至436 m 終孔。
圖6 ZK1803 孔水泥心Fig.6 Cement core taken from ZK1803 well
此孔注漿所用的旋噴鉆具有直徑4 mm 的直噴嘴4 個,相隔80 mm,分別安在4 個不同的方向。注漿用水泥為42.5 普通硅酸鹽水泥,水灰比0.5。耗用水泥8 包,減水劑4 kg,水玻璃12 kg。旋噴技術(shù)參數(shù)見表3。
表3 某鉛鋅礦項目現(xiàn)場旋噴技術(shù)參數(shù)Table 3 Technical parameters of on-site rotaryjet grouting in a lead-zinc mine
3.2.2 湖南省汝城某鈾礦項目生產(chǎn)應(yīng)用
為了進一步檢驗高壓旋噴護壁堵漏技術(shù)工藝及方法,我們在湖南省汝城縣某鈾礦項目ZK43-02 孔進行了生產(chǎn)應(yīng)用。
主動鉆桿,高壓管(50 m),立式攪拌桶,水電鉆(攪拌器用),帶有噴嘴的旋噴鉆具1 套(旋噴鉆具有直徑4 mm 的直噴嘴4 個,相隔距離80 mm,分別安在4 個不同的方向),?75 mm 繩索取心鉆桿700 m,水泥4 包,減水劑2 kg,水玻璃6 kg。
該地區(qū)主要是覆蓋層中粗粒似斑狀黑云母花崗巖,石英硅化帶,碎裂蝕變花崗巖硅化構(gòu)造角礫巖,綠泥蝕變花崗巖。巖層軟硬交替,蝕變碎裂遇水極易松散膨脹,掉塊和鉆井液漏失嚴(yán)重。
ZK43-02 施工所用鉆機為GYH-1500 型,泥漿泵為BW-250 型。開孔用?110 mm 金剛石鉆頭,地層為第四系殘坡積物,采用濃泥漿,鉆進到30 多米,巖心變硬,其巖石為花崗巖,下入?89 mm 套管。變徑?75 mm 繩索取心,鉆進至127 回次,孔深285.70 m,巖心為花崗巖,繼續(xù)鉆進3 個回次后出現(xiàn)鉆機憋車、泵壓升高現(xiàn)象,采用泥漿護壁無效后無法繼續(xù)鉆進。因?89 mm 套管已下至285.70 m,不能用小一級套管封住復(fù)雜地層段,故采用高壓旋噴技術(shù)解決護壁問題。在孔深286 m 處,碰到水泥面,掃孔取出水泥心樣,掃孔穿過坍塌孔段后,采用?75 mm 鉆進,鉆進5 m 后見完整花崗巖,鉆進至終孔。
旋噴鉆具有直徑4 mm 的直噴嘴4 個,相隔80 mm,分別安在4 個不同的方向。此孔注漿用42.5 普通硅酸鹽水泥,水灰比0.5。耗用水泥4 包,減水劑2 kg,水玻璃6 kg。具體旋噴技術(shù)參數(shù)見表4。
表4 某鈾礦現(xiàn)場旋噴技術(shù)參數(shù)Table 4 Technical parameters of on-site rotary jet grouting in an uranium mine
3.2.3 山西省繁峙縣某金礦項目應(yīng)用
2021 年7 月,在山西省繁峙縣某金礦ZK1102 鉆孔施工,地層為片麻巖,下部構(gòu)造發(fā)育,巖石蝕變強烈,無地下水,施工采用TW 系列金剛石繩索取心鉆進工藝,使用膨潤土、纖維素、植物膠等材料的高性能泥漿施工。當(dāng)?75 mm(NTW)金剛石繩索取心鉆進至232~264 m 層段時,鉆遇多層強蝕變破碎帶,其最厚處有16 m,孔內(nèi)垮塌、掉塊嚴(yán)重,卡埋鉆現(xiàn)象頻發(fā),施工難度極大。因?95 mm 套管位于45 m 處,上部巖石完整堅硬,擴孔難度大、成本高,故選用高壓旋噴技術(shù)解決該層段孔壁不穩(wěn)定問題,并根據(jù)鉆機設(shè)備特點優(yōu)化高壓旋噴工藝。
施工所用鉆機為EP600PLUS 型便攜式全液壓鉆機,BW150 型泥漿泵,NTW 鉆桿。
根據(jù)設(shè)備條件,對旋噴鉆具、水泥漿配方、施工操作3 個方面進行了優(yōu)化。
(1)旋噴鉆具:為保障旋噴切力,采用直徑4 mm的直噴嘴3 個,分別安在相隔120°的3 個不同方向,呈螺旋狀分布。
(2)水泥漿配方:為提升漿液流變性,提高了減水劑的加量。此孔注漿采用配方為:水灰比0.5(42.5 普通硅酸鹽水泥),減水劑1.5%,水玻璃3%。
(3)施工操作:為實現(xiàn)更好的旋噴效果,利用液壓鉆機無級調(diào)速的優(yōu)勢,適當(dāng)降低了鉆具提升速度與旋轉(zhuǎn)速度。具體旋噴技術(shù)參數(shù)見表5。
表5 某金礦現(xiàn)場旋噴技術(shù)參數(shù)Table 5 Technical parameters of on-site rotary jet grouting in a gold mine
利用旋噴鉆具先導(dǎo)鉆頭掃孔到264 m,從下往上旋噴注漿,用水泥6 包,減水劑4.5 kg,水玻璃9 kg。候凝20 h 時后掃孔,在226 m 處遇完整水泥心(見圖7),掃孔后正常鉆進,后續(xù)穿過該層位后未再出現(xiàn)卡埋鉆問題,順利終孔。
圖7 ZK1102 巖心與水泥心Fig.7 Rock core and cement core taken from ZK1102 well
該技術(shù)具有設(shè)備簡單、施工方便、速度快、效益高、成本低、操作簡單、適用范圍廣等特點。
(1)能在十多個小時解決復(fù)雜地層護壁堵漏問題,確保繼續(xù)同徑裸孔鉆進,大幅減少套管投入、節(jié)省時間。
(2)能大幅提高純鉆進時間,減少孔內(nèi)事故時間,提高臺月效率,降低鉆探成本。
(1)灌漿前必須準(zhǔn)備充分,分工明確,指揮統(tǒng)一,動作協(xié)調(diào)迅速,全部漿量必須一次灌完。
(2)應(yīng)詳細(xì)了解、掌握、記錄實際孔深和孔內(nèi)護孔壁孔段情況,并進行詳細(xì)分析。
(3)應(yīng)根據(jù)孔內(nèi)情況合理確定噴嘴數(shù)量、直徑和工藝參數(shù)。旋噴施工中要注意泵壓,轉(zhuǎn)速,提升速度等參數(shù)的控制,并及時根據(jù)地層情況進行調(diào)整。
(4)噴射注漿自下而上連續(xù)進行,送漿到位后停泵,中途不得任意中斷噴射、提升。因卸管或其他原因(停電、停水、機械故障等)造成的注漿中斷,停歇時間超過0.5 h,應(yīng)清洗管路,防止堵塞?;謴?fù)旋噴時,從中斷處0.5 m 以下開始,以保證旋噴體質(zhì)量。
(5)在高壓旋噴過程中出現(xiàn)壓力驟然下降,上升等異常情況時,應(yīng)查明產(chǎn)生的原因并及時采取措施。
(6)施工中應(yīng)如實記錄高壓旋噴的各項參數(shù)和出現(xiàn)的異?,F(xiàn)象,做好鉆孔及旋噴作業(yè)原始記錄。
通過高壓旋噴護壁堵漏技術(shù)工藝的試驗和野外生產(chǎn)實踐,實現(xiàn)了高壓旋噴技術(shù)在巖心鉆探中的應(yīng)用,形成了較完善的復(fù)雜地層高壓旋噴護壁堵漏技術(shù)體系。工程應(yīng)用實踐表明,該技術(shù)具有安全性強、施工簡便、防漏堵漏效果好等優(yōu)點,尤其適用于解決多層段復(fù)雜地層和深部復(fù)雜地層鉆進嚴(yán)重垮孔漏失問題,解決了復(fù)雜地層護壁堵漏受孔徑限制的難題,提高了鉆孔質(zhì)量。這一成果為復(fù)雜地層護壁堵漏增添了一種行之有效的手段。進一步研究旋噴鉆具噴嘴的幾何形狀,采用專門的高壓旋噴設(shè)備,引進雙管旋噴工藝,拓展應(yīng)用范圍,該技術(shù)前景廣闊。