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        引水工程隧洞卡機風險段TBM升級改造研究

        2022-07-16 10:54:02趙向波李銘杰
        水利規(guī)劃與設(shè)計 2022年7期
        關(guān)鍵詞:圍巖工程施工

        趙向波,李銘杰,林 鵬

        (1.新疆額爾齊斯河投資開發(fā)(集團)有限公司,新疆 烏魯木齊 830000;2.山東大學齊魯交通學院,山東 濟南 250100)

        全斷面隧道掘進機(簡稱TBM),自20世紀90年代在云南西洱河一級水電站引水隧洞[1]、廣西天生橋二級水電站引水隧洞[2]、甘肅-青海引大入秦工程[3]等投入使用以來,我國TBM裝備與施工技術(shù)得到了顯著的提升,如后續(xù)建成的山西萬家寨引黃入晉工程[4-5]、遼寧大伙房輸水隧洞[6]、甘肅引洮供水工程[7]、西康鐵路秦嶺隧道工程[8]等。但隨著我國西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施,TBM在隧道(洞)在修建的過程中面臨著更加復雜的地質(zhì)條件,巖爆[9]、涌水泥沙[10]、圍巖大變形[11]、隧道坍塌[12]等工程問題時有發(fā)生。這些常見的工程問題,常導致工期延誤、設(shè)備損毀、施工成本增加,嚴重時甚至造成人員傷亡[13],如廣東京珠高速靠椅山隧道,因塌方導致隧道被迫停工[14]。

        在過去30多年里,我國TBM在水利、水電、鐵路、公路等領(lǐng)域得到了廣泛應用,特別是水利、水電、鐵路等行業(yè),應用規(guī)模更大,積累豐富的TBM應對不良地質(zhì)的施工技術(shù)[15]。雖應對此類問題已有一定的技術(shù)方案和對策,但絕大部分停留在理論層面,仍需大量的工程實踐來驗證;同時各區(qū)域的地貌、環(huán)境、氣候、地質(zhì)條件差異,不能以偏概全,應對各個地區(qū)的問題,要有針對性。某引水工程,氣候溫差大,距離長,埋深大,面臨的工程問題更為突出,TBM卡機現(xiàn)象更為頻繁[16]。面對嚴峻復雜的地質(zhì)環(huán)境,TBM升級改造問題亟待解決,根據(jù)以往的TBM施工和改造經(jīng)驗[17-20],結(jié)合現(xiàn)場地質(zhì)情況和現(xiàn)場工程問題,對TBM進行針對性設(shè)計改造。

        1 工程概況

        1.1 工程背景

        某引水工程全長540km,本文研究對象為其中一個標段。該標段全長50余km,由2臺TBM(TBM2,TBM3)同時施工[16]。TBM3掘進洞主洞樁號為58+508—79+153,長度20.645km(含503m轉(zhuǎn)場鉆爆洞),開挖洞徑7.0m(TBM改造前),隧洞埋深為184~270m。根據(jù)以往地質(zhì)調(diào)查資料、鉆孔數(shù)據(jù)及現(xiàn)場圍巖揭露情況分析,該洞段圍巖巖性主要為泥盆系凝灰?guī)r、凝灰質(zhì)砂巖,石炭系鈣質(zhì)砂巖。該段共發(fā)育11條次級斷裂(f22-f27,f29-f33),斷層產(chǎn)狀以40~70°NW∠45~70°、275°NE∠45°、295°~310°SW∠50°~74°等角度為主,斷層帶內(nèi)主要發(fā)育糜棱巖、碎裂巖等軟巖,巖體強度低、自穩(wěn)能力差,以Ⅳ類和Ⅴ類圍巖為主;根據(jù)勘查結(jié)果和現(xiàn)場鉆孔數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),該段還發(fā)育數(shù)條小-微斷裂,寬度一般0.5~5m,帶內(nèi)以糜棱巖和碎裂巖為主,規(guī)模較小。該洞段圍巖整體穩(wěn)定性一般,以Ⅲ、Ⅳ類圍巖為主,斷層帶及影響帶為Ⅴ類圍巖。其中Ⅱ類圍巖長682.4m,占3.39%;Ⅲ類圍巖長7412.8m,占36.80%;Ⅳ類圍巖長9284.2m,占46.09%;Ⅴ類圍巖長2762.6m,占13.72%。

        1.2 現(xiàn)場揭露情況

        TBM3-1洞段開挖過程中,受隧洞地質(zhì)條件影響,多次發(fā)生卡機等事故,嚴重延誤工期。

        其中,63+819處在2019年4月20日—2019年6月27日期間,發(fā)生第一次卡機,處理耗時78d;64+412處在2019年9月5日—2020年2月3日期間,發(fā)生第二次卡機,處理耗時151d;撐靴換填累計635m,累計施工耗時157d,期間平均日進尺4m。

        2 TBM施工情況及存在問題

        TBM3-1段已于2021年3月5日貫通,累計掘進10624m(如圖1所示),其中Ⅱ類圍巖682.4m,約占6%;Ⅲa類圍巖1966.03m,約占19%;Ⅲb類圍巖4188.77m,約占39%;Ⅳ類圍巖2720.2m,約占26%;Ⅴ類圍巖1066.6m,約占10%。其巖石類型主要為泥盆系凝灰質(zhì)砂巖、石炭系鈣質(zhì)砂礫巖、石炭系鈣質(zhì)粉砂巖夾炭質(zhì)粉砂巖和斷層帶,期間由于卡機、撐靴回填等不利因素,累計耗時約386d,嚴重滯后施工進度。

        圖1 TBM施工情況圖

        截至目前TBM3已改造完成,并于2021年6月1日具備掘進條件。TBM3-2段圍巖與前段基本一致。若按照以往方式進行掘進必然無法在要求時間內(nèi)完成施工。

        3 TBM卡機問題分析

        3.1 地質(zhì)問題

        根據(jù)現(xiàn)有地質(zhì)資料分析,該段落Ⅲ類圍巖約1258m,約占13%,Ⅳ類圍巖6564m,約占69%,Ⅴ類圍巖1696m,約占18%。其中發(fā)育1段泥巖約148m(69+635—69+783),2段碳質(zhì)粉砂巖,分別為900m(70+500—71+400)和648m(72+000—72+648),發(fā)育5條斷層(見表1)。其中,斷層帶發(fā)育,易引發(fā)塌方等地質(zhì)災害導致卡機;圍巖遇水易軟化,會引發(fā)圍巖大變形等地質(zhì)災害,導致?lián)窝o法撐緊等工程問題。相較于TBM3-1段,TBM3-2段圍巖條件更差。

        表1 TBM3-2段斷層發(fā)育情況 單位:mm

        3.2 設(shè)備問題

        TBM設(shè)計初衷,在圍巖地質(zhì)條件較好的情況下,可以滿足施工要求;但由于現(xiàn)場復雜地質(zhì)情況,TBM無法滿足施工要求或難以發(fā)揮TBM施工的最大優(yōu)勢。因此,為節(jié)約施工成本、保證施工效率,TBM改造勢在必行。

        4 TBM改造

        在確保安全的前提下,高效通過1696m不良地質(zhì)段和5個斷層破碎帶,避免TBM卡機,降低撐靴換填程度等影響,保證總工期,TBM改造勢在必行。

        4.1 TBM改造思路

        設(shè)備改造首要解決的問題:①易卡機圍巖的超前處理配套設(shè)備改造;②軟巖條件下的快速掘進的配套設(shè)備改造;③結(jié)合撐靴位置圍巖自穩(wěn)情況的多模式快速切換技術(shù)研發(fā)其關(guān)鍵技術(shù)問題是如何順利通過軟弱圍巖段和高效低成本通過圍巖穩(wěn)定段,具體改造思路如圖2所示。

        圖2 TBM改造思路

        4.2 TBM改造方案

        根據(jù)現(xiàn)有TBM揭露的卡機、撐靴無法撐緊、軟巖大變形、長距離破碎帶、TBM掘進效率低下等典型問題,進程針對性設(shè)計改造(如圖3所示)。

        圖3 TBM改造整體方案圖

        4.2.1TBM脫困與超前處置

        (1)主動脫困方案

        當前TBM主驅(qū)動為8電機驅(qū)動,減速機減速比為i=18.8,額定扭矩4410kNm,脫困扭矩6620kN·m。改造后8臺減速機減速比為i=26,額定扭矩為6090kN·m,脫困扭矩9130kN·m。無需新增其余配置,脫困能力提升1.38倍(如圖4所示)。

        圖4 更換減速機前后扭矩對比圖

        (2)超前處理方案

        ①超前鉆機外插角8°方案

        采用鋼管片支護,新做護盾,盾殼內(nèi)預留超前注漿孔,注漿孔直徑120mm,外插角8°,覆蓋角度120°,最大鉆孔直徑φ108mm,超前鉆機安裝在錨桿鉆機齒圈上,錨桿鉆機在鋼管片拼裝機之間行走,行程900mm,錨桿鉆機距離盾殼尾部919mm。如圖5所示。

        圖5 超前鉆注一體機外插角8°方案

        ②超前鉆機外插角4°方案

        不采用鋼管片支護,新做護盾,護盾預留注漿孔外插角4°,新做超前鉆注一體機軌道,安裝至主梁頂部。錨桿鉆機有效行程可達到1700mm。如圖6所示。

        圖6 超前鉆注一體機外插角4°方案

        4.2.2鋼管片支護改造方案

        (1)開挖直徑確定

        撐靴完全回縮后最小直徑為6315mm,與洞壁的最小安全距離150mm,通過的最小直徑為6615mm。后支撐、連接橋、后配套布置的直徑為6200mm,與洞壁最小安全距離200mm,能夠通過的最小直徑為6600mm。TBM整機安全通過的最小直徑為6615mm。

        設(shè)計鋼管片內(nèi)徑6620mm,管片厚度200mm,鋼管片外徑7020mm。盾殼厚度50mm,鋼管片與盾殼之間安裝間隙40mm,則護盾直徑為7200mm,刀盤開挖直徑7230mm。刀盤改造單邊擴挖量最小100mm。

        (2)刀盤擴挖方案

        開挖直徑7130mm改造是將邊緣4個邊刀座刨掉,重新定位安裝,達到擴徑R50mm的要求,鏟刀座做相同處理。拆除最外面S47、S48兩把滾刀可將開挖直徑恢復到φ7030mm。后續(xù)若需要擴徑R100mm,可通過更換相應的墊塊、楔塊和滾刀來實現(xiàn)

        (3)管片設(shè)計與壁后充填

        ①有限元分析

        建立鋼管片力學模型,模擬撐靴位置施加撐緊力與重力,應力集中區(qū)域在撐靴下方鋼管片上,當撐靴撐緊力360t時,鋼管片最大應力158MPa,若鋼管片選用Q235材料制作,安全系數(shù)為1.5,此時的撐靴無桿腔壓力為63.3bar。

        ②鋼管片拼裝

        旋轉(zhuǎn)環(huán)縮小,適應護盾推進油缸,撐緊機構(gòu)集成至旋轉(zhuǎn)環(huán),6個撐緊臂,2個液壓馬達驅(qū)動回轉(zhuǎn),可進行鋼拱架、鋼瓦片、骨架型鋼管片等多種支護。加強鋼拱架拼裝機結(jié)構(gòu)強度,在鋼拱架拼裝機上,增加一套鋼管片抓舉、拼裝系統(tǒng),可進行較重管片拼裝、精確定位,滿足快速拼裝要求(如圖7所示)。

        圖7 鋼管片拼接機構(gòu)

        ③鋼管片壁后回填

        單護盾模式掘進時,鋼管片背后可采用細石混凝土、豆礫石、雙液注漿等回填方式。

        ④設(shè)備改造

        豆粒石回填:單護盾模式掘進時,鋼管片背后可采用細石混凝土、豆礫石、雙液注漿等回填方式。利用原2#、3#臺車空間,布置1臺雙液注漿泵、2臺豆礫石噴射機、1套豆礫石皮帶機及豆礫石。

        細石混凝土回填:通過混凝土輸送泵輸送細石混凝土,在TBM連接橋區(qū)域增加1套接力泵,用于細石混凝土注入。

        (4)護盾及輔助推進改造方案

        鋼管片拼裝模式,新制TBM護盾,護盾周圈布置輔助推進油缸,利用鋼管片提供推進反力,實現(xiàn)撐靴不撐緊洞壁掘進。同時,護盾布置推進油缸位置,護盾與主驅(qū)動箱之間均設(shè)計可伸縮導向座,加強結(jié)構(gòu)強度,適應長距離輔助推進油缸掘進。

        (5)支撐推進系統(tǒng)改造方案

        ①輔助推進模式鞍架改造

        輔助推進過程中,撐靴油缸一般不撐緊鋼管片,在鞍架底部安裝支腿,支腿底部采用弧形鋼板連接,掘進過程中,支腿伸出,TBM主機重量由支腿承載,主推進油缸切換到隨動模式,鞍架與主梁之間相對滑動實現(xiàn)主機整體前進。

        根據(jù)現(xiàn)場TBM刀盤卡機脫困模式下掘進數(shù)據(jù)分析,刀盤脫困扭矩最大時達到7000kN·m,左側(cè)扭矩油缸有桿腔壓力124bar,無桿腔129bar,扭矩力為1330kN。右側(cè)扭矩油缸有桿腔108bar,無桿腔96bar,扭矩力為788kN,力臂1424mm。鞍架提供的反扭矩M1為:

        鞍架提供反扭矩M1=(F1+F2)×L1=(1330+788)×1.424=3016(kN·m)

        護盾提供反扭矩為7000-3016=3084(kN·m)

        增加鞍架底部支撐后,底部支撐承載TBM主機40%重力,約200t,摩擦系數(shù)0.1,可提供的反扭矩力為2000kN(200t),力臂3410mm(鋼管片內(nèi)圓半徑),底部支撐可提供的反扭矩M2=F3×L2×μ=2000×3.41×0.15=1023(kN·m);TBM可提供反扭矩M3=3084+1023=4107(kN·m)。

        TBM3-1段撐靴位置坍塌時,刀盤扭矩為1000~3000kN·m,恢復掘進后,刀盤扭矩范圍1000~2000kN·m。

        根據(jù)以上計算可得,若刀盤扭矩在4000kN·m以下時,TBM撐靴可不撐鋼管片掘進。

        若TBM進入脫困,脫困扭矩達到最高9130kN·m,則撐靴需提供反扭矩M3=5023kN·m。

        單個撐靴撐緊力F4=4910kN。

        因此,當單個撐靴撐緊力大于4910kN時,TBM可實現(xiàn)不撐緊鋼管片脫困。

        ②TBM調(diào)向

        在不注漿的情況下,使撐靴油缸以較小的壓力撐住鋼管片,此時撐靴下鋼管片作用力主要為TBM主機40%重力、撐靴撐緊力。

        由上可得,撐靴油缸撐緊鋼管片壓力在約60bar左右時,鋼管片應力158MPa,安全系數(shù)為1.5。

        TBM輔助推進調(diào)向過程中,首先停止推進,利用鞍架下部支腿進行上下調(diào)向,撐靴使用較小的撐緊力(撐靴油缸壓力約60bar)撐緊洞壁鋼管片,實現(xiàn)上下調(diào)向。收回支腿,可通過撐靴油缸與扭矩油缸進行左右調(diào)向與糾滾動作。

        5 施工成本控制

        5.1 成本控制

        TBM改造前,根據(jù)TBM3-1段掘進進程,Ⅲa類圍巖,平均月進尺630m,Ⅲb類圍巖,平均月進尺477m,Ⅳ類圍巖,平均月進尺450m,V類圍巖與不良地質(zhì)撐靴換填段,平均月進尺140m,其中V類圍巖與不良地質(zhì)撐靴換填段嚴重滯后施工進度。經(jīng)過本次TBM改造后,在保證Ⅲ、Ⅳ類圍巖的掘進效率的同時,在V類圍巖與不良地質(zhì)撐靴換填段,可實現(xiàn)平均月進尺可提升至420m。

        TBM改造后,工作效率將得到極大的提升(見表2),有效地降低卡機風險,縮短工期,最多可縮短8.2個月,同時可避免因處理卡機、撐靴回填產(chǎn)生的額外成本。

        5.2 改造后掘進情況

        69+635—69+953段:Ⅴ類圍巖,其中69+635—69+651巖性為石炭系泥巖和砂質(zhì)泥巖,層狀,軟弱(69+906處抗壓強度僅為9.6MPa),遇水軟化,具膨脹性,在刀盤縫隙、護盾縫隙、出渣口處觀察發(fā)現(xiàn)有凝灰質(zhì)砂巖硬巖塊和軟弱夾層(炭質(zhì)粉砂巖、破碎凝灰質(zhì)砂巖),塊徑5~20cm;69+651—69+953巖性為石炭系泥質(zhì)砂巖,灰黑、灰色,層狀,中硬,手不可掰動,水泡后分解,從巖渣分析,層內(nèi)夾有軟弱夾層。圍巖裂隙發(fā)育,完整性差或破碎,圍巖掉塊較多,圍巖軟硬層位更替比較快(更替間隔50~70m,據(jù)TBM參數(shù)推測)。本段正常掘進0.9m花費時間約0.5h,每環(huán)管片正常支護時間1~1.5h,掌子面向上游方向約有100m支護過的管片未出現(xiàn)變形或明顯變形。正常平均日進尺10m左右。

        69+953—70+228段:Ⅳ類圍巖,巖性為石炭系灰色鈣質(zhì)砂巖和灰黑色炭質(zhì)砂巖,夾薄層砂礫巖(非鈣泥質(zhì)膠結(jié))、灰黑色炭質(zhì)粉砂巖;通過出渣情況分析,巖石為較軟-中硬(69+958處抗壓強度42.6MPa);通過兩組水泡實驗得出,超過24小時后巖石無崩解現(xiàn)象;刀盤向掌子面觀察,圍巖以較破碎居多,出渣口巖塊尺寸5~20cm,注漿孔多被碎巖塊堵塞,頂護盾壓力10~40bar,左護盾壓力20~83bar,右護盾壓力196bar(由TBM向右糾斜所致)。灰黑色凝灰質(zhì)砂巖中裂隙發(fā)育,裂面光滑平直,巖屑充填或無充填,灰色中砂巖相對較完整,裂隙不發(fā)育;TBM掘進時,推力6180~9180kN,貫入度5~15mm/r;刀盤轉(zhuǎn)速2.5~3.5rpm;刀盤扭矩270~630kNm。

        根據(jù)現(xiàn)場掘進情況,Ⅳ類圍巖,可以保持改造前高效率掘進;Ⅴ類圍巖,目前已實現(xiàn)月平均進尺300m左右,較改造前掘進效率提高了一倍,但距離預期月進尺420m尚存在一定差距。

        6 結(jié)語

        TBM施工安全系數(shù)和成本控制是企業(yè)市場競爭力的重要經(jīng)濟表現(xiàn),本文以某引水工程中其中一臺TBM為研究對象,根據(jù)現(xiàn)場施工情況及圍巖地質(zhì)條件,對TBM進行升級改造。TBM穿越不良地質(zhì)段時,飽受塌方、圍巖破碎等工程問題困擾,本研究在TBM脫困、刀盤擴挖、超前注漿、洞壁回填、不撐緊巖壁前進等方面,對TBM進行創(chuàng)新性升級改造,使TBM更加適用現(xiàn)場環(huán)境,滿足工程需求。本次升級改造,提高了TBM施工效率,降低施工成本,縮短工期8.2個月。本文是工程現(xiàn)不良地質(zhì)環(huán)境針對性研究,對與現(xiàn)場地質(zhì)環(huán)境相似的工程具有一定的適用性,對沉積巖、變質(zhì)巖等地層尚存在一定局限性。

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