梁德龍
(中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司 技術(shù)中心,山東 青島 266111)
2017 年12 月,某動(dòng)車組運(yùn)行途中發(fā)現(xiàn)總風(fēng)壓力偏低,通過總風(fēng)數(shù)據(jù)分析,主空壓機(jī)按BCU 指令正常運(yùn)轉(zhuǎn),但總風(fēng)壓力持續(xù)下降?,F(xiàn)場(chǎng)排查,主空壓機(jī)空氣冷卻器排氣管路存在冰堵,導(dǎo)致上游安全閥起排,無法輸出列車所需排氣量及壓力,凍結(jié)情況如圖1 所示。
圖1 空壓機(jī)管路凍結(jié)情況
在環(huán)境溫度-20 ℃~-10 ℃的情況下,進(jìn)行多次主空壓機(jī)啟停試驗(yàn),故障重現(xiàn)?,F(xiàn)場(chǎng)連接風(fēng)壓表進(jìn)行壓力測(cè)試,安全閥檢測(cè)點(diǎn)處壓力值約為12.5 bar(達(dá)到安全閥動(dòng)作值),冷卻器下游壓力值為8~8.5 bar。
故障產(chǎn)品為噴油螺桿式主空壓機(jī),其氣路流程為:外界空氣經(jīng)過濾器過濾后進(jìn)入螺桿主機(jī)壓縮并與潤(rùn)滑油混合后,經(jīng)過油分離器進(jìn)行油氣分離,再經(jīng)過冷卻器、WSDR 水分離器(濾水效率90%)、DDR 管道過濾器(0.01 ppm)、PDR 管道過濾器(0.003 ppm)和膜式干燥器進(jìn)行處理,達(dá)到列車壓縮空氣質(zhì)量等級(jí)要求后進(jìn)入總風(fēng)管路,氣路流程如圖2 所示。
圖2 氣路流程
由熱力學(xué)理論,空氣中所容納的水分含量與溫度成正比、與壓力成反比。一定濕度的空氣經(jīng)壓縮后溫度與壓力均上升,其是否飽和、是否有液態(tài)水析出取決于其溫度及壓力上升量[1-2]。
由此可分別計(jì)算主空壓機(jī)吸氣環(huán)境下含水量m1和經(jīng)冷卻后對(duì)應(yīng)溫度和壓力下的飽和含水量m2,通過比較m1、m2即可判斷壓縮空氣冷卻后是否析出液態(tài)水。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)排查及測(cè)試,主空壓機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率約10%,其環(huán)境溫度:-18 ℃,相對(duì)濕度:80%,冷卻器出口溫度:-11.1 ℃,冷卻器出口壓力:9 barg。
通過式(1)計(jì)算:
綜上,主空壓機(jī)吸氣環(huán)境含水量m1遠(yuǎn)大于冷卻器出口壓縮空氣飽和含水量m2,即冷卻器出口壓縮空氣處于飽和析水狀態(tài),壓縮空氣在冷卻器冷卻過程已有液態(tài)水析出,由于溫度低于0 ℃,液態(tài)水逐漸凝固在冷卻器內(nèi)部翅片及出口管路,隨時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn),最終造成冷卻器出氣口堵塞。由于冰堵截流,下游總風(fēng)壓力無法升至主空壓機(jī)停機(jī)壓力(880 kPa),BCU 持續(xù)輸出主空壓機(jī)工作信號(hào),主空壓機(jī)持續(xù)打風(fēng),導(dǎo)致冷卻器上游安全閥排放,因而總風(fēng)壓力無法得到及時(shí)補(bǔ)充,隨著列車耗氣,最終導(dǎo)致總風(fēng)壓力異常下降。
鑒于噴油螺桿式主空壓機(jī)結(jié)構(gòu)、工作原理及冰堵故障原因分析,在運(yùn)用環(huán)境主空壓機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率無法改變情況下,減小壓縮空氣溫降并通過一定措施實(shí)現(xiàn)壓縮空氣水蒸氣飽和時(shí)處于0 ℃以上,可有效避免液態(tài)水析出量及結(jié)冰[3],為此,從以下2個(gè)方面進(jìn)行優(yōu)化。
(1)在冷卻器入口及出口增加旁通接頭,新增2 個(gè)電磁閥控制管路通閉(NO 電磁閥控制冷卻器入口通閉,NC 電磁閥控制冷卻器旁通支路通閉),其供電同排污電磁閥加熱器一致,均由車輛側(cè)直接供電,通過5 ℃溫度開關(guān)控制。
(2)當(dāng)環(huán)境溫度大于5 ℃時(shí),2 個(gè)新增電磁閥均不得電,常開電磁閥(NO)保持打開,常閉電磁閥(NC)保持關(guān)閉,壓縮空氣經(jīng)NO 電磁閥進(jìn)入冷卻器,進(jìn)行常規(guī)冷卻。
(2)當(dāng)環(huán)境溫度小于5 ℃時(shí),2 個(gè)新增電磁閥均得電,壓縮空氣通過NC 電磁閥直接進(jìn)入水分離器,減小壓縮空氣溫降,控制液態(tài)水的析出量。
優(yōu)化后的氣路流程及電氣控制如圖3、圖4所示。
圖3 優(yōu)化后的氣路流程1
圖4 優(yōu)化后電氣控制
在WSDR 水分離器、DDR 過濾器、壓縮空氣管路及膜式干燥器入口處使用保溫材料包裹,避免壓縮空氣在后處理過程中降至0 ℃以下,如圖5所示。
圖5 保溫材料防護(hù)
同時(shí)將PDR 過濾器移至膜式干燥器入口處,以攔截過濾前部管路中產(chǎn)生的液態(tài)水,PDR 排污電磁閥由NO 變更為NC,控制邏輯由停機(jī)斷電排污、每連續(xù)運(yùn)行2 min 排污2 s,變更為開機(jī)排污2 s,每連續(xù)運(yùn)行2 min 排污2 s,避免液態(tài)水進(jìn)入膜式干燥器影響其使用壽命。
優(yōu)化后的氣路流程如圖6 所示。
圖6 優(yōu)化后的氣路流程2
為驗(yàn)證優(yōu)化改造方案有效性,模擬主空壓機(jī)低溫、低運(yùn)轉(zhuǎn)率使用工況,對(duì)氣路各點(diǎn)進(jìn)行溫度監(jiān)控,監(jiān)控點(diǎn)包括:T1冷卻器前端、T2WSDR 水分離器前端、T3WSDR 水分離器后端、T4膜式干燥器前端,具體監(jiān)控位置如圖7 所示。
圖7 溫度監(jiān)控
試驗(yàn)數(shù)據(jù)匯總?cè)缦拢?/p>
(1)空壓機(jī)間歇性運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試數(shù)據(jù),見表1。
表1 間歇性運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)
通過以上數(shù)據(jù)分析,只有工況1 極端工況下膜入口溫度低于0 ℃,該溫度下如無液態(tài)水析出則無結(jié)冰現(xiàn)象;工況2~工況4 下溫度均高于0 ℃,不存在結(jié)冰風(fēng)險(xiǎn),但如過多液態(tài)水析出則影響膜式干燥器使用壽命。
(2)為充分說明問題,以下分析均按吸氣環(huán)境相對(duì)濕度100%進(jìn)行計(jì)算分析,見表2。
通過以上數(shù)據(jù)分析,可以得出以下結(jié)論:
(1)極端低溫工況下(-40 ℃),各測(cè)點(diǎn)溫度對(duì)應(yīng)最高含水量均高于吸氣含水量,即壓縮空氣進(jìn)干燥器前均無液態(tài)水析出,不存在冰堵風(fēng)險(xiǎn)。
(2)旁通冷卻器最高溫度下(5 ℃),壓縮空氣WSDR 水分離器出口處均未飽和,膜入口前壓縮空氣處于飽和狀態(tài),由于改造方案將PDR 過濾器移至膜入口,其將液態(tài)水進(jìn)行了攔截過濾,不會(huì)影響干燥膜使用壽命。
綜上,優(yōu)化改造方案能夠滿足低溫、低運(yùn)轉(zhuǎn)率使用工況。
目前軌道交通車輛用主空壓機(jī)冷卻器散熱風(fēng)扇多由壓縮機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī)同步驅(qū)動(dòng)。為滿足主空壓機(jī)高溫環(huán)境使用需求,散熱風(fēng)扇及冷區(qū)器多按最高運(yùn)行溫度所需風(fēng)量機(jī)散熱面積進(jìn)行配置,導(dǎo)致任何環(huán)境下散熱風(fēng)扇均處于工作狀態(tài),當(dāng)環(huán)境溫度較低、空壓機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率偏低時(shí)便會(huì)出現(xiàn)散熱器冷卻能力過強(qiáng),造成壓縮空氣飽和析水出現(xiàn)冷卻器冰堵,影響列車用風(fēng)需求。
針對(duì)該問題,后續(xù)設(shè)計(jì)產(chǎn)品可考慮將冷卻器散熱風(fēng)扇設(shè)置為獨(dú)立變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),通過對(duì)設(shè)置在氣路的傳感器數(shù)據(jù)進(jìn)行采集并采用邏輯算法進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整散熱風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,不但可以降低冷卻器冰堵風(fēng)險(xiǎn)還可避免高溫報(bào)警故障及潤(rùn)滑油乳化等。