李 東
(山西焦煤西山煤電西曲礦通風(fēng)監(jiān)測(cè)監(jiān)控隊(duì), 山西 古交 030200)
現(xiàn)如今,人們的生活水平在日益提高,其在加大了資源損耗的同時(shí),要求煤炭的出采量也不斷加大,從而致使煤礦企業(yè)朝著智能化、自動(dòng)化的方向不斷發(fā)展。作為煤炭企業(yè)的重要運(yùn)輸設(shè)備,皮帶輸送機(jī)運(yùn)行的穩(wěn)定與否決定了施工人員的安全及煤炭的生產(chǎn)效率[1]。近年來,智能控制技術(shù)不斷發(fā)展,也為井下皮帶輸送機(jī)控制系統(tǒng)的優(yōu)化與設(shè)計(jì)提供了一定的技術(shù)理論?;谏轿髂车V皮帶輸送機(jī)在工作時(shí)存在工作效率低、安全性能得不到保障以及能源消耗較高等問題,本文進(jìn)行了基于PLC 控制策略的皮帶輸送機(jī)集中控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì),并將其應(yīng)用到實(shí)際中加以驗(yàn)證。該系統(tǒng)的應(yīng)用將設(shè)備的智能化程度進(jìn)一步提高,可以說對(duì)煤炭企業(yè)的安全高效生產(chǎn)起到了很好的作用。
作為井下關(guān)鍵的運(yùn)輸設(shè)備,皮帶輸送機(jī)經(jīng)歷了一代代改革,已經(jīng)逐漸發(fā)展為多個(gè)方向,在各個(gè)生產(chǎn)領(lǐng)域都可以見到它的身影。與國(guó)內(nèi)相比,國(guó)外的專家學(xué)者在該項(xiàng)目上的技術(shù)研究可謂是非常先進(jìn),特別是就控制技術(shù)而言,可靠性良好。
然而國(guó)內(nèi)在該領(lǐng)域的研究也取得了一定的成績(jī),目前國(guó)內(nèi)的皮帶輸送機(jī)大多朝著自動(dòng)化的方向發(fā)展,因其具有設(shè)備的自動(dòng)化及工人的遠(yuǎn)程控制而在煤礦中得到了廣泛的應(yīng)用。但在實(shí)際應(yīng)用中也暴露出許多的問題,大致分為以下幾方面:一是即使控制系統(tǒng)中引入了自動(dòng)化技術(shù),但是其功能較為簡(jiǎn)單,有些僅限于對(duì)井下設(shè)備的啟??刂啤R坏┏霈F(xiàn)設(shè)備的過載、過熱運(yùn)行等現(xiàn)象,絕大部分設(shè)備中的控制系統(tǒng)還不具備對(duì)該類問題的監(jiān)測(cè)預(yù)警功能,同時(shí)也未安裝保護(hù)裝置[2];二是設(shè)備在運(yùn)行時(shí),會(huì)出現(xiàn)異常的振動(dòng)現(xiàn)象,如共振等,這是對(duì)設(shè)備有損害的,目前的設(shè)備還不存在對(duì)該類現(xiàn)象的識(shí)別檢測(cè)功能,其會(huì)影響設(shè)備的使用壽命及生產(chǎn)效率。因此,要想將國(guó)內(nèi)的控制技術(shù)趕上國(guó)外,要設(shè)計(jì)一套先進(jìn)的皮帶輸送機(jī)集中控制系統(tǒng)就顯得十分必要。
針對(duì)山西某煤炭企業(yè)設(shè)備控制系統(tǒng)存在的問題,根據(jù)工作效率、運(yùn)行穩(wěn)定性及能源消耗等方面展開了對(duì)控制系統(tǒng)方案的設(shè)計(jì),其具體設(shè)計(jì)方案如圖1所示。
圖1 控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案
觀察圖1 可以發(fā)現(xiàn),在控制系統(tǒng)中,主要結(jié)構(gòu)包括控制主站、上位機(jī)和控制分站。井下各帶式輸送機(jī)之間的信息交換通過工業(yè)以太網(wǎng)完成。此外,所設(shè)計(jì)的集控系統(tǒng)還包括控制裝置、傳輸網(wǎng)絡(luò)、地面集控室等,在一些死角及監(jiān)控位置都設(shè)計(jì)了監(jiān)控器,同時(shí)對(duì)井下的所有皮帶輸送機(jī)增設(shè)了安全關(guān)閉或自動(dòng)啟停功能。在地面集控系統(tǒng)中心中還設(shè)有上位機(jī),可以通過工業(yè)以太網(wǎng)對(duì)井下的所有皮帶輸送機(jī)進(jìn)行集中管理和遠(yuǎn)程監(jiān)視。為進(jìn)一步對(duì)所傳輸?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行精確化處理,使在井下的控制分臺(tái)中的所有電器元件均選用具有耐爆功能的本安型,以及相應(yīng)的傳感器設(shè)備,從而實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控皮帶中物料傳輸情況的目的。與此同時(shí),為能使今后的系統(tǒng)升級(jí)和維修工作良好地開展,將原本設(shè)計(jì)方案列為了可擴(kuò)展性的開放體系結(jié)構(gòu)[3]。
綜合考慮實(shí)際情況中皮帶輸送機(jī)的工作情況,從而確定了PLC 控制器的規(guī)格。在該控制系統(tǒng)中,主要應(yīng)用了9 個(gè)PLC 控制器,其中主皮帶機(jī)PLC 控制器采用S7-300 型號(hào)的控制器,剩下的都采用S7-200 型號(hào)的控制器。
在國(guó)內(nèi)的各行各業(yè)中,應(yīng)用范圍最廣的是S7-300 PLC 控制器,它配備了處理能力較強(qiáng)的中央處理模塊,完全可以實(shí)現(xiàn)對(duì)井下皮帶輸送機(jī)集中控制的目的。此外,該型號(hào)的控制器還具備抵御干擾的能力強(qiáng)、運(yùn)算能力較強(qiáng)及兼容性較好等優(yōu)點(diǎn),足以應(yīng)對(duì)井下惡劣的工作環(huán)境,使皮帶輸送機(jī)的集中控制系統(tǒng)可以穩(wěn)定地運(yùn)行。
要應(yīng)對(duì)井下的生產(chǎn)連續(xù)作業(yè),就要根據(jù)功能進(jìn)行主站及分站的區(qū)分,其中主站的任務(wù)是對(duì)井下各個(gè)分站的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、處理及調(diào)節(jié),而分站則具備自身的獨(dú)立控制性能,在控制分站下達(dá)相關(guān)命令后,可以對(duì)皮帶輸送機(jī)的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集處理,進(jìn)而控制。此外,為了保障井下設(shè)備的安全運(yùn)行,還采用了具有保護(hù)作用的各種傳感器,具體工作是對(duì)井下設(shè)備工作環(huán)境中的工作電流、輸送帶壓力、振動(dòng)頻率、設(shè)備溫度等參數(shù)進(jìn)行采集并上傳。如圖2 所示,為井下各個(gè)控制分站的結(jié)構(gòu)圖。
圖2 井下各個(gè)分站結(jié)構(gòu)圖
帶式輸送機(jī)控制系統(tǒng)主程序的操作通過PLC 編程語言實(shí)現(xiàn),如圖3 所示,是帶式輸送機(jī)主程序的控制流程圖。
圖3 系統(tǒng)主控制程序流程
從圖3 中可看出,PLC 軟件系統(tǒng)的主要功能有控制系統(tǒng)的初始化工作、設(shè)備故障的自動(dòng)檢測(cè)和控制系統(tǒng)的主程序管理等。然而,控制系統(tǒng)的主控制進(jìn)度管理則包含許多子程序,內(nèi)容主要涉及對(duì)輸入與輸出信息的管理、對(duì)控制模塊的選擇、對(duì)裝置的啟停管理、對(duì)裝置工作的速度管理和對(duì)自身故障的保護(hù)等。主程序的主要任務(wù)是對(duì)各個(gè)子程序之間的運(yùn)行進(jìn)行調(diào)節(jié),以便于系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)收集,在經(jīng)由處理后將其反饋到地面的集控中心。此外,工作人員可以依照收集的參數(shù)信息對(duì)其進(jìn)行調(diào)整與控制,來完成皮帶輸送機(jī)的遠(yuǎn)程監(jiān)控工作。
圖4 為皮帶輸送機(jī)的綜合保護(hù)系統(tǒng),具體的作用是實(shí)現(xiàn)煤礦井下皮帶機(jī)的安全可靠運(yùn)行。觀察圖4 可以發(fā)現(xiàn),該綜合保護(hù)系統(tǒng)可以應(yīng)對(duì)多種故障現(xiàn)象,如過載運(yùn)行、溫度過高、膠帶跑偏等,經(jīng)由相應(yīng)的傳感器來實(shí)時(shí)監(jiān)控并發(fā)出警報(bào),PLC 控制器會(huì)依據(jù)其嚴(yán)重程度,進(jìn)而對(duì)設(shè)備運(yùn)行發(fā)出制動(dòng)指令。
基于山西某煤礦企業(yè)煤炭的生產(chǎn)需求,將井下皮帶輸送機(jī)的控制系統(tǒng)作了一系列的改進(jìn),完成了從總體方案到硬件系統(tǒng),再到軟件系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。為了驗(yàn)證設(shè)計(jì)的控制系統(tǒng)的合理性及可靠性,把它應(yīng)用到現(xiàn)有的皮帶輸送機(jī)中。通過試驗(yàn)結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),該控制系統(tǒng)不但可以穩(wěn)定運(yùn)行,還能完成對(duì)井下各個(gè)皮帶輸送機(jī)的集中控制和遠(yuǎn)程監(jiān)控。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì),在使用該控制系統(tǒng)之后,皮帶輸送機(jī)不僅可以可靠地運(yùn)行,還具備了速度調(diào)節(jié)的功能,與之前相比,可以節(jié)省大約1/10 的能源。此外,在設(shè)備的啟動(dòng)過程中,也較原來有了更好的平穩(wěn)性,并且該過程可以經(jīng)由工作人員遠(yuǎn)程操控,減少了2~3 名一線作業(yè)人員的派遣數(shù)量,為井下少人化發(fā)展作出了貢獻(xiàn)。該控制系統(tǒng)的應(yīng)用還降低了煤炭開掘的成本,為煤炭企業(yè)增加了利潤(rùn),平均每年可增加100 萬元的直接經(jīng)濟(jì)收益。