葛玲軍
(山西焦煤霍州煤電集團呂梁山煤電有限公司方山店坪煤礦, 山西 呂梁 033102)
風(fēng)門是門框的重要通風(fēng)設(shè)施之一,在不影響通車、行人的情況下通過風(fēng)門控制可對采掘工作面風(fēng)流方向、風(fēng)流大小進行控制,根據(jù)煤礦安全規(guī)程規(guī)定:“為了防止風(fēng)流紊亂現(xiàn)象,煤礦井下風(fēng)門在開啟時嚴禁同時打開兩道風(fēng)門”;目前我國煤礦井下風(fēng)門主要有人工開啟、鋼絲繩閉鎖以及風(fēng)電閉鎖三種開啟方式,人工開啟勞動作業(yè)強度大、安全系數(shù)低;鋼絲繩閉鎖風(fēng)門故障率高,在開啟第一道風(fēng)門后,第二道風(fēng)門還能同時打開;而風(fēng)電閉鎖風(fēng)門故障率高,一旦出現(xiàn)斷電時兩道風(fēng)門無法人工打開[1-3];為了解決傳統(tǒng)風(fēng)門存在的弊端,本文以店坪煤礦為研究對象,對2042巷安裝了一套新型自動感應(yīng)閉鎖風(fēng)門,并對其應(yīng)用效果進行了分析。
山西焦煤霍州煤電集團呂梁山煤電有限公司方山店坪煤礦2042 巷位于830 水平二采區(qū)左翼,工作面最高標高930 m,工作面最低標高828 m,工作面東為井田邊界,西為830 系統(tǒng)大巷,南為9-206 工作面,北與9-202 工作面相鄰。
2042 工作面設(shè)計走向長度為177 m,傾向長度為247 m,工作面沿9 號煤層底板進行回采,工作面的煤層傾角為0~8°,平均坡度為4°,煤層平均厚度為2.8 m,該面采用單一走向長壁式采煤法采煤,綜采采煤工藝,正巷、工作面采用全部垮落法管理采空區(qū)頂板,副巷采用沿空留巷管理巷道頂板。
2042 回采工作面采用W 型通風(fēng)即工作面風(fēng)流從2041 巷(運輸順槽)進入,流經(jīng)工作面延后從2042 巷(回風(fēng)順槽)進入總回風(fēng)巷;同時206 工作面風(fēng)流從2061 巷進入,回風(fēng)流從2042 巷流入回風(fēng)巷內(nèi),構(gòu)成W 型通風(fēng)系統(tǒng),2042 巷的配風(fēng)量為214 m3/min。
為了保證工作面回采期間正常通風(fēng),防止風(fēng)流紊亂現(xiàn)象,決定在2042 巷距回風(fēng)繞道15 m 處安裝兩道風(fēng)門,風(fēng)門間距為5.0 m,初步設(shè)計安裝兩道氣動風(fēng)門,但是由于該風(fēng)門用風(fēng)量大,對工作面影響大,且故障率高,所以決定安裝兩道自動感應(yīng)閉鎖風(fēng)門。
1)2042 巷安裝的自動感應(yīng)閉鎖風(fēng)門主要由風(fēng)門門體、重力錘、重力錘套件、鋼絲繩、紅外線感應(yīng)裝置、PLC 控制器、獨立供電裝置、液壓系統(tǒng)等部分組成,其結(jié)構(gòu)如圖1 所示。
圖1 2042 巷安裝的自動感應(yīng)閉鎖風(fēng)門結(jié)構(gòu)示意圖
2)2042 巷共計安裝兩道風(fēng)門,每道風(fēng)門由兩塊門體組成,兩道風(fēng)門安裝間距為5.0 m,每道風(fēng)門安裝一套液壓系統(tǒng),液壓系統(tǒng)主要由液壓伸縮桿、液壓泵等部分組成;其中液壓伸縮桿安裝在風(fēng)門門體上。
3)紅外線感應(yīng)裝置安裝在兩道風(fēng)門外圍,距風(fēng)門距離為5.0 m,該裝置主要由紅外線發(fā)射器、接收器等部分組成,紅外線發(fā)射器可發(fā)射連續(xù)穩(wěn)定的紅外線。
4)PLC 控制器與兩道風(fēng)門液壓系統(tǒng)供電裝置連接,通過控制器可對兩道風(fēng)門開啟進行閉鎖作用;獨立供電裝置主要對兩道風(fēng)門紅外線感應(yīng)裝置、液壓系統(tǒng)進行獨立供電。
5)每道風(fēng)門的兩道門體之間安裝重力錘套件,在套件上方安裝定滑輪,然后采用一根鋼絲繩通過滑輪間固定重力錘,重力錘質(zhì)量為25 kg,鋼絲繩分別與兩道風(fēng)門連接。
1)在未行人或通車狀態(tài)下紅外線感應(yīng)裝置發(fā)出連續(xù)穩(wěn)定的紅外線,此時通過控制器控制作用兩道風(fēng)門處于關(guān)閉裝置,當有行人或行車時,人員或車輛阻擋了紅外線,當接收裝置連續(xù)5 s 未接收到紅外線時系統(tǒng)判斷為有物體通過,此時及時將檢測信號傳送至PLC 控制器內(nèi)。
2)PLC 控制器接收信號后及時對信號進行處理,并對液壓系統(tǒng)聯(lián)鎖開關(guān)發(fā)出“開啟”指令,此時聯(lián)鎖開關(guān)及時打開第一道風(fēng)門液壓伸縮桿電控液壓,液壓伸縮桿在液壓作用下打開第一道風(fēng)門門體。
3)由于第一道風(fēng)門門體上固定鋼絲繩,鋼絲繩另一端與重力錘連接,當?shù)匾坏里L(fēng)門打開時,鋼絲繩出現(xiàn)松弛,此時重力錘在重力作用下落入重力錘套件內(nèi),實現(xiàn)第二道風(fēng)門閉鎖。
4)當人員或車輛進入風(fēng)門后,此時紅外線接收裝置再次接收連續(xù)穩(wěn)定的紅外光束后再次將接收信號發(fā)送至PLC 控制器內(nèi),控制器接收信號后對信號進行處理,并通過聯(lián)鎖控制租用關(guān)閉第一道風(fēng)門液壓伸縮桿電控液閥,打開第二道風(fēng)門液壓伸縮桿電控液壓,此時第一道風(fēng)門關(guān)閉,第二道風(fēng)門打開。
5)第一道風(fēng)門在關(guān)閉時通過拉動鋼絲繩帶動重力錘棟套件內(nèi)拉出,第二道風(fēng)門閉鎖解除,當?shù)诙里L(fēng)門在打開時安裝在第二道風(fēng)門后方的鋼絲繩松弛,此時第一道風(fēng)門后方的重力錘落入重力錘套件內(nèi),第一道風(fēng)門閉鎖。
1)風(fēng)門成本費用低:相比傳統(tǒng)的氣動風(fēng)門,自動感應(yīng)閉鎖風(fēng)門成費用相對較低,裝置故障率低且便于操作維護,2042 巷內(nèi)安裝兩道感應(yīng)風(fēng)門成本費用不足0.52 萬元。
2)自動化水平高:與傳統(tǒng)人工開啟風(fēng)門相比,自動感應(yīng)閉鎖風(fēng)門利用紅外感應(yīng)裝置、PLC 控制裝置以自動判斷是否有人員及車輛通過風(fēng)門,并自動打開風(fēng)門,自動化水平高,全程無需人工干預(yù),降低了人工開啟風(fēng)門勞動作業(yè)強度,同時保證了風(fēng)門開啟安全系數(shù)。
3)故障率低:與傳統(tǒng)氣動風(fēng)門相比,自動感應(yīng)風(fēng)門采用獨立供電系統(tǒng),解決了傳統(tǒng)風(fēng)門在使用時因工作面停風(fēng)或風(fēng)壓不足,導(dǎo)致風(fēng)門無法打開等難題,若一旦出現(xiàn)斷電時風(fēng)門液壓系統(tǒng)失效,采用人工能夠開啟風(fēng)門,人工開啟風(fēng)門時同樣能夠?qū)崿F(xiàn)兩道風(fēng)門閉鎖。
4)實用性強:自動感應(yīng)閉鎖風(fēng)門可用于采掘工作面中,而且還可用于主巷道內(nèi),受作業(yè)環(huán)境等影響小,實用性強、應(yīng)用區(qū)域廣。
但是自動感應(yīng)風(fēng)門在實際應(yīng)用中還存在一些不足,需進一步優(yōu)化改進,主要表現(xiàn)在以下幾方面:由于回風(fēng)順槽內(nèi)粉塵濃度大,液壓系統(tǒng)受回風(fēng)流中粉塵污染嚴重,需定期進行粉塵清理;風(fēng)門頻繁開啟,導(dǎo)致鋼絲繩磨損嚴重,需定期對鋼絲繩斷絲情況進行檢查,必要時必須及時更換。
店坪煤礦于2020 年5 月12 日對2042 巷原風(fēng)門進行優(yōu)化改造,安裝了一套自動感應(yīng)閉鎖風(fēng)門,主要包括門體四塊、紅外感應(yīng)裝置兩套、液壓系統(tǒng)兩套、PLC 控制裝置一套、獨立供電系統(tǒng)一套。
截止2020 年11 月17 日通過6 個月實際應(yīng)用效果來看,自動感應(yīng)閉鎖風(fēng)門在使用過程中未發(fā)生一起因系統(tǒng)斷電導(dǎo)致風(fēng)門無法打開等故障,通過預(yù)算采掘工作面安裝自動感應(yīng)閉鎖風(fēng)門相比傳統(tǒng)風(fēng)門全年可減少設(shè)備維修費用達40 余萬元。