陳建平,黃勁松,史雪菲,牛新朝,黃廣峰
(中機十院國際工程有限公司,北京,100083)
近年來,我國冷鏈物流市場規(guī)模快速增長,國家骨干冷鏈物流基地、產(chǎn)地銷地冷鏈設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進,冷鏈裝備水平顯著提升。利用制冷系統(tǒng)的排氣熱給制冷系統(tǒng)融霜是較為節(jié)能的一種融霜方式,目前已普遍采用。對于小型制冷系統(tǒng),當(dāng)采用直接膨脹供液時,熱氣融霜須設(shè)置一路熱氣融霜管路及融霜回液管路,還須設(shè)置壓差調(diào)節(jié)閥以保證融霜回液順利進入供液管路進行制冷。
小型直膨供液制冷系統(tǒng)的調(diào)試主要包括:制冷機組;冷風(fēng)機;熱力膨脹閥;控制系統(tǒng)等。筆者在配合某冷庫施工及調(diào)試過程中,根據(jù)業(yè)主反饋的施工方相關(guān)施工質(zhì)量問題及系統(tǒng)試運行故障,結(jié)合自身設(shè)計,借鑒劉義軍[1]、蘇之勇等[7]關(guān)于熱力膨脹閥的安裝及調(diào)試技巧,總結(jié)歸納出一些氟利昂直接膨脹制冷系統(tǒng)的調(diào)試技巧,對制冷系統(tǒng)的調(diào)試具有一定的指導(dǎo)意義。
廣東某項目冷庫冷間占地面積約880 m2,共設(shè)2間,庫溫均為-20 ℃~-18 ℃。單間冷間尺寸(長×寬×高)約為22 m×20 m×10 m。庫內(nèi)存貨方式采用穿梭車貨架,單間冷間庫容量約為 605 t,單間冷間日允許最大進貨量為50 t,進貨初始溫度≤-10 ℃,降溫終了溫度為-20 ℃,降溫時間為22 h。
1)制冷系統(tǒng)采用氟利昂R507A制冷劑,直接膨脹供液。
2)冷凝方式采用蒸發(fā)式冷凝。
3)冷庫內(nèi)采用氟吊頂式冷風(fēng)機進行強制對流換熱。
4)冷風(fēng)機融霜方式采用自動/手動可切換熱氟融霜,每次同時最多融霜1臺冷風(fēng)機。
5)制冷系統(tǒng)控制可實現(xiàn)全自動和手動雙模式控制。
單間冷間設(shè)備負荷約為54.6 kW,考慮冷風(fēng)機結(jié)霜導(dǎo)致?lián)Q熱效率降低因素,單間冷間選配3臺型號為DD-120的氟吊頂式冷風(fēng)機。在蒸發(fā)溫度-28 ℃,冷間溫度-20 ℃,結(jié)霜厚度為1 mm時,單臺冷風(fēng)機制冷量約為21 kW。
制冷系統(tǒng)總機械負荷約為95.2 kW。選配一臺型號為6GE-34Y×3的三機頭并聯(lián)活塞式制冷機組。在冷凝溫度+35 ℃,蒸發(fā)溫度-28 ℃,吸氣過熱10 K的工況下,制冷機組制冷量約為99.5 kW, 輸入功率約為56.5 kW,COP值為1.76。如圖1所示。
圖1 制冷機組選型
制冷系統(tǒng)冷凝負荷約為312 kW,選配一臺型號為SWL-320的蒸發(fā)式冷凝器,冷凝溫度+35 ℃,其標(biāo)準(zhǔn)散熱量為320 kW。
制冷系統(tǒng)施工完畢,業(yè)主冷庫正常進出貨,系統(tǒng)帶負荷進行調(diào)試試運行,發(fā)現(xiàn)存在如下問題:
1)制冷機組壓縮機運行過程中聲音異常,吸氣端機頭結(jié)霜嚴(yán)重,如圖2所示。
圖2 制冷機組壓縮機機頭結(jié)霜圖
2)冷風(fēng)機無法正常融霜。
3)冷庫降溫房間溫度最低僅為-9 ℃,無法達到設(shè)計要求的-20 ℃。
4)施工方修改上述問題后,冷風(fēng)機正常融霜時,水盤結(jié)凍。
冷庫調(diào)試試運行出現(xiàn)上述問題后,施工方將問題歸結(jié)為設(shè)計不當(dāng)。經(jīng)我方核查,不存在設(shè)計錯誤。經(jīng)業(yè)主與我方了解,施工前期,施工方采購熱氟融霜相關(guān)閥門時向我方咨詢閥門如何采購、熱氟融霜控制程序如何設(shè)定等問題。業(yè)主初步判定為施工方施工及調(diào)試不當(dāng)導(dǎo)致上述問題,并另請第三方檢測機構(gòu)對制冷系統(tǒng)進行檢測,檢測結(jié)果為:壓縮機吸氣端機頭結(jié)霜,壓縮機排氣端手感冰涼,且其中一個壓縮機已不能正常啟動。判定為制冷系統(tǒng)回液導(dǎo)致機頭結(jié)霜,并竄液至壓縮機排氣端,對壓縮機造成液擊,損壞了其中的一臺壓縮機。
根據(jù)第三方現(xiàn)場檢測情況及業(yè)主提供的視頻及照片資料,經(jīng)我方分析,本項目制冷系統(tǒng)故障有:
1)制冷系統(tǒng)制冷劑充注量未過少,系統(tǒng)調(diào)試時未進行開啟度調(diào)整,膨脹閥開啟度過大,供液量過多導(dǎo)致制冷系統(tǒng)回液,從而導(dǎo)致壓縮機運行異響且吸氣端機頭結(jié)霜。
2)制冷系統(tǒng)回液(-28 ℃)并竄液至壓縮機排氣端,導(dǎo)致排氣端排氣溫度過低,進而影響制冷系統(tǒng)的熱氣融霜。
3)因上述故障,制冷系統(tǒng)無法正常運行,導(dǎo)致冷庫溫度無法實現(xiàn)設(shè)計的降溫要求。
4)冷風(fēng)機融霜接水盤未按設(shè)計要求配置電加熱防凍,且制冷系統(tǒng)融霜程序設(shè)定不當(dāng),融霜結(jié)束未給融霜水排放留出延遲時間直接進行制冷,導(dǎo)致水盤結(jié)凍。
我方針對現(xiàn)場問題及故障分析后,及時向業(yè)主反饋,并提出相應(yīng)解決措施:
1)適當(dāng)關(guān)小膨脹閥開啟度至壓縮機機頭吸氣端微涼結(jié)露即可,并用測溫槍測量壓縮機排氣端溫度,應(yīng)為66.4 ℃左右,如圖1所示。
2)冷風(fēng)機融霜接水盤敷設(shè)電加熱管,并調(diào)整制冷系統(tǒng)融霜程序。
制冷系統(tǒng)試運行前,應(yīng)準(zhǔn)備如下工作:
1)電源電壓的檢查,確保供電電壓值在380 V±10 %正確無誤。
2)制冷系統(tǒng)各閥門通、斷情況,系統(tǒng)高低壓力情況檢查。
3)檢查曲軸箱油面,如油面低于規(guī)定要求時,應(yīng)及時加油。
4)檢查控制系統(tǒng)各相關(guān)控制參數(shù)設(shè)定值是否正確無誤。
5)制冷系統(tǒng)排污及真空試驗結(jié)束后,更換制冷機組供液過濾芯及回氣過濾芯。
6)蒸發(fā)式冷凝器集水池充水完畢。
7)冷風(fēng)機風(fēng)扇確保正轉(zhuǎn)。
8)制冷劑首次充注時,應(yīng)充注至圖3貯液器中間視液鏡位置。
圖3 制冷機組貯液器
調(diào)試前各項準(zhǔn)備工作就緒后,制冷系統(tǒng)開機調(diào)試試運行,運行過程中要注意:
1)用測溫槍測量壓縮機機頭及排氣管溫度,可能會因地域及季節(jié)不同,溫度會有所降低。正常排氣溫度如圖1所示溫度為66.4 ℃左右。若排氣溫度過高且持續(xù)時間較長,排氣壓力高,一要檢查貯液器制冷劑充注量是否過多。若充注過多,則須抽出多余的制冷劑;二要核查系統(tǒng)中是否有不凝性氣體。若有不凝性氣體,則須在系統(tǒng)較高部位排空不凝性氣體,直至冷凝壓力≤15.55 bar,并適當(dāng)向系統(tǒng)補充制冷劑。
2)系統(tǒng)冷凝溫度為+35 ℃,排氣壓力表表壓約為15.55 bar。若排氣壓力過低,檢查貯液器制冷劑充注量是否不足。若不足,檢查系統(tǒng)是否泄漏,修補漏點并補充制冷劑。
3)熱力膨脹閥的調(diào)整:傾聽熱力膨脹閥是否有制冷劑流動聲,觀察膨脹閥后的管路是否有正常的結(jié)露和結(jié)霜現(xiàn)象。
熱力膨脹閥的調(diào)整工作[1],必須在制冷裝置正常運行狀態(tài)下進行。由于蒸發(fā)器表面無法放置測溫計,可以利用壓縮機的吸氣壓力,作為蒸發(fā)器內(nèi)的飽和壓力,查表得到近似蒸發(fā)溫度。用測溫計測出回氣管的溫度,與蒸發(fā)溫度對比來校核過熱度。調(diào)整中,過熱度太小(供液量太大),調(diào)節(jié)桿按順時針方向轉(zhuǎn)動半圈或一圈(即增大彈簧力,減少閥門開啟度)時,制冷劑流量減少;調(diào)節(jié)桿螺紋一次轉(zhuǎn)動的圈數(shù)不宜過多(調(diào)節(jié)桿螺紋轉(zhuǎn)動一圈,過熱度大約改變l~2 ℃),經(jīng)多次調(diào)整,直至滿足要求為止。
由于實際工作中的熱力膨脹閥感溫系統(tǒng)存在著一定的熱惰性,形成信號傳遞滯后,運行基本穩(wěn)定后方可進行下一次調(diào)整??筛鶕?jù)經(jīng)驗調(diào)節(jié)辦法來調(diào)整,轉(zhuǎn)動調(diào)節(jié)桿螺紋改變閥的開度,使蒸發(fā)器回氣管外剛好能結(jié)霜或結(jié)露。對蒸發(fā)溫度低于0 ℃的制冷裝置,若結(jié)霜后用手摸,有一種將手粘住的陰冷的感覺,此時開度適宜;對蒸發(fā)溫度在0 ℃以上的,則可以視結(jié)露情況判斷。
4)系統(tǒng)蒸發(fā)溫度為-28 ℃,吸氣過熱為10 ℃。吸氣壓力是否在1.31 bar~2.39 bar范圍。若吸氣壓力過低,一要核實系統(tǒng)制冷劑是否不足,若不足,則補充制冷劑;二要檢查供液管路干燥過濾器是否堵塞,若堵塞,更換供液過濾芯;三要檢查吸氣過濾器是否堵塞,若堵塞,更換吸氣過濾芯。
5)核實蒸發(fā)式冷凝器的風(fēng)扇和循環(huán)水泵,是否根據(jù)冷凝壓力大小先后啟動。
6)上述步驟無誤后,運行時,制冷機組排氣端應(yīng)是發(fā)燙狀態(tài),吸氣端應(yīng)是微涼結(jié)露狀態(tài)。
7)如圖3所示,滿負荷運行時,應(yīng)確保貯液器液位在下方視液鏡位置;制冷系統(tǒng)停機時,應(yīng)確保貯液器液位在中間視液鏡位置。若制冷劑不足,則向制冷系統(tǒng)補充。若貯液器液位在最上方視液鏡位置,則制冷劑充注量過多,須抽出多余的制冷劑,防止制冷系統(tǒng)因制冷劑過多導(dǎo)致壓力過高。
8)制冷壓縮機(機組)應(yīng)逐臺帶負荷試運 轉(zhuǎn)[2],每臺壓縮機(機組)最后一次連續(xù)運轉(zhuǎn)時間不宜少于24 h,每臺壓縮機(機組)累積運轉(zhuǎn)時間不宜少于48 h,各項運轉(zhuǎn)參數(shù)符合設(shè)計文件和設(shè)備技術(shù)文件的規(guī)定。
9)土建冷庫試運轉(zhuǎn)降溫[3]時,必須緩慢地逐步降溫。冷間室溫在4 ℃以上時,每天降溫不超過3 ℃,室溫在-4 ℃~4 ℃時,每天降溫不超過2 ℃。當(dāng)冷間溫度降至4 ℃時,應(yīng)暫停降溫,冷間維持在4 ℃時5 d~7 d,室溫降至-4 ℃以下時,每天降溫不超過3 ℃,直至達到設(shè)計溫度。
10)制冷系統(tǒng)試運行合格后,再次更換制冷機組供液過濾芯及回氣過濾芯。
語施工方按我方意見進行整改后,制冷系統(tǒng)降溫和融霜均正常運行,且融霜排水順暢,制冷系統(tǒng)最終順利運行。
制冷系統(tǒng)的初運行和調(diào)試,切勿以為按設(shè)計圖紙施工后不經(jīng)調(diào)試就能順利運行。施工方技術(shù)人員應(yīng)具備制冷、電氣、控制等專業(yè)知識,并有豐富的調(diào)試經(jīng)驗,能夠應(yīng)對調(diào)試中出現(xiàn)的故障,及時解決,防止調(diào)試不當(dāng)導(dǎo)致設(shè)備損壞造成損失。