施朝坤 劉永宏 梁光輝
【摘 要】汽車駕駛室內(nèi)異響是比較常見的NVH(噪聲、振動與聲振粗糙度)問題之一。文章以某商用車帶擋滑行時后橋造成的異響問題為研究對象,闡述了商用車后橋異響的產(chǎn)生機理和控制策略,利用整車道路NVH試驗、駕駛室聲學靈敏度測試(NTF)和階次分析等手段確定了產(chǎn)生異響的主要聲源,通過聲源頻率定位和后橋?qū)嵨锊鸾夥治龃_定后橋主減齒輪為異響根源,并提出對后橋主減齒輪齒形進行優(yōu)化的問題解決方案。經(jīng)實車道路試驗驗證,所采用措施正確有效。
【關(guān)鍵詞】異響;齒輪噪聲;道路試驗;階次分析
【中圖分類號】U463.81 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688(2022)04-0076-03
近年來,商用車市場持續(xù)快速發(fā)展。隨著人們生活水平的不斷提高和客戶群體的年輕化,商用車NVH問題也越來越受到用戶關(guān)注。如何提高車輛舒適性已成為國內(nèi)各大主機廠研究的競爭焦點和技術(shù)發(fā)展方向。隨著商用車整車NVH性能的不斷提升,商用車NVH問題的關(guān)注已從最初的駕駛室和發(fā)動機等主要部件逐漸擴展到傳動軸、后橋和輪胎等系統(tǒng)及部件級的NVH研究與控制。
本文以某商用車帶擋滑行時車內(nèi)出現(xiàn)的異響問題為例,對汽車后橋齒輪噪聲產(chǎn)生的機理和控制方法進行了探討和總結(jié),并利用整車NVH道路試驗、駕駛室傳遞函數(shù)測試分析和后橋結(jié)構(gòu)拆解檢測等手段,確定后橋是造成異響的根本原因。最后從控制激勵源輸入的角度提出解決方案,有效解決了該異響問題,從而為控制后橋齒輪噪聲問題提供了一種可借鑒的工程實用方法。
1 齒輪噪聲產(chǎn)生機理
1.1 驅(qū)動橋結(jié)構(gòu)及工作原理
某重型牽引車發(fā)動機布置形式是前置后驅(qū),驅(qū)動橋的基本構(gòu)造包括后橋殼體、主減速器、差速器及半軸等。車輛行駛時,主減速器作為連接傳動軸與半軸的紐帶,是后橋總成傳遞動力的主要承擔者,主減速器通過準雙曲面齒輪實現(xiàn)減速、增矩及傳動的功能。其本身齒輪嚙合特性決定了主減速器甚至后橋總成的振動噪聲水平[1]。
1.2 齒輪噪聲產(chǎn)生的機理
一對齒輪嚙合時,產(chǎn)生噪聲的主要原因是不同程度的齒距、齒形、齒向等誤差,再加上外加載荷的變動,在運轉(zhuǎn)過程中會產(chǎn)生嚙合沖擊而發(fā)出與齒輪嚙合頻率相對應(yīng)的噪聲,齒面之間由于相對滑動也將發(fā)生摩擦聲??傊?,齒輪的動態(tài)激勵是齒輪產(chǎn)生振動噪聲的根本原因。通常齒輪的動態(tài)激勵包括內(nèi)部激勵和外部激勵兩部分:由齒輪自身嚙合產(chǎn)生的動態(tài)激勵稱為內(nèi)部激勵;由齒輪系統(tǒng)外部如發(fā)動機激勵、傳動軸不平衡激勵等引起的激勵稱為外部激勵。
本文主要研究齒輪嚙合產(chǎn)生的內(nèi)部激勵。齒輪嚙合過程具有非常復(fù)雜的非線性系統(tǒng)特征,可以用一個簡化的單自由度振動系統(tǒng)模型來模擬齒輪嚙合的振動,利用該模型可以推導出齒輪嚙合的動力學性能及其內(nèi)部激勵構(gòu)成,如公式(1)所示[2]:
其中,M為嚙合線方向上的等效質(zhì)量;C為嚙合阻尼;K為平均嚙合靜態(tài)剛度;x為相對位移;x為平均靜態(tài)相對位移;■為相對速度;■為相對加速度;△K為嚙合動態(tài)剛度;△x為嚙合動態(tài)相對位移;Et為嚙合誤差,隨時間而變化。
通過公式(1)得知齒輪嚙合系統(tǒng)的內(nèi)部激勵主要由以下3個部分構(gòu)成:公式(1)中右邊第一項含有誤差系數(shù),為誤差激勵,是齒輪嚙合頻率噪聲的主要原因;第二項含有時變嚙合剛度的可變部分,為剛度激勵;第三項則為誤差和嚙合剛度變化同時存在,為嚙合沖擊激勵。
齒輪振動噪聲是由節(jié)線沖擊振動引起的,齒輪每嚙合一次將會出現(xiàn)一次節(jié)線沖擊,其頻率特性主要表現(xiàn)為回轉(zhuǎn)頻率、嚙合頻率、固有頻率及其諧波。固有頻率由齒輪自身特性決定,齒輪回轉(zhuǎn)頻率f0和齒輪嚙合頻率fn可以通過公式(2)、公式(3)計算得出:
其中,n為主動輪轉(zhuǎn)速,單位為r/min;Z1為主動輪齒數(shù)。
1.3 齒輪噪聲的控制策略
影響齒輪噪聲的因素很多,制定降噪措施主要從減少齒輪系統(tǒng)的動態(tài)激勵、提高齒輪加工精度及控制安裝誤差等方面考慮。目前常用的降低齒輪噪聲的方法如下[3]:①優(yōu)化齒輪參數(shù)。齒輪的剛性一般隨著模數(shù)的增大而增強,噪聲則隨模數(shù)的增大而降低。當傳動比和中心距固定時,其重合度則隨著模數(shù)的增大而減少,對降低噪聲不利。而齒數(shù)越多,重合度越大,傳動越平穩(wěn),越有利于降低噪聲。模數(shù)和齒數(shù)都對嚙合系統(tǒng)的自振頻率有影響,設(shè)計時應(yīng)綜合考慮。齒輪嚙合誤差在精度等級相同時將隨著模數(shù)的增大而增大,故應(yīng)優(yōu)先選用小模數(shù)。②優(yōu)化齒輪齒形。當齒輪嚙合時輪齒發(fā)生彎曲變形,同時由于齒輪本身具有齒形誤差和齒距誤差,將導致齒輪嚙合時產(chǎn)生瞬時沖擊,產(chǎn)生振動和噪聲。因此,為了減少齒輪在嚙合時由于齒頂凸出而造成的嚙合沖擊,可以通過優(yōu)化齒形,提高齒輪的承載能力和嚙合精度,減小齒輪受載變形,使齒輪受力均勻而圓滑地傳動,減小齒輪動態(tài)激勵。③提高齒輪加工精度。齒形誤差、齒距誤差及齒向誤差等對齒輪噪聲影響很大,減小這些誤差是降低齒輪噪聲非常有效的方法,同時提高齒輪加工精度可以減小齒面粗糙度,齒面粗糙度也是影響噪聲的重要因素,粗糙度越大,齒輪傳動時摩擦力就越大,噪聲越大,齒面磨損也越快。改善齒面的潤滑條件,也可以減小齒輪噪聲。④采用阻尼減振降噪材料。在減速器殼的內(nèi)表面附加輔助振件,兩者之間的狹小空間內(nèi)保持一層很薄的流體,從而形成薄膜阻尼。當橋殼以一定的頻率振動時,橋殼表面的振動快速地泵動流體層并使之運動,流體的黏性損耗使橋殼的振動能量得到損耗,因此振動能量會降低,振動產(chǎn)生的噪聲也就相應(yīng)減小[4]。
2 帶擋滑行后橋異響案例分析
2.1 問題描述
根據(jù)市場客戶反饋,某重型6×4牽引車重載帶擋滑行時室內(nèi)出現(xiàn)嚴重的“嗡嗡嗡”異響聲,其中行駛至車速70 km/h左右最為明顯,嚴重影響乘客舒適性,不可接受,要求對該問題進行分析整改。
2.2 試驗分析
為了準確識別造成帶擋滑行異響的噪聲源,針對該車型進行了詳細的整車重載道路NVH頻頻試驗、駕駛室總成傳遞函數(shù)測試(NTF)及后橋主減結(jié)構(gòu)拆解檢查等測試分析工作[5]。主要實測數(shù)據(jù)及分析結(jié)果如下。
(1)如圖1所示,在12擋滑行工況下,駕駛員右耳存在明顯的11.5階噪聲峰值,其中在70 km/h(發(fā)動機轉(zhuǎn)速為1 120 r/min)車速下噪聲最大,峰值頻率為215Hz。由于異響頻譜存在明顯的階次噪聲,因此可以判定該問題是汽車旋轉(zhuǎn)部件引起的噪聲問題。
(2)如圖2所示,12擋滑行后橋近場噪聲同樣存在明顯的11.5階峰值噪聲,峰值頻率為215 Hz,和室內(nèi)噪聲階次完全對應(yīng);同時通過駕駛室總成懸置傳遞函數(shù)(VTF)測試分析得知:駕駛室4個懸置的傳遞函數(shù)在215 Hz附近并無明顯峰值,據(jù)此判定異響不是由車身鈑金共振所引起,從而進一步確認異響是由汽車旋轉(zhuǎn)部件所導致,因此需要進一步確認產(chǎn)生異響的零部件。
(3)車輛分別采用11擋和12擋滑行進行主觀測評和頻譜分析時發(fā)現(xiàn):車輛在70 km/h車速時存在明顯異響噪聲,頻率均為215 Hz,并且該頻率只與車速強相關(guān),與發(fā)動機轉(zhuǎn)速和變速箱擋位無關(guān),因此可以進一步排除發(fā)動機和變速箱的影響。分析結(jié)果見表1。
(4)通過分析,排除駕駛室、發(fā)動機和變速箱的影響后,整車與車速相關(guān)的旋轉(zhuǎn)部件主要有傳動軸、主減速器和輪胎,因此對這些部件的旋轉(zhuǎn)頻率進行計算分析。對于傳動軸和輪胎來說,其激振能量主要集中在1階和2階頻率。當12擋行駛時,變速箱的速比是0.78,在異響最明顯車速(70 km/h)下發(fā)動機轉(zhuǎn)速為1 120 r/min,因此傳動軸的1階頻率為1 120/(0.78×60)=23.9 Hz,2階頻率為23.9×2=47.8 Hz;后橋速比為4.111,輪胎的1階頻率為1 120/(0.78×4.111×60)=5.82 Hz,2階頻率為5.82×2=11.64 Hz。通過階次計算,傳動軸和輪胎的旋轉(zhuǎn)頻率均和異響頻率不一致,據(jù)此排除傳動軸和輪胎作為異響根源的可能。
后橋主減速器主動齒輪的齒數(shù)為9齒,12擋70 km/h行駛時,發(fā)動機轉(zhuǎn)速為1 120 r/min,主減齒輪嚙合階次為9/0.78=11.5階,嚙合頻率為(1 120×9)/(0.78×60)=215 Hz該頻率和計算與異響噪聲的頻率和階次完全一致,同時在異響頻率下后橋近場的噪聲最大,因此可以確認主減速器為駕駛室內(nèi)異響噪聲的根源。
2.3 主減速器拆解分析
為了進一步確認后橋主減齒輪的問題,進而對后橋主減結(jié)構(gòu)進行拆解分析發(fā)現(xiàn):產(chǎn)生異響的主減齒輪正齒面和負齒面均存在多處刀痕過深、粗糙度差和起毛等制造加工問題,齒輪齒面的質(zhì)量缺陷直接導致嚙合齒廓偏離理論的理想嚙合位置,破壞了齒輪正確的嚙合方式,導致齒輪的沖擊和碰撞,產(chǎn)生齒輪誤差激勵,從而產(chǎn)生齒輪噪聲問題。
經(jīng)綜合分析整車實驗數(shù)據(jù)分析結(jié)果和后橋主減結(jié)構(gòu)拆解分析結(jié)果得知,后橋主減齒輪是造成帶擋滑行室內(nèi)異響的根本原因。
3 問題解決方案與效果驗證
3.1 解決方案
根據(jù)齒輪噪聲產(chǎn)生的機理和控制策略,該重型牽引車異響問題的原因是后橋主減齒輪加工精度不夠、齒面起伏不平、嚙合產(chǎn)生誤差激勵。因此,降低齒輪噪聲的首要措施是提高齒輪加工精度或是優(yōu)化齒輪的齒形。經(jīng)綜合考慮整改效果、加工工藝、整改成本及齒輪承載能力等多方面因素,最終選擇優(yōu)化主減齒輪齒形作為解決方案。
3.2 效果驗證
通過優(yōu)化后橋主減齒輪的齒形后,優(yōu)化樣件重新裝車再進行道路NVH試驗和異響評價驗證,試驗工況與優(yōu)化前相同,測試結(jié)果如圖3所示。
如圖3所示,在12擋滑行工況下,主減嚙合11.5階次噪聲明顯降低,在發(fā)動機1 200 r/min轉(zhuǎn)速下噪聲降低13.4 dB(A);駕駛員耳旁噪聲總值降低了8.3 dB(A),主觀測評帶擋滑行異響消除,室內(nèi)異響問題得到徹底解決。
4 結(jié)論
本文所用整車NVH試驗、傳遞函數(shù)測試分析及實際結(jié)構(gòu)拆解與主觀評價相結(jié)合的方法能對駕駛室內(nèi)異響問題進行有效識別并準確確定問題根源,在商用車NVH領(lǐng)域有一定的參考借鑒意義和工程應(yīng)用價值。
基于所面對的具體異響問題提出的對后橋主減齒輪齒形進行優(yōu)化的問題解決方案,經(jīng)實車道路試驗驗證,該方案有效地解決了某商用車后橋?qū)е碌鸟{駛室內(nèi)異響噪聲問題,從而改善了車輛整體駕乘舒適性,減少了顧客抱怨,提高了產(chǎn)品的市場競爭力。
參 考 文 獻
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