李 穎
上海龍鼎建設(shè)發(fā)展有限公司 上海 212000
門窗洞口尺寸的測量是門窗設(shè)計制作的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),會直接影響門窗安裝效果與質(zhì)量,因此,門窗安裝前必須精確測量門窗洞口尺寸,盡可能減少誤差,嚴(yán)格按照測量尺寸規(guī)范施工,并加強安裝過程質(zhì)量監(jiān)督,以此提升門窗洞口施工質(zhì)量合格率,促進(jìn)門窗安裝質(zhì)量目標(biāo)。
本工程為生態(tài)節(jié)能環(huán)保型的高端花園住宅小區(qū),總建筑面積136005m2,標(biāo)準(zhǔn)層層高3m,由2 棟高層PC 住宅、2 棟小高層住宅、14 棟地上聯(lián)體別墅,以及地下車庫、門衛(wèi)、垃圾房、圍墻、配套綠化等組成。工程外墻窗洞采用混凝土加強框一次澆筑成型,由于業(yè)主對外窗安裝時窗洞側(cè)邊預(yù)留10mm 寬塞縫,故對洞口尺寸精確度要求極高。
本工程為高檔住宅樓,業(yè)主對于交付質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)非常嚴(yán)格,由于都為精裝修,故外墻門窗施工質(zhì)量必須要嚴(yán)格控制;外墻為鋁合金門窗,且無副框結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)洞口與窗框設(shè)計僅預(yù)留10mm 發(fā)泡膠,施工質(zhì)量嚴(yán)格;同時,業(yè)主對于細(xì)節(jié)品質(zhì)尤為注意,交付時必須做到“零滲漏”,如外墻門窗防滲未達(dá)到業(yè)主提出的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,出現(xiàn)滲漏問題,不僅對小區(qū)品質(zhì)造成影響,業(yè)主還會因質(zhì)量問題進(jìn)行投訴提出索賠。因此,基于本工程對細(xì)節(jié)品質(zhì)的要求,必須將外墻門窗洞口尺寸精確度的控制作為本工程重點關(guān)注,以避免精確度不夠而導(dǎo)致門窗安裝與防水施工質(zhì)量受挫,增加施工工期與成本。
為了提升外墻門窗洞口混凝土加強框精確度,先對住宅區(qū)176 點位進(jìn)行抽查和統(tǒng)計分析,其中,窗洞寬度尺寸偏差不良點31 處,窗洞垂直度偏差12 處,窗洞高度尺寸偏差4 處,窗框澆筑質(zhì)量問題2 處,其他1 處,總共合計不良點50 處(見圖1)。
圖1 砌體門窗洞口混凝土加強框精確度質(zhì)量缺陷
可以看出,窗洞寬度偏差大為本工程解決的主要問題。根據(jù)相關(guān)分析,造成窗洞寬度偏差大的主要原因在于:第一,質(zhì)量員未在施工過程中實行嚴(yán)格檢查與質(zhì)量控制措施,存在管理疏忽;第二,加固用的模板、木方為二次周轉(zhuǎn)后材料,剛度不足,砼澆筑時因振搗等因素對模板產(chǎn)生擾動,影響精確度;第三,窗洞支模均根據(jù)現(xiàn)場實際洞口進(jìn)行計算,未進(jìn)行系統(tǒng)定型化設(shè)計,工人支模時尺寸通過卷尺丈量,故容易造成誤差。除此之外,模夾具老舊、窗洞模板加固時與砌體未能有效結(jié)合加固、窗洞間未設(shè)置有效支撐、操作空間小等也會對精確度偏差造成一定影響,本次精確度提升工藝基于三項主要要因制定出相應(yīng)對策措施。
本工程在對窗洞混凝土加強框尺寸偏差較大現(xiàn)象在經(jīng)過調(diào)查統(tǒng)計結(jié)果的基礎(chǔ)上,根據(jù)本工程特點和質(zhì)量目標(biāo)要求,首先提出及時調(diào)整支模材料及施工工藝的方式。根據(jù)窗洞尺寸圖,對窗洞加強框進(jìn)行統(tǒng)一定型化分解設(shè)計,將模板材料調(diào)整為鋼模,增加模板剛度;木方材料調(diào)整為方管,增加龍骨撓度,即將模板體系由傳統(tǒng)木模版改為鋼板、方管、角鋼焊接而成的定型化鋼模。鋼支模體系主要受力構(gòu)件用鋼材支撐,鋼板圍成矩形窗洞支模,矩形窗洞支模四角內(nèi)側(cè)面設(shè)有角鋼,角鋼之間通過螺栓組依次固定,矩形窗洞支模內(nèi)側(cè)固定有支撐鋼管組,矩形窗洞支模左右兩側(cè)或矩形窗洞支模四周與混凝土接觸面上附加一層模板條,模板條固定于矩形窗洞支模的鋼板上。該支模體系材料剛度大,不容易變形,使用壽命長, 周轉(zhuǎn)次數(shù)多,采取鋼模進(jìn)行門窗洞口加固,可防止角部尺寸變形偏差和角部漏漿,并極大較少后期修補費用。
(1)本工程門窗洞口宜采用定型鋼模,窗洞支模根據(jù)現(xiàn)場實際洞口進(jìn)行計算,對調(diào)整后的窗模系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)定型化鋼模設(shè)計,將窗洞模板分解為定尺寸分片式組合鋼模,減少支模誤差。組合鋼板支撐裝置包括旋轉(zhuǎn)扣件、可調(diào)頂托與直角固定件相連,模板之間設(shè)置合理的螺栓連接點,確保鋼模拆卸、安裝方便,解決復(fù)雜的拆卸技術(shù)問題,并加快施工進(jìn)度,不變形;窗洞間根據(jù)鋼模尺寸,設(shè)置定型化窗間支撐桿,確保窗洞間尺寸不過大或過小,本次洞口模板支設(shè)采用150mm×150mm×10mm 角鋼,15mm 厚木膠板(見圖2),鋼模板尺寸和厚度與規(guī)定要求相符,組合鋼模版在混凝土澆筑前必須對混凝土泥漿是否混合不利于預(yù)制件的雜物進(jìn)行檢查,避免模板上附著雜物;并檢查模板間是否存在裂縫和孔洞,及時清理模板內(nèi)雜物,對模板上有裂紋和孔洞位置加以堵塞,避免漏漿。
圖2 洞口組合鋼板支撐體系
(2)以設(shè)計圖紙為依據(jù),門窗洞口模板進(jìn)行深化設(shè)計后可對洞口模板實現(xiàn)調(diào)節(jié)組裝,洞口模板可以整體安裝拆除,也可以解件安裝拆除。在支模時,必須保證節(jié)點設(shè)計合理優(yōu)化,內(nèi)部支撐牢固可靠。門洞頂部模板按照框架梁底模板標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行支設(shè),門洞兩側(cè)陰角采用預(yù)制的陰角連接件加固,用螺桿鎖緊;門洞兩側(cè)底部設(shè)壓腳板、橫撐;其次,窗洞模板采用定型整體模板,在陰角位置設(shè)置連接件加固,窗洞口定型模板應(yīng)保證邊角方正,制作時可在邊角設(shè)置臨時三角形模板加固,待鋼管內(nèi)撐加固好后,再將臨時三角板部分拆除(見圖3)。
圖3 窗洞加強框試驗樣板
(1)混凝土加強框施工繁瑣、費工費時,澆筑完成后質(zhì)量通病多,蜂窩、麻面及漏振孔洞現(xiàn)象比較普遍。本工程門窗洞口混凝土加強框因模板固定不到位,在混凝土灌入后會帶來較大的側(cè)向壓力,從而會造成門框加強框出現(xiàn)漲?,F(xiàn)象,雖然對窗洞加強框進(jìn)行了統(tǒng)一的支模材料調(diào)整及定型化分解設(shè)計,使窗洞混凝土加強框最終澆筑尺寸得到了有效控制,又提高了混凝土澆筑質(zhì)量,但還必須解決混凝土細(xì)部處理不到位可能會造成的裂縫,防止帶來滲水的麻煩;此外,門窗過梁位置振搗操作空間小,振搗質(zhì)量不高也可能造成密實度不夠,導(dǎo)致門窗變形的可能。對此,制定混凝土細(xì)部處理指導(dǎo)作業(yè)書十分必要,確?;炷吝_(dá)到規(guī)范要求。
(2)本工程對混凝土加強框進(jìn)行混凝土澆筑時,根據(jù)指導(dǎo)書和規(guī)范規(guī)定的混凝土振搗方法進(jìn)行操作,將磚墻及混凝土交界處的雜物清理干凈,確保門窗過梁振搗密實度,并按照設(shè)計要求保證砼達(dá)到養(yǎng)護(hù)期限,待加強框模板混凝土完全凝固達(dá)到強度時再進(jìn)行拆模,從而使混凝土質(zhì)量達(dá)到預(yù)期效果。
抑制質(zhì)量缺陷主要在于全員質(zhì)量意識和專業(yè)水平的提升,在施工過程中,質(zhì)量員應(yīng)隨時進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)支模時加固不到位或定位尺寸偏差等問題應(yīng)進(jìn)行當(dāng)場整改。本次在提升門窗洞口精度前先進(jìn)行了全員培訓(xùn)和技術(shù)交底,從而使施工質(zhì)量有明顯提升。其次,本次施工因部分次要原因造成門窗洞口質(zhì)量缺陷,故在施工現(xiàn)場應(yīng)加強質(zhì)量檢查,現(xiàn)場均采用鋼管對老舊的模板夾具進(jìn)行加固,采用穿墻螺桿在砌體間進(jìn)行固定,以確保窗洞模板加固時與砌體有效加固。
根據(jù)經(jīng)濟(jì)效益測算統(tǒng)計,本次質(zhì)量提升分別減少了返工費用和材料費用,其中,節(jié)約人工250 個,按照每人150元/ d,節(jié)約人工費37500 元;其次,通過調(diào)整支模材料,加大了材料周轉(zhuǎn)使用,避免浪費,使得模板木方節(jié)省30000元,除去活動經(jīng)費3000 元,共計節(jié)約費用64500 元,具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益。此外,本次提升活動減少了因返工而拖延的工期,為后續(xù)工序有條不紊進(jìn)行提供了先決條件,促進(jìn)工程整體按期交付;與此同時,本工程交驗合格率的提升還增加了業(yè)主滿意度,在對窗洞加強框現(xiàn)場實體測量檢驗中,該部分實測實量評估分?jǐn)?shù)達(dá)到97.2 分,風(fēng)險指數(shù)提升至B 類,確保建筑使用功能和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn),從而促進(jìn)了無形效益的提升。
本工程按照相關(guān)規(guī)定與業(yè)主要求,從實際出發(fā),根據(jù)質(zhì)量通病防治規(guī)范制定關(guān)于門窗洞口加強框完成施工方案,施工時按照制定的詳細(xì)工法進(jìn)行操作,對造成質(zhì)量缺陷的主要原因進(jìn)行分析及采取對策措施,結(jié)合工程實際調(diào)整模板材料,并對窗洞模板進(jìn)行了定型化設(shè)計,從而確保模板剛度與窗洞模板尺寸都滿足要求,使質(zhì)量缺陷得到明顯改善,提高交驗的合格率,增加業(yè)主滿意度,為今后市場開拓奠定了基礎(chǔ)。